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蒸汽管道噪音、風(fēng)機出口管道振動問題的分析與解決方案

2021-03-08 13:09:08丁方園
化肥設(shè)計 2021年1期
關(guān)鍵詞:振動

丁方園

(南京延長反應(yīng)技術(shù)研究院有限公司,江蘇 南京 210043)

管道系統(tǒng)的噪音與振動一直是化工裝置運行中存在的問題,不僅嚴重影響著操作人員的身心健康,甚至還會帶來人員的傷亡和巨大的經(jīng)濟損失。長時間大幅度振動,能夠使材料疲勞變形,從而使設(shè)備結(jié)構(gòu)及管道系統(tǒng)遭到破壞,尤其是管道連接部位(如螺栓、閥芯、密封)的脫落和損壞,甚至?xí)苯訉?dǎo)致管道破裂,造成次生火災(zāi)、爆炸和中毒等安全事故;影響壓縮機的工作狀態(tài)及工作效率,使管道附件(如閥門、儀表、過濾器等)損壞;還會影響操作人員的情緒,導(dǎo)致操作失誤[1,2]。對于石油化工企業(yè),最重要的就是裝置能夠安全穩(wěn)定地運行,管路系統(tǒng)的振動對企業(yè)經(jīng)濟效益構(gòu)成了巨大的威脅,王勇等[3]指出,美國每年因管道振動導(dǎo)致的事故在各種事故中排第二位,直接經(jīng)濟損失高達100億美元。

因此,解決管道噪音與振動問題,是保證運行人員身心健康、生命安全和減少化工裝置事故損失的有效措施。現(xiàn)對項目現(xiàn)場蒸汽管道的噪音問題與風(fēng)機出口管線振動問題進行分析,并有針對性地進行優(yōu)化、改造,從而緩解管道的噪音與振動問題。

1 蒸汽管噪音問題的分析解決

1.1 蒸汽管噪音問題的原因分析

原飽和蒸汽管道的設(shè)計流量為4t/h,蒸汽壓力為0.4MPa(g),蒸汽管道規(guī)格為φ133×4,設(shè)計流速為40.9m/s,而實際運行的流量為9.6t/h,流速達到了98.2m/s,此時的噪音值高達111dB,初步判斷流速太快是導(dǎo)致噪音過高的主要原因。對現(xiàn)場進行實地踏勘,發(fā)現(xiàn)蒸汽管道在安裝時,為了躲避干涉設(shè)置了一個Z形的彎折,導(dǎo)致蒸汽在管道中流動時形成強烈的湍流,進一步加劇了噪音的產(chǎn)生。

1.2 蒸汽管噪音問題的解決辦法及效果

針對上述情況,計劃對原管道進行擴徑,并重新敷設(shè)管道,但受現(xiàn)場安裝條件的限制,只能將管徑增加到φ159×4,將管道鋪設(shè)得更加順直。改造后運行的實際流量為9.8t/h,蒸汽壓力仍然為0.4MPa(g),流速可以降低到68.7m/s,此時噪音值降低為95dB,降噪效果明顯。改造后噪音雖然仍然較高,但由于蒸汽管道距離平臺約有4.0m的距離,在平臺上巡檢時已經(jīng)明顯沒有尖銳的氣流聲。可見對于靜設(shè)備的管路,介質(zhì)流速是管道產(chǎn)生強噪音的主要原因,因此,建議蒸汽管道設(shè)計及運行流速應(yīng)控制到40m/s以內(nèi),并且配管時應(yīng)盡量避免連續(xù)轉(zhuǎn)彎的情況。

2 風(fēng)機管道振動問題的分析與解決

2.1 風(fēng)機管道系統(tǒng)設(shè)計情況

風(fēng)機系統(tǒng)中共設(shè)置了3臺羅茨風(fēng)機,分別為1#風(fēng)機、2#風(fēng)機和備用風(fēng)機,其中1#與2#風(fēng)機分別通過一路管道與后續(xù)設(shè)備連接,每路管道上設(shè)置1臺氣動蝶閥,備用風(fēng)機出口母管后共設(shè)計了兩路支管,每路支管分別由1#和2#風(fēng)機管道閥后接入,每路支管設(shè)置1臺氣動蝶閥,3臺風(fēng)機出口均設(shè)置了軟連接,具體配管情況及閥門安裝位置見圖1。

圖1 風(fēng)機管道系統(tǒng)布置

2.2 風(fēng)機管道振動情況及原因分析

在1#與2#風(fēng)機運行過程中發(fā)現(xiàn)出口管道振動劇烈,并伴隨強烈的噪音。在劇烈的振動下,3臺風(fēng)機出口的氣動蝶閥發(fā)生了不同程度的損壞(見圖2、圖3),1#與2#風(fēng)機出口管氣動蝶閥閥板螺絲脫落、執(zhí)行機構(gòu)螺桿松脫,備用風(fēng)機氣動蝶閥用于封堵的鋁板破裂。

圖2 1#、2#風(fēng)機蝶閥損壞情況

圖3 備用風(fēng)機蝶閥封堵鋁板損壞情況

為了進一步了解管道振動的劇烈程度,對管道及閥門的振動進行了檢測,具體檢測數(shù)據(jù)見表1。由表1可見,裸露在保溫棉外部的檢測位置(如風(fēng)機出口管道、風(fēng)機出口蝶閥執(zhí)行機構(gòu))的振動位移值、振動速度、振動加速度值均比較高,同時需要說明,由于1#與2#風(fēng)管的氣動蝶閥包裹在保溫棉中,無法準確檢測出實際的振動數(shù)據(jù),因此文中沒有列出。

表1 改造前風(fēng)機出口軟連接后管道、氣動蝶閥執(zhí)行機構(gòu)振動值

結(jié)合風(fēng)機管道及附件的振動值與管道的布置情況,對風(fēng)機管道系統(tǒng)劇烈振動的原因進行分析。風(fēng)機出口管上設(shè)置了軟連接,風(fēng)機產(chǎn)生的機械振動在軟連接處會有較明顯的衰減,對后續(xù)的管道及管件影響較小,可以初步排除因風(fēng)機的機械振動導(dǎo)致管道的振動。

系統(tǒng)中的風(fēng)機為羅茨風(fēng)機,由于羅茨風(fēng)機吸排氣存在周期性和間歇性,從而引起管道內(nèi)的氣體在速度、壓力和密度等流動參數(shù)影響下的變化,西安交通大學(xué)管道振動科研組和劉虎等人[4,5]稱這種氣體流動參數(shù)隨時間和位置周期性變化的現(xiàn)象為氣流脈動。氣流脈動能夠引起管道的振動,管道長時間劇烈的振動,會引起管路附件的損壞,尤其是管道的銜接部位及閥門的活動部件。另外,當(dāng)管道結(jié)構(gòu)和管道內(nèi)氣柱的固有頻率相接近時,甚至?xí)l(fā)生共振,從而導(dǎo)致更嚴重的事故發(fā)生[6]。

目前,管路系統(tǒng)的振動情況及閥門損壞情況與氣流脈動引起的狀況十分吻合,可以初步判斷是因風(fēng)機出口空氣的脈動氣流而導(dǎo)致1#與2#風(fēng)機出口氣動蝶閥的閥板及執(zhí)行機構(gòu)發(fā)生強烈的振動,從而使閥板的螺絲脫落與執(zhí)行機構(gòu)螺桿松脫,而同時脈動氣流如同“氣錘”不斷撞擊備用風(fēng)機管道氣動閥門的封堵鋁板,導(dǎo)致封堵鋁板破碎。

2.3 風(fēng)機出口管道振動的解決方案及效果

針對風(fēng)機管道的布置及振動情況,建議一方面增加風(fēng)機管道系統(tǒng)的支撐點,對管道進行加固;另一方面,出口管處設(shè)置緩沖裝置,并在緩沖裝置中安裝紊流或氣流脈動衰減內(nèi)件[7,8]。①方法一:提高管道的剛度,從而減小振動位移,與此同時還可以改變管路的固有頻率,避開共振頻率值,防止發(fā)生共振;②方法二:對氣流脈動采取適當(dāng)?shù)南艽胧瑥亩鴾p弱氣流脈動對管道的影響,以達到保證安全生產(chǎn)的目的。對改造后的風(fēng)機出口管道、氣動閥門進行了檢測,具體數(shù)據(jù)見表2,與改造前的振動值相比,風(fēng)機出口軟連接后管道、氣動蝶閥執(zhí)行機構(gòu)的振動幅度、振動速度及振動加速度都明顯減弱。

表2 改造后風(fēng)機出口軟連接后管道、氣動蝶閥執(zhí)行機構(gòu)振動值

現(xiàn)場也對運行情況進行了長時間的跟蹤,氣動蝶閥的閥板及執(zhí)行機構(gòu)的螺桿未出現(xiàn)松脫或其他故障。

3 結(jié)語

綜上所述,對于靜設(shè)備的管路,介質(zhì)流速是管道產(chǎn)生強噪音的主要原因,因此,建議蒸汽管道設(shè)計及運行流速應(yīng)控制到40m/s以內(nèi),并且管道布置盡量順直,避免設(shè)置小角度的不規(guī)則彎曲。

對于容積式風(fēng)機或壓縮機,需要保證管道有足夠的機械強度,有條件時,設(shè)計可以進行頻率分析計算,以便避開共振區(qū),同時考慮風(fēng)機氣流脈動的危害,可通過設(shè)置緩沖罐、氣流脈動衰減器等方法緩解氣流脈動引起的管道振動。

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