朱赟杰,徐夢雪,倪建忠,戴衛平
(1.南通市水產技術推廣指導站,江蘇 南通 226007;2.江蘇省紫菜協會,江蘇 南通 226007)

目前,紫菜生產企業在條斑紫菜一次加工烘干熱源選取上以燃煤鍋爐為主,部分燃燒生物質,對環境造成污染,與當前加強生態文明建設的要求不符。為積極響應綠色發展理念,南通市水產技術推廣指導站會同江蘇省紫菜協會等單位于2020年1-3月開展了條斑紫菜一次加工空氣能熱泵烘干試驗。現將試驗情況總結如下。
根據八簾條斑紫菜一次加工機組烘干要求,試驗選取分體式空氣能熱泵高溫烘干機組(ZX-DKFXRS-100Ⅱ/FZHG)4 臺、變頻壓縮機4 臺、銅管散熱片(1.8×1.1米,孔徑2.2毫米)、鍍鋅圓風管及彎頭(1 毫米厚,直徑60 厘米)5 套、溫度濕度控制器4套以及電源連接線、配電箱、角鐵支架等設備和材料。
(1)空氣能熱泵。在紫菜加工房外側建空氣能熱泵簡易板房(長15.5 米×寬3.1 米×高3.7 米),板房前側通透。板房一側安裝配電箱,中間放置角鐵鋼架(長12.5 米×寬0.9 米×高1.15 米),鋼架上依次放置空氣能熱泵(熱泵并排間距1.15 米,后側距墻面0.7米)。
(2)烘干通道。烘干通道(長16 米×寬6 米×高4.5 米),烘干通道內鋪設雙層散熱片,上下層各 8 片(1.8 米×8 片),間距為 80 厘米,下層散熱片下方60 厘米處并排安裝功率為3 千瓦/臺的排風扇12臺。
(3)排濕風道。排濕風口用鍍鋅鐵皮圓風道引流到主機蒸發器處,出風口斜向紫菜加工房墻體一側,同時為有效利用排放的濕熱空氣,在主機后側和加工房墻體之間放置傾斜鐵皮板。
試驗期間氣溫為4~20℃,由于空氣能熱泵功率限制,試驗時使用了變頻壓縮機進行輔助加熱,實際使用功率為122 千瓦左右(空氣能熱泵88千瓦、變頻壓縮機34千瓦)。試驗前期條斑紫菜一次加工機組每次出菜時間設定為3.5秒,出現了烘干通道熱量分布不均勻、紫菜干品褶皺、含水量大等問題。設定每次出菜時間為4.2~4.5 秒時,烘干通道前端溫度為56.1~58.1℃、后端溫度為52.1~57.8℃、濕度為50%左右,這雖然與燃煤鍋爐加熱烘干通道前、后端溫度穩定在63.9℃和58℃、濕度為41.2%、每次出菜時間為3.5 秒的穩定加工條件尚有差距,但加工后紫菜干品褶皺和含水量大的問題得到明顯改善,紫菜品質進一步提高,含水率為12.16%(在正常的紫菜干品范圍),烘干能耗費為0.012~0.015元/張。
經空氣能熱泵烘干后的紫菜符合紫菜干品要求,且空氣能熱泵操作簡便,無需人工燃煤、不存在安全隱患,加工清潔無污染。我們需要對空氣能熱泵、控制系統、烘干通道、濕熱空氣回收利用系統等進行改造優化,使其既能滿足紫菜加工要求,又能節約生產成本,同時符合綠色發展理念,進而實現經濟效益和生態效益的雙贏。
加工機組的烘干通道長16 米、寬6 米、高4.5米,在穩定烘干環境下,需要烘干通道前端溫度達64℃、后端60℃,濕度為40%。試驗期間氣溫為4~20℃,機組最大功率為128 千瓦,存在烘干通道溫度偏低、濕度偏大、機組超負荷運轉等問題,難以滿足連續進行紫菜加工以及紫菜加工過程中可能出現的低溫、潮濕等極端天氣要求。
熱泵烘干設備在烘干紫菜的過程中,烘干通道前端溫度為50~55℃、后端溫度為49~54℃、溫差為5℃左右。原因為熱泵的壓縮機為定頻壓縮機,當熱泵供熱達到設置要求的溫度后,壓縮機便會停止工作,再次啟動壓縮機工作時需間隔3分鐘,停啟之間3分鐘的時間間隔讓烘干通道的溫差達5℃,這一過程影響了加工速度,導致紫菜的品質產生差異。
對于總功率不足和烘干通道溫差問題,我們將原有的4 臺22 千瓦的定頻熱泵機組更換為4 臺40 千瓦的變頻熱泵機組,加上4 臺10 千瓦的變頻壓縮機,最大功率200千瓦。4臺40千瓦的變頻熱泵機組用于正常環境下紫菜烘干,4臺10千瓦的變頻壓縮機在極端天氣下開啟;根據烘干環境進行變頻操作,既避免機組超負荷運轉,又可有效節約電能。
目前散熱片下方的風速和風量略小于原來設備的參數,主要原因是散熱片間距為2.2毫米,間距偏小,阻礙了熱空氣在烘干通道中的均勻分布,烘干通道溫度的不均勻,容易出現紫菜干品褶皺現象。優化方案為:散熱片間距改為3.0 毫米,散熱片升級為5層或8層,確保風速風量和熱量的飽和應用,風量能夠到達烘干通道最內側邊緣,烘干通道內各個部分都充分受熱。
進風口新風的溫度對烘干通道內溫度存在著直接的影響,因為新風是與環境溫度一致的,當環境溫度較低時,烘干通道內需要更多的熱量為新風加熱,這時供熱系統需要輸出更多熱能,增加了烘干成本。優化方案為:將熱交換器安裝在排濕風口,環境新風經換熱交換器后再進入新風口,環境新風就吸收了排風口的熱量,形成了溫度比環境高的新風從進風口進入烘房,這樣有利于減少總熱量的輸出,達到節能降耗的目的。