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開關(guān)閥關(guān)不到位引起吸附塔壓力大幅波動(dòng)分析

2021-01-29 09:24:10金鵬中海油惠州石化有限公司廣東惠州516086
化工管理 2021年3期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥

金鵬(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

0 引言

IFP的ELUXYL工藝,需在全液相下通過逆向模擬移動(dòng)床來實(shí)現(xiàn)傳質(zhì)分離,因此生產(chǎn)對(duì)二甲苯的核心設(shè)備為液壓控制的吸附塔[1]。吸附塔的壓力控制是很重要的,維持一定的壓力是為了維持吸附塔內(nèi)的液相操作,如果壓力下降到泡點(diǎn)壓力以下,塔里的液體會(huì)沸騰形成蒸汽,昂貴的吸附劑將損壞,這種情況應(yīng)當(dāng)盡力避免,IFP的Eluxyl工藝的吸附塔底0.9MPa的操作壓力是經(jīng)過實(shí)踐證明較為理想的參數(shù)[2]。吸附塔設(shè)備和吸附劑投資巨大,建設(shè)和檢修周期長,一旦吸附塔頂?shù)讐毫焖僮兓瘶O易造成吸附塔內(nèi)件損壞和吸附劑粉化的嚴(yán)重事故。當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)部吸附劑泄漏時(shí),將嚴(yán)重制約上下游物料平衡,極大沖擊裝置的盈虧平衡[3]。2020年某石化廠ELUXYL吸附塔曾發(fā)生壓力異常波動(dòng)事件,文章著重對(duì)吸附塔壓力異常波動(dòng)原因進(jìn)行分析。

1 概述

2020年某石化廠芳烴聯(lián)合裝置2月發(fā)生吸附塔壓力異常波動(dòng)期間,C601A壓力異常波動(dòng)壓力變化事件主要關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)如表1所示。

表1 吸附塔壓力波動(dòng)事件主要關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

2 吸附塔壓力波動(dòng)原因分析

2.1 吸附塔壓力控制

吸附塔壓力波動(dòng)主要受F/D/E/R四股進(jìn)出物料及泵送和壓送物料影響。(此時(shí)未投用反洗)。C601A壓力高報(bào)時(shí),此時(shí)解吸劑物料在STEP23,進(jìn)料/解吸劑/抽余液均在B塔,此時(shí)在A塔的物料是抽出液,加上壓送和泵送,即造成A塔壓力波動(dòng)的直接關(guān)聯(lián)物料有壓送、泵送和抽出液。我們采用排除法,按相關(guān)聯(lián)的物料量大小進(jìn)行逐個(gè)排除。則最有可能引起吸附塔壓力波動(dòng)的物料為壓送>泵送>抽出液。

2.2 壓送對(duì)C601A壓力升高的影響排查

由于壓送直接控制C601A壓力,當(dāng)壓送流量不足,A塔出料過少,吸附塔A壓力將升高。此時(shí)壓送閥位和流量均明顯高于正常值,而C601A壓力仍較高,所以排除壓送流量偏小是造成本次A塔壓力高的原因。吸附塔壓力波動(dòng)前后參數(shù)變化值如表2所示。

表2 吸附塔壓力波動(dòng)前后參數(shù)變化值

2.3 泵送對(duì)C601A壓力升高的影響排查

同理,當(dāng)泵送流量過大,吸附塔A壓力將升高,此時(shí)泵送流量低于正常值,泵送閥位高于正常值,因此排除泵送流量過大是造成本次A塔壓力高的原因。此外,泵送閥位高是由于A塔壓力升高后,泵送調(diào)節(jié)閥背壓升高,調(diào)節(jié)閥開大以滿足泵送流量。

2.4 抽出液對(duì)C601A壓力升高的影響排查

當(dāng)抽出液抽出量偏小,A塔出料過少,吸附塔A壓力將升高。此時(shí)抽出液流量和正常值相同,抽出液閥位低于正常值,因此排除抽出液流量偏小是造成本次A塔壓力高的原因。此外,抽出液閥位較正常低是由于A塔壓力升高后,抽出液調(diào)節(jié)閥后路背壓不變,吸附塔至抽出液集合管壓力差變大,調(diào)節(jié)閥較小閥位即可滿足抽出液流量。

2.5 進(jìn)料對(duì)C601A壓力升高的影響排查

在按正常分析排除了與A塔壓力波動(dòng)直接關(guān)聯(lián)的壓送、泵送和抽出液后,由于A塔壓力波動(dòng)時(shí)正好是進(jìn)料從A塔底切到B塔頂,且XV307在塔壓波動(dòng)前出現(xiàn)故障,因此猜測進(jìn)料可能是造成本次A塔壓力高的原因。

當(dāng)解吸劑步進(jìn)至STEP23時(shí),XV312切換至XV313,此時(shí)進(jìn)料量與正常工況時(shí)幾乎一樣,且進(jìn)料在XV313,進(jìn)料流量應(yīng)對(duì)B塔壓力有影響,對(duì)A塔無影響。但由于此時(shí)XV307未完全關(guān)閉,XV313在塔頂,與塔中的XV307相比背壓較高,始終有FEED進(jìn)入A塔,雖然FEED總量保持不變,但仍從XV307進(jìn)入A塔的物料卻造成A塔內(nèi)總物料量偏多,因此A塔壓力升高。C601A底壓力設(shè)定為0.9MPA,使得A塔壓送調(diào)節(jié)閥開大進(jìn)行泄壓。

排查過程我們遵循了“邏輯關(guān)系順序”進(jìn)行逐個(gè)排除,確定了造成吸附塔壓力波動(dòng)的根本原因是XV307未關(guān)嚴(yán)。值得一提的是,此次吸附塔壓力波動(dòng)時(shí),D線調(diào)節(jié)閥較正常開大較多,此時(shí)XV124→XV101,解吸劑已在A塔,容易被理解成是解吸劑量過大造成的吸附塔壓力波動(dòng)。首先吸附塔壓力上升是在解吸劑調(diào)節(jié)閥開大之前,其次此時(shí)解吸劑流量實(shí)際流量反而是低于正常值,所以并不是解吸劑流量大造成的C601A壓力升高。解吸劑調(diào)節(jié)閥開大是由于C601A背壓較高,雖然調(diào)節(jié)閥閥位已逐步開大,但仍然未達(dá)到D線設(shè)定流量值。

3 C601A壓力升高時(shí)壓送和解吸劑閥位變化

當(dāng)XV312切至XV313時(shí),此時(shí)壓送區(qū)域?qū)l(fā)生改變,由三區(qū)變化成二區(qū),在ELUXYL吸附工藝中為避免吸附塔底頂切換時(shí),由于流量變化較大,造成塔壓波動(dòng)較大,因此開關(guān)閥有ZTC設(shè)置,既在切換時(shí)關(guān)聯(lián)的控制閥先由PID控制切換為手動(dòng)控制,執(zhí)行OP值,手動(dòng)時(shí)間結(jié)束后程序自動(dòng)恢復(fù)PID控制,再進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。此時(shí)A塔物料較多,壓力升高,因此壓送閥位和流量需比正常值更大才能平衡A塔壓力,然而由于OP的關(guān)系,XV313/314/315在剛切換時(shí)仍是按照上個(gè)周期正常流量下的低閥位執(zhí)行,當(dāng)OP結(jié)束轉(zhuǎn)為PID控制時(shí),因A塔壓力高又會(huì)將壓送調(diào)節(jié)閥快速開大,因而出現(xiàn)了壓送閥位在此三個(gè)步進(jìn)時(shí)閥位拉低后又迅速開大的動(dòng)作,造成A塔壓力降低后又升高三次往復(fù)。同理,當(dāng)D線由XV124步進(jìn)至XV101,解吸劑調(diào)節(jié)閥在上個(gè)周期OP值的作用下,解吸劑閥位也出現(xiàn)了兩個(gè)高低振蕩點(diǎn)。

4 PX產(chǎn)品不合格原因分析

FEED開關(guān)閥故障自動(dòng)設(shè)維護(hù),現(xiàn)場閥門關(guān)不到位,隨著床層切換,此開關(guān)閥處始終有進(jìn)料進(jìn)入II區(qū),且時(shí)間越長,越接近II區(qū)頂部,此時(shí)精制區(qū)流量不足以將這部分雜質(zhì)洗脫下來,最終造成抽出液被污染,導(dǎo)致PX純度下降,F(xiàn)開關(guān)閥關(guān)不到位竄料示意圖見下圖1。由于XV307較長時(shí)間未關(guān)閉,進(jìn)料組分大量污染精制區(qū)中上部,PX產(chǎn)品將不合格,因此不必將XV207也一同設(shè)維護(hù)來避免抽出液的污染。本次在XV307關(guān)不到位20min后,在抽出液拉曼光譜上即可觀察到MX/OX雜質(zhì)含量大幅度上漲。

圖1 F開關(guān)閥關(guān)不到位竄料示意圖

5 結(jié)語

根據(jù)XV307閥未關(guān)到位引發(fā)的異常狀況,總結(jié)及建議如下:

(1)作為吸附塔核心部件之一的開關(guān)閥,隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的不斷加長,將逐步呈現(xiàn)出故障率增大的趨勢。因此今后當(dāng)開關(guān)閥自動(dòng)設(shè)維護(hù)后,特別是出現(xiàn)開關(guān)閥關(guān)延時(shí),內(nèi)操需立即通知外操隔離閘閥,同時(shí)內(nèi)操可通過對(duì)應(yīng)的床層壓差表判斷開關(guān)閥是否關(guān)不嚴(yán)。

(2)開關(guān)閥關(guān)不到位時(shí),隔離對(duì)應(yīng)閘閥時(shí)間長短直接關(guān)系到后續(xù)的處理深度,若能短時(shí)間內(nèi)隔離因故障無法關(guān)嚴(yán)的閘閥(F/D/BW開關(guān)閥對(duì)應(yīng)關(guān)上游閘閥,E/R開關(guān)閥對(duì)應(yīng)關(guān)下游閘閥),可減少對(duì)PX純度和消除因開關(guān)閥關(guān)不到位引起的吸附塔壓力波動(dòng)的不良影響,從而避免將PX產(chǎn)品改入不合格罐等一系列后續(xù)調(diào)整操作。

(3)遇開關(guān)閥關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致PX純度下降,當(dāng)純度小幅度低于99.71%時(shí),考慮物料污染時(shí)間,PX至產(chǎn)品罐流程可不切除,通過大幅度降低E/R比提高裝置餾出口PX純度的方式調(diào)和產(chǎn)品罐。

(4)吸附塔壓力是吸附單元一個(gè)重要的操作參數(shù),它的波動(dòng)會(huì)對(duì)裝置的生產(chǎn)造成嚴(yán)重的不良影響。當(dāng)遇到吸附塔壓力波動(dòng)時(shí),操作員應(yīng)首先冷靜下來,查找關(guān)聯(lián)原因,謹(jǐn)記停車標(biāo)準(zhǔn)。吸附塔有高壓/低壓聯(lián)鎖保護(hù),注意觀察吸附塔壓力變化趨勢,只要吸附塔壓力波動(dòng)變化趨勢逐漸收斂,不必?fù)?dān)心并緊急拍停裝置。

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