閆東海,劉建航,劉 龍,馬國智,王 志
(國家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
制粉系統(tǒng)作為燃煤機(jī)組重要系統(tǒng)之一,對機(jī)組的安全運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用[1]。隨著燃料市場成本的不斷變化,燃煤市場供應(yīng)緊張、煤種品質(zhì)復(fù)雜多變給制粉系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來巨大挑戰(zhàn)[2]。某發(fā)電廠兩臺300 MW 燃煤鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),曾多次發(fā)生鍋爐制粉系統(tǒng)自燃、爆燃事故,嚴(yán)重影響機(jī)組鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。通過控制磨煤機(jī)出口溫度、就地測量磨煤機(jī)回粉閥處溫度等方式,有效遏制了制粉系統(tǒng)自燃和爆燃事件的發(fā)生,有效保證了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
發(fā)電廠二期3 號、4 號兩臺300 MW 燃煤鍋爐為某公司生產(chǎn)的W 型火焰燃燒方式鍋爐。鍋爐為單爐膛、平衡通風(fēng)、一次中間再熱,亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐,蒸發(fā)量為1 025 t/h,設(shè)計煤種為85%無煙煤及15%半無煙煤[3]。鍋爐為負(fù)壓運(yùn)行,爐膛前后兩側(cè)火拱處各布置了3 組直流下射狹縫式噴燃器,每組有4 只煤粉噴嘴、一支油槍,二次風(fēng)間隔布置,乏氣風(fēng)在靠下前后爐墻側(cè)注入。為防止結(jié)焦設(shè)有前后墻貼墻風(fēng),燃燒方式為直吹前、后下射,在爐膛內(nèi)形成“W”型火焰。油槍燃用輕油,由電子點火器直接引燃,12 支油槍可帶30%最大連續(xù)出力(Maximum Continuous Rating,MCR)。3 號鍋爐在2015 年進(jìn)行了低氮燃燒改造:對燃燒器進(jìn)行改造,將乏氣風(fēng)進(jìn)行下移、增設(shè)燃盡風(fēng)、分級風(fēng)(拱下三次風(fēng))改造。鍋爐配備正壓直吹式制粉系統(tǒng),由2 臺密封風(fēng)機(jī)、2 臺離心式一次風(fēng)機(jī)、3 臺雙進(jìn)雙出磨煤機(jī) (如圖1 所示)、6臺皮帶式給煤機(jī)組成。
3 臺磨煤機(jī)的制粉能力為鍋爐MCR 時所需煤量的120%,磨煤機(jī)的具體參數(shù)如表1 所示。
3 號鍋爐采用煙臺龍源的W 型火焰鍋爐低NOx分級燃燒技術(shù)進(jìn)行了低氮燃燒改造,4 號鍋爐未進(jìn)行低氮燃燒改造,由于煤炭市場波動,煤源供應(yīng)緊張,3 號、4 號鍋爐入爐煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計要求,頻繁出現(xiàn)制粉系統(tǒng)自燃甚至爆燃現(xiàn)象,給機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅[4]。2017 年10 月份以來,3 號、4號鍋爐制粉系統(tǒng)自燃和爆燃情況統(tǒng)計為:

圖1 雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)系統(tǒng)

表1 磨煤機(jī)性能數(shù)據(jù)(設(shè)計煤種)
2017-10-12T04∶48∶00,4 號鍋爐B 磨煤機(jī)B2 端旁路風(fēng)管處漏粉且有自燃現(xiàn)象,停止B 磨煤機(jī)運(yùn)行進(jìn)行處理,10 月12 日18∶05∶00,B 磨煤機(jī)啟動運(yùn)行;
2017-10-18T22∶00∶00,4 號鍋爐B 磨煤機(jī)B2 端旁路風(fēng)管處漏粉且有自燃現(xiàn)象,B 磨煤機(jī)熱一次風(fēng)管損毀,停止B 磨煤機(jī)運(yùn)行;為消除此缺陷,10 月27日23∶46,停止鍋爐運(yùn)行,10 月30 日01∶28,機(jī)組發(fā)電機(jī)并列成功。
2017-11-08T17∶35∶00,4 號鍋爐B 磨煤機(jī)B2 端出口溫度迅速上升,緊急停止B 磨煤機(jī)運(yùn)行,11 月8日23∶19,啟動B 磨煤機(jī)運(yùn)行;
2017-11-24T04∶36∶00,3 號鍋爐C 磨煤機(jī)爆燃,C 磨煤機(jī)熱一次風(fēng)管爆裂,停止C 磨煤機(jī)運(yùn)行。為消除此缺陷,12 月1 日23∶08 停止鍋爐運(yùn)行,12 月4日04∶10,機(jī)組發(fā)電機(jī)并列成功。
經(jīng)過上述分析,對3、4 號鍋爐制粉系統(tǒng)防自燃防爆燃治理,采取切實有效的措施是保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提[5]。為此,經(jīng)過相關(guān)分析和研究,總結(jié)出以下具體控制措施。
1)高度重視制粉系統(tǒng)防爆工作,加強(qiáng)和燃料運(yùn)行的溝通,及時了解煤質(zhì)變化,控制磨出口溫度正常。當(dāng)接到值長或燃料人員通知為高揮發(fā)分煤質(zhì)時,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)節(jié),并向接盤人員交代清楚,防止制粉系統(tǒng)自燃爆燃事故的發(fā)生[6]。盡量保證給煤量均勻,防止給煤量大幅波動。煤質(zhì)揮發(fā)分較高時,維持均勻的給煤量和系統(tǒng)正常流動狀態(tài)對制粉系統(tǒng)防自燃防爆特別重要。
2) 根據(jù)圖2 所示,選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量分?jǐn)?shù)的高低對煤質(zhì)揮發(fā)分高低有一定借鑒作用[7]。隨著燃煤揮發(fā)分的增加,煤更易著火,在爐膛內(nèi)只需較小的過量空氣系數(shù)(O2)即可滿足燃盡需求,降低NOx的生成量,并且呈現(xiàn)出穩(wěn)步的下降趨勢,因此可通過監(jiān)視脫硝入口NOx濃度以控制磨煤機(jī)出口溫度。
運(yùn)行人員通過對3 號、4 號鍋爐長時間調(diào)整摸索發(fā)現(xiàn): 磨煤機(jī)出口溫度一般應(yīng)控制在120 ℃以內(nèi),SCR 入口NOx質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低時,根據(jù)燃燒情況盡量控制磨煤機(jī)出口溫度在100 ℃以下。機(jī)組運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)出口溫度不正常升高時,應(yīng)及時開大冷風(fēng)調(diào)門,以控制溫度在正常范圍內(nèi)。4 號爐B 磨煤機(jī)正常運(yùn)行中,B2 端旁路風(fēng)擋板暫維持開度15%左右,以防止B2 端旁路風(fēng)擋板處積粉。經(jīng)過分析總結(jié),3 號、4 號鍋爐磨煤機(jī)出口溫度控制如表2。

圖2 SCR 入口NOx 質(zhì)量分?jǐn)?shù)與燃煤揮發(fā)分關(guān)系曲線

表2 鍋爐磨煤機(jī)出口溫度控制
3)如出現(xiàn)煤倉空倉、棚煤、給煤機(jī)故障等現(xiàn)象時,應(yīng)及時匯報值長并聯(lián)系處理。若短時間內(nèi)能恢復(fù)正常,可減少熱風(fēng),增加冷風(fēng),調(diào)整旁路風(fēng),保持磨煤機(jī)正常運(yùn)行。一臺給煤機(jī)出口管堵煤時,應(yīng)盡快停止制粉系統(tǒng)進(jìn)行疏通。停止磨煤機(jī)時,及時切換冷熱風(fēng),降低磨出入口溫度[8]。若制粉系統(tǒng)需停運(yùn)進(jìn)行內(nèi)部檢修,應(yīng)進(jìn)行充分抽粉后方可辦理工作票進(jìn)行工作。
4)加強(qiáng)設(shè)備巡回檢查頻率,尤其要加強(qiáng)對給煤機(jī)各回粉閥和旁路風(fēng)門等位置的檢查。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏粉缺陷,及時輸入缺陷管理系統(tǒng);清理積粉時,禁止用壓力水直接澆注著火的煤粉,防止煤粉飛揚(yáng)引起爆炸[9]。同時,加強(qiáng)對消防設(shè)施的檢查,熟悉各類消防設(shè)施的位置和使用方法,熟悉磨煤機(jī)蒸汽滅火系統(tǒng)和各類消防設(shè)施的位置和使用方法[10],進(jìn)行事故預(yù)想和演練,以便發(fā)生異常及時處理。
2017 年10 月12 日至12 月4 日磨煤機(jī)自燃爆燃經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計如下:
2017 年10 月12 日至12 月4 日,4 號爐B 磨煤機(jī)、3 號爐C 磨煤機(jī)共停運(yùn)400 h,按每小時損失發(fā)電量平均6 萬kWh 計算,損失發(fā)電量約為2 400 萬kWh;
2017 年10 月30 日至12 月4 日,3、4 號爐停爐共計102 h,按每天損失發(fā)電量平均600 萬kWh 計算,損失發(fā)電量約為2 550 萬kWh;
4 號爐啟停燃油約45 t,按7 000 元/t 計算,將損失31.5 萬元;再加上“兩個細(xì)則”考核,損失將更大。
通過對3 號、4 號鍋爐頻繁出現(xiàn)制粉系統(tǒng)自燃甚至爆燃現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,找出了原因并采取各種針有效的調(diào)整措施。2018 年以后3 號、4 號鍋爐未出現(xiàn)一次制粉系統(tǒng)自燃甚至爆燃現(xiàn)象,避免了大量的經(jīng)濟(jì)損失,對機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。
經(jīng)過分析鍋爐頻繁出現(xiàn)制粉系統(tǒng)自燃甚至爆燃原因,采取各種針對性措施進(jìn)行調(diào)整:根據(jù)SCR 入口NOx質(zhì)量分?jǐn)?shù)高低來作為控制磨煤機(jī)出口溫度的依據(jù)之一,并通過就地測量磨煤機(jī)回粉閥處溫度等方式,有效遏制了制粉系統(tǒng)自燃爆燃現(xiàn)象,提高了鍋爐運(yùn)行的安全性,避免了制粉系統(tǒng)因自燃爆燃被迫停止磨煤機(jī)運(yùn)行甚至停爐事故的發(fā)生,為同類機(jī)組運(yùn)行控制提供參考。