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怠速開(kāi)空調(diào)方向盤異常抖動(dòng)問(wèn)題分析與優(yōu)化

2021-01-29 12:35:48雷超宏顏伏伍李小榮魏潘郭福通
關(guān)鍵詞:支架振動(dòng)優(yōu)化

雷超宏,顏伏伍,李小榮,魏潘,郭福通

(400039 重慶市 東風(fēng)小康汽車有限公司汽車技術(shù)中心)

0 引言

方向盤是駕控車輛的重要零部件,也是與駕駛員的肢體發(fā)生直接接觸的部件,方向盤的工作狀態(tài)極易被駕駛員感知,尤其是當(dāng)方向盤振動(dòng)過(guò)大或出現(xiàn)異常抖動(dòng)時(shí)容易引起駕駛員手部不適,甚至是情緒上的抱怨和不滿。針對(duì)方向盤振動(dòng)問(wèn)題,文獻(xiàn)[1]分別從激勵(lì)源、傳遞路徑和響應(yīng)點(diǎn)三方面提出降低發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速、改變驅(qū)動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié)節(jié)型和優(yōu)化轉(zhuǎn)向柱結(jié)構(gòu)的方法,有效控制了方向盤怠速振動(dòng);文獻(xiàn)[2]中通過(guò)調(diào)整方向盤和排氣系統(tǒng)的模態(tài),明顯地改善了方向盤的抖動(dòng)問(wèn)題;文獻(xiàn)[3]通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)向管柱與儀表臺(tái)連接處結(jié)構(gòu)以及對(duì)方向盤進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),消除了方向盤共振,降低了方向盤振動(dòng);文獻(xiàn)[4]中通過(guò)優(yōu)化冷卻風(fēng)扇減振墊的隔振性能,實(shí)現(xiàn)了怠速方向盤減振;文獻(xiàn)[5]通過(guò)控制冷卻風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量,消除了方向盤和車身的“拍振”。

某MPV 車型在NVH 開(kāi)發(fā)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)樣車在怠速開(kāi)空調(diào)工況下,方向盤存在異常抖動(dòng)現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為方向盤振動(dòng)大且有“麻手”的感覺(jué)。通過(guò)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別和原因分析,本文提出重新匹配風(fēng)扇轉(zhuǎn)速消除共振,控制風(fēng)扇動(dòng)不平衡量減小激勵(lì)源振動(dòng),以及優(yōu)化散熱器安裝支架提升振動(dòng)傳遞路徑隔振性能的三項(xiàng)措施,有效降低了方向盤的振動(dòng),消除了方向盤異常抖動(dòng)。

1 怠速工況方向盤振動(dòng)測(cè)試

針對(duì)樣車方向盤存在的上述問(wèn)題,利用LMS Test.Lab測(cè)試系統(tǒng)對(duì)方向盤進(jìn)行振動(dòng)加速度測(cè)試。

當(dāng)車輛處于怠速開(kāi)空調(diào)工況時(shí),車上的主要激勵(lì)源有發(fā)動(dòng)機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)和冷卻風(fēng)扇,這些激勵(lì)源產(chǎn)生的振動(dòng)都會(huì)通過(guò)車身結(jié)構(gòu)傳遞至方向盤引起振動(dòng),因此需要在三種工況下對(duì)方向盤進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試:一是僅發(fā)動(dòng)機(jī)怠速工作;二是發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)二者同時(shí)工作;三是怠速開(kāi)空調(diào)工況,即發(fā)動(dòng)機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)和冷卻風(fēng)扇三者同時(shí)工作。圖1 為3 種工況下所測(cè)得的方向盤振動(dòng)加速度頻譜圖。

從圖1 可以看出,工況1 和工況2 中方向盤在X,Y,Z 三個(gè)方向的振動(dòng)都只有一個(gè)明顯的峰值,其頻率分別為25 Hz 和27.3 Hz;而工況3中方向盤的振動(dòng)出現(xiàn)2 個(gè)明顯的峰值,峰值頻率分別為28.5 Hz 和31 Hz。經(jīng)分析,工況1 和工況2 中方向盤的振動(dòng)峰值頻率以及工況3 中的第一個(gè)振動(dòng)峰值頻率正好對(duì)應(yīng)于發(fā)動(dòng)機(jī)二階激勵(lì)頻率。由此可知,這些振動(dòng)峰值是由發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)引起的,而工況3 中方向盤第2 個(gè)振動(dòng)峰值頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率不一致,因而不是由發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)引起的,屬于其他激勵(lì)引起的異常振動(dòng)。相比較于前兩種工況,工況3 介入了冷卻風(fēng)扇這一激勵(lì)源,因而初步推斷工況3 中的第2 個(gè)振動(dòng)峰值是由冷卻風(fēng)扇引起的異常振動(dòng)。

圖1 方向盤振動(dòng)加速度頻譜Fig.1 Vibration acceleration spectrum of steering wheel

此外,針對(duì)怠速開(kāi)空調(diào)工況,測(cè)得該工況下方向盤在X,Y,Z 三個(gè)方向的振動(dòng)大小分別為0.08,0.04,0.05 g,振動(dòng)總值為0.102 g,方向盤振動(dòng)較大。

2 原因分析

2.1 方向盤模態(tài)分析

首先對(duì)方向盤進(jìn)行模態(tài)測(cè)試。在方向盤上布置3 個(gè)振動(dòng)加速度傳感器,如圖2 所示,并采用錘擊法對(duì)樣車方向盤進(jìn)行測(cè)試,測(cè)得方向盤的第1 階固有模態(tài)頻率為31.1 Hz,且其振型為垂向。

圖2 方向盤模態(tài)測(cè)試Fig.2 Steering wheel modal test

2.2 冷卻風(fēng)扇振動(dòng)分析

在怠速開(kāi)空調(diào)工況下對(duì)冷卻風(fēng)扇本體進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如圖3 所示。圖3 表明,冷卻風(fēng)扇的主要激勵(lì)頻率約為31.8 Hz(由于冷卻風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)存在±50 r/min 轉(zhuǎn)速波動(dòng),因而該頻率值與圖1 中的30.96 Hz 略有不同),在X,Y,Z三個(gè)方向的振動(dòng)大小分別為0.25,0.12,0.27 g,振動(dòng)總值為0.387 g。

圖3 冷卻風(fēng)扇振動(dòng)加速度Fig.3 Vibration acceleration of fan

2.3 振動(dòng)傳遞路徑分析

在汽車上,對(duì)于能夠產(chǎn)生振動(dòng)的激勵(lì)源,在其振動(dòng)傳遞路徑上通常都會(huì)設(shè)計(jì)隔振系統(tǒng),以減小激勵(lì)源產(chǎn)生的振動(dòng)向車身傳遞。就隔振系統(tǒng)而言,其隔振性能與其剛度有直接關(guān)系,隔振系統(tǒng)的剛度值越小,傳遞到車身上的振動(dòng)越小[6],隔振性能越好。通常,隔振系統(tǒng)的剛度K 是由主動(dòng)端結(jié)構(gòu)剛度KM、彈性元件剛度KI和被動(dòng)端結(jié)構(gòu)剛度KS三部分決定的,其剛度表達(dá)式為

當(dāng)彈性元件的剛度一定時(shí),只有增加主、被動(dòng)端結(jié)構(gòu)的剛度才能使得隔振系統(tǒng)的剛度變小,且當(dāng)主、被動(dòng)端結(jié)構(gòu)的剛度足夠大時(shí),隔振系統(tǒng)的剛度接近于彈性元件的剛度,此時(shí)隔振系統(tǒng)隔振性能最佳。

冷卻風(fēng)扇振動(dòng)傳遞路徑上的隔振系統(tǒng)是散熱器安裝點(diǎn),由散熱器、橡膠襯套和散熱器安裝支架3 部分組成,如圖4 所示。從圖中可以看出,散熱器安裝點(diǎn)的被動(dòng)端結(jié)構(gòu)為散熱器安裝支架,該支架懸支較長(zhǎng)且采用一顆螺栓連接的方式安裝于車身橫梁上,存在剛度不足的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)仿真計(jì)算得到該安裝支架在0~100 Hz 頻率范圍內(nèi)的等效動(dòng)剛度值為:KX=27.1 N/mm,KY=45.9 N/mm,KZ=10.5 N/mm,表明該支架在X,Y,Z 三個(gè)方向的動(dòng)剛度值均較低,不利于隔振。

圖4 散熱器安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure of radiator mounting point

綜上可知,怠速開(kāi)空調(diào)工況方向盤異常抖動(dòng)的原因如下:(1)冷卻風(fēng)扇的激勵(lì)頻率與方向盤的一階固有頻率十分接近,存在共振現(xiàn)象;(2)冷卻風(fēng)扇自身的振動(dòng)激勵(lì)較大,尤其是Y 向和Z向的振動(dòng)較大,非常不利于方向盤振動(dòng)控制;(3)散熱器安裝支架動(dòng)剛度不足,導(dǎo)致散熱器安裝點(diǎn)的隔振不足,進(jìn)而使得振動(dòng)更容易向車身傳遞,引起方向盤振動(dòng)。

3 優(yōu)化及驗(yàn)證

3.1 冷卻風(fēng)扇避頻

針對(duì)結(jié)構(gòu)共振問(wèn)題,最常見(jiàn)、最有效的方法是避頻。對(duì)于冷卻風(fēng)扇和方向盤存在共振問(wèn)題,可基于模態(tài)分析和采用輕質(zhì)高剛度材料提高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率[7]的方法實(shí)現(xiàn)避頻。但根據(jù)問(wèn)題整改的難易程度,首先考慮改變冷卻風(fēng)扇的激勵(lì)頻率,即改變冷卻風(fēng)扇的工作轉(zhuǎn)速。由于冷卻風(fēng)扇是汽車?yán)鋮s系統(tǒng)中的一個(gè)重要部件,其主要作用是保證發(fā)動(dòng)機(jī)艙的散熱效果,因而,改變風(fēng)扇轉(zhuǎn)速需基于發(fā)動(dòng)機(jī)艙的散熱要求進(jìn)行。如若降低冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速可能引起散熱不足導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)艙過(guò)熱;而提高冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,雖然能滿足發(fā)動(dòng)機(jī)艙的散熱要求,但有可能引起噪聲問(wèn)題。因此,在改變冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速時(shí),需同時(shí)兼顧發(fā)動(dòng)機(jī)艙的散熱要求和噪聲問(wèn)題。此外,激勵(lì)頻率與結(jié)構(gòu)頻率之間至少要差開(kāi)3 Hz,才能達(dá)到良好的避頻效果,防止發(fā)生共振[8]。基于上述考慮,將風(fēng)扇轉(zhuǎn)速由原來(lái)的約1 900 r/min 提高到2 100 r/min,即將風(fēng)扇的激勵(lì)頻率提高至35 Hz,此時(shí)既能保證機(jī)艙的散熱和避免車內(nèi)噪聲增大,又能實(shí)現(xiàn)風(fēng)扇的振動(dòng)激勵(lì)頻率與方向盤固有頻率避頻。

3.2 冷卻風(fēng)扇減振

對(duì)于冷卻風(fēng)扇,由于其自身不可避免地存在一個(gè)偏心質(zhì)量,使得其在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)慣性離心力,該離心力是風(fēng)扇所產(chǎn)生的主要激勵(lì)。根據(jù)文獻(xiàn)[9]可知,冷卻風(fēng)扇在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的激勵(lì)力大小不僅與風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速有關(guān),還與風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量有關(guān),當(dāng)提高冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速時(shí),勢(shì)必造成風(fēng)扇激勵(lì)力和自身振動(dòng)進(jìn)一步增大,進(jìn)而引起方向盤振動(dòng)增大,此時(shí),可通過(guò)控制風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量來(lái)抑制激勵(lì)力的增大,從而實(shí)現(xiàn)減振。

通過(guò)對(duì)樣車?yán)鋮s風(fēng)扇單體進(jìn)行動(dòng)平衡測(cè)試,測(cè)得提高轉(zhuǎn)速后的風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量為42.8 g·mm,明顯超過(guò)了25 g·mm 的設(shè)計(jì)要求,因此,需要控制風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量。經(jīng)試驗(yàn)測(cè)試及分析計(jì)算,找出了風(fēng)扇扇葉上2 個(gè)動(dòng)平衡較差的位置,并在這兩個(gè)位置分別增加質(zhì)量為0.15 g和0.21 g 的質(zhì)量塊,使得風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量由42.8 g·mm 降低到21.2 g·mm,滿足了設(shè)計(jì)要求。

為了查看冷卻風(fēng)扇優(yōu)化后的減振效果,對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試。圖5 為冷卻風(fēng)扇的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果。從圖中可以看出,冷卻風(fēng)扇的主要激勵(lì)頻率約為35 Hz,風(fēng)扇本體在X,Y,Z 三個(gè)方向的振動(dòng)大小分別為0.18,0.10,0.17 g,較原狀態(tài)分別減小0.07,0.02,0.10 g,風(fēng)扇本體的減振效果顯著。

圖5 優(yōu)化后冷卻風(fēng)扇振動(dòng)測(cè)試結(jié)果Fig.5 Vibration acceleration of optimized fan

3.3 散熱器安裝點(diǎn)隔振優(yōu)化

由于散熱器安裝支架的動(dòng)剛度較低會(huì)影響散熱器安裝點(diǎn)的隔振性能,因此需對(duì)散熱器安裝支架進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。圖6 為散熱器安裝支架優(yōu)化方案。即在該支架上增加一個(gè)小支架結(jié)構(gòu)對(duì)原有支架進(jìn)行加強(qiáng),新增小支架的下端與原有支架焊接在一起,上端與上橫梁采用螺栓連接,優(yōu)化后對(duì)散熱器安裝支架重新進(jìn)行動(dòng)剛度計(jì)算,得到0~100 Hz 頻率范圍內(nèi)的等效動(dòng)剛度值分別為KX=67.9 N/mm,KY=216.6 N/mm,KZ=55.4 N/mm,優(yōu)化后的動(dòng)剛度值較原狀態(tài)明顯提高。

圖6 散熱器安裝支架優(yōu)化結(jié)構(gòu)Fig.6 Optimized structure of radiator mounting bracket

為了評(píng)估散熱器安裝點(diǎn)在優(yōu)化前后的隔振性能,運(yùn)用仿真方法對(duì)方向盤進(jìn)行振動(dòng)頻響計(jì)算,同時(shí)為便于比較和更加清楚地看出優(yōu)化前后的區(qū)別,對(duì)頻響計(jì)算結(jié)果曲線進(jìn)行對(duì)數(shù)處理。圖7 為在散熱器上施加Z 向單位動(dòng)載荷計(jì)算得到的方向盤在X,Y,Z 三個(gè)方向的振動(dòng)加速度對(duì)數(shù)曲線。由圖可知,散熱器安裝支架優(yōu)化后,方向盤的振動(dòng)明顯減小,表明散熱器安裝點(diǎn)的隔振性能得到了提升。

圖7 方向盤振動(dòng)加速度對(duì)數(shù)曲線Fig.7 Vibration acceleration logarithmic curves of steering wheel

3.4 實(shí)車驗(yàn)證

將上述3 種優(yōu)化措施運(yùn)用于樣車上,并在怠速開(kāi)空調(diào)工況下對(duì)方向盤進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試和主觀駕評(píng)。圖8 為方向盤的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果。

圖8 優(yōu)化后方向盤振動(dòng)加速度Fig.8 Optimized vibration acceleration of steering wheel

從圖8 可知,方向盤在35 Hz 頻率下只出現(xiàn)一個(gè)較小的振動(dòng)峰值,表明冷卻風(fēng)扇和方向盤已經(jīng)成功避頻,共振消失。優(yōu)化后,方向盤在X,Y,Z 三個(gè)方向的振動(dòng)大小分別為0.06,0.03,0.03 g,較原狀態(tài)分別減小0.02,0.01,0.02 g,振動(dòng)總值減小0.029 g,方向盤的振動(dòng)明顯減小。

最后,對(duì)樣車進(jìn)行主觀駕評(píng),發(fā)現(xiàn)方向盤“麻手”現(xiàn)象消失,且振動(dòng)也明顯減小。

4 結(jié)論

針對(duì)某車型樣車在怠速開(kāi)空調(diào)工況下方向盤存在異常抖動(dòng)現(xiàn)象,通過(guò)問(wèn)題識(shí)別和原因分析后,提出了提高冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速消除方向盤共振、控制冷卻風(fēng)扇的動(dòng)不平衡量減小激勵(lì)源振動(dòng)以及優(yōu)化散熱器安裝支架提高散熱器安裝點(diǎn)的隔振性能三項(xiàng)優(yōu)化措施,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證和主觀駕評(píng),結(jié)果表明,方向盤的振動(dòng)總值由0.102 g降低到0.073 g,方向盤振動(dòng)明顯減小,異常抖動(dòng)現(xiàn)象也消失了,有效地提高了車輛的駕乘舒適性。

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