吳 迪
(遼寧軌道交通職業學院,遼寧 沈陽 110023)
三軸滲透儀由缸體、緊固螺母、上下壓頭、密封圈等部件組成,其特點是缸體下端蓋中間設有螺紋孔,左端設有孔并安裝一個可以加載密封閥,右端設有排氣孔螺紋連接封堵,在下端蓋中間的凹槽中密封安裝一個中間帶孔的錘形下壓頭,下壓頭的孔與下端蓋螺紋孔對應,在缸體上端蓋內密封連接一個活塞,在活塞桿頂端裝有一個可加載密封閥,在活塞中間的凹槽里密封裝有中間帶孔的錘形上壓頭,在上壓頭的上斜面和下壓頭的下斜面上各裝一個O形密封圈并套一個密封套,在密封套外的上、下斜面上用三角形壓環和壓緊螺母固定,在上端蓋的左端螺紋連接一個可加載圍壓的密封閥。

圖1 三軸應力滲透儀及加溫裝置實物圖
實驗系統主要由加壓系統、穩壓系統、氣體供給系統、加熱系統、溫度控制系統及氣體測量系統組成。煤樣軸壓及圍壓由手動試壓泵通過三軸吸附解吸儀供給,加壓后通過穩壓器(自制)保持壓力穩定;孔隙壓力通過氣體壓力調節閥調節,孔隙壓力、圍壓及軸壓數值由CWY100 精密數字壓力表讀出,精度0.2 級;在三軸吸附解吸儀上安裝加熱棒對煤樣包圍介質(水)加熱來改變煤樣溫度,溫度控制采用熱電偶測溫原理,采用N-6000 智能型數顯溫度控制器控制;解吸氣體量值利用排水法通過量筒直接讀取。
實驗用煤樣選自遼寧阜新海州露天礦。將采集煤樣篩選,選擇水平層理煤樣通過切割機加工成5 cm×5 cm×10 cm 規格的標準煤試樣,稱重后置于真空干燥箱內,加熱到100~105 ℃時恒溫8 h,冷卻至室溫后取出備用。實驗方案見表1 所示。

表1 實驗方案
實驗用氣體采用純度為99.99%的甲烷氣,其性質近似為理想狀態氣體。為保證實驗人員安全,實驗室內采取通風措施,并用風扇對解吸出甲烷進行濃度降低處理。
(1)將煤樣加工成5 cm×5 cm×10 cm 規格的標準煤試樣,并將試樣側面用膠帶密封好。
(2)煤樣稱重后置于真空干燥箱內,加熱到100~105 ℃時恒溫8 h,再冷卻至室溫后取出稱重后,放入三軸瓦斯滲透儀中,將兩側端蓋擰緊,用真空泵使其脫氣24 h。
(3)先對煤樣施加軸壓至設定值,然后施加圍壓和孔隙壓,檢查裝置氣密性,同時測定氣體滲透率。擰開高壓氣瓶的進瓦斯氣閥,設定好瓦斯壓力值,通入99.99%濃度瓦斯氣體,采用排水量氣法,用管線將出氣口瓦斯接入帶有1 800 mL 量程的量筒中收集排出氣體,待氣體排出速度穩定后,記錄一定時間排出氣體的體積。
(4)打開瓦斯進、出氣閥,測出不同溫度、不同圍壓、不同軸壓、不同空隙壓力下煤層氣的滲透率。
(5)關閉出氣端閥門,將標準吸附時間定為24 h,保持瓦斯壓力不變。
(6)吸附24 h 后,先關閉瓦斯進氣閥門,然后打開出氣閥門,同樣采用排水取氣法,記錄解吸時間和解吸氣體體積。
(7)改變溫度時,接通電源,開啟溫度控制器,設定溫度至所需值,溫度自動調節;在某一溫度下做解吸實驗時,必須當溫度達到所需值后保持一定時間(0.5 h)。
本文研究了不同溫度對煤層瓦斯滲透及吸附解吸規律的影響,初步得出了一些規律和有價值的結論,具體內容如下:
(1)在同一溫度、相同圍壓和軸壓條件下,煤樣滲透率隨孔隙壓力增加而增加;在同一溫度、相同孔隙壓力條件下,煤樣隨圍壓和軸壓的增加,甲烷滲透率減少;在相同圍壓、軸壓、孔隙壓的條件下,甲烷隨溫度的升高而降低。
(2)在同一溫度、相同圍壓和軸壓條件下,煤樣隨孔隙壓力增加,甲烷解吸量增加;在同一溫度、相同孔隙壓力條件下,煤樣隨圍壓和軸壓的增加,甲烷解吸量減少;等溫解吸時在同一孔隙壓力、相同圍壓和軸壓條件下,煤樣隨溫度增加,甲烷解吸量減少。升溫解吸時,解吸量比低溫度解吸量增加,孔隙壓力越大,解吸量增量越明顯。
(3)固體受熱膨脹和氣體吸熱膨脹是影響氣體解吸量的主要因素,固體受熱膨脹不利于瓦斯解吸,氣體吸熱膨脹有利于瓦斯解吸;當固體受熱膨脹占主導因素時,煤樣中孔隙裂隙擠壓閉合,氣體輸送通道被堵塞,解吸量明顯降低;當氣體吸熱膨脹占主導因素時,氣體密度減小,活性增強,解吸量增加。