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催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置廢水COD超標(biāo)原因分析及應(yīng)對(duì)措施

2021-01-11 07:44:28
石油煉制與化工 2021年1期
關(guān)鍵詞:煙氣

李 寧

(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司,海南 儋州 578101)

中國(guó)石化海南煉油化工有限公司(簡(jiǎn)稱海南煉化)重油催化裂化裝置再生器采用重疊式兩段再生形式,第二再生器(二再)位于第一再生器(一再)之上,一再采用貧氧、CO部分燃燒方式操作,二再采用富氧、CO完全燃燒方式操作。再生煙氣經(jīng)余熱鍋爐焚燒回收化學(xué)熱后經(jīng)脫硫脫硝裝置凈化處理,脫除煙氣中部分SO2、NOx以及粉塵,使外排煙氣滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。2019年6月至7月初煙氣脫硫脫硝裝置的廢水中COD(化學(xué)需氧量)持續(xù)偏高,影響裝置達(dá)標(biāo)排放。以下將綜合分析影響廢水COD的因素,以找出原因,并采取應(yīng)對(duì)措施,固化操作條件,避免再次發(fā)生COD超標(biāo)的情況。

1 煙氣脫硫脫硝裝置工藝流程

煙氣脫硫脫硝裝置包括余熱鍋爐、脫硝、煙氣除塵脫硫、廢水處理4個(gè)部分。從再生器來的煙氣依次通過余熱鍋爐的水保護(hù)段、過熱段、蒸發(fā)段后,與空氣稀釋的氨充分混合,在SCR反應(yīng)器中催化劑的作用下發(fā)生反應(yīng),大部分的NOx被脫除;換熱后煙氣于尾部煙道底部排出,進(jìn)入除塵激冷塔,經(jīng)過激冷段和逆噴段,煙氣降溫至飽和狀態(tài),脫除大顆粒粉塵和絕大部分SO2,然后經(jīng)綜合塔消泡器脫除較小顆粒,再經(jīng)除霧器除去水霧后,通過在綜合塔上方設(shè)置的煙囪直接排放。塔底漿液、消泡器漿液分別通過漿液循環(huán)泵和消泡器漿液循環(huán)泵打入除塵激冷塔和消泡器,漿液在塔內(nèi)通過噴嘴與煙氣進(jìn)行接觸,充分混合反應(yīng)。綜合塔塔底的漿液經(jīng)漿液循環(huán)泵部分返塔作吸收劑,部分與真空袋式脫水機(jī)沖洗水等去漿液緩沖池,再通過泵送至脹鼓式過濾器,過濾后的上清液經(jīng)過氧化罐處理達(dá)到廢水外排指標(biāo)后經(jīng)排液池排出裝置;渣漿進(jìn)入渣漿緩沖罐,上層液體進(jìn)入漿液緩沖池,下層的污泥進(jìn)入真空帶式過濾機(jī),經(jīng)過進(jìn)一步濃縮脫水后,產(chǎn)生的廢液進(jìn)入漿液緩沖池,產(chǎn)生的廢渣外送。

本裝置采用雙循環(huán)新型湍沖文丘里除塵脫硫技術(shù),煙氣中SO2與堿液反應(yīng)[1-3],當(dāng)堿過量時(shí)生成亞硫酸鹽,SO2過量時(shí)生成亞硫酸氫鹽,亞硫酸鹽(Na2SO3)和亞硫酸氫鹽(NaHSO3)不穩(wěn)定,能被空氣氧化為硫酸鹽,成為脫硫脫硝系統(tǒng)水中COD的主要來源。反應(yīng)式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

2 外排廢水COD情況

2019年以來,煙氣脫硫脫硝裝置廢水COD指標(biāo)較平穩(wěn),控制在20 mgL左右。2019年6月1日起出現(xiàn)了COD超標(biāo)的情況,采取補(bǔ)加新鮮水的應(yīng)急措施,具體情況見圖1。從圖1可見,6月1—7日,脫硫脫硝裝置廢水COD超標(biāo),迅速上升至118 mgL,最高達(dá)173 mgL,遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)值60 mgL,通過加大補(bǔ)新鮮水總量進(jìn)行調(diào)整,但仍不能完全實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo),因此將廢水排至事故池。6月7—30日外排廢水COD開始下降,新鮮水消耗量逐漸降低至82 th左右,外排廢水COD維持在33 mgL;7月1—6日由于更換脹鼓過濾器,廢水COD又有所波動(dòng),7月10—19日,外排廢水COD基本穩(wěn)定在32 mgL。新鮮水消耗量逐漸降至55 th左右,操作基本恢復(fù)正常。

圖1 新鮮水消耗量及廢水COD變化 —新鮮水消耗量; —廢水COD

3 影響因素分析

影響廢水COD的因素主要有新鮮水COD[4]、綜合塔補(bǔ)水量、余熱鍋爐出口煙氣中SO2濃度、煙氣中C5+組分濃度、余熱鍋爐操作條件、廢水氧化時(shí)間等。

3.1 新鮮水COD的影響

由于廢水COD出現(xiàn)大幅波動(dòng),因此對(duì)2019年6月前后新鮮水COD的數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯和分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)新鮮水COD均在10 mgL以下。因此認(rèn)為新鮮水對(duì)廢水COD的影響很小,不是導(dǎo)致廢水COD超標(biāo)的原因。

3.2 余熱鍋爐出口煙氣中SO2濃度的影響

余熱鍋爐出口煙氣中SO2在急冷塔和綜合塔被含有氫氧化鈉的循環(huán)漿液吸收生成Na2SO3和NaHSO3。這兩種鹽是構(gòu)成循環(huán)漿液中TDS(總?cè)芙夤腆w)的主要組分,也是COD的主要來源。

廢水COD波動(dòng)前后余熱鍋爐煙氣中SO2濃度變化情況見圖2。由圖2可見,6月1—6日余熱鍋爐出口SO2質(zhì)量濃度由1 700 mgm3左右上升至3 284 mgm3,最高達(dá)3 580 mgm3,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)最大值(2 600 mgm3)。煙氣中SO2濃度大幅上升,在綜合塔補(bǔ)水一定的情況下,漿液中亞硫酸根、亞硫酸氫根濃度大幅上升,會(huì)造成脫硫脫硝綜合塔塔底漿液TDS濃度及COD的上升,結(jié)果見圖3。由圖3可見,脫硫脫硝綜合塔塔底漿液TDS質(zhì)量濃度上升至27.67 gL,最高達(dá)31.2 gL;隨著綜合塔塔底漿液TDS濃度升高,引起漿液COD上升,最高達(dá)11 340 mgL,遠(yuǎn)高于氧化罐設(shè)計(jì)進(jìn)水COD為7 085.84 mgL的指標(biāo)。當(dāng)渣油加氫裝置開工后,催化裂化裝置原料總硫含量恢復(fù)至正常值,煙氣中SO2含量下降[5],脫硫脫硝綜合塔塔底廢水COD逐步降至設(shè)計(jì)值以下,但總耗水量仍偏高且廢水COD不穩(wěn)定。

圖2 余熱鍋爐出口SO2濃度變化

圖3 綜合塔塔底漿液TDS濃度和COD —COD; —TDS濃度

由于綜合塔塔底漿液COD遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致漿液中亞硫酸根和亞硫酸氫根不能充分氧化,造成廢水COD升高。因此,煙氣中SO2濃度過高是導(dǎo)致本階段廢水COD高的根本原因。

3.3 綜合塔補(bǔ)水量

綜合塔補(bǔ)水的目的主要是控制綜合塔塔底漿液的TDS和SS(懸浮物)濃度,進(jìn)而控制綜合塔塔底的COD并防止系統(tǒng)結(jié)鹽結(jié)垢。

廢水COD超標(biāo)的直接原因是綜合塔塔底漿液COD快速上升,因此在6月1—7日逐漸增加綜合塔補(bǔ)水量,以便降低塔底漿液的COD,降低氧化罐負(fù)荷,解決廢水COD不達(dá)標(biāo)問題,但受限于脹鼓的最大流通量,綜合塔補(bǔ)水量最高只能提至55 th;而且在提高綜合塔補(bǔ)水量的過程中,出現(xiàn)脹鼓過濾器壓降上升過快的現(xiàn)象,因此將綜合塔補(bǔ)水量控制在50 th。采用此項(xiàng)措施,綜合塔塔底漿液COD僅能降至9 200 mgL,仍遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,廢水COD仍不能達(dá)標(biāo),表明通過增加補(bǔ)水控制塔底漿液COD的方案調(diào)節(jié)余地較小,在出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)難以控制廢水COD。

3.4 余熱鍋爐操作及燃料氣中C5+組分的影響

6月9日后綜合塔塔底漿液COD逐漸下降至6 000 mgL左右,但廢水COD仍不能完全達(dá)標(biāo),表明仍有其他因素影響Na2SO3氧化或其他原因造成COD的升高。

對(duì)6月1日—7月19日期間煙氣余熱鍋爐的燃料氣中C5+組分進(jìn)行分析,結(jié)果見圖4。6月7—18日燃料氣管網(wǎng)補(bǔ)液化氣量由以往的1~2 th提高至7 th,6月19日補(bǔ)液化氣量再提至13.1 th。燃料氣中液化氣補(bǔ)充量的增加導(dǎo)致燃料氣中C5+組分含量大幅上升,其體積分?jǐn)?shù)由0.38%逐漸升至1.1%,綜合塔塔底漿液中油質(zhì)量濃度由2.0 mgL大幅升至4.4 mgL。7月10日后,燃料氣中C5+組分體積分?jǐn)?shù)降至0.6%以下,同時(shí)廢水COD也恢復(fù)到正常水平。

圖4 燃料氣中C5+組分含量變化

余熱鍋爐燃料氣用于引燃煙氣中的CO并控制爐膛溫度,提高爐膛溫度有利于CO和燃料氣的充分燃燒。5月底—6月初余熱鍋爐操作條件基本穩(wěn)定,爐膛溫度較穩(wěn)定且均在780 ℃以上,如果C5+組分含量較低,則不會(huì)因燃燒不穩(wěn)定引起烴類化合物在水中富集。

綜合塔塔底漿液的COD是由油和Na2SO3造成的。當(dāng)漿液中油質(zhì)量濃度為4.4 mgL時(shí),由其導(dǎo)致的COD最大為17.6 mgL,對(duì)廢水COD的貢獻(xiàn)有限,因此推斷C5+烴的存在對(duì)廢水中Na2SO3的氧化過程有影響。根據(jù)這一推斷,專門設(shè)計(jì)試驗(yàn),將C5+烴加入綜合塔塔底漿液中,考察其對(duì)Na2SO3氧化過程的影響。

(1)C5+烴樣品的選取。海南煉化燃料氣構(gòu)成中含C5+烴的是重整液化氣,但由于重整液化氣C5+烴濃度較低且變化大,若以重整液化氣為試驗(yàn)樣品,需要的加入量較大,存在安全風(fēng)險(xiǎn),因此選用與重整液化氣在同一塔內(nèi)分離得到的重組分——重整輕汽油,其烴族組成及碳數(shù)分布數(shù)據(jù)見表1,其中C5、C6烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為46.810%、51.341%。

表1 重整輕汽油族組成及碳數(shù)分布 w,%

(2)試驗(yàn)過程。在實(shí)驗(yàn)室將重整輕汽油加入綜合塔塔底漿液中得到混合漿液,將其放入氧化瓶?jī)?nèi)并占據(jù)氧化瓶容積的一半,氧化72 h并定期攪拌,觀察C5+烴對(duì)Na2SO3氧化的影響。進(jìn)行兩次平行試驗(yàn):第一次氧化瓶敞口;第二次氧化瓶閉口,用瓶?jī)?nèi)空氣氧化漿液。并采用空白漿液(不加輕汽油)試驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比。

(3)試驗(yàn)結(jié)果。混合漿液及空白漿液氧化試驗(yàn)結(jié)果見表2。由表2可知,第一次試驗(yàn)后混合漿液的COD由3 206 mgL降至2 441 mgL,遠(yuǎn)高于空白試驗(yàn)的1 580 mgL,第二次試驗(yàn)中混合漿液的COD由3 761 mgL降至3 690 mgL,也遠(yuǎn)高于空白漿液的2 500 mgL。兩次試驗(yàn)結(jié)果表明加入輕汽油的漿液氧化速率明顯慢于空白漿液,因此判斷C5+烴類對(duì)Na2SO3氧化反應(yīng)有抑制作用,但其作用機(jī)理需進(jìn)一步研究。

表2 漿液氧化試驗(yàn)結(jié)果 mgL

表2 漿液氧化試驗(yàn)結(jié)果 mgL

項(xiàng) 目第一次第二次COD油質(zhì)量濃度COD油質(zhì)量濃度原漿液 3 2063 761氧化后 混合漿液2 4410.233 69010.71 空白漿液1 5800.122 5001.73

3.5 氧化罐停留時(shí)間的影響

氧化罐的作用是將濾除催化劑的廢水中Na2SO3和NaHSO3用空氣氧化,以脫除假性耗氧物質(zhì)。廢水進(jìn)入氧化罐后,如果停留時(shí)間不足,可導(dǎo)致假性耗氧物質(zhì)不完全氧化,從而引起外排水COD超標(biāo)。2018年9月20日—10月15日間,綜合塔補(bǔ)水量控制在50~55 th,廢水量為40 th左右,氧化時(shí)間為3 h左右,廢水COD穩(wěn)定在30 mgL左右,說明廢水在氧化罐內(nèi)停留時(shí)間能夠滿足氧化反應(yīng)的要求,并不是造成廢水COD波動(dòng)的原因。

4 改進(jìn)措施與效果

根據(jù)煙氣中SO2濃度以及燃料氣中C5+烴含量是影響廢水COD超標(biāo)的關(guān)鍵影響因素的判斷,對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行了如下調(diào)整:

(1)控制余熱鍋爐出口SO2質(zhì)量濃度,以不大于2 500 mgm3為目標(biāo)。當(dāng)煙氣中SO2質(zhì)量濃度接近2 500 mgm3時(shí),通過降低原油中阿曼原油加工比例或調(diào)整渣油加氫裝置反應(yīng)深度等措施,降低催化裂化原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)至0.4%以下。

(2)燃料氣系統(tǒng)補(bǔ)入液化氣時(shí),增加燃料氣中C5+組分濃度的分析頻次,以體積分?jǐn)?shù)不大于0.5%為控制目標(biāo),如出現(xiàn)燃料氣中C5+組分體積分?jǐn)?shù)接近0.5%,則降低燃料氣中液化氣補(bǔ)入量。

(3)高溫有利于燃料氣中烴類化合物的完全燃燒,因此在余熱鍋爐安全運(yùn)行和NOx達(dá)標(biāo)的前提下盡量控制爐膛溫度在800 ℃以上,改善C5+烴的燃燒效果。

采取以上措施后,廢水COD及相關(guān)運(yùn)行參數(shù)的變化見圖5,可見廢水COD實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

圖5 調(diào)整后運(yùn)行參數(shù)及廢水COD◆—綜合塔補(bǔ)水量(t·h-1); ■—余熱鍋爐A爐膛溫度℃; ▲—余熱鍋爐B爐膛溫度℃; ×—廢水COD(mg·L-1); ●—C5+體積分?jǐn)?shù)(10-4); *—余熱鍋爐出口SO2質(zhì)量濃度(100 mg·L-1)

5 結(jié) 論

通過綜合分析補(bǔ)充新鮮水COD、綜合塔補(bǔ)水量、余熱鍋爐出口煙氣中SO2濃度、煙氣中C5+組分濃度、余熱鍋爐操作條件、廢水氧化時(shí)間等因素對(duì)煙氣脫硫脫硝裝置廢水COD的影響,并將重整輕汽油加入漿液中考察其對(duì)Na2SO3和NaHSO3氧化反應(yīng)的影響,證明了催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置外排廢水COD持續(xù)偏高的原因是綜合塔底漿液COD嚴(yán)重超氧化罐設(shè)計(jì)值和燃料氣中C5+組分過多。

根據(jù)上述分析結(jié)果,通過降低加工原油中阿曼原油比例或調(diào)整渣油加氫裝置反應(yīng)深度,控制催化裂化原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)至0.4%以下,以及控制燃料氣中C5+組分體積分?jǐn)?shù)不大于0.5%等措施,確保廢水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

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