梁 婉
上海國惠環(huán)保科技集團有限公司
小型燃油燃氣鍋爐在城市及周邊區(qū)域是普遍存在的,其數(shù)量多,以上海市為例,分布在各個區(qū)的數(shù)量就有6000 臺之多[1],由于各種因素,無法全部取締。根據(jù)國務(wù)院《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的工作部署,北京、上海等地相繼展開了中小型燃氣(油)鍋爐的低氮排放提標(biāo)改造工作,持續(xù)削減氮氧化物排放總量[2]。
從實施的技術(shù)路線來看,脫氮技術(shù)大致可分為兩類,一是低氮燃燒技術(shù),即在燃燒過程中控制NOx的產(chǎn)生,主要分為低氮燃燒器技術(shù)、空氣分級燃燒技術(shù)、燃料分段燃燒技術(shù),此類方法工藝相對簡單、經(jīng)濟,但對于1~2 噸的小型鍋爐在內(nèi)部改造困難,而且不能滿足較高的NOx排放標(biāo)準(zhǔn)[3-4];另一種是煙氣脫硝技術(shù),即在NOx形成后對煙氣進行凈化,主要有選擇性(非)催化還原(SCR/SNCR),此類技術(shù)需要較高的反應(yīng)溫度、存在氨逃逸、液氨存儲要求高的限制,很難在城市區(qū)域內(nèi)實施[5-7]。因此迫切需要開發(fā)合適的小型處理裝置,來為小型鍋爐的煙氣達標(biāo)排放提供保障。新型的固定床脫氮裝置—AO 煙氣凈化器經(jīng)過實驗室測試、工業(yè)試驗,結(jié)果表明,系統(tǒng)安裝簡便,運行穩(wěn)定,不影響鍋爐的效率,脫硝效率高,對1~2噸的小型燃氣(油)鍋爐煙氣處理后氮氧化物可達到50mg/m3以下。
本文設(shè)計了一種固定床脫硝裝置的實驗臺,采用鋼瓶氣為氣源,模擬煙氣由氮氣、氧氣、二氧化硫和一氧化氮按照一定比例配制而成,采用混氣罐保證模擬煙氣充分混合,氣體流量為1.5L/min,NOx濃度為250mg/Nm3,主要是檢測固定床反應(yīng)器出口的一氧化氮濃度。裝置流程圖見圖1。

圖1 實驗裝置流程圖
工業(yè)裝置見圖2所示。反應(yīng)系統(tǒng)中根據(jù)煙氣量大小設(shè)計AO脫硝劑的用量,設(shè)計1~5層。整個過程由自行設(shè)定的PLC程序?qū)崿F(xiàn)與鍋爐的啟停連鎖運行,安全可靠。

圖2 工業(yè)裝置示意圖
實驗中考察了AO-1脫硝劑在不同溫度下的脫硝效率,結(jié)果見圖3。可以得出,當(dāng)反應(yīng)溫度25℃時,脫硝效率80%,隨溫度升高脫硝效率逐漸升高,當(dāng)升高到80℃時,脫硝率達90%以上,繼續(xù)升高溫度,脫硝效率維持在90%以上,可以判定最佳反應(yīng)溫度在80℃以上。

圖3 不同溫度對脫硝效率的影響
脫硝劑在制備或存放過程中含水率會有一定變化,實驗考察了不同含水率的藥劑對脫硝效果的影響,見表1所示。

表1 AO-1脫硝劑含水率對脫硝性能的影響
根據(jù)表1,AO-1 脫硝劑脫硝率與含水率成反比,含水率越小,其脫硝率越高,當(dāng)含水率小于3%時,AO-1 脫硝劑脫硝率大于80%,結(jié)合AO-1 脫硝劑效率與經(jīng)濟性分析,含水率宜小于3%。AO-1 脫硝劑含水率與溫度有關(guān),溫度升高,含水率降低,NOx脫除率升高。
工業(yè)試驗位于上海某啤酒廠生產(chǎn)用鍋爐,鍋爐型號為LSS0.5-0.8-Y/Q,立式水管式室燃鍋爐,蒸發(fā)量為0.5t/h,壓力為0.8MPa,現(xiàn)場燃料為0#柴油。理論燃料消耗量35.88升/小時,鍋爐投運時間為2014年11月。鍋爐的實際使用壓力0.4MPa,運行時間根據(jù)生產(chǎn)批次的不同,一般每個生產(chǎn)批次開鍋爐2~3小時,間歇性運行,負(fù)荷波動性大,煙溫較低,運行周期不確定;實際燃油消耗22.2升/小時(旺季);爐后已有余熱回收裝置,煙氣的NOx約230mg/m3。不滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/387—2018),通過安裝固定床反應(yīng)器對鍋爐的排煙進行脫硝處理。

圖4 不同鍋爐負(fù)荷脫硝效率
由圖4 可得,在AO 反應(yīng)器中裝填3 層AO 脫硝劑,在鍋爐負(fù)荷50%工況和75%工況下,在連續(xù)檢測30min,脫硝率均達到90%左右,出口NOx<30mg/Nm3,優(yōu)于上海市鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
加裝脫硝裝置,通過設(shè)備后端引風(fēng)機克服藥劑層及系統(tǒng)各彎頭、管道阻力,并通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機頻率保持設(shè)備進口處微正壓/微負(fù)壓狀態(tài)(-50Pa~100Pa),采用系統(tǒng)引風(fēng)機與鍋爐鼓風(fēng)機聯(lián)動機制,及時排除鍋爐內(nèi)殘余氣體,保證鍋爐正常、安全的運行。
鍋爐能效檢測得到:鍋爐負(fù)荷70.23%,排煙溫度151.40℃,鍋爐熱效率為88.97%,滿足能效測試要求。
(1)通過實驗室采用固定床反應(yīng)器,考察脫硝劑填料對模擬煙氣的脫硝效果,結(jié)果表明:溫度和含水率是影響AO-1脫硝劑脫硝效率的主要因素,最佳反應(yīng)溫度在80℃以上,脫硝率達90%以上;含水率宜小于3%,脫硝率達80%以上。
(2)通過工業(yè)試驗,對上海某啤酒廠生產(chǎn)用鍋爐的排煙進行脫氮處理,在鍋爐負(fù)荷50%工況和75%工況下,在連續(xù)檢測30min,脫硝率均達到90%左右,出口NOx<30mg/Nm3,優(yōu)于上海市鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)。鍋爐熱效率為88.97%。并通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機頻率保持設(shè)備進口處微正壓/微負(fù)壓狀態(tài)(-50Pa~100Pa),采用系統(tǒng)引風(fēng)機與鍋爐鼓風(fēng)機聯(lián)動機制,及時排除鍋爐內(nèi)殘余氣體,保證鍋爐正常、安全的運行。