董 飚,王遠光
(中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)
上海石化390×104t/a渣油加氫裝置是該公司煉油改造工程中的主體裝置,采用中國石化工程建設有限公司開發的固定床渣油加氫技術。為了提高渣油加氫裝置的脫雜質率,選擇石科院開發的脫硫催化劑RMS-30、脫金屬催化劑RMS-35等新一代RHT系列渣油加氫催化劑。裝置的反應部分設置A、B兩個獨立的系列,每個系列的流程都是:濾后渣油原料經反應進料泵升壓后,與循環氫、新氫的混合氫混合;混氫油先后與熱高分氣、反應產物換熱后,進入反應進料加熱爐加熱,再進入加氫反應器,在催化劑的作用下,進行加氫反應;反應產物進入熱高分分離器【1】。兩個系列都有獨立的反應進料泵、循環氫壓縮機、反應進料加熱爐、加氫反應器、熱高分分離器、熱低分分離器,也都設置了液力透平,回收從熱高分分離器到熱低分分離器的能量,用于驅動反應進料泵。兩個系列可以實現單開單停。
反應進料泵是渣油加氫裝置的核心設備,是保證裝置長期安全生產的關鍵【2】。兩個系列的反應進料泵位號分別為P-1102A、 P-1802, 共用1臺備泵P-1102B。3臺泵均為德國蘇爾壽公司制造的BB5型雙層殼體泵,型號為GSG150-360/6+6。其操作條件如下:介質為渣油,流量300 m3/h,入口壓力0.6 MPa(表),出口壓力19.95 MPa(表),揚程2 342 m,操作溫度255 ℃,軸功率2 339 kW。
2018年初發現反應進料泵P-1802流量偏低于P-1102A,但是仍能夠維持處理量的要求,因此沒有引起足夠的重視。后來泵的軸位移開始偏大,約為0.33 mm左右(報警值為0.32 mm,聯鎖值為0.36 mm)?!?br>