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330 MW 汽輪機組切除低壓缸運行的供熱能力和調峰能力分析

2021-01-16 13:31:04張欽鵬王學棟
山東電力技術 2020年12期
關鍵詞:能力

張欽鵬,王學棟,李 峰

(1.華電章丘發電有限公司,山東 濟南 250216;2.華電電力科學研究院有限公司,浙江 杭州 310030)

0 引言

國內熱電聯產機組主要是抽凝機組,有少量的背壓式機組和低真空循環水供熱機組,遵循“以熱定電”“熱電聯產”的運行模式。由于北方供熱量較大,為了保證供熱質量,發電企業要求熱電聯產機組高負荷運行、定負荷或小負荷變化范圍運行,導致機組調峰能力和調度靈活性變差[1-2]。我國“三北”地區熱電聯產機組占火電機組運行總容量的70%,主力調峰的大型純凝火電機組占比僅28%。熱電聯產機組的調峰能力只有20%左右,遠小于純凝機組的40%~60%[3~5]。熱電聯產機組裝機占比大和調峰范圍小,給采暖季節電網調峰運行和靈活調度帶來極大困難[6~8]。

隨著城市經濟的發展和居民采暖質量提高,熱電聯產企業供熱負荷逐年提高,熱電聯產機組越來越多,供熱量越來越大,這就要求純凝機組進行供熱改造,熱電聯產機組通過適當的改造措施擴大供熱量[9~13]。

某公司現有4 臺機組,一期為2 臺145 MW 純凝機組,已改造為高背壓循環水供熱機組;二期3號、4 號機組為2×330 MW 等級抽凝機組,單機額定采暖抽汽量為500 t/h,抽汽參數為0.5 MPa、268.1 ℃。4 臺機組在采暖期的運行方式為一期機組承擔基本熱負荷,兩臺機組調峰能力有限,二期機組采用抽汽供熱方式,受最低抽汽壓力和最小發電負荷的限制,機組調峰能力依然有限,而且由于供熱需求的快速增長和供熱市場、供熱熱源的調整,至2019 年底,4臺機組的供熱面積增加至2 900 萬m2。為了應對快速增長的供熱需求,緩解熱電矛盾,3 號汽輪機進行了切除低壓缸運行的技術改造,以此來提高機組的供熱能力和調峰能力。

1 機組技術規范和改造內容

1.1 機組技術規范

3 號汽輪機為亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,機組型號為C330-16.7/0.5/538/538。切缸改造前技術規范如表1 所示。

表1 汽輪機改造前技術規范

1.2 技術改造內容

為了提高供熱能力,3 號機組進行切除低壓缸運行的技術改造,其系統如圖1 所示,技術改造內容如下。

圖1 汽輪機切除低壓缸供熱改造

1)更換中低壓缸連通管供熱抽汽蝶閥。根據切除低壓缸運行的技術要求,更換原中低壓缸聯通管供熱抽汽蝶閥。新更換的供熱蝶閥采用液壓控制,實現全關閉、全密封、零泄漏。

2)增設低壓缸冷卻蒸汽系統。中低壓缸連通管處閥門更換后低壓缸不進汽,但是低壓缸仍然存在漏氣,微量的漏氣在缸內流動性能較差,為了降低鼓風超溫的危險,增加低壓缸冷卻蒸汽旁路。在中低壓缸連通管抽汽蝶閥前開孔引出DN250 旁路管,旁路管上安裝一個高精度流量計和流量控制調節閥,然后再引至原中低壓缸連通管后低壓缸進汽口上方。少量的冷卻蒸汽通過旁路進入低壓缸,將鼓風所產生的熱量帶走,同時開啟排汽缸噴水減溫系統,降低缸溫,防止因超溫膨脹導致出現脹差超限、不平衡振動以及密封性能降低等風險。

3)排汽缸噴水減溫系統改造。3 號機組排汽缸噴水系統原有一全開全關的氣動兩位閥。機組切除低壓缸運行,背壓供熱方式運行,低壓缸排汽量大幅減少,后缸噴水需要長期投運,大量蒸汽回流沖刷葉片出汽側會造成汽蝕,長期運行會導致應力集中,削弱葉片的結構強度,因此對噴水裝置進行改造,將噴水閥更換為具有高精度調節功能的閥組,同時加裝孔板流量計檢測運行期間的噴水量。

4)末兩級加裝溫度測點。汽輪機在切除低壓缸運行的背壓供熱工況,低壓缸內少量蒸汽處于鼓風狀態,因此在末級、次末級動葉之后裝設4 個溫度測點,對末兩級長葉片附近的蒸汽溫度進行監測,防止低壓缸鼓風溫度太高,造成低壓缸葉片熱變形損傷。

5)末級葉片出汽邊防水蝕處理。根據觀察到的葉片水蝕情況和金屬探傷結果,對末級葉片出汽邊做防水蝕處理,防止葉片水蝕現象加劇。

1.3 機組改造后的性能

機組改造前后采暖抽汽參數不變,改造前額定采暖抽汽量500 t/h,最大供熱負荷362.5 MW;改造后設計采暖抽汽量640 t/h,最大供熱負荷463.4 MW。

機組改造后,在背壓供熱狀態下運行,低壓缸冷卻蒸汽流量大幅減少,不考慮鍋爐低負荷穩燃的條件,機組最小發電負荷為63 MW。相比于改造前鍋爐最小出力,保證對外供熱負荷不變的條件下,切缸改造后可使發電功率下降約75 MW。

2 機組改造后的性能試驗

2.1 機組性能試驗方法

機組改造后,為了驗證機組性能并與設計數據進行比較,進行了3 號機組供熱期的性能試驗。性能試驗依據標準GB/T 8117.2《汽輪機熱力性能驗收試驗規程》,機組在單元制下運行,試驗時穩定機組電負荷和機爐運行參數。參考汽輪機熱力特性設計數據和改造后的保證性能,確定機組試驗負荷為100 MW、210 MW 和260 MW,進行正常抽凝運行、切除低壓缸運行兩種狀態下的性能試驗。由試驗數據計算機組發電出力、供熱能力和供熱量,以確定切除低壓缸運行的最小、最大電負荷和最大抽汽能力,并將試驗結果與設計數據進行比較,抽凝工況與背壓工況試驗結果進行比較,作為機組性能分析的依據。

2.2 機組改造后的性能試驗結果

機組改造后,正常抽汽運行和切除低壓缸運行典型工況下的性能試驗結果見表2。

2.3 試驗結果分析

2.3.1 切除低壓缸運行的發電出力和機組調峰區間

機組切除低壓缸運行的最低試驗負荷為102 MW,此工況下機組進汽量為553 t/h,達到鍋爐額定蒸發量1 025 t/h 的53.9%,稍大于純凝最低穩燃工況下的鍋爐熱負荷。機組切缸運行時的最大試驗負荷為210 MW,此時計算的主蒸汽流量為1 095 t/h,已經超過鍋爐的額定蒸發量。

表2 330 MW 機組抽凝運行和切除低壓缸運行的試驗結果

由此計算機組改造前后調峰區間的變化,改造前純凝工況運行的最大負荷為335 MW,最低穩燃負荷為165 MW,調峰區間為170 MW;改造后切缸運行狀態,最大電負荷為210 MW,最低電負荷為102 MW,調峰區間為108 MW,供熱量增加,調峰區間變小。考慮到切缸改造后,機組可以在純凝、抽汽、背壓3 種方式下靈活切換,因此在不考慮供熱能力和供熱負荷的條件下,機組實際的調峰區間為102~335 MW,調峰能力為233 MW,調峰區間比改造前的170 MW增大63 MW,同時機組在切缸狀態下運行,最低電負荷降低了63 MW,更有利于機組調峰運行,增加了低負荷調度的靈活性。

2.3.2 最大供熱能力

機組改造后,在帶工業抽汽的情況下,切缸運行的最大試驗負荷為210 MW,此時計算的主蒸汽流量為1 095 t/h,機組最大采暖抽汽量為653 t/h,超過設計值640 t/h,機組采暖供熱量為476.2 MW,超過設計值463.4 MW。

2.3.3 抽凝工況和切除低壓缸工況的比較分析

機組正常抽凝工況下運行,在額定蒸發量1 024 t/h工況下,機組最大電負荷259 MW,最大采暖抽汽量為588 t/h;在切除低壓缸工況下,在主蒸汽流量1 095 t/h 超過鍋爐額定蒸發量條件下,機組電負荷210 MW,最大采暖抽汽量653 t/h,切除低壓缸運行導致機組發電功率降低約50 MW,采暖抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW。比較210 MW 負荷下切缸工況和正常抽凝工況,正常抽凝工況的抽汽量為488 t/h,切除低壓缸工況,機組采暖抽汽量約增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW。

2.3.4 熱耗率的比較分析

機組切除低壓缸工況,有少量的蒸汽通過冷卻蒸汽旁路進入低壓缸起到冷卻作用,其他的中壓缸排汽直接對外供熱,加熱熱網循環水,汽輪機的冷源損失大幅度減少,兩個切除低壓缸工況的熱耗率為4 860.4 kJ/kWh 和4 794.6 kJ/kWh,切除低壓缸工況的熱耗率比抽凝工況的熱耗率低996.9 kJ/kWh,原因是相同電負荷條件下,機組切除低壓缸工況的抽汽量增大約165 t/h。

2.4 機組切除低壓缸運行的安全性

2.4.1 切除低壓缸運行的安全指標

機組切除低壓缸進汽后,汽輪機各軸承振動、軸向位移等安全指標無明顯變化,低壓缸差脹由6.75 mm持續緩慢上漲,最大升至8.13 mm,運行中基本穩定在7.50 mm 左右。

2.4.2 存在的問題

機組切除低壓缸運行,需開啟5 號低加危急疏水,疏水管道異常振動。原因是切除低壓缸運行,6號低加停止進汽,低加疏水泵入口壓頭不足,不能正常運行,導致5 號低加疏水不暢,需長時間開啟危急疏水,危急疏水流速高,不能充滿管道,疏水汽化,造成5 號低加危急疏水管道異常振動。

2.5 全廠供熱安全性分析

在額定蒸發量條件下,3 號機組切除低壓缸運行,抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW;在電負荷210 MW 工況,采暖抽汽量增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW。2019—2020 年度供熱期全廠最大供熱量為2020 年1 月18 日的89 256 GJ(全天平均熱負荷1 033.1 MW),3 號機組切除低壓缸運行,在額定蒸發量工況和電負荷210 MW 工況,供熱能力的提高導致全廠供熱安全系數提高了4.53%和11.36%,機組切缸運行模式有利于低負荷調峰,并維持較大的供熱能力。

2020 年1 月8 日、9 日全廠供熱量分別為86 256 GJ、86 951 GJ,全天平 均 熱負荷 分別為998.3 MW 和1 006.4 MW,進行4 臺機組供熱運行方式優化試驗。1 號機組高背壓最大電負荷125 MW 工況運行,供熱量204.4 MW;2 號機組高背壓最大電負荷125 MW 工況運行,高溫循環水和采暖抽汽總供熱量211.2 MW;3 號機組電負荷210 MW 工況下切除低壓缸運行的最大供熱量為476.2 MW;4 號機組最大電負荷251 MW 工況下采暖抽汽量為280 t/h,采暖供熱量205.3 MW,4 號機組的采暖抽汽量還沒有達到最大值500 t/h。以上4 臺機組運行工況下的總供熱量為1 097.1 MW,已經超過最大單日平均熱負荷,滿足了熱網的需要。考慮3 號、4 號機組容量相同,抽凝工況運行的最大抽汽量相同,并把3 號機組抽凝狀態最大出力工況的供熱量429.4 MW 作為4 號機組的供熱能力,4 臺機組滿負荷工況下的最大供熱能力為1 321.2 MW,是2020 年1 月9 日熱負荷的1.313倍,尚有31.3%的安全裕量。

3 結語

330 MW 抽凝機組進行了切除低壓缸運行的技術改造,改造后,機組可以在背壓、抽凝、純凝3 種運行方式下靈活切換,增加了機組相同電負荷工況下的供熱量,同時提升了機組供熱工況下低負荷調度的靈活性。機組切除低壓缸運行的最低試驗負荷為102 MW,此工況下機組進汽量達到鍋爐額定蒸發量53.9%,稍大于純凝最低穩燃工況下的鍋爐熱負荷,機組最低電負荷降低了63 MW;改造后,機組調峰區間為102~335 MW,調峰能力為233 MW,調峰區間比改造前的170 MW 增大63 MW;機組最大采暖抽汽量為653 t/h,最大采暖供熱量為476.2 MW,均超過設計值。機組切除低壓缸運行,在鍋爐額定蒸發量工況下,采暖抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW;在電負荷210 MW 工況,采暖抽汽量增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW,相對于單日全廠最大供熱負荷,以上兩個工況機組供熱能力的提高導致全廠供熱安全系數增加4.53%和11.36%,機組切缸運行模式有利于低負荷調峰,并維持較大的供熱能力,或在相同電負荷工況下,增大機組供熱量,提高全廠供熱安全系數。

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