鄭海龍,王憲坤
(山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)
由于乙丙橡膠具有優異的電性能和柔韌性能,中壓乙丙橡膠絕緣電纜已有廣泛應用[1]。某核電廠1、2號機組常規島及水廠、網控樓等BOP子項使用10 kV乙丙橡膠絕緣電纜。電纜為鍍錫銅芯乙丙絕緣熱固性護套無鹵低煙阻燃非鎧裝電纜,導體截面為3×120 mm2,設計壽命60年,2011年生產制造,2012年至2013年陸續投運。2019年7月至2020年8月期間,水廠中壓B段9 根電纜中有5根電纜相繼出現單相接地故障,水廠中壓C段9根電纜中也有2根出現了接地故障。電纜故障造成部分BOP子項失去電源,對核電廠的正常生產生活造成了嚴重影響。
本文針對上述電纜故障,介紹故障點確定方法,對故障電纜進行解剖檢查、實驗室檢測,分析電纜敷設情況和運行環境,推斷故障原因,提出防范措施,以供參考。
以1號機組常規島中壓 4 段至水廠 B 段 2 號進線電纜為例說明電纜故障定位方法。該電纜大部分敷設于廠區電纜溝內,無中間接頭。2020年5月22日電纜發生B相單相接地故障,對地擊穿放電,故障電流峰值 2050 A,保護動作時間 28 ms,開關動作時間 33 ms。
發生故障后,通過搖絕緣電纜 B 相 2500 V 對地電壓無法建立,采用低壓脈沖法測量電纜全長480 m,采用直流高壓閃絡法施加10 kV 直流脈沖電壓(5 min 內),并配合電纜故障測距儀,測得故障點距水廠約140 m,再從常規島側加壓測距(10 kV,5 min),故障點距常規島約 350 m。最后進入電纜溝內,施加 10 kV 脈沖電壓(5 min 內)確定了實地故障點,外護套未見明顯損傷,相鄰電纜無異常。將第1故障點切除后,余下2段電纜B相超低頻交流耐壓(18 kV/0.1 Hz/5 min)均發生擊穿,繼續采用短時直流高壓閃絡法查到第 2故障點位于第 1 故障點西側6 m處,第3故障點位于距水廠40 m處。
為全面排查,運維部門制定了《10 kV中壓電纜絕緣排查及試驗方案》。考慮到傳統直流耐壓試驗的弊端[2],運維部門對試驗方法進行了優化:絕緣測試后直接接地放電并持續5 min;只做工頻交流耐壓試驗,電壓值為2倍U0,持續時間為5 min;耐壓擊穿后,暫停耐壓試驗,待進一步分析后,再進行后續處理。
電廠從不同故障電纜中截取4段(1-4號樣品),并選取1盤庫存電纜(5號樣品),送電纜檢測中心進行解剖檢查和檢測分析。
1號樣品:電纜護套表面印字計米從0835~0861 m,電纜護套未見破損、開裂現象,見3處護套鼓包現象(見圖1)。故障點外護套完整,解剖故障點處,見擊穿點周圍部分銅帶及包帶燒毀、見絕緣擊穿孔洞,擊穿空洞呈圓形,故障點附近銅帶屏蔽褶皺,有凹坑(見圖2)。剝除褶皺處銅帶屏蔽處,觀察對應絕緣表面,見絕緣表面有凹坑。在解剖過程中,見故障處附近電纜金屬屏蔽外及絕緣外阻水帶有吸潮現象(見圖3)。

圖1 1號樣品護套鼓包

圖2 1號樣品銅帶屏蔽褶皺及凹坑

圖3 1號樣品阻水帶吸潮現象
2號樣品:電纜護套表面印字計米從0583~0597 m,電纜護套未見破損、開裂及鼓包現象,解剖故障點處,見擊穿點周圍部分銅帶及包帶燒毀、見絕緣擊穿孔洞,擊穿孔洞不呈圓形,見裂口(見圖4)。解剖過程中未見阻水帶有吸潮現象。
3號樣品:電纜護套表面印字計米從0144~0163 m,電纜護套未見破損、開裂及鼓包。有3處故障點,解剖故障點處,3處故障點均處于銅帶屏蔽搭蓋處,絕緣擊穿孔洞均不呈圓形,均見裂口(見圖5)。解剖過程中未見阻水帶有吸潮現象。
4號樣品:電纜護套表面印字不清,電纜護套未見破損、開裂及鼓包,解剖故障點處,見擊穿點周圍部分銅帶及包帶燒毀、見絕緣擊穿孔洞不呈圓形,有裂口(見圖6)。解剖過程中未見阻水帶有吸潮現象。

圖4 2號樣品擊穿孔

圖5 3號樣品擊穿點

圖6 4號樣品擊穿孔
5號樣品:取樣檢測未見護套有鼓包、破損現象,剖開電纜端頭未發現阻水帶有吸潮現象。
參照GB/T 12706.2—2008《額定電壓1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜及附件第2部分: 額定電壓6 kV(Um=7.2 kV)到30 kV(Um=36 kV)電纜》,按照電廠提供的技術條件(電纜規范書)對1號、2號、3號和5號電纜樣品的結構尺寸、絕緣及護套物理機械性能進行了檢測,結果均符合技術規范書要求。另外,對5號庫存電纜和1號故障電纜取樣進行了電氣性能試驗,5號電纜電氣性能均符合技術規范書要求。1號故障電纜其介損(tanδ)不符合技術規范要求,其局部放電有超過聲明靈敏度的可測放電,在靈敏度為1.4 pC下,放電量為3.1 pC,介質損耗檢測結果最大為180×10-4,與庫存電纜樣品相比變大。進行18 kV交流耐壓試驗三相均在1 min中內擊穿。分析認為,介損變大,可能是長期運行過程中電纜絕緣有吸潮現象;局放檢測有放電,可能是因為乙丙絕緣填料顆粒處的電場畸變,隨著運行時間的增加,逐漸劣化導致。
參照DL/T 1070—2007《中壓交聯電纜抗水樹性能鑒定試驗方法和要求》、GB/T 3048.5—2007《電線電纜電性能試驗方法 第5部分 絕緣電阻試驗》、TICW 15—2012《單根電纜空氣中敷設載流量測試方法》對5號電纜樣品進行了交流耐壓逐級擊穿試驗、絕緣電阻測試、載流量測試,試驗結果均滿足技術規范要求。部分電氣試驗見圖7。

圖7 部分電氣試驗圖片
2.3.1 敷設環境分析
故障電纜均無接頭,電纜長度最短為480 m、最長為1150 m,電纜長度較長,敷設路徑均有3處及以上直角轉彎。例如,中壓4段至水廠B段2號進線電纜長度480 m,在廠區電纜溝內存在6處轉彎。
經調查,敷設方式是將電纜盤放在一端,另一端用卷揚機牽引電纜頭,溝內設置滑輪的牽引方式。電纜需經過長距離的牽引,并經過多處直角轉角后達到敷設位置,由于敷設線路轉角較多,線路中也有反向轉彎。這樣敷設線路可能會出現對電纜產生拉硬拽、絞擰、揉搓、彎曲半徑小于允許值等情形。
另外,電纜溝直埋于地下,部分電纜溝底部有積水,雖然10 kV電纜均放于電纜溝內最上層橋架上,不會浸水,但溝內環境較為潮濕。
2.3.2 電纜運行情況
故障電纜自投運起已運行七八年,電廠運維信息表明所用線路無過電壓或異常記錄,電纜負載電流未超過100 A,參照載流量檢測結果,電纜導體達到 90 ℃的負載電流可以達到 437 A,可以排除由于電纜超負載引起的過熱現象。
2.3.3 電纜結構材料
我國核電廠大多選用交聯聚乙烯電纜,而該核電廠所用電纜為乙丙橡膠絕緣電纜。該電纜金屬屏蔽結構為鍍錫銅帶屏蔽,銅帶重疊率達到29%,重疊繞包銅帶屏蔽結構可曲度小,導體為2類導體絞合緊壓結構,非5類軟導體,導體外無包帶。乙丙絕緣柔軟,抗張強度相對較小,電纜在敷設過程中若受力,金屬屏蔽受彎曲應力或導體受彎曲應力傳輸到絕緣上,易損傷絕緣。這種結構的電纜在敷設過程中易被過大機械牽引力拉傷,或電纜彎曲半徑過小而損傷絕緣。電纜在敷設過程中可能受拉力、彎曲應力影響,敷設后持續受應力作用。
綜上分析認為,10 kV乙丙橡膠電纜在遭受應力以及潮濕環境的情況下,絕緣屏蔽受損處或絕緣(尤其是填料聚集處)發生電場畸變,隨著運行年限的增加,促使絕緣逐漸劣化,最終導致絕緣擊穿。
核電廠廠區面積較大,電纜敷設路徑較長,因此在廠區電纜溝規劃設計時應盡量減少轉彎,以便于長距離電纜的敷設。同時電纜溝防水采用防、排結合的設計[3],以改善電纜運行環境。
電纜敷設時,應根據實際情況選擇合理敷設方式,嚴格按標準要求敷設。對于長距離敷設電纜,應加強施工過程監控和驗收檢查,避免電纜受外力損傷而投入運行。
運維部門應根據電纜敷設方式、運行條件、環境溫度、并列條數等對電纜載流量、絕緣水平進行監測,確保合理的預防性維修方案,及時發現電纜隱患,避免故障發生[4]。
針對某核電廠發生的10 kV乙丙橡膠電纜故障,采用低壓脈沖法與直流高壓閃絡法確定故障點位置,對故障電纜樣品進行解剖檢查、實驗室檢測,結合電纜敷設情況和運行環境,推斷遭受應力及潮濕環境導致絕緣屏蔽受損或絕緣的電場畸變,最終導致絕緣擊穿。提出了優化敷設和運行條件、提高敷設工藝、加強運行監測等預防此類故障的措施,為10 kV乙丙橡膠絕緣電纜的敷設和運維等工作提供參考。