郭 威,周成坤,吳利鋒,鄭 虎,楊清濤
(深圳市計量質量檢測研究院,廣東 深圳 518110 )
近年來,絲光棉紗線由于具有光潔亮麗、柔軟抗皺等優點,越來越多地被運用在紡織服裝領域,但絲光處理會使棉的性質發生一定變化,影響其在甲酸/氯化鋅溶液中的溶解性。絲光棉/再生纖維素纖維的定量化學分析中,現有標準GB/T 2910.6-2009[1]中未列出絲光棉的質量修正系數,因此,本文通過控制甲酸/氯化鋅溶液濃度[2],探究了在不同溶液濃度下絲光棉的質量修正系數,對絲光棉溶解影響最小且能使再生纖維素纖維溶解完全的甲酸/氯化鋅溶液濃度,為檢測工作提供參考。
材料:絲光棉試樣12塊、粘纖試樣1塊、萊賽爾試樣1塊。試劑:稀氨水(20 mL濃氨水用水稀釋至1 L)、甲酸/氯化鋅溶液(20 g無水氯化鋅和68 g無水甲酸加水至100 g)、石油醚、蒸餾水。設備:恒溫振蕩水槽、250 mL具塞三角燒瓶、分析天平(精度0.0001 g)、精密鼓風烘箱、干燥器、真空抽濾裝置、索氏萃取器等。
1.2.1預處理
每個試樣取1 g左右,放在索氏萃取器中,用石油醚萃取1 h,萃取完全后,把試樣浸入冷水中浸泡1 h,再在(65±5)℃的水中浸泡1 h,然后擠干、抽濾、晾干。
1.2.2溶解
按照GB/T 2910.6-2009,將試樣迅速放入盛有70 ℃ 100 mL甲酸/氯化鋅溶液的三角燒瓶中,蓋緊瓶塞,搖動燒瓶,在70 ℃下振蕩溶解20 min,溶解完成后,使用70 ℃水清洗,然后用稀氨水中和清洗并使殘留物浸入于稀氨水中10 min,再冷水洗凈后,烘干剩余物。
1.2.3烘干稱樣
將剩余物放入烘箱中,溫度(105±3)℃下至少烘燥4 h,后放入干燥器冷卻,稱量。
取12個1 g左右的純絲光棉試樣按照1.2步驟進行試驗,修正系數d值按照公式(1)計算。絲光棉的d值結果見表1。
d=m0/m1
(1)
式中:m0—溶解前試樣干重,g;m1—溶解后試樣干重,g。
由表1可知,70 ℃下溶解20 min時,絲光棉的質量修正系數d值在1.08~1.35,此外部分試樣纖維損傷比較嚴重,在過濾時為絮狀物,無法完全收集。

表1 甲酸/氯化鋅溶液中絲光棉的d值
由表2可知,在100 mL甲酸/氯化鋅溶液中加入5 mL以上水時,再生纖維素纖維不能完全溶解,為了達到既降低溶液對絲光棉的溶解程度,又能完全溶解再生纖維素纖維的目的,選用在100 mL甲酸/氯化鋅溶液中加入5 mL水作為本次試驗的最優濃度(下面以新濃度表示)。

表2 甲酸/氯化鋅溶液中加入不同量的水后再生纖維素纖維溶解情況
取12個1 g左右的純絲光棉試樣按照1.2步驟(甲酸/氯化鋅溶液濃度為新濃度)進行試驗,修正系數d值按照公式(1)計算。絲光棉的d值結果見表3。
由表3可知,用100 mL新濃度溶液進行試驗能夠有效地降低絲光棉的溶解程度,d值穩定在1.04~1.07之間,具有可重復性。

表3 新濃度溶液中絲光棉的d值
采用100 mL新濃度溶液按照1.2步驟對不同配比的粘纖/棉進行試驗,絲光棉質量修正系數選用1.05,驗證試驗結果見表4。

表4 粘纖/絲光棉驗證試驗結果
采用100 mL新濃度溶液按照1.2步驟對不同配比的萊賽爾/棉進行試驗,絲光棉質量修正系數選用1.05,驗證試驗結果見表5。

表5 萊賽爾/絲光棉驗證試驗結果
由表4、表5可知,在粘纖/棉、萊賽爾/棉驗證試驗中,纖維含量的絕對偏差在0.01%~1.34%之間,含量偏差較小,符合試驗要求。
降低甲酸/氯化鋅溶液濃度可有效降低絲光棉在試驗過程中的溶解程度,使用100 mL新濃度的甲酸/氯化鋅溶液,同時絲光棉的d值取1.05,可使絲光棉/再生纖維素纖維定量分析結果誤差小于2%,具有較高準確性。