呂明,周慶鑫,王曉楠,張大奎,張欣
(鞍鋼化學科技有限公司,遼寧 鞍山 114021)
鞍鋼化學科技有限公司回收作業區采用丹麥托普索公司開發的WSA制酸工藝,處理從焦爐煤氣中脫除的HS、HCN等酸性氣體,設計處理煤氣量為 10 萬 m/h。經過真空碳酸鉀法脫硫處理,煤氣中的HS質量濃度可達200 mg/m以下,脫除的HS酸性氣體進入WSA制酸系統,生產質量分數為98%的濃硫酸,作為生產硫酸銨的原料。進入WSA制酸系統的酸性氣體中含有大量NO,如果不進行有效脫除,制酸廢氣直接排入大氣時會形成濃烈的黃煙,對環境造成嚴重污染,并且NO會在 VK 催化劑作用下生成濃 HNO,HNO具有強化學腐蝕性,混合在濃硫酸中影響濃硫酸質量,加劇腐蝕設備。通常企業采用氨單元SCR裝置對NO進行脫除,但在實際運行過程中,反應溫度、氨氣流量、氨氣質量、反應比等指標參數的控制均對NO脫除效果有很大影響。本文對WSA制酸氨單元脫除NO的合理工藝控制條件進行了研究。
經脫硫工序處理后的酸性氣體 (主要成分為HS、HCN)由真空泵引入到焚燒爐內進行充分燃燒。在焚燒爐主燒嘴處,酸性氣體與煤氣、鼓風機送來的空氣充分混合后,在1 000~1 050℃的溫度下進行焚燒,產生含有SO、NO和HO的高溫過程氣,經廢熱鍋爐回收熱量后,溫度降至400~430℃,再與氨氣、空氣在混合器中混合后送入SCR反應器進行NO脫除處理。WSA制酸氨單元工藝流程圖見圖1。

圖1 WSA制酸氨單元工藝流程圖Fig.1 Process Flow Diagram for Ammonia Unit for WSA Acid Making
在SCR反應器中,適量氨氣和空氣的混合氣體在VK催化劑和一定溫度作用下,與NO進行催化氧化反應,反應分解生成N和水,達到消除煙囪黃煙,制酸廢氣達標排放的效果。綜合反應方程式如下:

其中主要反應為:

在SCR反應器中,VK催化劑反應起活溫度為340℃,連續工作溫度為380~450℃,失活溫度為650℃。當溫度低于340℃時,酸性氣體中的SO和氨氣反應會生成ABS(硫酸銨鹽),覆蓋在催化劑表面,嚴重時造成催化劑失效。考慮到溫度太高會造成能源浪費,因此在生產過程中控制反應溫度在380~420℃的合理范圍,以保證催化氧化反應的連續、穩定進行。
WSA制酸氨單元脫除NO工藝采用蒸氨塔氨氣作為反應源,蒸氨塔氨氣有兩個用途,一是進入制酸氨單元用于脫除NO,二是進入飽和器噴淋作為生產硫酸銨的原料。在氨單元中,氨氣流量不足,則不能完全分解酸性氣體中的NO,不能保證尾氣的達標排放;氨氣流量過大,則會產生副反應NH+O→N+HO,造成氨氣浪費,使生產硫酸銨的氨氣減少,導致硫酸銨減產。因此,需合理控制、及時調整氨氣使用量,在最大程度上促進硫酸銨增產。生產調試過程中,在保證除后NO濃度合格的不同酸汽量情況下,調整氨氣使用量。
氨氣使用量及酸汽量關系如圖2所示。由圖2可以看出,在保證脫除后NO濃度合格的情況下,氨氣使用量與酸汽量基本保持線性關系。

圖2 氨氣使用量與酸汽量關系Fig.2 Relationship between Ammonia Gas Usage and Acid Gas Usage
WSA制酸氨單元蒸氨塔采用鼓風剩余氨水作為原料氨水,其中含有焦油、萘等雜質,需有效脫除以保證蒸氨塔頂氨氣清潔度,蒸氨塔處理氨水量為50~70 m/h。由于蒸氨塔用蒸汽直接加熱,塔頂氨氣中含有大量水蒸汽。蒸氨塔塔頂氨氣組成見表1。

表1 蒸氨塔塔頂氨氣組成Table 1 Composition of Ammonia Gas at Top of Ammonia Distillation Tower %
由表1可以看出,蒸氨塔氨氣含水量非常大,氨氣由蒸氨塔輸送到制酸氨單元途中會產生大量冷凝液,造成氨氣積液,給混合加熱帶來困難,影響反應溫度,因此需將氨氣中水蒸氣進行有效分離。
氨氣在空氣中的爆炸極限為15%~28%,生產中必須將混合器中氨氣濃度嚴格控制在15%以下,否則有爆炸危險。另外,催化氧化反應全過程需要O,所以必須保證空氣的過剩系數,因此在生產過程中,將氨氣與稀釋空氣比值控制在12%以下。
結合WSA制酸氨單元脫除NO工藝控制條件和生產實際情況,制定工藝管控措施如下:
(1)保證SCR反應器溫度。生產管控過程中,及時調整稀釋風加熱器溫度和風量來控制混合器溫度,將SCR反應器溫度控制在380~420℃,保證反應效果,避免ABS的生成。
(2)保證氨氣流量。生產管控過程中,根據實際酸汽量大小,按照氨氣使用量與酸汽量線性關系y
=0.037x
-5.34計算得出所需氨氣流量,并通過調節飽和器氨氣閥門,合理分配氨氣流量。(3)保證氨氣質量。首先,保證剩余氨水清潔度,防止堵塞設備,通過采取增加氨水陶瓷過濾器、蒸氨塔底排油等措施,控制剩余氨水含油、COD等指標,降低氨氣中輕油、萘等組分含量。其次,保證制酸氨單元氨氣溫度,蒸氨塔頂氨氣溫度為96~98℃,將氨氣中水蒸汽進行有效分離,通過在輸送氨氣管道增加伴熱及保溫裝置,沿途設置氨氣氣液分離裝置,去除氨氣夾帶的冷凝液,保證輸送至氨單元界區氨氣溫度在70℃以上。同時,氨氣管道應具備定期清掃功能,預留清掃甩頭,定期清掃氨氣管道,保證氨氣管道暢通。
(4)控制氨氣與空氣反應比。通過自動調節閥調節稀釋風量,根據氨氣流量大小,控制氨氣與稀釋空氣比值在12%以下,通過DCS自動控制系統投自動運行。
此外,由于NO會在VK催化劑作用下生成濃HNO,具有強化學腐蝕性,混合在濃硫酸中會加劇腐蝕設備,且與外購硫酸混合作為生產硫酸銨的原料時,在混合中與外購硫酸中鐵離子反應會生成Fe,使混合后硫酸呈現酒紅色,影響硫酸銨外觀。因此,日常生產中要經常取樣進行自產濃硫酸與外購硫酸混合,觀察變色情況,作出制酸氨單元運行判斷,按照工藝管控措施對工藝控制條件進行及時調整。
采取以上工藝管控措施后,進入SCR反應器前過程氣中NO含量在950~1 000 mg/m之間,經過SCR反應器后過程氣中NO含量≤110 mg/m,脫除率可達到90%;制酸煙囪無可視黃煙;所產濃硫酸與外購硫酸混合后無顏色變化;并促進硫酸銨增產,使硫酸銨收得率由1.05%提高到1.12%。
鞍鋼化學科技有限公司研究了WSA制酸氨單元SCR裝置脫除NO工藝,通過長期大量的生產調試,總結得出:
(1)合理工藝參數控制范圍:混合器后溫度為380~420℃;結合氨氣使用量與酸汽量的線性關系y
=0.037x
-5.34,根據實際酸汽量大小,合理分配氨氣流量;氨氣與稀釋空氣比值控制在12%以下,在保證脫除NO效果的基礎上保證硫酸銨的最大產量。(2)合理工藝管控措施:及時調整稀釋風加熱器溫度和風量來控制混合器溫度;調節飽和器氨氣閥門的方式分配氨氣流量;增加氨水陶瓷過濾器,蒸氨塔底排油,控制剩余氨水含油、COD等指標,降低氨氣中輕油、萘等組分,防止堵塞設備;增加氣液分離裝置及管道伴熱保溫裝置,控制氨氣含水量;氨氣管道應具備定期清掃功能;日常生產中經常取樣進行自產濃硫酸與外購酸混合,觀察變色情況,作出制酸運行判斷并及時調整。