高曉軍,王常亮,張新
(1.川慶鉆探工程有限公司長慶鉆井總公司,陜西 西安 710000;2.大慶鉆探工程有限公司鉆井一公司,黑龍江 大慶 163000)
目前,國內油田使用的鉆機以柴油為燃料,用柴油發動機提供動力,燃油成本占鉆井成本的比例逐年上升,而且居高不下;同時,在鉆井施工過程中,柴油機運行產生的噪音和廢氣對環境造成污染。機械/機電復合驅動鉆機一般采用3~4 臺柴油機并車驅動,柴油機在運行中易出故障,維修量大,而且機械鉆機不能調速,故障率高,無法更好地滿足低泵沖、小排量、固井灌漿等鉆井工藝要求。
采用由網電改造變頻控制供電裝置,將直接從工業電網上獲取動力,經變壓器轉換,直接將高壓網電變換為滿足鉆機系統使用的動力源。并且通過變頻電機可以調速的優點對鉆井設備運行速度的調整,提高能源的利用率和鉆機系統的穩定性和可靠性。降低了噪音污染,實現大氣污染零排放。使鉆井工作更加安全、高效和環保。節省大量的燃油和維護成本,明顯提高經濟效益。
鉆機網電供電裝置的電源引自附近35kV 或者10kV 的工業電網,經由高壓房4000kVA 35kV/0.6kV(或3150kVA 10kV/0.6kV)的變壓器,變壓器低壓側配電斷路器4000A(3200A),輸出連接到井場控制核心設備變頻房,經SVG 有源濾波柜,用變頻器拖動變頻電機來驅動鉆井機械如絞車,泥漿泵;同時,為固控MCC 部分和井場照明提供電源。基于變頻電機的可調速特點,此控制裝置亦可以對現有的鉆井設備如絞車、泥漿泵等進行速度可調的柔性控制。
原來的系統中有4 臺柴油發電機,設計取走2 臺柴油機用2 臺變頻電機替代。變頻電機可單機運行,也可2 臺并機運行,一般情況下以變頻電機為動力;留下的2 臺發電機作為備用,僅在網電斷電或者變頻系統故障時使用。
與現有技術相比,本系統的特點:(1)工業電網的穩定性和電機的可靠性、增加鉆機的動力穩定性和可靠性。(2)減少柴油機的維護和柴油的運輸使用費用。(3)噪音低,無廢氣污染,實現零排放。(4)可對鉆井設備進行調速等柔性控制。改造后泥漿泵排量大、泵壓高,轉盤轉速高,扭矩大,可大大提高鉆進速度。(5)鉆機網電供電裝置結構簡單,維護方便。(6)改善施工現場,減小周邊環境的影響。
整個系統的關系為35kV(10kV)架空線通過35kV(10kV)高壓供電房(變壓至0.6kV)給變頻房(無功補償,供配電,變頻器)供電,控制變頻電機(替換柴油機) 驅動鏈條拖動井場設備。
高壓供電房主要是把工業網電轉化為井場控制/驅動電源,網電由高壓進線柜/計量柜接入,高壓出線柜然后經過變壓器把高壓電網上的高壓電變為600V 的低壓控制電,經過低壓開關柜輸出給井場用電設備(主要為鉆機房或者變頻房)。

表1 主要西門子公司的設備清單

圖1 井場全貌

圖2 變頻電機與柴油發電機
變頻房由高壓房的低壓出線供600V 電源,進行無功補償和諧波抑制,給1200kW 的G150 供電驅動1100kW 的電機;本房體還有一臺1250kVar 的0.6kV/0.4kV 的變壓器,0.4kV 的電給原井場固控設備供電,同時,也為電機風機提供電源。
系統設置初期,曾經對司鉆房DCR 操作箱和變頻器的選擇分別做過2 個方案:
DCR 操作箱的兩個方案中一個有操作觸摸屏和操作按鈕;另一個方案沒有觸摸屏,只有操作按鈕和指示燈。最終考慮到現在空間及改造可行性,選用了沒有觸摸屏的方案,而在PLC 的控制柜上安裝了觸摸屏用以操作和監控(解決了司鉆房空間小,無法安裝大體積設備問題,并且和原來的柴油發電機操作類似,因為柴油發電機也是本地操作)。
變頻器最初的方案為西門子的高性能多機傳動系統SINAMICS S120,考慮和現場設備是液力耦合后鏈條拖動,因此最終選用了SIEMENS 的更為經濟型的G150 系列變頻器。關于變頻器的選型,咨詢了西門子的專家,確認G150 在液力耦合、減速箱和傳動箱鏈接電機,并且G150 獨有的速度跟隨能力,可以在大的負載突加至傳動箱時,當負載側速度跟傳動箱有太大偏差時,瞬間降低自身輸出頻率,后逐步增加輸出電流和頻率,最終緩沖負載沖擊,實現穩定運行。

圖3 系統單線圖

圖4 變頻房內部

圖5 硬件配置圖

圖6 變頻電機銘牌

圖7 HMI 主界面

圖8 DCR 操作箱
ZJ70LDB 鉆機變頻控制系統主要是替代柴油機來為機械鉆機提供動力源。系統分別實現了單電機運行,雙電機并車運行以及柴油發電機和電機并車運行:
當設定界面中的控制模式設置為“純VFD 控制模式”時,此時,可以單獨分別運行兩臺電機來拖動鏈條箱。
單機運行的情況包括負載小的時候,只需要啟動一臺電機;或者是鏈條箱分開時,兩臺電機分別拖動絞車和泥漿泵。
單電機運行比較簡單,DCR 操作箱上的電機“ON/OFF”轉換開關和速度給定手輪,和電機一一對應,互不干涉。
當設定界面中的控制模式設置為“純VFD 控制模式”時,此時,可以同時運行兩臺電機來拖動鏈條箱。并機模式下的兩臺電機控制和速度都通過電機2 來操作(電機2 運行/停止,手輪2 給定速度),電機1 和手輪1 的控制不起作用。
雙電機并車是負載比較大的情況下運行。
雙電機并車控制和速度給定是同一個源,并且在PLC 中,對兩電機的速度反饋做了對比,根據差異對電機的速度給定進行微調。具體代碼如下:


并車模式雙電機運行時,除了對速度的一致性控制,對兩電機的扭矩也進行了比較,如果系統報警顯示扭矩/功率差過大,則需要檢查是否機械連接(摩擦離合器)有松動或滑動導致。
另外,在雙電機運行時,對VFD 參數r1401.11 設置為1,對Droop 功能使能。軟化從動電機的輸出力矩,來實現負載平衡,避免機械損傷和電氣故障。
當設定界面中的控制模式設置為“電油并車模式”時,此時,可以同時運行柴油發電機和電機來拖動鏈條箱。
柴油機和電機并車是在負載特殊或者有單臺電機故障,另一臺電機無法滿足當前鉆井作業時運行。

圖9 VFD 速度給定
柴油機和電機并車模式下,只可以先投入柴油發電機,然后再投入電機,順序不可以相反;電油并車模式下,由于柴油機速度沒有反饋到控制系統,所以,柴油機速度不可以調節(柴油機速度1100rpm,實測出主軸速度,把此參數輸入到HMI,之后按固定此速度并車)。
在現場實際操作時,因為受到負載平衡限制,并系統沒有采集柴油發電機的速度,故很少采用此模式作業。

圖10 柴油發電機與電機并車控制界面
系統從2019 年6 月9 日帶載以來,一直運行穩定。據統計,從2019 年6 月9 日~8 月25 日預計共用柴油425 噸,每噸柴油按4800 元算,共204 萬元;網電實際使用1220340 度電,每度按1.25 元算,共152.5425 萬元;不到三個月,預計節省費用為51 萬元。
該系統使用變頻器拖動電機,完全實現了鏈條箱拖動速度可調,使得老式的機械鉆機也能實現鉆井作業的柔性控制。比其他同類的產品有明顯的節能、易操作的優勢。
SIEMENS PLC 和G150 通過Profibus 交互數據,實現監視控制目的。更能方便地集成到一個系統項目中。
AOP30 操作面板能實現基本的調試和參數設定,并能實時監控系統故障信息,使得項目實施快速高效。
SINAMICS G150 可靠的性能和質量,為系統的穩定運行提供了有力的保障。