(中國石化青島煉油化工有限責任公司,山東 青島 266555)
某煉油廠12 Mt/a常減壓蒸餾裝置采用KBC減壓深拔技術,減壓塔自上而下共設有5段填料,塔底汽提段采用浮閥塔盤。Ⅰ段至Ⅲ段填料材質為0Cr18Ni9,Ⅳ,Ⅴ段為316L。在2015—2019年第三生產周期發生嚴重結焦的是第Ⅴ段,即洗滌段填料。該段采用的是組合填料形式,上部為波紋填料,底部為垂直格柵填料。在2011—2015年第二個生產周期,該段填料曾經發生過結焦,但結焦程度較輕,為保證設備的長周期運行,在2015年檢修時對該段填料進行了整體更換。在2019年檢修期間,發現洗滌段填料結焦情況比上一生產周期更加嚴重。
在檢修期間,通過減壓塔內部檢查確認,第Ⅳ段及以上部分填料基本沒有出現結焦情況,第Ⅴ段填料即洗滌段局部結焦比較嚴重,填料上部結焦形態為油泥狀,越接近填料中下部,結焦越嚴重,結焦產物呈硬質焦塊狀(見圖1)。

圖1 減壓塔洗滌段填料結焦形貌
分別對減壓塔洗滌段填料中、下部焦狀樣品進行分析,結果見表1。

表1 洗滌段填料焦狀樣品分析
通過對樣品組成進行分析,樣品中元素大部分為碳,質量分數為69.32%和79.50%,判斷該樣品為結焦產物。樣品中金屬含量較低,這部分金屬一部分來自原油本身,另一部分為高溫硫腐蝕產物。洗滌段填料上部的油泥,是在停工期間柴油超級清洗過程中產生:柴油清洗時,洗滌油段流量僅為100 t/h左右,達不到填料最低噴淋密度要求,導致一些機械雜質和黏油等附著在填料表層而形成表層油泥。而填料中、下部的硬質焦塊,判斷是在生產過程中產生。
統計該煉油廠2011—2015第二生產周期和2015—2019第三生產周期加工原油品種及數量,結果見表2。

表2 第二、第三生產周期原料統計
通過對比第二周期和第三周期加工原料發現:總加工量以及主要加工原油品種變化不大,但第三周期加工伊重原油的比例明顯提高,伊重原油相比另外幾個油種殘炭、膠質和瀝青質含量更高,結焦傾向性更大[1]。另外,從第三生產周期開始回煉儲運罐區重污油,其性質較差,機械雜質含量較高,容易在填料層內形成垢物,加劇填料結焦。
統計該煉油廠第二周期和第三周期減壓爐出口溫度、減壓塔洗滌油流量等與洗滌段填料結焦密切相關的運行參數(剔除異常工況條件下的極值),并與設計值作比較,結果見表3。
由表3可以發現,第三周期減壓爐平均出口溫度為422 ℃,較上周期平均低2 ℃,較設計值低4 ℃,減壓塔閃蒸段平均溫度為397 ℃;洗滌油流量最低不小于180 t/h,高于設計值166.3 t/h。
第三生產周期操作參數波動不大,均未超過設計控制要求,操作參數的變化并不是導致填料結焦的原因。另外,運行末期,減壓塔各運行參數、減壓深拔效果和產品質量指標等均未發現明顯異常,因此判斷洗滌段填料屬于局部區域結焦,填料尚能滿足減壓塔分離要求,檢修時填料拆解過程中也證實了這一點。

表3 減壓系統相關操作參數
在第三生產周期,由于外部電網線路故障,導致該煉油廠現場設備供電中斷,裝置被迫緊急停工。減壓塔各中段回流突然中斷,特別是洗滌段,其溫度在390 ℃左右。洗滌油中斷后,填料層內局部過熱,加快了重質油品裂化和縮合反應,從而導致結焦[2]。這些焦塊停留在填料層內,導致填料層潤濕不均勻,局部潤濕不足,進一步加劇結焦[3]。洗滌油的突然中斷是洗滌段填料結焦的重要原因。
通常情況下,比表面積在125~200 m2/m3的規整填料,推薦最小洗滌油的噴淋密度在0.5 m3/(m2·h)左右。噴淋密度與洗滌油的流量、性質和洗滌段壓力等操作參數有關[4],利用HYSYS流程模擬軟件建立仿真模型,以設計加工量12 Mt/a為基準,洗滌段殘壓3.8 kPa條件下,得到不同洗滌油量對應的氣液相負荷數據[5],并計算出噴淋密度(見表4)。

表4 不同條件下洗滌段填料噴淋密度
由表4可知,為滿足最小噴淋密度要求,洗滌油流量應控制在160 t/h以上,最小不得低于150 t/h。按照2015—2019年第三生產周期的洗滌油流量為180~200 t/h,在正常生產的條件下,理論上完全滿足噴淋要求,但在檢修過程中,發現洗滌油個別噴頭出現了堵塞的情況。噴頭堵塞導致洗滌段填料局部區域得不到充分潤濕,是洗滌段填料結焦的另一個重要原因。
該煉油廠于2015年第二次大檢修時進行了擴能改造,加工量由10 Mt/a擴大至12 Mt/a,但減壓系統未進行同步改造,通過優化操作參數,按最初設計負荷的110%操作。另外,自2017年底起,為改善下游柴油加氫裝置原料性質而降低常三線95%餾出點,常三線柴油拔出量降低,導致減壓塔實際操作負荷進一步上升。減壓塔負荷的增大,對洗滌段填料結焦有一定促進作用。
(1)全廠停電和緊急停工,導致洗滌油突然中斷,致使填料層局部過熱;
(2)洗滌油個別噴頭堵塞,導致局部填料潤濕不均勻;
(3)劣質原油及重污油摻煉比例提高和減壓塔加工負荷的增大,一定程度上加劇了洗滌段結焦。
(1)控制劣質原油的加工比例,控制重污油摻煉比例,每次摻煉不超過150 t/h。
(2)操作參數嚴格按照減壓塔設計要求,并保證一定的安全裕量。日常操作中,嚴格監控洗滌段填料壓力降,發現異常時,及時調整。
(3)做好異常工況應急響應,嚴格控制減三線集油箱液位不低于40%,防止減三線泵抽空導致洗滌油突然中斷。建議在減二線泵出口和洗滌油管道增加一條跨線,在洗滌油突然中斷時,可由減二線臨時代替洗滌油,防止洗滌段填料局部過熱。
(4)對減壓塔洗滌油噴頭全部疏通、清洗,堵塞嚴重的噴頭進行更換,避免因設備原因導致填料結焦。
(5)進行工藝技術改造,常壓塔增加常四線以便蠟油直接送至下游裝置,從而降低減壓塔負荷。