閆振宇
(潞安集團 古城煤礦,山西 長治 046600)
潞安集團古城煤礦設計年生產能力800萬t/a,是潞安集團新建礦井,在施工桃園井底車場期間,因未形成永久運輸系統,重車、輕車調度距離過遠,嚴重影響工時利用,且增加了工人的運輸強度,為此,設計可移動式調車盤,以提高工時利用和減小工人的勞動強度。
桃園井區井下采用鋪設24 kg/m臨時軌道,軌距為900 mm,采用1.5 t礦車運輸,已施工完成的巷道通過布置雙軌道,交叉口處及調車區域增加道岔進行調度車輛,采用電機車運輸。巷道迎頭掘進出矸則采用鋪設雙軌道,長距離施工則在區間巷道鋪設道岔用于調度車輛,迎頭100 m采用人力推車,100 m以外則采用電機車運輸。
在掘進施工中,由于鋪設的軌道及道岔的固定性,往往在巷道延伸后調度礦車距離增長,人工及電機車調車時間相應增長,如果每掘進約100 m,鋪設道岔進行調度,則增加了成本,并且隨巷道延伸后續仍會出現制約運輸的問題。
為提升在平巷雙軌運輸中礦車的調度能力,提高運輸速度及工作面的排矸能力,設計制作在雙軌上可隨時移動的調車盤,實現在雙軌空車道至重車道的車輛調動,確保調車的能動性,有效減少道岔的安裝。
根據鋪設軌道的規格,采用10號槽鋼制作成卡軌裝置,根據雙軌之間間距,利用槽鋼內槽反扣于軌道上來定位調車盤與軌道。在固定軌道上方的槽鋼上,橫向焊接2根加厚槽鋼,規格為寬50 mm,高40 mm,以便后續上車盤在上方滑動。兩軌道之間滑動槽采用在端頭焊接的槽鋼與鋼板利用固定銷連接。將加工的上車盤放置滑動槽上,上車盤采用加厚槽鋼加工,內槽加焊一條鋼板,兩端如圖1所示做成斜坡式與軌道進行接觸,推車時,將另一側上車盤上的固定阻車器卡住軌道,人員利用速度將礦車推上車盤至阻車器位置后,擋上上車側固定阻車器。利用上車盤兩側的滑輪將上車盤推至另一股道,在滑動槽兩側加工有定位上車盤的阻滑輪擋板,用來控制上車盤到達另一軌道位置。調動的礦車到位后,將上車盤上另一側的固定阻車器打開,下方礦車至軌道上后,運輸至施工位置。調車盤在停用或工作面出重車時,將重車道的滑動槽翻至空車側。
1) 使用過程中,要先將需要調動的礦車用擋車器支好,防止在搬動調車盤時,礦車發生跑車。
2) 在搬動調車盤時,要做好人員站位,嚴禁站在調車盤正前方。
3) 放置調車盤時,嚴禁直接將其甩至另一軌道上,放置調車盤跳動傷人。
4) 推動礦車上上車盤時,必須檢查另一側的固定阻車器關閉,礦車推至上車盤后立即關閉上車盤上車側的阻車器。
5) 推動上車盤時,要注意滑動槽是否暢通,保證上車盤的正常運行。
6) 上車盤推到另一股道時,要檢查上車盤兩端斜坡面與軌道位置對應,確保礦車順利推至另一股軌道上。
7) 使用完移動調車盤時,必須將主軌道側的調車滑道端起,防止影響礦車通行。

圖1 可移動式調車盤加工及布置方式(mm)
通過利用可移動式調車盤,明顯提高了軌道運輸的靈動性,提高了空重車線的調車能力。具體數據對比如下:
未使用調車盤時,存車數量不足或空車存車線路過長,空車、重車轉換時,給工人增加了推車的勞動強度,并增加了工時,運輸環節制約著掘進效率,調車盤的創新,大大改善了運輸環節的勞動強度,并縮短了運輸環節的工時,提高了掘進工作面礦車調度速度,加快了迎頭的排矸速度的提升,平均調度每輛減少了10 min以上,減少了正規循環時間,加快了巷道的施工速度。從而加快了古城煤礦的建設。
在礦井建設過程中,調車盤的應用,減少運輸環節的工時,并減小工人的勞動強度,同時加快了掘進效率。該調車盤的技術創新,安全可靠、技術可行,經濟合理,適用于任何礦車運輸的礦井。