劉殿如,黃景峰,高 楠,李曉鵬,王天廷
(沈陽中科韋爾腐蝕控制技術有限公司,遼寧 沈陽 110000)
某煉油廠加氫裂化裝置于1995年9月建成投產。其原料油主要是常減壓直餾蠟油,可以摻煉部分焦化蠟油抽余油和外購蠟油。氫氣由制氫裝置及氫氣提純裝置提供。
2018年7月17日,因脫丁烷塔安全閥啟跳,無法復位,且脫丁烷塔頂干氣含氫氣78%,因此確認高壓換熱器出現內漏,裝置開始停工檢修。經打壓試漏發現,高壓換熱器反應餾出物/低分油換熱器(E106A)管束出現泄漏。
高壓換熱器泄漏問題在加氫類裝置中屬于比較常見問題,對該問題原因進行分析,并提出相應控制措施,可避免此類問題再次發生。
高壓換熱器E101、E102、E103、E104A/B、E105、E106A/B串聯連接,反應產物自E106A上半管程流入,流入溫度為230 ℃,從E106B下半管程流出,流出溫度為160 ℃。殼程為低分油,逆向進行換熱,E106B殼程進口溫度為50 ℃,E106A殼程出口溫度為198 ℃。換熱網絡見圖1。E106A管程操作壓力為16.41 MPa,殼程操作壓力為1.90 MPa,操作壓差為14.51 MPa。

圖1 高壓換熱器換熱網絡
為防止高壓換熱器銨鹽析出,在E105(反應流出物/循環氫換熱器)前、E106前、A101(空氣冷卻器)前設置注水點,當反應產物流經換熱器后換熱效率下降或者壓降過大時,通過采用E106A前臨時注水的方式對析出的NH4Cl進行沖洗,緩解壓降并改善換熱效率。注水方式均采用一股水直接注入系統的方式。
E106A為U形管式換熱器,雙管程、單殼程。其殼體材質為15CrMo(H)/Q345R; 管束材質為0Cr18Ni10Ti,規格為6 000 mm×19 mm×2 mm(換熱管長度×直徑×壁厚)。
采用內窺鏡對管束出現內漏的E106A內部進行檢查,發現該管子距管板6.2 m處內彎部位斷裂(正處于U形彎部位),見圖2。……