郭三峰
(霍州煤電 李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)
工作面在回采任務(wù)結(jié)束后需要將設(shè)備、材料等回撤出工作面,在此過程中,工作面支架回撤作為最后一環(huán)具有十分重要的意義[1-6]。本文以李雅莊煤礦2-611工作面為研究對象,應(yīng)用新技術(shù)進(jìn)行支架回撤。
李雅莊煤礦開采2號煤層,其中2-611工作面煤層平均厚度為3.2 m,切巷長度為205 m,支架數(shù)量為118架。工作面布置兩條巷道,采用一進(jìn)一回的通風(fēng)方式,其中正巷進(jìn)風(fēng),副巷回風(fēng)。正副兩巷掘進(jìn)期間均鋪設(shè)一套單軌吊,用于解決生產(chǎn)作業(yè)期間的設(shè)備和材料運輸問題。
綜采工作面?zhèn)鹘y(tǒng)支架回撤方案較為繁瑣,主要包括前期運輸系統(tǒng)的形成,即分別在工作面軌道系統(tǒng)巷、切巷起底和釘?shù)溃c軌道大巷形成環(huán)網(wǎng);抽架系統(tǒng)的形成,即在工作面預(yù)安裝一臺回柱絞車,利用導(dǎo)向滑輪進(jìn)行預(yù)抽架作業(yè)、支架上平臺作業(yè)和掩護(hù)架支護(hù)作業(yè),在掩護(hù)架后每隔10 m支設(shè)一個木垛來保證切巷正常通風(fēng),具體操作流程如圖1所示。

圖1 作業(yè)流程圖
1) 準(zhǔn)備時間長,抽架效率較低。一方面回撤前期需要對回撤通道底鼓段進(jìn)行人工起底作業(yè),通常起底厚度為0.5~0.8 m,局部1.0 m,起底周期至少1周;另一方面切巷抽架期間需要通過單體支柱和回柱絞車反復(fù)調(diào)整支架,平均抽裝一臺支架需要3~4 h,一個圓班能夠抽裝支架為3~4臺。
2) 作業(yè)過程危險系數(shù)高。傳統(tǒng)回撤方案使用兩臺支架作為掩護(hù)架,這就造成掩護(hù)架與老山側(cè)采空區(qū)形成的三角區(qū)面積較大,通常情況需要支設(shè)約20根單體支柱來維持頂板穩(wěn)定,遇到頂板破碎和頂板壓力大時,特別容易造成壓架(柱)、死架(柱)等問題。此外抽架、掩護(hù)架前移及回柱作業(yè)都是通過回柱絞車完成,人為操作過程中危險系數(shù)相對較大。
3) 投入費用高。根據(jù)以往工作面統(tǒng)計,為保證回撤巷道正常通風(fēng),僅木材一項投入費用約60萬元。
結(jié)合礦井現(xiàn)狀,針對傳統(tǒng)方案中存在的問題,提出使用技術(shù)成熟的單軌吊回撤替代絞車回撤支架;投用新式抽架液壓系統(tǒng)進(jìn)行抽架、導(dǎo)向、拖拉掩護(hù)架作業(yè);增加一架掩護(hù)支架,減小三角區(qū)面積,增加回風(fēng)通道斷面方案,如圖2所示,具體如下:
1) 增強掩護(hù)系統(tǒng)?;爻吠ǖ罃嗝娌蛔?,切巷掩護(hù)架數(shù)量由2架增加至3架,很大程度上延緩了采空區(qū)頂板下沉,從而間接增大了采空區(qū)矸石與煤壁間距離,確保了掩護(hù)架后回風(fēng)通道斷面,降低了木垛使用數(shù)量。同時掩護(hù)架、支架及老山采空區(qū)形成的三角區(qū)面積減小,單體支柱使用數(shù)量迅速減少,降低了回柱危險系數(shù)。
2) 新式抽架平臺。切巷掩護(hù)架形成后,應(yīng)用新式抽架平臺進(jìn)行作業(yè),其中抽架平臺與預(yù)抽支架,抽架平臺與掩護(hù)架通過液壓系統(tǒng)連接作業(yè)。抽架時預(yù)抽支架降架,以抽架平臺為基點,通過牽引鏈牽引到抽架平臺上,在牽引過程中,使液壓支架在抽架平臺上旋轉(zhuǎn)90°;移步時抽架平臺與掩護(hù)架互為基點,通過抽架平臺的交替伸縮與掩護(hù)架的升起與降落,實現(xiàn)掩護(hù)架與抽架平臺互相移動,步距為1.75 m(支架寬度)。
3) 單軌吊運輸。末釆期間在切巷回撤通道內(nèi)預(yù)先安裝單軌吊梁,與軌道大巷形成環(huán)網(wǎng)。具體標(biāo)準(zhǔn)為單軌吊梁距煤幫距離1.5 m,選用長為2.25 m型軌梁,起吊軌梁錨桿選用D20×2 500型高強螺紋錨桿,采用1條Z2388和1條CK2340錨固劑進(jìn)行錨注。當(dāng)抽架平臺將支架抽出、導(dǎo)向后 ,使用單軌吊將支架運出工作面。

圖2 回撤平面圖
根據(jù)統(tǒng)計,通過應(yīng)用新式抽架技術(shù),工作面回撤效率明顯提升,傳統(tǒng)回撤技術(shù)至少需要1.5個月時間才能將工作面設(shè)備和材料回撤完畢,使用新式技術(shù)只需要1個月時間,其中僅切巷支架回撤比以往節(jié)約一半時間,見表1。

表1 抽架時間消耗對比
新式回撤技術(shù)極大程度上節(jié)約了成本投入,一般傳統(tǒng)回撤需要投入費用約150~180萬元,新式技術(shù)僅需約100萬元,其中道木使用一項節(jié)約20萬元,見表2。

表2 木材消耗
應(yīng)用新技術(shù),具有很多積極作用,如加快工作面抽架速度,在礦壓顯現(xiàn)前抽架避免了壓架、死架現(xiàn)象的出現(xiàn);實現(xiàn)了遠(yuǎn)程遙控單軌吊、抽架及移架,減少了操作風(fēng)險點;保證了回風(fēng)通道的斷面,避免了工作面無風(fēng)、弱風(fēng)現(xiàn)象的出現(xiàn)。
綜采工作面支架回撤新技術(shù)應(yīng)用,極大促進(jìn)了本礦井工作面銜接,為其他類似礦井工作面的支架回撤提供寶貴的經(jīng)驗借鑒。