蔣 華
(同煤集團晉華宮礦,山西 大同 037016)
晉華宮礦8109綜采工作面開采過程產塵量大,濃度最高達到3 000~3 300 mg/m3。盡管工作面采用了吊掛防塵水簾、噴霧降塵等措施,回風巷距工作面8 m、進風側以及移架處總塵濃度仍然高達1 000 mg/m3、1 200 mg/m3、1 174 mg/m3,嚴重威脅礦工的身心健康和礦井的安全生產。該工作面煤質松軟破碎,孔隙率高,開采過程中產生粉塵量大。本文應用理論和實踐方法對煤層注水的工藝和參數進行了詳細探討。跟蹤監測注水前后的粉塵濃度和超前支撐壓力的變化。實際應用后,取得了顯著降塵效果,有力保障了礦井的安全生產。
同煤集團晉華宮礦8109綜采工作面走向和傾向長度分別為780 m、120 m,平均傾角為9°,煤層厚度3.7~4.9 m,平均厚度為4.6 m。煤層的底部高低不平,整體上西面煤層較厚,東面煤層較薄,煤質較軟,硬度較小,開采過程中極易產生大量粉塵。
根據晉華宮礦煤層地質條件,8109綜采工作面煤層平均全水分為2.01%,水分含量不足,需要對煤層進行注水降塵。煤層注水的方式大致可分為四種,分別為長孔注水、短孔注水、深孔注水以及巷道鉆孔注水。通過查閱相關資料和針對該煤層的開采實際,8109綜采工作面煤層擬采用深孔高壓注水技術。
一般情況下,煤層鉆孔注水位置不超過工作面煤厚的0.6倍,經過計算,注水孔位置距離巷道底板的高度為2.76 m,實際取2.8 m。
根據煤的堅固性系數、煤體的破碎情況、裂隙的發育程度,確定50 mm作為鉆孔直徑。
8109綜采工作面采用的是單向偽傾斜下向孔,計算公式為:
L=Lg-M
式中:L為鉆孔長度,m;Lg為工作面長度,m;M一般取工作面長度的1/3到2/3,這里取80 m。
在礦井實際煤層注水應用中,鉆孔間距一般介于10~25 m之間,根據8109工作面的實際情況,確定以15 m作為鉆孔間距。
在礦井實際煤層注水應用中,為了防止煤壁片幫等危害的發生,鉆孔水平傾角一般介于60°~70°之間。根據8109工作面的實際情況,確定以70°作為鉆孔的水平傾角。鉆孔角度為13°,這樣可以使鉆孔不會穿透煤層底板,一直保留在煤層中。煤層的鉆孔布置見圖1。

圖1 鉆孔布置平面
本次封孔選用水泥水玻璃作為封孔材料,封孔長度為10 m。
8109綜采工作面所處位置的地應力超過20 MPa。由經驗公式可知:
P0=156-78/(0.000 1H+0.5)=9.6 MPa
式中:P0為注水的最小壓力,MPa;H為工作面埋深,m。
通過計算可知最佳注水壓力應大于9.6 MPa,且不能超過正常地應力,故注水壓力應介于10~20 MPa之間。
根據8109工作面煤層的實際情況,噸煤注水量一般介于q=0.02~0.025 m3/t,將q的上限與下限代入求得單孔最大注水量和單孔最小注水量。
Q上限=LgBMpq
=120×15×4.6×1.48×0.025=306.4 m3
Q下限=LgBMpq
=120×15×4.6×1.48×0.02=245.1 m3
式中:Q為單孔注水量,m3;Lg為工作面長,m;B為孔間距,m;M為煤厚,m;ρ為煤的密度,t/m3。

式中:T為注水時間,h;Q為注水量,m3;U為每米鉆孔有效流量,(m3/(m·h-1));L為鉆孔長度,m;V為鉆孔流量,m3/h。
為了解注水工藝降低粉塵濃度效果,擬對工作面進行現場跟蹤監測。通過監測8109綜采工作面注水前后,粉塵濃度的變化來判定注水效果的好壞。采樣點一般設置在粉塵產生量大或者作業人員密切接觸的區域,這些區域能夠準確反映出注水前后粉塵濃度的變化情況。本次監測共設置6個測點,分別為回風巷、進風巷距離工作面8 m位置處、進風側、移架處、工作面上部、回風側,采樣點布置見圖2。

圖2 工作面采樣點布置
對選取的6個測點注水前后粉塵濃度變化情況進行監測,并記錄數據,求得每個測點的降塵率,監測數據見表1。

表1 注水前后粉塵濃度變化情況
通過表2數據可知,在工作面未注水前,粉塵濃度介于300~3 312 mg /m3,粉塵濃度過高,工作面作業環境較差。通過對煤層進行深孔高壓注水后,有效降低了工作面的粉塵濃度,回風巷、進風巷距工作面8 m位置處、進風側、移架處、工作面上部以及回風側的降塵率分別為68.9%、68.2%、68.1%、67.7%、71.5%和71.4%,降塵率均在67.7%以上,平均降塵率為69.5%,降塵效果較好。在工作面上部以及回風側位置處,降塵率最大,有效降低了工作面粉塵含量,改善了工作面的作業環境。
為了解注水前后工作面壓力的變化情況,在工作面選取6個測點,分別為距離工作面3 m、5 m、7 m、9 m、11 m、13 m位置處測量其壓力大小,將所得數據進行記錄和整理,見表2。

表2 注水前后壓力變化情況
通過表中數據可知,在距離工作面3 m、5 m、7 m、9 m、11 m、13 m時,注水前的壓力分別為8.2 MPa、18.1 MPa、24.4 MPa、29.8 MPa、38.2 MPa、28.4 MPa;注水后的壓力分別為5.3 MPa、9.9 MPa、15.8 MPa、20.7 MPa、25.4 MPa、21.3 MPa;分別減小了35.4%、45.3%、35.2%、30.5%、33.5%、25.0%。在大約距離工作面11 m左右,壓力出現峰值。注水前,最大壓力值為38.2 MPa;注水后,最大壓力值為25.4 MPa;在壓力峰值前,壓力平均降低率都在30%以上。由此可知,在煤層中注水,可以起到一定程度的卸壓效果,大大減小了工作面煤壁發生片幫的可能,維護了巷道圍巖的穩定性。
1)根據晉華宮礦8109工作面的工程地質條件,確定了煤層注水孔的位置、直徑、鉆孔長度、孔間距、封孔長度以及注水參數。
2)煤層進行注水后,有效降低了工作面的粉塵濃度,保證了礦工的健康與安全,所設測點的降塵率均在67.7%以上,平均降塵率為69.5%,降塵效果較好。
3)煤層進行注水后,工作面煤層的物理性質得到改善,支撐壓力明顯降低。注水前后,煤層的峰值壓力均出現在距離工作面大約11 m左右的位置,注水前后的峰值強度分別為38.2 MPa、25.4 MPa,降低了33.5%,大大減少了工作面煤壁片幫現象的發生。