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高壓聚乙烯裝置VOCs廢氣處理中熱氧化工藝的應用及實例研究

2021-03-08 09:47:22張保圓
科學與財富 2021年6期

摘 要:VOCs是光化學煙霧和PM2.5的“元兇”,主要源自于高壓聚乙烯裝置的排放氣,其濃度超過限值時,將誘發環境污染問題或加劇環境污染。針對VOCs排放量不達標的情況,需對高壓聚乙烯裝置運行期間的廢氣采取針對性的處理措施,以便有效降低VOCs的濃度,最大限度減小對環境的污染。鑒于此,下文則從熱氧化工藝的角度切入,對VOCs廢氣處理問題展開探討。

關鍵詞:VOCs;熱氧化工藝;高壓聚乙烯裝置;實例研究

1高壓聚乙烯裝置VOCs廢氣的產生機制及特點

高壓聚氧乙烯裝置為工業生產領域的重要“生產力”,擠出工段和產品摻混工段伴有較明顯的VOCs廢氣排放現象,此類氣體中混有空氣,排放壓力偏低,因此不具備引入火炬系統的條件,且VOCs的濃度偏高,導致環境品質受到影響。

并且,高壓聚乙烯裝置中的廢氣還存在如下幾方面的特點:

(1)含粉塵。產品經切粒處理后,經由氣力傳輸的途徑轉至料倉內,期間氣力傳輸的速度可達到25~30m/s,產品顆粒表面普遍以粗糙狀為主,顆粒與管壁間存在較明顯的摩擦現象,由此生成大量細粉。

(2)廢氣排量大。料倉排放氣、擠出機振動篩排氣等均是主要的廢氣來源途徑,此類排放氣需經過粒料輸送及脫氣處理,需氣量較大,自然會出現廢氣排放量偏大的情況。

2 VOCs熱氧化脫除技術分析

蓄熱式熱氧化器是現階段較為主流的安全環保裝置,在處理低濃度揮發性有機廢氣方面具有較佳的應用效果,其原理在于提高廢氣的溫度(直至其能夠發生氧化反應為止),在該溫度環境中分解碳氫化合物,生成CO2和H2O,再將其直接排放至大氣中。盡管廢氣中VOCs濃度較高,但得益于系統的蓄熱優勢,可以在不新增燃料的前提下實現穩定運行的目標。

VOCs熱氧化脫除技術的實現需得到RTO裝置的支持,核心組成為蓄熱室以及位于頂部的燃燒室,蓄熱體以陶瓷材料居多,具有耐高溫的特點,在發生氧化反應后,存在于高溫煙氣內的熱量將被有效轉至蓄熱體內,后續隨著高溫煙氣的排出,存在于RTO中的尾氣將會在蓄熱體的帶動作用下升溫,發生氧化反應,高溫煙氣所具備的熱量經其它蓄熱室傳遞至蓄熱陶瓷中,從而達到蓄熱陶瓷升溫、煙氣降溫的效果,最終將處理后的煙氣排出。

3高壓聚乙烯裝置后工段排放氣處理實例應用

在石化裝置處理VOCs氣體的工藝體系中,以RTO技術頗具代表性,其具有適用范圍廣、去除效率高、成本低等應用優勢。對此,下文則結合實例展開分析。

3.1案例概述

某8×104t/a高壓聚乙烯裝置,廢氣排放總量可達40000Nm3/h,其中VOCs平均濃度680mg/m3,主要成分為微量粉塵,約0.6t/周,來源途徑以高壓乙烯裝置的排放廢氣為主。為盡可能減小VOCs所帶來的環境污染問題,需加強對VOCs的處理。為取得較佳的綜合應用效果,此處從技術和經濟效益兩個角度展開分析,對RTO技術的應用效果作出判別。

3.1技術層面分析

RTO燃燒室的溫度可維持在較高的狀態,在良好的溫度環境下,廢氣中的VOCs氧化更充分,因此能夠較為高效地去除VOCs(通常,去除率可超過98%)。RCO在去除VOCs時存在諸多干擾因素,以廢氣停留時間、催化劑特性有密切的關聯,在高壓聚乙烯裝置運行階段,后工段排放氣中含較為豐富的粉塵,因此RCO處理過程中潛在催化劑中毒的風險。較之于RCO設備,RTO設備的允許入口廢氣粉塵量較大(可達到10mg/Nm3),因此對上游除塵設備的過濾精度提出較高的要求,在切實提高過濾精度后,能夠更為充分地發揮出RTO設備在去除VOCs方面的優勢。

3.2成本層面分析

在廢氣流量一致的條件下,RCO投資費用相對較高(超過RTO的30%左右),若使用的催化劑中摻雜粉塵,所需的成本將進一步增加。對于低濃度的VOCs廢氣,在對其采取處理措施后,可以有效彰顯出催化氧化技術的應用優勢,即反應溫度低、燃料消耗量少,此時的成本投入較低。但立足于長遠的目光,在應用催化氧化工藝后,存在頻繁更換催化劑的情況,更換周期通常在5年左右,需在材料、勞動力等方面投入較多的成本。因此,綜合考慮催化劑和燃料的費用,RCO設備在運行及維護方面的費用相對高于RTO設備。

3.3結果分析

結合前述有關于技術和成本投入兩個角度的分析,可知蓄熱氧化法具有安全、操作便捷、成本低等特點,在處理含粉塵的VOCs時具有較好的應用效果。因此,可以引入熱氧化工藝(RTO),將其作為高壓聚乙烯裝置廢氣處理的支撐技術。

以排氣量(40000Nm3/h)和VOCs濃度為主要參考,配備1臺RTO設備,處理能力為50000Nm3/h,其采用的是直列3塔式結構,包含蓄熱室、燃燒室、換向閥、增壓風機等相關裝置,彼此間協同運行,高效完成VOCs廢氣的處理工作。

自RTO設備啟用以來,后續根據實際運行情況適度調試,從而確定廢氣在RTO燃燒室內最為合適的停留時間,即1.5s,經該階段后轉化、排出。溫度方面,燃燒室達到800℃時,可以有效處理廢氣,各項指標均被控制在許可范圍內,表明RTO的運營效果較佳。

4結語

綜上所述,蓄熱式氧化法在處理VOCs廢氣方面具有較好的應用效果,可以適應VOCs廢氣濃度的變化,適用范圍較廣,且能夠取得較佳的凈化效果,經處理后,廢氣的各項指標均可滿足要求,是一種兼具高效率、高便捷性、高環保性等多重特性的綜合型廢氣處理方案,可以作為類似工程的參考,同時也值得技術人員持續探索。

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作者簡介:

張保圓,男,1987年12月生,漢族,籍貫山東省濟寧市梁山縣,大學本科畢業, 工程師,工藝技術管理。

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