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粉煤氣化爐反應室漏水及應對措施研究

2021-03-08 13:09:06李文艷郭小杰
化肥設計 2021年1期
關鍵詞:系統

李文艷,郭小杰

(1.大同煤炭職業技術學院,山西 大同 037000;2.同煤廣發化學工業有限公司,山西 大同 037000)

殼牌粉煤加壓氣化爐工藝具有工藝指標先進、煤種適應性強、單臺爐投煤量大、安全系數高、冷煤氣效率高、環境友好等優點[1]。2001年以后,我國先后引進34臺投煤量為900~3 200t/d規模的殼牌粉煤氣化爐。隨著運行經驗的積累和問題導向性的技改,殼牌氣化爐A級連續運行達百天已常態化,單套爐每年平均在線率已超過300d。殼牌氣化爐用戶在商業運行過程中會發生燒嘴罩、燒嘴頭或者膜式水冷壁漏水的問題。精準判斷氣化爐是否漏水以及漏水部位,制定合理應急措施,避免非計劃停車,延長氣化爐在線運行周期。

1 氣化爐調和水系統和水汽系統工藝流程

調和水系統流程見圖1。氣化爐的4個煤燒嘴由調和水系統冷卻。冷卻水先經調和水泵升壓,再經調和水加熱器調溫后(6.07MPa(g),210℃),送至4個煤燒嘴環隙冷卻燒嘴頭(厚度為1.5mm),出煤燒嘴的調和水返回調和水泵進口。調和水量不足時,需加入鍋爐給水補充(7.6MPa(g),209℃)。為保證調和水水質,在除鹽水補水管線及調和水管線上分別設置了鍋爐給水過濾器、調和水過濾器。調和水加熱器用于補償調和水系統中的熱量損失。

圖1 調和水系統流程

高壓氮氣系統保證調和水緩沖罐壓力恒定。循環水過濾器用于過濾除去燒嘴調和水通道的結垢。水汽系統流程見圖2。

圖2 水汽系統流程

從界區來的中壓鍋爐給水(7.9MPa(g),209℃)補入中壓汽包,保證汽包正常液位。汽包內鍋爐水經中壓循環水泵加壓后,分別供給氣化爐反應室水冷壁、輸氣管蒸發器、廢熱鍋爐蒸發器。中壓鍋爐水被加熱成水/汽混合物,重新循環回中壓汽包大室或小室,蒸汽與鍋爐水分離,產生中壓飽和蒸汽(4.5MPa(g),271℃)。

汽包產生的中壓蒸汽經廢熱鍋爐過熱段過熱(4.5MPa(g),400℃),然后送至全廠中壓蒸汽管網。

2 燒嘴頭泄漏判定方法

2.1 分析燒嘴頭泄漏過程

2015年5月5日8∶01到5月7日6∶19期間,在氣化爐用煤質、氧氣負荷、爐溫等參數都穩定的前提下,粗合成氣組分中H2/CO比值的變化趨勢見圖3。

圖3 合成氣中H2/CO比值隨時間的變化趨勢

從圖3中可看出,合成氣中H2/CO變化趨勢圖呈現突變、升高過程。5月5日8∶01分,H2/CO比為0.335,5月6日1∶20分,H2/CO比為0.34,且開始逐漸升高,5月6日8∶59分,H2/CO比升高至0.412,并保持穩定,經7小時39分鐘后,比值升高了0.077。

煤炭氣化反應是受眾多因素制約且共同作用的結果,受氣化溫度、壓力、反應時間、進料穩定性及其理化特性的影響。因反應室溫度高(1 400~1 500℃),漏入的水以水蒸氣狀態存在,促進CO+H2O=CO2+H2反應發生,合成氣中的CO2和H2含量增加,CO含量降低[2];合成氣中H2/CO比值升高,可斷定氣化爐反應室有水進入,具體漏水位置仍需分析其他數據后才可知。水汽系差值隨時間變化的趨勢見圖4。

圖4 水汽系差值隨時間變化的趨勢

從圖4中可以看出,從2015年5月5日8∶01到5月7日6∶19期間,氣化爐水汽系統上水和外供蒸汽的差值(水汽差值)雖有波動,但未出現大幅度變化。模擬趨勢線較平穩,平均值為26.2kg/s。可判定氣化爐水汽系統無異常變化,即氣化爐反應室的水冷壁、燒嘴罩等水汽系統無泄漏。調和水罐液位隨時間變化的趨勢見圖5。

圖5 調和水罐液位隨時間變化的趨勢

從圖5中可以看出,5月5日8∶00至5月6日8∶00期間,調和水系統中調和水罐液位由62.1%降至58.4%,降低了3.7%。經每天6次現場巡檢,5月1日到5月15日檢查管線、設備、機泵等設施,無水外漏,但從調和水罐液位降低的現象可斷定,燒嘴頭處有水泄漏至氣化爐反應室并參與化學反應。

2.2 燒嘴頭泄漏原因及應對措施

2.2.1 泄漏原因

(1)氣化爐爐溫和煤種不匹配,導致液態渣流動性差、渣層變厚、漫過燒嘴罩遮擋火焰,引起火焰偏離方向,折射的火焰燒壞燒嘴頭部。

(2)煤線運行不穩定,主要表現為燒嘴經常跳停、粉煤密度和速度波動等。煤粉波動引起爐溫波動,進一步引起煤燒嘴周圍熱循環波動,加速燒嘴頭部熱疲勞損傷。

(3)氣化爐溫度越高,熱通量及溫差越大,加劇燒嘴頭部熱疲勞損傷及高溫腐蝕[3]。

(4)調和水罐壓力穩定,氣化爐壓力波動會導致調和水和氣化爐爐膛壓差波動,加速裂紋擴展速度。

2.2.2應對措施

為了穩定生產,可采取以下應急措施:①立即停止向燒嘴添加中壓蒸汽;②緩慢提高氧煤比,提高氣化爐反應室溫度,保持渣的流動性,從而避免堵渣;③降低調和水罐壓力,減少調和水和氣化爐壓差對漏點的影響;④密切監控漏水量。依據設計燒嘴添加的蒸汽量為11.08 t/h(最大值),若漏水量超過該值,應作停車處理。

3 燒嘴罩泄漏判定方法

3.1 分析燒嘴罩泄漏過程

2019年3月8日6∶30,操作人員發現破渣機油壓不規則波動,現場渣樣存在部分大塊渣(約12cm左右),大塊渣持續出現。水汽系差值隨時間變化的趨勢見圖6。

圖6 水汽系差值隨時間變化的趨勢

從圖6可看出,氣化爐水汽系統鍋爐給水進水和出蒸汽差值呈現突然升高的趨勢,均值由5.51 kg/s,上升至9.45kg/s。

儀表、現場管線確認完好,水汽差值增大,判定氣化爐水汽系統出現泄漏。水汽系統可能泄漏的位置為氣化爐反應室、輸氣管段、廢熱鍋爐。

手動分析氣化爐產合成氣中氫氣組分占比,3月5日~7日為22.08%,3月8日~10日為22.87%。3月8日前后,氣化爐產合成氣中氫氣組分占比平均值上升了0.79%。水汽系統泄漏的水參與了氣化反應,使合成氣中氫氣組分占比升高。經過分析,調和水罐液位保持穩定。

由以上分析可判定,氣化爐水汽系統泄漏部位為氣化爐反應室,依據殼牌氣化爐運行經驗可知反應室水冷壁設計渣保護,泄漏可能較小,本次泄漏部位為燒嘴罩。

3.2 燒嘴罩泄漏的原因及應急措施

3.2.1 燒嘴罩泄漏的原因

(1)氣化爐運行處于不合適的操作窗口(氧煤比持續偏低),導致液態渣流動性差,渣層變厚,漫過燒嘴罩,遮擋火焰,引起火焰偏離方向,折射的火焰燒壞燒嘴罩。

(2)氧煤比控制不合適,若氧煤比持續偏高,表明氣化爐爐膛溫度持續升高,會導致燒嘴罩熱負荷過高,最終導致燒嘴罩水管壁高溫過氧燒蝕[4]。

(3)燒嘴罩安裝不規范。燒嘴頭和燒嘴罩同心匹配,二者安裝間隙必須滿足5~23mm的要求。

(4)汽包水質長期不合格,形成管道內腐蝕。殼牌氣化爐鍋爐給水控制指標:溶解氧小于7μg/L,電導率小于0.2μS/cm,SiO2含量小于20μg/L,pH值為9.5~10.5[5]。

3.2.2應急措施

(1)提高氣化爐反應室溫度,緩慢提高氧煤比,直到無大塊渣出現為止,保持高爐溫操作。

(2)為了防止廢熱鍋爐入口合成氣溫度超溫,導致廢熱鍋爐入口積灰,在提升氧煤比的同時,降低氣化爐負荷。

(3)保證煤線穩定,防止單條燒嘴跳停,避免出現短時間的低爐溫。

(4)提高氣化爐壓力,降低水汽系統中的汽包壓力,以減小汽包與氣化爐的壓力差對泄漏點處的影響。

4 結語

(1)合成氣中H2/CO比升高,可斷定氣化爐反應室有水泄漏進爐膛并參與化學反應,同時調和水罐液位降低,斷定燒嘴頭處有水泄漏至氣化爐反應室。

(2)氣化爐進料不穩定,氣化爐處于不合適的操作窗口,過高、過低的爐溫或氣化爐壓力過高都會導致燒嘴泄漏。

(3)燒嘴罩泄漏的判定方法為排除法,首先分析水汽系統的水汽差值,確認水汽系統漏水,結合合成氣中氫氣含量以及合成氣除灰系統壓差變化,排除氣化爐輸氣管段和廢熱鍋爐漏水。

(4)燒嘴頭和燒嘴罩泄漏的應急處置方法為提高爐溫,保證排渣正常;降低氣化爐負荷,防止廢鍋積灰;降低氣化爐和水汽系統或調和水系統的壓差,控制漏水量;保證氣化爐進料系統的穩定。

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