(中國建筑第五工程局有限公司,湖南長沙 410004)
項目位于衡陽市珠暉區酃湖鄉,屬湘江Ⅰ級階地,主要包括10棟33層框剪結構高層建筑,地下室一層,塔樓部分地下室層高為5.80 m。地下水類型主要為賦存于中砂、圓礫層中的潛水,具有承壓性。潛水穩定水位埋深介于0.50~2.10 m之間,標高52.68~55.48 m,地下室底板絕對標高51.00 m,遠低于潛水水位,電梯井等局部深基坑施工困難,原設計集水明排法無法滿足施工要求。
本工程地下室電梯井絕對標高為49.50 m,井底設計承臺基礎尺寸為4.2 m×4.2 m×1 m,承臺下部位10 cm厚C15混凝土墊層,實際開挖深度至標高48.4 m。持續降水過程中,側壁粉土與中砂層形成與地下水貫通的過水孔隙,流沙隨水流被帶走,導致側壁坍塌或者已施工完成的墊層面層下陷,基坑難以成型。如何實現電梯井等部位的局部降水,以防坑底涌水涌砂,暫緩基坑側壁坍塌成為亟待解決的難題。
本工程開挖至基底的地層主要由粉土與中砂層組成,其特性為:①第四系沖洪積(Qal+pl)粉土。黃褐色,稍密,稍濕,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低。②第四系沖洪積(Qal+pl)中砂。黃褐色,松散,濕,母巖成分由砂巖組成,級配一般,分散性較好,含少量黏性土。
其中,中砂層潛水具備承壓性,施工過程中如無有效預防和解決措施,將對底板施工造成較大的破壞。在充分考慮工期緊張以及施工質量的情況下,多方比選降水方案,確定降水井+局部拉森鋼板樁支護的方式,最適宜富水砂層區域的深基坑局部降水[1]。
因基坑開挖較深,且地下室底板在粉土與中砂層上,明排法降水極易帶走流沙,導致底板下部淘空,抽水部位周邊位置環境破壞下沉,需要采用降水井進行整體降水。降水井采用網格化布置,間距40~50 m,選擇臨近電梯井、集水井且位于承臺以外的區域設置,井口高程50.5 m(略低于地下室底板高程),井底標高43.5 m,井深7 m。
為防止砂層在電梯井開挖過程中坍塌,在電梯井等部位仍需設計鋼板樁,起到支護和止水帷幕的作用。
(1)電梯井采用拉森鋼板樁支護結構,設計樁頂高程51.5 m,樁底高程45.5 m,樁長6.0 m,其中擋土段2.0 m、嵌固段3.0 m,空置1.0 m。(2)拉森鋼板樁型號采用Ⅱ型,材質采用Q235,每延米板樁截面積為156 cm,每延米板樁壁慣性矩為8 500 cm,每延米板樁的抗彎模量為850 cm,抗彎力為215 MPa。(3)鋼板樁采用50 t振動錘振動插入,兩樁之間連接應緊密,當縫隙過大出現滲水現象時,應用瀝青麻絮封堵。(4)鋼板樁定位應避開樁基礎位置,不影響樁基礎施工及電梯井施工,沿電梯井承臺范圍外擴25 cm為宜。
拉森鋼板樁大樣圖如圖1所示。

圖1 拉森鋼板樁大樣圖(單位:mm)
根據設計文件,鋼板樁拔出時間應為混凝土達到設計強度后。電梯井承臺與側壁剪力墻設計混凝土等級為C30 P6,達到設計強度至少需28 d,難以滿足施工進度以及鋼板樁在不同電梯井之間周轉使用的要求。通過分析電梯井鋼板拔出過程對電梯井側壁剪力墻的影響主要為:(1)拔出過程中,振動錘拖拽鋼板樁的激振力作用在電梯井側壁剪力墻上的影響;(2)拔出后,周邊土產生的側向剪力作用在電梯井側壁剪力墻。
本工程采用DJZ60振動錘進行鋼板樁施工,其產生的激振力為0~477 kN,鋼板樁長6 m。鋼板樁每塊寬度400 mm,由于起拔過程中土層內力作用復雜,不考慮砂土、粉土層在鋼板樁振動過程中的“液化”[2]。此處簡化起拔過程中,單塊鋼板樁帶動周邊土層對電梯井側壁剪力墻的影響面積為0.4 m×1.5 m=0.6 m2,將受影響部位的電梯井壁視為持續受到477 kN的側向剪力。原設計為節約混凝土,基礎與底板之間縫隙≥1 m,砌筑磚胎膜填土肥槽,為方便計算,此處視為鋼板樁拔出時,激振力通過回填土擠壓力,直接傳遞至電梯井側壁剪力墻。將電梯井側壁剪力墻等效為連續梁斜截面承載力計算模型,鋼筋保護層厚度為40 mm,則井壁受壓截面寬度為400 mm,高度為260mm,其斜截面受壓滿足[3]:

式中:fc——C30混凝土設計標準抗壓強度值(N/mm),此處取14.3 N/mm;b——等效受壓截面寬度(mm);h0——截面的有效高度(mm);hw——截面的腹板高度(mm),此處取矩形截面;βc——混凝土強度系數,此處取1。
計算得到實際斜截面承載力為:V≤371.8 kN,即電梯井剪力墻側向承載力小于側向壓力477 kN,鋼板樁拔出時,易造成電梯井壁的開裂破壞。拉森鋼板樁平面布置示意圖如圖2所示,電梯井簡化受力模型如圖3所示。

圖2 拉森鋼板樁平面布置示意圖

圖3 電梯井簡化受力模型
本工程為解決鋼板樁拔出過程中,擾動導致電梯井側壁開裂破壞,為現鋼板樁在各個電梯井之間進行周轉使用,提高電梯井側向抗剪切能力,基礎與底板間隙均采用同標號素混凝土填充,在填充一側增加配筋,井壁受壓截面寬度為400 mm,高度為960 mm。根據工程需要,澆筑混凝土3 d左右需拔出鋼板樁,進行周轉使用,C30混凝土基本能到達到50%強度,斜截面受壓推導如下:

計算得V1≤686.4 kN,可見增加素混凝土和配筋之后電梯井斜截面受壓得到明顯改善,3 d混凝土強度的承載力686.4 kN≥477 kN,滿足鋼板樁拔出時最壞情況下的承載力要求。基礎與底板間隙素混凝土填充如圖4所示。

圖4 基礎與底板間隙素混凝土填充
根據地勘報告,鋼板樁拔出后,側向土對電梯井壁最大剪力為50.41 kN≤686.4 kN,可判斷鋼板樁拔出后,側向土壓力對3 d齡期的電梯井混凝土影響極小。內力位移包絡圖如圖5所示。

圖5 內力位移包絡圖
富水砂層區域的局部深基坑降水施工,采用降水井+局部鋼板樁圍堰的方式進行,為滿足施工進度以及鋼板樁在不同電梯井之間周轉,電梯井壁設計厚度需能夠承受鋼板樁拔出時振動錘擾動,設計壁厚不足時,在電梯井基礎與底板間隙采用素混凝土填充,可提高電梯井壁的承載力,滿足混凝土澆筑后盡快拔出鋼板樁進行周轉使用的施工要求,減小電梯井滲漏風險。