劉 飛
(陽(yáng)煤一礦 機(jī)電工區(qū),山西 陽(yáng)泉 045008)
皮帶運(yùn)輸機(jī)是煤礦開采過程中的重要運(yùn)輸設(shè)備,扮演著不可或缺的角色。目前大型、長(zhǎng)距離的皮帶運(yùn)輸機(jī)張緊系統(tǒng)多采用液壓自動(dòng)張緊裝置,將液壓缸作為執(zhí)行元件,配合張緊小車與慢速絞車,可實(shí)現(xiàn)皮帶運(yùn)輸機(jī)在不同工況下皮帶張緊力的自動(dòng)調(diào)整,解決了皮帶的打滑、松弛等問題。但是液壓自動(dòng)張緊裝置過于復(fù)雜、設(shè)備故障率高,發(fā)生故障時(shí)排查周期長(zhǎng),檢修難度大,同時(shí)裝置響應(yīng)速度也相對(duì)較慢,難以滿足煤礦生產(chǎn)的需求[1,2]。
針對(duì)上述存在的問題,本文對(duì)皮帶運(yùn)輸機(jī)中的液壓自動(dòng)張緊裝置進(jìn)行了優(yōu)化改造,提出了一種基于PLC的自動(dòng)變頻控制張緊系統(tǒng),使用防爆變頻器代替原有的液壓油缸,通過PLC控制防爆變頻器進(jìn)而控制慢速絞車的電動(dòng)機(jī),最終實(shí)現(xiàn)皮帶運(yùn)輸機(jī)在不同工況下的皮帶張緊力自動(dòng)調(diào)整,解決了液壓自動(dòng)張緊裝置的缺點(diǎn)與不足。
皮帶運(yùn)輸機(jī)自動(dòng)變頻控制張緊系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示。整個(gè)系統(tǒng)包括上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái)、PLC、傳感器檢測(cè)單元、液晶顯示單元、按鍵輸入單元、變頻器單元、電動(dòng)機(jī)單元、張緊絞車、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等。其中,防爆變頻器在長(zhǎng)時(shí)間工作過程中,由于自身溫度不斷升高可能導(dǎo)致其不能正常工作,因此冷卻系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)防爆變頻器進(jìn)行降溫;冷卻系統(tǒng)中存在降溫水箱,溫度傳感器負(fù)責(zé)對(duì)水箱中的水溫進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)溫度預(yù)警,為電控系統(tǒng)的工作提供條件;張力傳感器負(fù)責(zé)對(duì)張緊絞車附屬的鋼絲繩進(jìn)行張力檢測(cè),并傳輸給PLC;液晶顯示單元負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示;聲光報(bào)警單元負(fù)責(zé)溫度和張力的超限預(yù)警;按鍵輸入單元負(fù)責(zé)設(shè)定溫度和張力的閾值范圍;PLC負(fù)責(zé)對(duì)傳感器傳輸?shù)臋z測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理并下發(fā)控制指令,同時(shí)需要將相關(guān)信息上傳到上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái),方便遠(yuǎn)程工作人員進(jìn)行監(jiān)控;上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái)通過工業(yè)以太網(wǎng)與PLC進(jìn)行通訊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;變頻器通過調(diào)節(jié)頻率實(shí)現(xiàn)對(duì)張緊絞車電動(dòng)機(jī)的調(diào)速控制。

圖1 皮帶運(yùn)輸機(jī)自動(dòng)變頻控制張緊系統(tǒng)總體架構(gòu)
井下皮帶運(yùn)輸機(jī)工作環(huán)境復(fù)雜,根據(jù)環(huán)境及功能需求,選用西門子S2-700系列PLC作為主控制器,該系列PLC具有豐富的指令集,抗干擾能力強(qiáng),功能強(qiáng)大,非常適用于井下工作[3]。PLC的中央處理器模塊選用CPU226,該模塊具有很強(qiáng)的擴(kuò)展功能,根據(jù)張緊系統(tǒng)的功能需求,系統(tǒng)擴(kuò)展一個(gè)EM235模擬量輸入輸出模塊和一個(gè)以太網(wǎng)通訊模塊。
本文使用了兩種傳感器,分別為溫度傳感器和張力傳感器。其中,使用兩個(gè)溫度傳感器,一個(gè)安裝在冷卻系統(tǒng)的水箱中用于水溫檢測(cè);另一個(gè)安裝在制動(dòng)系統(tǒng)的液壓泵站上,用于油溫的檢測(cè)。使用一個(gè)張力傳感器安裝在張緊絞車的鋼絲繩上,用于采集鋼絲繩的張力并等效為皮帶的張力。
溫度傳感器選用型號(hào)為PT100的傳感器,該傳感器是一款鉑熱電阻型傳感器,穩(wěn)定性好、測(cè)量精度高,測(cè)量范圍為-200 ℃~+850 ℃[4],非常適合冷卻系統(tǒng)和液壓泵站這種場(chǎng)合,可通過EM235模擬量輸入輸出模塊與PLC進(jìn)行對(duì)接。
張力傳感器選用型號(hào)為PR6201的傳感器,量程范圍為0 t~1 t,該型號(hào)傳感器測(cè)量精度高、誤差小,可在20 ℃~80 ℃的溫度范圍內(nèi)工作[5]。張力傳感器在檢測(cè)到鋼絲繩的張力數(shù)據(jù)后,經(jīng)EM235模擬量輸入輸出模塊與PLC進(jìn)行對(duì)接,PLC對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,并在液晶顯示單元端進(jìn)行顯示,同時(shí)通過工業(yè)以太網(wǎng)向上發(fā)送到上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái)端,以曲線形式進(jìn)行顯示。
系統(tǒng)中變頻器單元的選型非常重要。張緊絞車的電動(dòng)機(jī)要求可以進(jìn)行正反轉(zhuǎn),因此采用四象限變頻器,具體選用ABB公司生產(chǎn)的ACS800-11變頻器,該變頻器在PLC的控制下可通過調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的電壓頻率來實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的正反轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)速變化,最終實(shí)現(xiàn)皮帶的張緊。
電動(dòng)機(jī)單元采用永磁同步電機(jī)PMSM的T(B)YCS-110-32/45(660/380),采用PMSM直驅(qū)傳動(dòng)方案,該傳動(dòng)方案穩(wěn)定性好、效率高[6]。PMSM控制方式采用矢量控制技術(shù),將電動(dòng)機(jī)定子端電流分解為勵(lì)磁分量和轉(zhuǎn)矩分量?jī)蓚€(gè)相互正交的分量,通過分別控制這兩個(gè)分量來實(shí)現(xiàn)對(duì)永磁同步電機(jī)的控制。圖2為變頻器單元與電動(dòng)機(jī)單元的控制方案框圖。

圖2 變頻器與驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制方案框圖
PLC是整個(gè)自動(dòng)張緊系統(tǒng)的核心部分,其內(nèi)部的操作程序決定著系統(tǒng)能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本文采用模塊化的程序設(shè)計(jì)思想,由主程序統(tǒng)籌全局,各子程序分別實(shí)現(xiàn)自己的功能并同時(shí)相互聯(lián)系,由主程序?qū)嵭姓{(diào)用,完成系統(tǒng)功能。編程軟件采用STEP7-Micro/WIN32,各子程序采用梯形圖編程方式進(jìn)行開發(fā),方便程序調(diào)試、修改。下位機(jī)程序包括傳感器檢測(cè)子程序、液晶顯示子程序、聲光報(bào)警子程序、參數(shù)設(shè)置子程序、張力調(diào)節(jié)子程序、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)子程序和以太網(wǎng)通訊子程序等。圖3為變頻自動(dòng)張緊系統(tǒng)整個(gè)工作過程的程序流程圖。

圖3 變頻自動(dòng)張緊系統(tǒng)工作過程流程框圖
遠(yuǎn)程上位機(jī)通過工業(yè)以太網(wǎng)與井下的PLC主控制器進(jìn)行連接,采用可應(yīng)用于工業(yè)級(jí)別的控制機(jī)作為上位機(jī),監(jiān)控平臺(tái)使用西門子公司的WinCC組態(tài)軟件進(jìn)行開發(fā)[7]。通過上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái),工作人員可對(duì)井下皮帶運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)行工況進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè),同時(shí)可以根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)控制指令的下達(dá),提高了管理效率。監(jiān)控界面采用了界面模塊化的設(shè)計(jì)思想,平臺(tái)界面架構(gòu)圖如圖4所示。監(jiān)控平臺(tái)包括用戶界面、系統(tǒng)狀態(tài)顯示界面、手動(dòng)控制界面和預(yù)警界面。用戶界面可進(jìn)行用戶登錄、注銷、注冊(cè);系統(tǒng)狀態(tài)顯示界面主要是對(duì)傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,方便工作人員對(duì)系統(tǒng)的工作情況進(jìn)行了解,同時(shí)還可以對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢;手動(dòng)控制界面可以讓工作人員通過手動(dòng)方式控制皮帶的松緊情況;預(yù)警界面可對(duì)歷史報(bào)警情況進(jìn)行查詢,對(duì)傳感器檢測(cè)范圍進(jìn)行閾值設(shè)置。

圖4 上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái)界面架構(gòu)
針對(duì)目前液壓自動(dòng)張緊系統(tǒng)存在的缺點(diǎn)與不足,本文設(shè)計(jì)了一套基于PLC的自動(dòng)變頻控制張緊系統(tǒng),以溫度傳感器與張力傳感器為檢測(cè)單元,以防爆變頻器與永磁同步電機(jī)為電氣傳動(dòng)設(shè)備,通過PLC主控制器進(jìn)行控制,很好地實(shí)現(xiàn)了皮帶運(yùn)輸機(jī)在不同工況下的皮帶張緊力自動(dòng)調(diào)整。整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,響應(yīng)速度快,具備液壓自動(dòng)張緊系統(tǒng)所沒有的優(yōu)勢(shì),產(chǎn)生了很好的應(yīng)用效果,為煤礦生產(chǎn)帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。