李耀龍
(中鐵一局集團橋梁工程有限公司,陜西渭南 714000)
鋼箱梁焊接施工方法及技術廣泛應用于橋梁建設中,如何改變相關影響因素,提高焊接檢測合格率,對橋梁鋼構建設中的工期和質量起重要作用。
回龍寺立交主線特大橋區間長度為676m,沿線依次跨越既滬昆、貴黃高速公路。交叉位置道路主線樁號K0+806.653=滬昆高速(K1869+972),上跨橋梁采用1~60m 等截面簡支鋼箱梁跨越滬昆高速公路,梁高2.8m;橋梁中線與滬昆高速公路交角為95.7°,橋梁采用正交90°布置。交叉位置樁號K1+091.331(貴黃公路(K18+335)),橋梁采用1~55m 簡支鋼箱梁跨越貴黃高速公路,梁高2.8m;橋梁中線與貴黃公路交角為77.3°,橋梁采用正交90°布置。跨滬昆1~60m 鋼箱梁一級焊縫現場焊接量為1409.2m,跨貴黃1~55m 鋼箱梁一級焊縫現場焊接量為940m。通過對已焊接完成的跨貴黃1~55m 鋼箱梁第一榀焊縫進行統計與數據源分析,共檢測85.8m。經檢測合格66.7m,合格率僅為77.7%,嚴重影響下一榀鋼箱梁拼裝與鋼箱梁后期橫移與頂推作業,并影響總工期。
項目部對施工的跨貴黃1~55m 鋼箱梁第二榀焊縫進行檢測,共檢測30.8m,存在問題的為8.1m,焊縫檢測一次合格率僅為73.7%,對其進行分層分類統計:
對存在問題的8.1m,在工序中存在的質量問題具體現象進行分析,如表1 所示。

表1 不合格延米具體現象統計
結論:由以上分層分類的調查、統計結果可以看出,最終影響焊接一次檢測合格率的主要現象是“氣孔”與“夾渣”,其累計頻率高達88%,為關鍵的少數項,是問題的癥結。
根據深入現場實際調查及圖列分析顯示,鋼箱梁焊接一次檢測合格率73.7%,其中“氣孔”“夾渣”累計頻率達88%。結合實際情況及同行業最好水平能解決80%的此類問題,那么合格率可達到[30.8-8.1+(5.3+1.8)×0.8]/30.8×100%=92.1%。最終確定目標為“提高鋼箱梁焊接一次檢測合格率到92.1%”
根據現場出現的問題,焊接技術偏差主要由于具有以下原因分析特征:①培訓效果差;②設備陳舊;③焊絲不合格;④坡口不整齊;⑤坡口清理不干凈;⑥預熱不滿足;⑦焊接工藝不當;⑧無防風、雨措施;⑨測量偏差等9 大類原因。針對這些原因,從以下各個方面調查認證:
通過組織焊接工人進行鋼箱梁焊接安全技術交底會,發現通過對培訓成績不同人員焊接作業進行檢查,發現均存在氣孔及夾渣情況,且癥結問題統計數量基本一致,因此培訓效果對癥結程度影響不大。
現場焊機進行統計調查,共有5 臺二氧化碳氣體保護焊機,其中1 臺焊機為最新采購的(全新),2 臺焊機使用時間1 年(較新),剩余2 臺焊機使用時間為3 年(較舊),經過對5 臺焊機作業進行檢查,發現每臺焊機均竄仔氣孔、焊渣,且癥結問題統計數量基本一致。
現場焊絲進行統計調查,焊接現場共有5 盤實芯焊絲,經調查認證焊絲進場時均有材料合格證書,且檢測合格后投入使用,但使用過程中部分焊絲未進行有效的防御措施,存在淋雨、銹蝕等現象。通過采用無淋雨焊絲與淋雨焊絲焊接對比,發現在同等條件下焊接完成后均存在氣孔及夾渣情況,且問題癥結數量統計基本一致,因此焊絲情況對癥結問題影響不大。
現場坡口進行統計調查,坡口破除為鋼箱梁場內加工時等離子切除,現場破除較少,現場破除的坡口存在不整齊現象,占所有焊縫長度的30%,剩余70%坡口平平整,無毛刺、卷邊等。
坡口清理進情況行統計調查,坡口清理在梁體吊裝前進行清理,因過程時間太長,吊裝至設計位置后進行二次清理,無馬板位置采用角磨機進行二次清理,干凈無雜物,露出金屬光澤;馬板下方位置采用鋼絲刷進行二次清理,干凈無雜物,金屬光澤度差。
通過對坡口清理情況不一樣進行焊接對比,發現在同等條件下馬板下方與無馬板位置,焊接完成后均存在氣孔及夾渣情況,且問題癥結數量統計基本一致,因此坡口清理不干凈對癥結問題影響不大。
對板材預熱情況進行統計調查,焊縫施焊前均按照技術交底要求進行板材預熱,預熱采用乙炔進行烘烤加熱,箱室內預熱后溫度流失教慢,頂板預熱由專人進行,焊接過程中進行加熱。通過對板材預熱情況不一樣進行焊接對比,發現在同等條件下板材預熱溫度在50℃以上,焊接完成后氣孔與夾渣情況基本一致。
對焊接工藝進行統計調查,施焊前在焊縫背面貼陶瓷襯墊,施焊時先進行底部第一層填充焊接,然后清理表面焊渣與雜物,再次進行第二層焊接,頂板焊縫為平焊縫,焊接速度普遍較快,運條方式為直線形運條法、直線往復運條法、月牙形運條法。通過調查分析發現,焊接速度快、直線形運條法焊接,夾渣出現頻次較多,最后得出焊接工藝不當為要因。
對防風、雨情況進行統計調查,本地區陰雨天較多,風力較大;腹板與底板在箱室內進行焊接,處于相對封閉作業環境,不受風、雨影響,頂板焊接在露天環境作業,受風、雨影響。通過調查分析發現,頂板焊縫在風、雨天或無防風、雨措施時,焊接出現氣孔的概率明顯提高,焊縫容易出現氣孔。
對測量偏差進行統計調查,鋼箱梁拼裝時焊縫寬度根據每榀梁長與總梁長誤差進行調整,焊縫高差采用螺旋頂進行調整。通過對測量情況不一樣進行焊接對比,發現在焊縫寬度與高差不同的情況下,焊接完成后亦存在氣孔現象,且問題癥結數量統計基本一致,因此測量偏差對癥結問題影響不大。
綜上分析可以得出:導致焊接質量的主要原因是焊接工藝不當和無防風、雨措施。針對這兩項原因,經過分析制定對策,如表2 所示。
(1)改變運條方法:運條方法改為月牙形運條法,使熔渣上浮到融化金屬表面,如圖1、圖2 所示。
月牙形運條法:這種運條方法焊接時,焊條沿焊接方向做月牙形的左右擺動,同時需要在兩邊稍停片刻,以防咬邊。這種方法應用范圍和鋸齒形運條法基本相似。
(2)改變焊接方式:平縫焊接分為3 層進行焊接,第一層填充,然后進行清理表面浮渣,再次進行第二層焊接,重復焊接第三層。

表2 對策分析評價

圖1 焊接

圖2 月牙形運條法
(3)焊接方式:為保證打底的質量(打底是多層焊中最重要的一步),打底需要氬弧焊來完成。上層焊接采用二氧化碳氣體保護焊,而且每一層的焊接都相當與對前一層進行熱處理,在上層焊接前對下層焊渣進行清理,平縫焊接盡量使用實芯焊絲進行焊接。
(1)制作擋風、雨棚:加工擋風、雨棚,四面封閉,頂部加蓋頂棚,防止風、雨影響焊接質量。
(2)擋風、雨棚:制作擋風、雨棚采用鋼筋骨架、彩條布進行圍擋,如有雨天可在頂部加蓋竹膠板。
后期對跨貴黃1~55m 鋼箱梁焊縫檢測成果進行統計調查,左幅第1 榀、挑臂、第2 榀鋼箱梁頂板焊縫,共計65.6m,一次檢測合格共計62.1m,合格率為94.7%,達到原計劃92.1%;每段不合格長度不均,最短為0.1m,最長為0.4m,不影響后期鋼箱梁橫移、頂推施工。
同時,鋼箱梁頂推施工時間大大縮短,每榀鋼箱梁節約鋼管立柱、型材租賃費用:0.5 萬元;節約機械租賃費用:0.3 萬元;節約人工費:0.5 萬元;后續施工鋼箱梁共18 榀,合計節約18×(0.5+0.3+0.5)=23.4 萬元。新增防風、雨棚:材料及加工費用:0.1萬元。節約成本=23.4-0.1=23.3 萬元,實現效益的最大化。
通過本次分析,確保了鋼箱梁頂推施工,在保證安全和質量的前提下,大大加快了工期,按時完成節點任務。尤其是鋼箱梁焊接突破了“風雨無阻”等技術難題,并且標準化施工經驗推廣受到業主和監理單位的贊譽,并在全線推行。