喬治
(中鐵一局集團有限公司,陜西 西安 710054)
近年來,全國地鐵建設如火如荼,杭州市也加快了地鐵規劃和建設步伐,根據杭州市第三批地鐵建設規劃,從2018年下半年起,杭州地鐵三號線、六號線、七號線、八號線、九號線、十號線等線路全面進入施工期,確保2022 年亞運會召開之前,杭州市將形成13 條軌道交通線,514km 的軌道交通網絡,全力打造地鐵交通服務網。筆者單位在杭州片區第三批地鐵建設規劃中共需投入34 臺盾構機,本文以杭州地鐵十號線3 標為例,總結淤泥質軟土地層盾構機掘進存在的問題,對如何做好盾構設備選型及掘進過程管控進行了探索。
杭州地鐵十號線3 標隱~莫盾構區間左線全長971m,采用一臺土壓平衡盾構機施工,從隱秀路站始發,莫干山站接收。盾構區間穿越的地層主要為淤泥質粉質黏土、粉質黏土。本項目淤泥質軟土比較軟弱,靈敏度強,承載力較小,容易出現局部破壞或滑動。在荷載作用下產生土體結構破壞、不均勻沉降、較大的側向變形等問題,且沉降與變形持續的時間長,強度恢復時間也較長。
通過對杭州地區淤泥質軟土地層盾構施工情況總結分析,存在以下問題:
(1)盾構機主機上浮。投入施工的盾構機主機重量偏輕(總重量約278T),重心位置選擇不合理, 在淤泥質軟土地層掘進中地層抗力小,盾構機自重及上部抗力的總和小于所受的浮力,導致在掘進過程中姿態上浮。
(2)盾構機姿態控制難。盾構機在淤泥質軟土地層中掘進,由于該地層束縛力弱,普遍總推力在1000T 以下,調整姿態時難以形成有效的推力差,盾構機掘進姿態控制難度大。
(3)管片上浮。盾構機在掘進過程中,脫出盾尾的幾環管片,由于同步注漿的漿液還沒有完全凝固,在淤泥質軟土地層中的上浮力大于管片自身重量及覆土荷載時,管片會產生上浮。
(4)管片破損。杭州片區管片普遍設計為帶凹凸榫槽設計,這種管片對盾構推進參數控制及拼裝質量要求非常高,盾尾間隙過小、盾尾失圓、管片浮動、管片拼裝質量等出現問題,都會出現管片錯臺、破損、破裂。部分項目管片出現連續破損
開裂、同一環多處破損現象,成型隧道質量受到了影響。
(5)地面沉降量大。因地層的自穩性相對較差,尤其是盾尾空隙沉降和長期延續沉降,這兩個階段地層沉降及變形難以得到有效的控制。通過測量監測數據,部分項目盾構區間最大沉降量達50mm。
經過對杭州地鐵十號線3 標地質情況分析,針對存在的問題,在進行盾構的選型時,結合其他淤泥質軟土地層項目盾構成功的施工經驗,對盾構主機的重量分布、注漿系統設置、盾尾間隙、螺旋輸送機系統進行了針對性設計,確保盾構設備充分滿足對淤泥質軟土地層的適應性。
該項目選用的盾構機,將機體重量選定、重心的分布進行了優化,最終盾構機主機重量323 噸,主機重心與刀盤面板的距離3.8 米。較該區域原使用盾構機,盾構主機重量增加45 噸,增加的重量克服地層的浮力,避免盾構機掘進過程中的上浮;重心位置由3.46 米后移至3.8 米,有利于避免盾構機栽頭,穩定盾尾。

圖1 原盾構機主機重心位置示意圖

圖2 本項目使用盾構重心位置示意圖
原盾構機在盾尾外部殼體上設置4 處注漿管路,注漿殼高出盾尾12 公分,進出洞及通過加固區時容易發生“卡盾”的情況。本臺盾構機采用在盾尾內置注漿管的方式,避免掘進出現盾體被卡,同時注漿管路數量由4 根增加至10 根(4用6 備),防止管路堵塞后影響注漿效果。
管片拼裝處盾尾間隙由原來的30mm,增加至45 ~50mm,避免盾構機姿態不佳造成盾尾間隙過小,盾尾擠壓管片引起管片開裂破損,同時,確保在管片上浮時候還有足夠的拼裝間隙。
盾構機增加軸向移動可伸縮功能,螺旋機可伸縮1000mm,當發生突泥涌水時,可將螺旋機縮回,并將螺旋機最前端與土倉內的倉門關閉,保證掘進安全。
(1)盾構機在淤泥質軟土地層中掘進,盾構機對推力反應很敏感,推力差是控制盾構機姿態的基本方法。通過調節四組推進油缸的推力,形成合理的推力差,使盾構機形成沿著軸線方向的趨勢,掘進姿態與設計軸線基本擬合。
(2)盾構機在淤泥質軟土地層中的姿態糾偏,通常采取“少量糾偏、多次糾偏”的方式,將盾構機姿態變化范圍控制在5mm/環,切忌糾偏過大或強行糾偏,造成盾尾刷過度磨損,以及管片開裂、錯臺。
(3)當盾構機姿態與軸線偏差超過50mm 時,靠推力差無法有效調整盾構機姿態,可結合偏差大小,通過調節主動鉸接油缸伸縮量,輔以管片合理選型,調整盾構機姿態使之符合設計線路。
(4)通過對實測管片姿態的分析,指導盾構機掘進姿態的調整。盾構機姿態的理想位置,還要結合成型管片的姿態變化情況確定,杭州片區管片拼裝完成到基本穩定后,通常會出現一定的上浮量。以本區間某段成型管片實測姿態測量數據為例,實測姿態較盾構機測量導向系統讀取數據偏差值為+25 ~+39mm,因此在后續掘進中將盾構機姿態控制在設計中線正下方2 ~3cm,抵消管片上浮量。
(1)控制掘進速度。將推進速度控制在20 ~40mm/min為宜,確保管片脫出盾尾的間隙能夠及時得到注漿量的填充,避免漿液注入不及時,或漿液被水稀釋而影響漿液的性能。
(2)均衡施加推力。盾構機完成上一循環掘進及管片拼裝,下一循環掘進開始時,首先,要確保推進油缸撐靴緊貼管片,緩慢、均勻地對管片施加軸向壓力,總推力小于1000T,避免推力過大或不均衡造成管片破損。
(3)合理選擇土倉壓力。盾構機在淤泥質軟土地層中掘進,土倉壓力選擇不合理會造成開挖面失穩及地表沉降。在掘進中我們經過反復觀察及試驗,土倉壓力控制在0.15MPa~0.20MPa 時,地層的沉降量較小且地層穩定受控。同時,嚴格控制出土量,經計算每環理論出土量實方39m3,虛方約50m3,大于此方量需要對地面加密測量及分析,確定是否存在超挖或發生較大地表沉降。
(1)嚴格控制同步注漿質量。漿液選用惰性漿液(附配合比),具有比重大、填充性、抗離析性、流動性好的特點,及時填充盾尾間隙,塌落度控制在12 ~16cm,泌水率<5%。通過合理的注漿配比及注漿過程管控,有效控制地表沉降,減少對地層擾動,減小注漿過程對管片造成的上浮。

表1 惰性漿液配合比
(2)適當增加注漿量。注漿量的多少,將直接影響地表沉降變形的大小,是地表沉降控制的關鍵要素。理論注漿量計算如下:

式中,D 為刀盤開挖外徑;d 為管片外徑
根據本項目淤泥質軟土盾構掘進經驗,注漿率為理論注漿量的1.5 倍,注漿壓力為0.15 ~0.3MPa 時,地表沉降可控制在10mm 以內;當注漿率小于理論注漿量的1.5 倍時,地表沉降量有顯著增加的趨勢。
因此,合理注漿量至少為:Q 注入量(m3)=2.74×1.5=4.1 m3,考慮到地層漿液的滲透系數,每環注漿量為4.5m3,以盾構間隙填充飽滿,沒有漿液滲漏,地表監測穩定為宜。
(3)優化注漿方式。注漿采取4 路單管單控,單獨計量方量,四路同時注入漿液,確保管片周圍注漿均勻行成包圍圈,避免單點或兩點注漿導致漿液不能形成環箍,影響注漿效果。
(4)及時采取二次補漿措施。本項目盾構機下穿建筑物及地層敏感帶時,實施二次注漿,達到加強隧道襯砌加固的目的。二次注漿選用單液漿,采用注漿壓力和注漿量雙控原則,注漿位置以中上部為主,防止二次注漿造成管片上浮或錯臺。
每環盾構掘進,安排專人測量盾尾間隙兩次,結合盾構機掘進姿態及油缸行程差,進行管片選型。管片安裝到位后,使用扭矩扳手使螺栓初緊、復緊、終緊達到標準要求,及時伸出相應位置的推進油缸頂緊管片,其頂推力應大于穩定管片所需力,然后,方可移開管片安裝機。
(1)加密布設監測點。沿盾構區間中心線隧道方向布設測點,在盾構始發、到達段30m 內,加密布設測量監測點,每5m 設一斷面;其他位置每10m 布設線路中線測點;每30m布設大斷面測點,每斷面左右線咬合布設5 ~9 個地表沉降監測點,間距為3 ~8m,分別布設于線路中心線及距離隧道中心線3.3m、5m、9m 位置。
(2)保證沉降監測頻率。地面沉降監測頻率每12h/次,盾構施工至建構筑物段時加密監測,每6 小時/次,觀察沉降速率及沉降值。按時將測量沉降情況向盾構作業隊做交底,當監測數據達到預警標準時,必須進行警情報送,確保盾構操作手能夠及時調整掘進參數。
(3)引入人工復測機制。在盾構機測量導向系統測量盾構機姿態的同時,每20 環由人工對管片姿態進行復測,與導向系統測量數據進行對比,規避測量誤差。
杭州地鐵十號線3 標隱~莫盾構區間左線全長971 米,自2020 年1 月12 日始發,5 月25 日貫通,平均進度215 米/月,通過合理化管控,掘進姿態全面受控,管片錯臺、開裂現象得到了有效遏制,成型隧道質量較杭州地鐵二號線得到了大幅提升。
盾構機在淤泥質軟土地層中掘進,盾構機姿態控制難、管片開裂等問題較為常見,在杭州地鐵十號線3 標隱~莫盾構區間掘進過程中,我們按照“地層是基礎、設備是關鍵、人是根本”的盾構施工管理理念,強化對地層的研究認知,優化設備選型及配置,合理選擇控制掘進參數,嚴控注漿配合比及注漿量,規范管片選型及拼裝作業,加強測量沉降監測管理,解決盾構機姿態控制難、管片易開裂等淤泥質軟土盾構掘進常見問題,在確保盾構安全、快速掘進的同時,也為今后在類似地層條件下的盾構施工提供借鑒及經驗。