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基于Peak150控制的蒸汽透平典型故障分析及解決方案

2021-01-10 11:46:32劉海泉林萬洲江敏
化工設備與管道 2020年5期
關鍵詞:振動信號

劉海泉,林萬洲,江敏

(1. 中國石油西南油氣田分公司,成都 610000;2. 西華師范大學電子信息工程學院,四川 南充 637002)

某天然氣凈化廠利用裝置余熱鍋爐自產的中壓過熱蒸汽(4.0 MPa,360 ℃)作為驅動能源,驅動蒸汽透平帶動半貧砜胺液泵,將半貧砜胺液由尾氣處理單元輸送返回脫硫單元主吸收塔,以此完成砜胺液的循環。單列處理裝置共有2 臺半貧砜胺液泵,1 臺為電機驅動,1 臺為蒸汽透平驅動,日常運行透平驅動泵,實現對裝置廢熱的再利用,透平驅動泵聯鎖停機時系統可自動切換至備用電機泵。半貧砜胺液泵的蒸汽透平為美國埃利奧特公司生產,額定功率796 kW,額定轉速2 980 r/min,搭配Woodward 公司生產的調速控制器Peak 150。Peak 150 作為蒸汽透平控制的重要組成部分,其可靠性直接決定蒸汽透平的運行穩定 性。

1 系統組成及控制功能

1.1 組成

透平調速系統由Peak 150 調速控制器(圖1)、轉速探頭、帶智能定位器的調速閥組成,如圖2 所示,其中Peak 150 是以微處理器為中心的數字調節器,主要用于控制一個智能閥的蒸汽透平機組。

1.2 控制功能

Peak 150 調速控制器是一種功能強大的可編程控制,可實現邏輯控制和回路控制兩種控制功能[1]。其內部是以32 位Motorola 68332 20 MHz 微處理器為基礎的數字式調節器,采用手提式編程器,便于現場編程。Peak 150 使用的是模塊菜單式驅動軟件,編程較為容易。具有多個I/O 接口,便于功能選擇[2]。

圖2 調速系統結構框圖Fig.2 The structure diagram of speed control system

1.2.1 邏輯控制實現啟動控制和聯鎖停機控制

當蒸汽透平設為Peak 150 調速器自動啟動時,調速器按照設定的轉速升速程序(見圖3),從暖機轉速開始控制轉速,在不用人工干預的情況下,自動升速到透平的額定運行范圍。當透平設為人工啟動時,操作人員可通過Peak 150 調速器操作面板控制透平升速到指定轉速。

圖3 蒸汽透平的轉速變化線Fig.3 Steam turbine rotation speed curve

透平機組聯鎖停機保護控制包括超速停機保護、故障超馳保護和人工停機保護。超速停機保護是指在Peak 150 控制程序里設定了一個電超速轉速值,當透平轉速由于某種原因超出正常的運行范圍,急劇升高到這個值時,Peak 150 立即發出停機指令,防止透平出現飛車事故[3];故障超馳保護是指當Peak 150 在有效時間內沒有檢測到超過最低轉速時,發出的停機指令;人工停機保護指在異常情況下,操作人員可直接通過Peak 150 調速器操作面板的緊急停機按鈕停 機。

1.2.2 PID 回路控制

透平定速以后可投入PID 控制。如圖2 所示,轉速PID 控制器接收n1和n2兩個轉速信號,其中n1是現場轉速探頭檢測到的轉速頻率信號,n2為轉速設定值。為確保轉速測量的可靠性,現場設置了2 個轉速探頭,HSS 高選器選擇正常的轉速頻率信號作為轉速PID 控制器的測量值。PID 控制根據n1和n2之間的差值進行PID 運算,運算結果產生一個提供給帶智能定位器的調速閥4 ~ 20 mA 的標準信號,使調速閥調節透平入口的蒸汽量,從而達到控制透平轉速的目的。

2 典型故障現象與解決方案

2.1 控制器復位后有轉速不能啟動

當透平啟動時首先需對透平控制系統進行復位,調速控制器Peak 150 輸出最小電流值4 mA,使對應調速閥開度為0%。當調速閥的閥座與閥芯之間存在間隙時,蒸汽經過調速閥使透平在復位狀態下仍有600 ~ 800 r/min 的轉速,因此不符合透平啟動的條件。

解決方案:要校驗調速閥執行機構的連接部件,以確保在調用0%的執行機構位置時透平能停機;當調用 100%時可達到滿負荷,即控制器在沒有輸出信號或輸出最低電流4 mA 值時,調速閥仍然處于全關閉的狀態;當輸出20 mA 時,調速閥全開。

2.2 啟機失敗

2.2.1 假失速導致啟機失敗

透平速度傳感器位于非驅動端,為磁電式速度傳感器,共4 枚,用于監測主軸轉速,見圖4。它是利用電磁感應原理,在被測物體振動時,傳感器內固定在慣性質量上的線圈切割磁力線,得到正比與振動速度的電勢,該電勢通過放大器放大。可測量被測物體的速度[4]。其中C2-1 位于正上方,信號接入就地轉速顯示器,不參與控制。C2-2,C2-3,C22 中的2枚傳感器探頭信號接入現場調速控制器和中控,2 選2 聯鎖,另1 枚探頭備用,未接線。

圖4 透平速度傳感器安裝示意圖Fig.4 Turbine speed sensor installation diagram

當啟動透平時,調速器面板上沒有速度顯示(轉速顯示0),但實際透平處于運轉狀態,造成假失速,調速器在有限時間內無法獲得傳感器的速度值,觸發透平聯鎖停機。

解決方案:

(1)檢查速度傳感器的連接線是否牢固可靠,確保信號通道良好。汽輪機組應選用高溫型傳感器、耐高溫電纜,以提高傳感器工作穩定性[5]。

(2)檢查傳感器安裝是否到位。傳感器探頭與被檢測齒輪齒間隙要求為0.040 in(見圖5),其輸出電壓會受以下三個方面的影響:① 電壓隨著被監測磁性材料表面速度的增加而增加;② 當傳感器與齒輪齒面之間的間隙增大時,電壓減小;③ 電壓波形是由齒輪齒的尺寸和形狀、傳感器探頭桿件的尺寸和形狀所決定的。

圖5 傳感器探頭與被檢測齒輪齒間隙Fig.5 The gap between the probe of sensor and gear tested

(3)清潔磁電式傳感器探頭上的污垢,同時也要清潔透平齒輪上的污垢,確保檢測面的清潔。

(4)檢查到磁電式傳感器探頭的磁性較弱時,則需更換新的傳感器。

(5)測量速度傳感器是否有交流電壓值輸出,有輸出說明傳感器工作正常。經實測,安裝新的傳感器后,轉速越高,傳感器輸出電壓越高,見表1。

表1 轉速與交流電壓值及頻率表Table 1 Rotational speed and AC voltage and frequency

2.2.2 振動超標觸發聯鎖

透平在啟機過程中,當轉速升至臨界轉速區(1 500 ~ 1 800 r/min)附 近 時,時 常 觸 發 透 平驅動端振動超標聯鎖。該透平使用本特利內華達3300XLNSV 電渦流振動探頭,電渦流傳感器能測量被測物體(必須是金屬導體)與探頭端面的相對位置[6]。振動監測系統由探頭、前置器、延伸電纜、變送器組成,主要是在線監測透平的軸位移量。兩枚振動探頭互呈90°安裝,聯鎖值100 μm,以2 選2 的方式參與透平的振動聯鎖功能。

解決方案:

(1) 調整振動探頭與主軸之間的間距。3300XLNSV 電渦流振動探頭與被測金屬導體的間距線性范圍為1.5 mm(0.25 ~ 1.75 mm,直流電壓約-13 ~ -1 V),實際應用1 mm,通過微調傳感器使直流電壓在-10 ~ -9.5 V。

(2)檢測傳感器的直流阻抗值,通過查詢表2和表3 的數據表參數來判斷不同長度傳感器的好壞。選擇延伸電纜的長度,應該使延伸電纜長度加探頭電纜長度,與配套前置器所要求的長度一致(5 m 或9 m)[7]。

表2 探頭額定直流阻抗表Table 2 Probe DC resistance

表3 延伸電纜額定直流阻抗表Table 3 Extension cable DC resistance

(3)若以上對傳感器等儀表設施的檢查均為正常,則說明振動檢測性能良好,振動超標聯鎖的原因可能在透平的機械部分,需要檢查透平聯軸器是否對中,軸瓦有無磨損,轉子是否存在動不平衡等問題。

2.2.3 控制器組態參數設置不合理

透平在首次啟運前Peak 150 調速控制器必須針對特定的透平用途進行組態,組態菜單項目共計21項。當組態不合理時,就會影響透平的正常啟運,在實際組態中遇到的典型問題和處理方式如下:

(1)故障超馳轉速未在有限時間內超過最低轉速而停機

超馳控制是把生產過程中的限制條件所構成的邏輯關系,疊加到正常的自動控制系統上去的一種組合控制方法,也就是系統中設有兩個或兩個以上的控制器,通過(高、低值)選擇器選出能適應生產安全狀況的控制信號,實現對生產過程的自控控制[8]。

為啟動透平,MPU 信號故障停機作用被自動超馳,只要透平在啟動所需的最大時間(Max Starting Time)內超過最低轉速200 r/min,超馳功能就自動取消,否則透平將因轉速信號丟失而聯鎖停機。通過故障超馳菜單中的參數(見表4),根據公式PRM=(Hz×60/齒數)計算出MPUs(MPU#1、MPU#2),將輸入頻率轉換為轉速。修改值是修改后的組態參數,將修改值300 Hz 代入該公式得出轉速600 r/min,大于200 r/min,由于暖機/下限轉速設置為500 r/min,透平很快由600 r/min 下降至500 r/min,因此將檢測速度的啟動最大時間由240 s 縮短為15 s。該菜單組態后,順利啟動透平至暖機轉速500 r/min的階段。

表4 故障超馳菜單表Table 4 Failed MPU override menu

(2)透平無法遠程調速

正常情況下,當透平轉速到達2 550 r/min 時,調速器將轉速信號傳輸至DCS 系統開啟遠程調速模式(此時操作面板RMT 啟用LED 燈由閃爍變為常亮),由DCS 系統在轉速2 550 r/min 至3 100 r/min之間進行遠程調節,此遠程調速范圍已在速度設置菜單中完成組態。若遠程控制菜單參數設置錯誤,將導致透平出現能就地人工調速而不能遠程調速的結果,設置參數詳見表5。

表5 遠程控制的整定菜單Table 5 Remote setting menu

Remote-Not Matched Rate 表示當遠程控制信號與轉速基準不匹配時,轉速基準以此速率變化,但只在遠程模式下才起作用;Remote Rate-Max 表示當遠程控制信號與就地給定值一致,遠程模式起作用時,給定值就以此速率變化。由于此兩項變速率設置成0,使調速器的遠程控制給定信號與透平的轉速不匹配,調速器至調速閥的信號保持不變,失去遠程調速的功 能。

為了實現遠程對透平進行穩定的調速操作,對Remote-Not Matched Rate 與Remote Rate-Max 的參數值由0 修改為5 r·min-1·s-1,使調速器對來自DCS信號與透平的轉速信號進行PID 運算,產生的偏差信號去控制調速閥的開度,從而實現遠程調速功能。

3 結束語

通過對Peak 150 調速控制系統的組成和控制原理的深入了解,結合現場實際應用中出現的不同的故障現象,對振動探頭、速度傳感器、調速器組態參數等進行調整,并采取了一系列其他解決措施,使蒸汽透平恢復安全、穩定、可靠的運行,為同類設備的維護提供了一定的借鑒意義。透平的正常投用實現了對廢熱的充分利用,單臺透平每年可節約電費300萬元以上,經濟效益顯著。

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