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催化裂化裝置煙氣輪機(jī)運(yùn)維策略研究

2021-04-02 10:11:54張?zhí)煸?/span>
壓縮機(jī)技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)

劉 江,張?zhí)煸?/p>

(中國(guó)石油四川石化公司,成都彭州 611930)

1 引言

流化催化裂化裝置(FCCM)能耗約占煉油總能耗的40%,而煙氣輪機(jī)(簡(jiǎn)稱煙機(jī))可回收熱再生煙氣中全部壓力能和大約25%的熱能;據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2008年,全國(guó)煉油廠FCCM都建立了煙氣輪機(jī)動(dòng)力回收系統(tǒng),其在役的FCC煙氣輪機(jī)已近160臺(tái),為節(jié)能減排做出了巨大貢獻(xiàn),產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益[1]。因此,煙氣輪機(jī)作為催化裝置能量回收系統(tǒng)的核心動(dòng)力設(shè)備,其安全平穩(wěn)運(yùn)行對(duì)裝置高效生產(chǎn)至關(guān)重要。

從美國(guó)1963年第一臺(tái)單級(jí)懸臂煙氣輪機(jī)研制應(yīng)用,到1978年我國(guó)第一臺(tái)YL型煙氣輪機(jī)自行研制問世,煙氣輪機(jī)技術(shù)至今已經(jīng)歷了50多年的發(fā)展完善,但制約機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的技術(shù)難題并未得到根治。據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年中國(guó)石化集團(tuán)公司催化裂化能量回收機(jī)組總計(jì)發(fā)生了51次停機(jī)故障,其中8次是轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡破壞,占總故障停機(jī)次數(shù)的15.6%,由于修復(fù)和更換葉片、轉(zhuǎn)子時(shí)間較長(zhǎng),占總停機(jī)時(shí)間的38.2%[2]。2005年前后,中石油內(nèi)部20余家煉廠的催化裝置煙機(jī)相繼發(fā)生結(jié)垢問題,為此中石油煉油與銷售分公司組織對(duì)11家企業(yè)進(jìn)行專題調(diào)研,多次召開專門研討分析會(huì),并制發(fā)了《防止煙氣輪機(jī)結(jié)垢指導(dǎo)意見》 和《煙氣輪機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行管理技術(shù)導(dǎo)則》。

為進(jìn)一步科學(xué)應(yīng)對(duì)油膜渦動(dòng)、流道結(jié)垢、動(dòng)靜摩擦、葉片斷裂等制約機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的技術(shù)難題,筆者對(duì)國(guó)內(nèi)多家大型石化企業(yè)煙機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行了調(diào)查研究,結(jié)合機(jī)組運(yùn)行規(guī)律提出了“在役消缺”和“解體檢修”兩種運(yùn)維策略的判定方法,望對(duì)煙機(jī)運(yùn)維起到一定的參考作用。

2 在役消缺判定方法及實(shí)踐研究

“在役消缺”是指在不停機(jī)的條件下,采取一些有針對(duì)性的方法來(lái)消除或削弱煙氣輪機(jī)存在的異常振動(dòng),使其恢復(fù)至受控狀態(tài)。在煙氣輪機(jī)運(yùn)維實(shí)踐中,若出現(xiàn)以下故障可采取“在役消缺”來(lái)進(jìn)行處理。

2.1 油膜渦動(dòng)判定方法及消缺實(shí)踐

油膜渦動(dòng)發(fā)生在滑動(dòng)軸承的旋轉(zhuǎn)設(shè)備中,當(dāng)載荷不變、油膜穩(wěn)定時(shí),軸頸上的載荷與油膜壓力保持平衡,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定;若外界給轉(zhuǎn)軸擾動(dòng)力,會(huì)使軸心位置產(chǎn)生位移,此時(shí)油膜壓力不再與載荷平衡,在兩者合力作用下,將推動(dòng)軸頸沿著轉(zhuǎn)動(dòng)方向周向渦動(dòng),其渦動(dòng)速度約為角速度的一半,稱為油膜渦動(dòng)(半速渦動(dòng))。油膜渦動(dòng)產(chǎn)生后,其頻率也隨轉(zhuǎn)速升高而升高,振幅也不斷增大。若轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高至一階臨界轉(zhuǎn)速的2倍時(shí),其渦動(dòng)頻率與一階臨界轉(zhuǎn)速相同,振動(dòng)突然驟增發(fā)生共振,若轉(zhuǎn)速繼續(xù)提高,則渦動(dòng)頻率始終保持不變,等于轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速,這種現(xiàn)象稱為油膜振蕩[3]。

目前,國(guó)內(nèi)催化裂化裝置煙氣輪機(jī)轉(zhuǎn)子大都為剛性轉(zhuǎn)子,其工作轉(zhuǎn)速一般都低于一階橫向臨界轉(zhuǎn)速,國(guó)家化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煙氣輪機(jī)技術(shù)條件HG/T3650-2012》還明確規(guī)定了“剛性轉(zhuǎn)子的橫向臨界轉(zhuǎn)速應(yīng)大于最高連續(xù)轉(zhuǎn)速20%”。因此,國(guó)內(nèi)煙氣輪機(jī)不具備發(fā)生油膜振蕩的條件,僅存在油膜渦動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其主要特征:(1)多在開機(jī)過程中出現(xiàn);(2)振幅突然增加,產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng);(3)振動(dòng)頻譜中出現(xiàn)低于0.5倍頻分量;(4)適當(dāng)調(diào)整潤(rùn)滑油參數(shù),異常振動(dòng)能隨即消除或緩解。

消缺實(shí)例一[4]:滄州石化YLⅡ-12000B型煙氣輪機(jī),工作轉(zhuǎn)速5800 r/min(一階臨界轉(zhuǎn)速8015 r/min)。在開機(jī)過程中,隨著轉(zhuǎn)速升高,煙機(jī)振動(dòng)幅值逐漸增大,入口蝶閥開度為30%,潤(rùn)滑油冷卻溫度為34 ℃,煙機(jī)前后軸承振動(dòng)分別為50 μm、90 μm,后軸承振動(dòng)頻譜中0.4倍頻較大;煙機(jī)入口蝶閥開至64%,逐漸調(diào)整潤(rùn)滑油冷卻溫度至50 ℃,前后軸承振動(dòng)顯著下降為28 μm、68 μm;若遇到天氣溫度突降時(shí),振動(dòng)會(huì)出現(xiàn)大幅上漲,綜合判定為油膜渦動(dòng)。消缺措施:調(diào)整冷卻水量,控制潤(rùn)滑油冷卻溫度,煙機(jī)振動(dòng)迅速恢復(fù)正常。

消缺實(shí)例二[5]:蘇丹喀土穆煉油廠YLⅡ-18000B型煙氣輪機(jī),工作轉(zhuǎn)速5325 r/min。2003年大檢修后開機(jī),煙機(jī)在暖機(jī)和低速運(yùn)行時(shí)工作正常,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至2000 r/min左右時(shí),振動(dòng)突然大幅增加,升至2100 r/min時(shí)振動(dòng)已達(dá)到90 μm,工頻分量(35 Hz)幅值約為13 μm,而0.486倍頻(17 Hz)卻達(dá)89 μm,初步判定為油膜渦動(dòng)。消缺措施:適當(dāng)調(diào)整油壓、油溫后,振動(dòng)明顯回落,17 Hz分量幅值降至3 μm,總振幅僅為15 μm,設(shè)備狀態(tài)恢復(fù)正常。

消缺實(shí)例三[6]:齊魯石化公司勝利煉油廠YLⅡ-8000I型煙氣輪機(jī),工作轉(zhuǎn)速5840 r/min(一階臨界轉(zhuǎn)速8089 r/min)。2015年7月12日檢修開機(jī)后,煙機(jī)振動(dòng)值雖然較高,相對(duì)平穩(wěn),以1倍頻為主。自7月30日起,煙機(jī)振動(dòng)XI1801A由31 μm升至67 μm,XI1801B由43 μm升至89 μm,以0.5倍頻分量變化為主且超過1倍頻,其它分量變化不大,相位穩(wěn)定;期間,煙機(jī)軸承座北側(cè)水平振動(dòng)烈度由8.0 mm/s逐漸升至11.5 mm/s,南側(cè)水平振動(dòng)烈度由8.0 mm/s逐漸升至10.4 mm/s,兩側(cè)垂直振動(dòng)也在0.8 mm/s和4.1 mm/s區(qū)間波動(dòng),綜合判定為油膜渦動(dòng)。消缺措施:煙機(jī)振動(dòng)XI1801A/B隨潤(rùn)滑油冷后溫度TI1818變化明顯,潤(rùn)滑油冷后溫度上升則煙機(jī)振動(dòng)下降,潤(rùn)滑油冷后溫度下降則煙機(jī)振動(dòng)上升。

2.2 葉輪結(jié)垢判定方法及消缺實(shí)踐

在煙機(jī)運(yùn)行過程中,由于煙氣催化劑濃度高、煙氣濕度大、非計(jì)劃停工跑劑等因素的綜合影響,部分催化劑會(huì)在煙機(jī)轉(zhuǎn)子表面附著和堆積,并經(jīng)高溫?zé)Y(jié)成垢,垢物不均勻性附著或垢片局部脫落均會(huì)使轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度降低,導(dǎo)致煙機(jī)振動(dòng)上升。其主要特征:(1)振動(dòng)一般隨時(shí)間逐漸增大,有時(shí)會(huì)因垢物脫落而伴隨波動(dòng)性,甚至出現(xiàn)振動(dòng)減小;(2)1倍頻振幅主導(dǎo),其振值、相位會(huì)發(fā)生同步變化;(3)有時(shí)會(huì)因裝置非計(jì)劃停工,機(jī)組再次開機(jī)出現(xiàn)振動(dòng)增大或減小現(xiàn)象;(4)如煙機(jī)缸體內(nèi)無(wú)異響,可通過在線除垢技術(shù)消除或緩解異常振動(dòng)。

在線除垢技術(shù)是利用催化劑沉積物和煙氣輪機(jī)金屬熱膨脹系數(shù)的不同,通過控制煙機(jī)內(nèi)部溫度的升降,使沉積物分層、脫落,改變轉(zhuǎn)子上沉積物的質(zhì)量分布及偏心狀況,來(lái)改善轉(zhuǎn)子振動(dòng)情況。按照溫升、溫降的順序不同,一般分為“先降后升”和“先升后降”兩種實(shí)施方案。“先降后升”方案[7-9]的大體步驟如下:(1)按照一定速率降溫,緩慢關(guān)閉煙機(jī)入口蝶閥(若蝶閥內(nèi)漏,可關(guān)閉入口閘閥),機(jī)組改電機(jī)拖動(dòng)或僅關(guān)閉部分煙機(jī)入口蝶閥開度;(2)待煙機(jī)入口和輪盤溫度降低至一定值后,調(diào)整輪盤冷卻蒸汽參數(shù)進(jìn)行吹掃,觀察振動(dòng)情況;(3)待振動(dòng)不變后,緩慢打開入口蝶閥,按照一定速率升溫,觀察振動(dòng)情況;(4)若效果不佳,反復(fù)進(jìn)行數(shù)次。“先升后降”方案[10]的大體步驟如下:(1)將輪盤冷卻蒸汽流量調(diào)到最小,同時(shí)關(guān)小煙機(jī)入口蝶閥,利用風(fēng)車效應(yīng)使煙機(jī)內(nèi)部溫度升高,觀察振動(dòng)情況;(2)待升高至一定溫度后,再打開冷卻蒸汽并調(diào)整至正常控制范圍,冷卻煙機(jī)轉(zhuǎn)子,觀察振動(dòng)情況;(3)若效果不佳,反復(fù)進(jìn)行數(shù)次。

消缺實(shí)例一[7]:YLⅡ-12000C型煙氣輪機(jī),2011年6月17日裝置停工大修后投用,運(yùn)行比較穩(wěn)定,XII001-XII004振動(dòng)分別為30/17/27/43 μm。8月11日后煙機(jī)振動(dòng)開始緩慢上升,期間振動(dòng)有一定波動(dòng);9月6日XII001-XII004最大振值分別為88/39/48/95 μm。消缺措施:2011年9月7日實(shí)施在線除垢后,XII004降低并穩(wěn)定至45 μm。

消缺實(shí)例二[8]:YL-4000型煙氣輪機(jī),2014年4月11日7時(shí)許前后軸振同時(shí)升高,前端VISA1821B由11.5 μm升至36 μm,后端VISA1822A由55 μm升至78 μm,VISA1822B由68 μm升至100 μm,同時(shí)煙機(jī)軸承箱振動(dòng)烈度由正常的6 mm/s升至24 mm/s。消缺措施:4月11日10:40實(shí)施在線除垢后,前端VISA1821 A/B降低至11~13 μm,后端VISA1822A/B降低至57~81 μm,軸承箱振動(dòng)烈度降低至3.1~5.3 mm/s。

消缺實(shí)例三[9]:YL-8000D型煙氣輪機(jī),2004年3月大修投運(yùn)以來(lái),振動(dòng)較為平穩(wěn),前瓦軸振13~18 μm,后瓦軸振50~60 μm。2005年2月開始,煙機(jī)振動(dòng)逐步增大,經(jīng)多次調(diào)節(jié)輪盤冷卻蒸汽量,振值雖短期有所下降,但不久又開始上漲;至2005年12月,煙機(jī)振動(dòng)上升速度和波動(dòng)幅度均明顯增大,后瓦軸振已經(jīng)上升到103 μm,超過報(bào)警值100 μm。消缺措施:實(shí)施在線除垢后,振動(dòng)降低至大修后開車初期水平,前端振動(dòng)約為20 μm,后端振動(dòng)約60 μm。

消缺實(shí)例四[10]:E232雙級(jí)煙氣輪機(jī),2003年10月28日后瓦軸振突然上升,后端水平/垂直振值達(dá)112/80 μm,前端水平/垂直振值36/35 μm。消缺措施:2003年11月11日實(shí)施在線除垢后,后端水平/垂直振動(dòng)降低至27/41 μm,前端水平/垂直振動(dòng)降低至30/31 μm。

3 解體檢修判定方法及實(shí)踐研究

“解體檢修”是因振動(dòng)突變并伴隨煙機(jī)缸體內(nèi)部出現(xiàn)異常聲響,或因振動(dòng)超標(biāo)無(wú)法開機(jī)運(yùn)行,或?qū)嵤霸谝巯薄焙鬅o(wú)效,已影響機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行,為消除故障而采取的停機(jī)解體檢查維修。在煙氣輪機(jī)運(yùn)維實(shí)踐中,若出現(xiàn)以下故障需考慮采取“解體檢修”來(lái)進(jìn)行處理。

3.1 動(dòng)靜摩擦判定方法及消缺實(shí)踐

摩擦常根據(jù)接觸方向不同,分為徑向摩擦和軸向摩擦;其中,徑向摩擦又進(jìn)一步分為局部碰磨和全周摩擦。本文根據(jù)實(shí)際檢修情況,按照煙機(jī)故障特征形態(tài),將動(dòng)靜摩擦分為三類:第一類為“硬碰軟”摩擦,即轉(zhuǎn)子與密封等靜部件發(fā)生接觸摩擦;第二類為“軟磨硬”摩擦,即堅(jiān)硬的垢物與轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜摩擦;第三類為“硬碰硬”摩擦,即金屬異物進(jìn)入或葉片斷裂導(dǎo)致與轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜接觸摩擦。

3.1.1 “硬碰軟”摩擦判定方法及消缺實(shí)踐

“硬碰軟”摩擦其主要特征:(1)一般在機(jī)組大修后開機(jī)升速過程中,或開機(jī)投運(yùn)后不久的一段時(shí)間;(2)振值呈逐漸增大,增長(zhǎng)的快慢取決于摩擦的嚴(yán)重程度,同時(shí)可能伴隨波動(dòng)性;(3)振動(dòng)頻譜中可能會(huì)出現(xiàn)“反進(jìn)動(dòng)”“削波”“高頻”等典型特征;(4)若升速或運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)該現(xiàn)象,且導(dǎo)致多次開機(jī)失敗,需停機(jī)檢修;(5)軸封處為常失效部位。

檢修實(shí)例一[11]:YLⅠ-2000B型煙氣輪機(jī),2006年10月改造后投用,升負(fù)荷時(shí)振動(dòng)上升,10月17日0時(shí)機(jī)組振動(dòng)突然升高聯(lián)鎖停機(jī),前瓦軸振最高118 μm,后瓦軸振168 μm,僅運(yùn)行了3天。解體檢修,發(fā)現(xiàn)煙機(jī)上氣封嚴(yán)重磨損,最大磨損達(dá)1 mm,轉(zhuǎn)子與氣封配合部位也存在輕微磨損,前瓦輕微磨損,后瓦及推力瓦基本無(wú)損傷。

檢修實(shí)例二[12]:YL-14000A型煙氣輪機(jī),2002年6月27大修后投用,入口蝶閥開度25°,7月2日開大至43.2°,電機(jī)功率由12.8 MW 下降至4.98 MW。7月3日煙機(jī)振值逐漸升高,最大達(dá)80 μm以上,且呈上升趨勢(shì)。為保護(hù)煙機(jī),將人口蝶閥關(guān)至20.9°,但煙機(jī)入口管線振動(dòng)仍較大。7月21日解體檢修,發(fā)現(xiàn)汽封上部磨損,汽封片與轉(zhuǎn)子粘在一起,并將輪盤螺栓外側(cè)突出部分全部磨掉,部分輪盤螺栓也被磨損。

檢修實(shí)例三[13]:YLⅡ-12000B型煙氣輪機(jī),后瓦軸振從70 μm急劇上升至90 μm,同時(shí)前瓦軸振接近80 μm,被迫停機(jī)。解體檢修,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子輪盤軸頸與氣封環(huán)產(chǎn)生嚴(yán)重動(dòng)靜碰摩,輪盤軸頸產(chǎn)生1 mm的溝槽,一、二級(jí)氣封環(huán)嚴(yán)重變形,氣封環(huán)一側(cè)梳齒密封片全部磨掉。

3.1.2 “軟磨硬”摩擦判定方法及消缺實(shí)踐

“軟磨硬”摩擦是由于催化劑在動(dòng)靜間隙內(nèi)沉積結(jié)垢,并因長(zhǎng)期碰撞、擠壓、高溫而逐漸板結(jié)硬化,最終與轉(zhuǎn)子部件發(fā)生摩擦磨損。其主要特征:(1)一般在機(jī)組投運(yùn)很長(zhǎng)一段時(shí)間后才會(huì)出現(xiàn),或因非計(jì)劃停機(jī),重啟煙機(jī)后出現(xiàn);(2)振值呈逐漸增大,變化的快慢取決于摩擦的嚴(yán)重程度,同時(shí)可能伴隨波動(dòng)性;(3)振動(dòng)頻譜中可能會(huì)出現(xiàn)“反進(jìn)動(dòng)”“削波”“高頻”等典型特征;(4)若導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法長(zhǎng)周期運(yùn)行,需停機(jī)檢修;(5)級(jí)間氣封與輪盤密封部位、動(dòng)葉片頂部常出現(xiàn)垢物磨損,動(dòng)葉根部門常有沖蝕狀。

檢修實(shí)例一[14]:YLⅡ-6000A型煙氣輪機(jī),2008年3月1日振動(dòng)開始上升,前瓦軸振XISA701-1由14.4 μm急劇上升至47.1 μm,XISA701-2 由15.5 μm上升至36.7 μm,后瓦軸振XISA701-3 由23.4 μm急劇上升至27.6 μm,XISA701-4由24.6 μm急劇上升至38.1 μm,煙機(jī)軸承箱振動(dòng)烈度從2月29日3 mm/s上升至最大11 mm/s(廠家提供的停機(jī)值7 mm/s),而被迫停機(jī)。3月7日解體檢修,發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜葉片、圍帶上有很多堅(jiān)硬垢物,一級(jí)、二級(jí)氣封環(huán)嚴(yán)重變形,氣封環(huán)一側(cè)梳齒密封片磨損;轉(zhuǎn)子輪盤軸頸與氣封環(huán)處磨損嚴(yán)重,輪盤軸頸磨出溝痕;前軸承一支下瓦塊存在裂紋,后軸承兩支上瓦塊有不同程度磨損。

檢修實(shí)例二[15]:YLⅡ-8000D型煙氣輪機(jī),2002年3月檢修后投用,開始階段主風(fēng)量為1470 m3/min,煙機(jī)前端XI701振動(dòng)為20 μm,XI702為55 μm,此狀態(tài)持續(xù)運(yùn)行10天。因工藝需要調(diào)節(jié)主風(fēng)量,煙機(jī)振動(dòng)X1701突然升至50 μm,X1702升至100 μm。4月2日,煙機(jī)振動(dòng)突然增大,XI701升至100 μm,X1702升至125 μm,煙機(jī)前端以0.5倍頻為主并接近工頻幅值。解體檢修,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子一、二級(jí)輪盤之間有大量的催化劑結(jié)塊,一、二級(jí)輪盤輪緣上各有兩道靜葉氣封磨痕,轉(zhuǎn)子其它部位未變化。

檢修實(shí)例三[16]:TP8-70型煙氣輪機(jī),1996年10月投用后一直運(yùn)行平穩(wěn),維持在30 μm以下,但在2005~2006年煙機(jī)反復(fù)出現(xiàn)振動(dòng)增大并在短時(shí)間內(nèi)上升至80 μm,之后略有下降但又開始上升。解體檢查,發(fā)現(xiàn)兩級(jí)靜葉片在外圓處有大小基本均勻的硬垢,一級(jí)動(dòng)葉片上沒有結(jié)垢,動(dòng)葉片與圍帶之間積滿了垢物碎片,葉片頂部有摩擦產(chǎn)生的凹痕;二級(jí)動(dòng)葉片葉根背面有與葉片形狀吻合的硬垢,根部正面則有明顯沖刷痕跡。

檢修實(shí)例四[17]:YLⅡ-8000C型煙氣輪機(jī),已連續(xù)運(yùn)行近3年,2003年7月因晃電裝置停工,煙機(jī)重啟升速過程中,北面軸承振值達(dá)到94 μm,判斷轉(zhuǎn)子平衡破壞。解體檢修,發(fā)現(xiàn)煙機(jī)葉片表面結(jié)垢嚴(yán)重,特別是在二級(jí)靜葉襯環(huán)內(nèi)壁,均結(jié)有3~4 mm堅(jiān)硬的煙垢;煙機(jī)動(dòng)靜葉都受到了不同程度沖刷,尤其是在一、二級(jí)輪盤榫槽處沖刷得最嚴(yán)重,深度達(dá)4~5 mm,呈圓弧狀。

3.2 葉片斷裂判定方法及消缺實(shí)踐

動(dòng)葉片斷裂不僅會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度降低,若其斷裂物或金屬異物進(jìn)入甚至可能產(chǎn)生“硬碰硬”摩擦。該類故障對(duì)設(shè)備損壞程度大、修復(fù)難度高,其主要特征:(4)振值變化有突發(fā)性,而后可能伴隨波動(dòng)增長(zhǎng);(2)煙機(jī)缸體內(nèi)部常伴有異常;(3)1倍頻振動(dòng)及相位會(huì)發(fā)生同步突變,若出現(xiàn)摩擦可能會(huì)出現(xiàn)“反進(jìn)動(dòng)”“削波”“高頻”等典型特征;(4)一旦發(fā)生,需立即停機(jī)檢修。

檢修實(shí)例一[18]:YLⅡ-24000A型煙氣輪機(jī),2008年5月21日開車,其前瓦軸振XC11511-4分別為36/27/33/34 μm左右。隨后運(yùn)行中,前瓦軸振變化不大,而后瓦軸振逐漸加劇,6月3日開始煙機(jī)后瓦軸振XC11513、XC11514趨勢(shì)呈鋸齒形,在40~70 μm波動(dòng)。經(jīng)冷卻蒸汽量調(diào)整,煙機(jī)振動(dòng)達(dá)到新的穩(wěn)態(tài),但一段時(shí)間后,振動(dòng)又開始波動(dòng),且幅值持續(xù)攀升,XC11514攀升到110 μm停機(jī)。解體檢修,發(fā)現(xiàn)4根拉桿螺栓中有1根拉桿螺栓頂部螺帽丟失。

檢修實(shí)例二[19]:YLⅡ-29000B型煙氣輪機(jī),2012年11月29日投用,運(yùn)行平穩(wěn),煙機(jī)振動(dòng)27~46 μm。2015年4月9日8:30,機(jī)組振動(dòng)劇烈,波形峰峰值瞬間從±20 μm左右上升至±200 μm左右,超儀表量程,通過監(jiān)控視頻發(fā)現(xiàn)煙機(jī)內(nèi)機(jī)殼密封處冒煙,立即停機(jī)。解體檢修,發(fā)現(xiàn)動(dòng)葉片斷裂,前端軸瓦頂部蹭亮,后端軸瓦局部龜裂。

檢修實(shí)例三[20]:YLⅡ-7000A型煙氣輪機(jī),2003年的7月19日改造后投用,運(yùn)行平穩(wěn)。2004年4月21日21:10煙機(jī)突發(fā)異常聲音并伴劇烈振動(dòng),機(jī)組軸位移高報(bào)聯(lián)鎖停車。4月22日解體檢查,發(fā)現(xiàn)一級(jí)靜葉有3片葉片被打掉,其余34片均有損傷。1支一級(jí)動(dòng)葉片從榫頭第3個(gè)寬齒處斷掉,9支一級(jí)動(dòng)葉片彎曲、損傷嚴(yán)重,其余動(dòng)葉片均有不同程度損傷。

4 結(jié)語(yǔ)

本文從煙氣輪機(jī)的運(yùn)維實(shí)際需求出發(fā),提出的“在役消缺”和“解體檢修”的維修策略得到了筆者實(shí)踐證明,在指導(dǎo)工藝生產(chǎn)和機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行具有較強(qiáng)實(shí)踐意義。

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