文/呂新鑫,沈強,趙安定,鄭海華,張智·杭州老板電器股份有限公司
現在這款鈑金產品,用于滾珠滑輪的配合,如這個卷圓的圓弧度,將影響滾輪和圓弧產品的順暢度,對于高端廚電產品而言,滾輪的體驗手感是至關重要的。為保證尺寸的穩定及產品的精致度,合理的模具結構至關重要,如圖1 所示。

圖1 實物與模具
隨著廚電市場消費升級、科技創新、品質提升,廚電公司推出越來越多的新產品,滿足消費者的需求,提高人們生活品質。以洗碗機為例,中怡康數據顯示,洗碗機2020 上半年線下和線上零售量同比增長14%、39%,洗碗機廠商也不斷加碼相關健康功能、提升技術布局和儲備。如今,鈑金常規結構卷圓工藝有好幾種,但根據實際情況,一般會選用以下方案,第一步成形1/4 圓弧,第二步側推成形。鈑金多次成形后,尺寸會有累計偏差。按常規設計方案平面壓料,靠凹模側推、擠壓成形,會出現橢圓的拋物線式圓弧,同時尺寸也不易控制。

圖2 產品結構圖與常規模具結構圖
同時,類似產品模具在批量生產中,偶爾會出現尺寸超差,導致生產停線。品質部認為產品精致度不好,提出要改進產品的精致度,現有的外觀及塑料件的圓弧處配合段差不一致。針對問題,經過現場分析發現,尺寸不穩定和機床的行程和平行度都有很大的關系,機床導軌磨損后,造成一定的傾斜,使得每批次不一致,還有凸模只是壓平邊,沒有完全仿形圓弧壓制成形,導致成形時隨著凹模的擠壓,圓弧自由成形,精致度不夠。產品結構圖與常規模具結構圖如圖2 所示。
根據生產現場模具分析,就要設計一個新的結構來保證尺寸的穩定及外觀的精致度。第一方案:一個凸模、凹模仿形算好回彈,一次成形到尺寸。但是由于整個產品約450mm長,人手一次抽超過300mm就會容易疲勞,正常一天工作8 小時,工作強度會很大。第二方案:整體思路不變,考慮上模增加滑塊結構,保證產品輕松取料的方式,大大降低操作員工的疲勞強度,同時還能保證產品的精致度。
改進模具結構后(圖3),先放置工序件,凸模內斜楔下行,凸模受側向應力,使其在上?;墸揭苿拥轿弧4藭r,上固定板、上模斜楔和凸模內斜下行,使凸模頂著產品到定位板上。此時,凹模受力,使其在下?;墸揭苿拥轿唬>叱尚瓮瓿伞I夏;爻?,內斜楔、抽離凸模在復位彈簧的作用下,凸模合并到尺寸,小于產品開口尺寸。同時隨著上模斜楔,脫離凹模,凹模在復位彈簧的作用下,沿著下?;?,凹模打開,產品脫離凹模。模具繼續上行,凸模脫離產品,同時浮起產品,正常取料。
通常圓弧成形后有回彈,設計合理的回彈,可以減少凸模的改模時間,甚至降低了新制凸模、凹模的風險。根據理論,實際回彈后的總結,應用公式對圓角回彈的計算,成形后尺寸可以達到要求。
采用兩個內孔精定位,由于支撐面太小,產品放不穩,增加單向磁鐵,防止沖床抖動,造成產品傾斜太多,影響成形接觸點。

圖3 改進后的總裝圖
上?;爻?,內斜楔、抽離凸模在復位彈簧的作用下,凸模合并到尺寸,小于產品開口尺寸。同時隨著上模斜楔,脫離凹模,凹模在復位彈簧的作用下,沿著下?;墸寄4蜷_,產品脫離凹模。模具繼續上行,凸模利用與產品的單邊間隙0.6mm 脫離產品,并始終保持產品還吸在單向磁鐵的頂料銷上,單向磁鐵的頂料銷及內定位同時浮起,在凹模型腔內正常取料。產品取放示意圖和頂塊結構如圖4、圖5 所示。

圖4 產品取放示意圖

圖5 頂塊機構
使用氮氣彈簧,保證滑塊頂塊在下行到凹模腔內前,已復位到位(圖6)。分解如下:凸模內斜楔下行7mm,凸模受側向應力,分解后的水平推力使其在上?;壣纤揭苿拥皆O計值(圖7a)。此時,上固定板、上模斜楔和凸模內斜楔下行7mm,上模斜楔進入第一階段(圖7b),此時凹模初始位置到位。
上固定板、上模斜楔和凸模內斜楔繼續下行14mm,凸模頂著產品到定位板上,同時上模斜楔進入第二階段(圖8a)。此時,凹模受力,使其在下?;壣纤揭苿拥轿?,產品面接觸,防止行程影響尺寸,保證模具尺寸穩定(圖8b)。

圖6 頂塊機構

圖7 第一階段

圖8 第二階段
經過生產批量投入6 萬件,該產品關鍵尺寸(19.9±0.1)mm 及(8.1±0.1)mm,經過模具全壓仿形成形,保證了尺寸在公差范圍內,圓弧精致度,品質得到認可。在上模改進增加滑塊結構后,可保證產品輕松取出,大大降低操作員工的疲勞強度。本文對有配合關系的卷圓工藝產品模具設計,提供了一定的借鑒,相比常規空壓側推成形生產的產品尺寸和精致度都有了較大的改進,如圖9 所示。

圖9 產品優化前后對比圖
針對卷圓成形工藝尺寸及圓弧度不達標的問題,本文進行了成形凸模無壓料空成形的結構優化設計,相比較未優化模具制造的產品,使用優化后的模具制造出了8.1mm 的成形工藝尺寸,同時保證了產品外觀精致度,使得產品的成形工藝尺寸及圓弧度達到設計要求。目前還存在定位針退出凸模中間時會滯后,導致滑塊凸模瞬間回程造成輕微異響的問題,因此確保該結構穩定性是未來的研究方向。