華潤電力技術研究院有限公司 衛平寶
本文研究了超臨界火力發電機組脫硫吸收塔PH值控制策略存在的問題,針對目前火電機組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機組在各種煤種及負荷工況下,實現超低排放目標,給出了一種變頻+工頻混合自動控制策略,解決單純用供漿調節閥控制存在節流損失大,及單純使用供漿泵變頻控制轉速在低出力下管道流動性差,易發生管道堵塞等問題,采用PH值變工頻混合控制策略可解決以上問題,同時對該策略下的控制系統進行參數優化,提高了吸收塔PH值控制品質。
隨著環保日益重視,對火電機組二氧化硫排放的指標越來越嚴格,為了實現火電機組超低排放,機組進行了超低排放改造,同時需對原有的脫硫效率控制回路進行優化改造,原設計脫硫吸收塔漿液PH值為自動控制系統,采用單回路供漿調節閥控制PH值,該方法控制回路簡單,但無法適應現在多煤種深度摻燒的需要,對硫份變化的適應性差,調節精度差,抗干擾能力差,以致于PH值控制滯后、波動大,滿足不了超低排放的指標的要求,迫切需要設計一種新的控制策略,已解決現有的問題。
原機組設計的脫硫漿液PH值為單回路控制,執行機構為供漿調節閥,自動控制調節閥開度實現對PH值的運行范圍的控制,該方式下,回路設計簡單明了,但存在如下問題:一是調節閥節流損失大,管道振動大,磨損大;二是低流量時供漿管道流動性差,易管道堵塞;三是PH值控制品質差,波動大;四是未設計前饋回路,無法及時通過升降負荷及吸收塔入口SO2變化實現PID提前調節。對硫份的適應性不好,給檢修和運行帶來諸多不便,為了適應機組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機組在各種煤種下實現超低排放目標,本文設計一種660MW機組脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制系統,由2個子模塊組成,即,一個變頻控制子模塊、一個工頻輔助控制子模塊,采用變工頻混合控制策略以解決上述問題。
采用一種新型脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制策略邏輯設計,當脫硫吸收塔PH值控制投入自動后,上述2個模塊協調動作控制參數,保證機組排放達標運行,其中:對供漿管道流量做最小流量限制,變頻泵采用三沖量控制方式,當變頻泵輸出小于10Hz時,輸出保持不再減小頻率,以保持管道有適量的流體流過,避免管道漿液長時間不流動而造成管道堵塞,當變頻泵頻率低于20Hz時,逐漸關小供漿調節閥開度,以提高供漿壓力,當變頻泵頻率高于40Hz時,將供漿調節閥全開,以減少調節閥的節流損失,輔助控制系統采用供漿調節閥工頻控制方式,其開度與供漿變頻泵頻率的對應關系執行試驗數據擬合的函數;當調節閥開度小于10%時保持不再減小,防止管道漿液不流動而堵塞。供漿泵變頻控制回路增加三個前饋信號,即負荷前饋、吸收塔進口SO2濃度前饋、煙氣流量前饋,其數值均以試驗數據擬合函數獲取,通過前饋控制可提高PH值控制響應速度,提高PH控制品質。變工頻混合控制策略邏輯,如圖1所示。

圖1 吸收塔漿液pH值變工頻混合控制邏輯
其中:脫硫吸收塔PH控制主控制器PID(簡稱主PID)接受PH設定值與PH實際值得偏差,經比例、積分、微分作用及前饋作用形成漿液量需求指令,脫硫吸收塔PH控制副控制器PID(簡稱副PI)接受主PID指令與實際管道漿液流量做偏差計算,形成最終的供漿泵頻率指令,PHFF1為負荷動態前饋,PHFF2為吸收塔原煙氣SO2濃度前饋,PHFF3為煙氣流量前饋,PHFF為主PID的總前饋信號,關系為:PHFF=0.55×PHFF1+0.25×PHFF2+0.2×PHFF3。副PI設置為快速控制回路,K1p=10.5,K1i=0.28。

圖2 變負荷工況下漿液PH值自動控制試驗曲線
目前,普遍的做法是對脫硫控制系統進行改造和優化,本文根據設計的新型變工頻控制策略,結合現場數據,進行控制參數擬合和試驗。
通過大量現場試驗數據,獲取供漿調節閥開度指令y與變頻泵轉速(頻率)x之間的關系,其擬合函數為:

通過現場試驗數據,對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF1參數y與機組負荷的關系進行擬合,其函數為:

通過現場試驗數據,對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF2參數y與原煙氣中SO2濃度(mg/NM3)的關系進行擬合,其函數為:

通過現場試驗數據,對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF3參數y與原煙氣量(KM3/H)的關系進行擬合,其函數為:

主控制器PID總的前饋信號PHFF,為脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID的總前饋信號。
通過參數辨識、自動回路擾動試驗,對吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID比例系數Kp值、積分系數Ki值、微分系數Kd值y1、y2、y3分別與機組負荷(MW)x的關系進行擬合,其函數為:

經過上述變工頻混合控制策略改造及控制參數優化,對進行變負荷試驗,選取一臺600MW超臨界火力發電機組進行PH值控制優化后驗證效果,試驗前,機組負荷460MW運行,吸收塔漿液PH值設定值為5.7,實際值為5.7,試驗開始啟動,機組負荷由460MW→490MW,升負荷30MW。如圖2所示。
從整個試驗過程來看,吸收塔漿液PH值5.67~5.76之間變化,最大超調量0.06,最大變化幅度0.09,PH值控制系統表現穩定、精確,使機組在負荷變化過程PH值精確控制在設定值5.7左右變化,且變化幅度不超過1.05%,控制品質顯著提高。
結論:通過變工頻吸收塔PH值自動控制策略及控制參數優化,采用變頻控制供漿泵轉速,工頻輔助控制供漿調節閥,實現全程自動調節,提高PH值調節品質,本策略采用低流量限制設計,可解決管道漿液流量低造成的管道堵塞,采用變頻控制,減少調節閥門節流損失,提高供漿效率,采用工頻輔助變頻的混合控制系統,可克服單純的工頻控制調節閥、變頻調節供漿泵轉速兩者的缺點,發揮兩者的優點,最終實現PH值最優控制。同時,吸收塔PH值控制采用三沖量控制,主PID采用變參數、自適應控制,輔助以前饋控制,副控制器PI采用快速回路,提高調節速度,現實提高PH值控制品質的目的。