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提高氣化爐燒嘴使用壽命的實踐

2021-01-07 03:48:42周運動張宇翠
工業(yè)爐 2020年6期
關(guān)鍵詞:焊縫

周運動,張 濤,張宇翠

(1.兗礦新疆煤化工有限公司,新疆 烏魯木齊830000;2.洛陽利爾耐火材料有限公司,河南 洛陽471023)

四噴嘴氣化爐作為兗礦新疆煤化工有限公司氣化裝置的主要反應(yīng)容器,其以純氧和水煤漿為原料,通過三通道預(yù)膜式燒嘴, 在高速流動氧氣的作用下完成煤漿的良好霧化,同時使煤漿和氧氣充分混合,并向爐內(nèi)噴射,使之在1 400 ℃高溫及6.5 MPa 高壓下發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),生成以CO 和H2為有效成分的煤氣,作為合成氨生產(chǎn)的原料氣。

氣化燒嘴是煤氣化爐的核心設(shè)備,但在生產(chǎn)實踐中,氣化燒嘴常因外氧噴頭龜裂、煤漿環(huán)隙變大、冷卻水管燒壞等原因被迫更換,平均使用壽命較短,成為制約氣化爐安全穩(wěn)定長周期運行的關(guān)鍵[1]。為提高氣化燒嘴的使用壽命,我們開展了一系列分析及研究工作。

1 影響氣化燒嘴使用壽命的因素分析

影響氣化爐燒嘴使用壽命的因素主要有以下幾方面。

1.1 惡劣的工作環(huán)境

氣化爐燒嘴使用過程中, 長時間處于高溫(1 350~1 450 ℃)、高壓(最高達(dá)8.5 MPa)、純氧、熔渣腐蝕、高溫火焰(火焰局部溫度高達(dá)2 000 ℃)的強烈輻射及氧氣、 水煤漿/灰渣的高速沖刷磨損等,使用環(huán)境苛刻,導(dǎo)致燒嘴外氧噴頭龜裂、煤漿環(huán)隙變大、冷卻水管燒壞等問題,無法繼續(xù)使用。

1.2 工藝操作問題

氣化爐運行過程中,煤種頻繁變化、選煤配煤不合理、操作溫度及壓力的大幅波動、超負(fù)荷運行等,將加速燒嘴的損毀。

1.3 燒嘴設(shè)計及質(zhì)量問題

燒嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計、選材不合理,產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān),冷卻水管焊縫多或焊接質(zhì)量有問題導(dǎo)致開焊、冷卻水進(jìn)出分布不合理等,均會導(dǎo)致燒嘴使用壽命縮短[1]。

2 提高氣化燒嘴使用壽命的措施

針對上述燒嘴使用壽命的影響因素, 我公司制定了相應(yīng)的解決方案,并逐一驗證,以期提高燒嘴的在線壽命。

2.1 燒嘴頭部結(jié)構(gòu)改進(jìn)

燒嘴頭部直接接觸物料,受到高溫、灰渣及高速氣流的沖刷等,工作環(huán)境最為苛刻。在燒嘴頭部設(shè)置保護(hù)套,使燒嘴室形成相對封閉的空間,可有效防止氣化爐內(nèi)煤灰渣進(jìn)入, 一方面可減輕燒嘴腐蝕及沖刷,便于燒嘴的拆裝[2];另一方面,可延長燒嘴的使用壽命。 氧化鋁空心球澆注料強度適中, 導(dǎo)熱系數(shù)低(≤0.9 W/(m·K)),隔熱效果好,在高溫、高還原氣氛下長期使用理化性能穩(wěn)定,具有優(yōu)良的高溫性能。將該澆注料包裹在燒嘴頭部, 對燒嘴外噴頭及冷卻水盤管形成保護(hù),有效隔離合成氣及煤灰渣,避免燒嘴過早龜裂破壞[3]。 在生產(chǎn)實踐中,我公司對澆注料的包裹位置、材料增強技術(shù)、澆注及養(yǎng)護(hù)方法等進(jìn)行了一系列探索。

2.1.1 包裹位置探索

我公司氣化爐用工藝燒嘴盤管共8 環(huán), 使用中分別包裹1~8 環(huán)進(jìn)行使用效果對比, 結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)包裹3 環(huán)(見圖1)時燒嘴的使用性能可達(dá)到最佳狀態(tài),即燒嘴冷卻效果好、冷卻循環(huán)水壓力波動小;(2)包裹的環(huán)數(shù)過少(<3 環(huán))時,燒嘴壽命無明顯延長;(3)包裹的環(huán)數(shù)過多時,因澆注料蓄熱-導(dǎo)熱作用,冷卻盤管內(nèi)部易生成氣泡,導(dǎo)致循環(huán)水壓力波動。

圖1 燒嘴頭部澆注料包裹效果圖

2.1.2 澆注料增強

使用過程中,燒嘴頭部包裹的澆注料在熱應(yīng)力、機(jī)械沖刷、重力等作用下易出現(xiàn)龜裂、侵蝕,甚至整體從燒嘴上剝離、脫落,從而失去對燒嘴的保護(hù)。 為防止?jié)沧⒘蟿冸x、脫落,我公司在燒嘴頭部設(shè)置環(huán)繞噴頭及冷卻水管的鐵絲網(wǎng), 然后進(jìn)行澆注料保護(hù)套的施工。 鐵絲網(wǎng)在澆注料與燒嘴間起到了“加固增強”作用,提高了兩者的整體性,可有效防止?jié)沧⒘蟿冸x及脫落,在實際使用中取得了良好效果。圖2 為鐵絲網(wǎng)布置及使用40 d 后的燒嘴。

圖2 燒嘴頭部鐵絲網(wǎng)分布及使用效果實物圖

2.1.3 澆注模具設(shè)計及養(yǎng)護(hù)

為方便氧化鋁空心球澆注料施工, 我公司設(shè)計制作了專用澆注模具。 澆注時,燒嘴橫臥水平放置,對燒嘴出料口粘貼膠帶進(jìn)行保護(hù)。 模具分上下兩個部分, 調(diào)整好下部模具與燒嘴的相對位置后固定模具,先進(jìn)行燒嘴下部澆注料的澆注;再放置并固定模具的上半部分,然后進(jìn)行燒嘴上部澆注料的澆注,最后對縫隙進(jìn)行填充即完成澆注。

燒嘴保護(hù)套澆注完成后一般要在5 ℃以上環(huán)境下靜置24 h,使?jié)沧⒘蠋W匀火B(yǎng)護(hù)。 24 h 后,澆注料具備一定強度后脫模,自然風(fēng)干后備用。

2.2 燒嘴冷卻水進(jìn)出口位置調(diào)整

生產(chǎn)實踐中,我們發(fā)現(xiàn),燒嘴冷卻水進(jìn)出口位置也會影響燒嘴的使用壽命。 我公司燒嘴冷卻水進(jìn)口和出口在同一水平面上,即循環(huán)水流向為平進(jìn)平出,使用過程中發(fā)現(xiàn)盤管中的氣泡不能及時排除易造成管路內(nèi)壓力波動,影響冷卻效果。 對此,我公司將冷卻水進(jìn)口和出口位置進(jìn)行了調(diào)整, 將其改為垂直分布,下端為進(jìn)水口,上端為出水口,即循環(huán)水的流向改為低進(jìn)高出(見圖3)。 調(diào)整后,管中氣泡可從上端及時排除,降低了管路內(nèi)的壓力波動,提高了換熱效果,從而延長了燒嘴的使用壽命。

2.3 減少燒嘴焊縫數(shù)量

我公司燒嘴冷卻水盤管上有兩道焊縫(見圖4),由于夾渣、氣泡等焊接質(zhì)量問題,在使用中曾出現(xiàn)過焊縫開裂事故, 影響了燒嘴使用壽命及氣化爐的安全運行。 對此,我公司取消了該焊縫,將冷卻水管直接與燒嘴噴頭處冷卻水夾套焊接, 維修時將冷卻水盤管整體更換,以消除燒嘴使用中的安全隱患,取得了良好的使用效果。

圖3 調(diào)整后燒嘴冷卻水進(jìn)出口位置示意圖

圖4 燒嘴冷卻水管焊縫位置示意圖及調(diào)整后盤水管結(jié)構(gòu)實物圖

2.4 加強燒嘴質(zhì)量及裝配質(zhì)量管控

燒嘴的頭部材料為耐高溫、 高壓及抗腐蝕的特殊鋼材, 使用前嚴(yán)格檢查材質(zhì)成分是否符合設(shè)計要求。 燒嘴生產(chǎn)或檢修時對燒嘴冷卻水盤管等部件嚴(yán)格檢查,包括材料性能尺寸、表面質(zhì)量等,禁止不合格產(chǎn)品安裝到設(shè)備上,制造商要提供產(chǎn)品質(zhì)量證明、材質(zhì)證明、檢驗報告、無損檢測報告等,從細(xì)節(jié)上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),從而確保燒嘴的長周期安全運行[4]。

2.5 穩(wěn)定工藝操作條件

穩(wěn)定的工藝操作條件是保證燒嘴正常使用的關(guān)鍵,操作不規(guī)范會加快燒嘴的磨損。 對此,我公司對操作人員進(jìn)行了嚴(yán)格培訓(xùn)并不定時抽檢, 確保操作工藝參數(shù)合理、調(diào)控精細(xì)。 在原料選擇方面,我公司盡量選用黏溫特性好的煤種,以適當(dāng)降低操作溫度。對于不同批次的原料進(jìn)行預(yù)檢, 盡量保證原料的質(zhì)量均一穩(wěn)定。在設(shè)備開車過程中負(fù)荷增加平穩(wěn),避免超負(fù)荷運轉(zhuǎn),保證氣化爐內(nèi)的溫度和壓力保持平穩(wěn),有效地提升了燒嘴的使用壽命。

3 提高氣化爐燒嘴使用壽命改進(jìn)措施的效果

經(jīng)過上述措施的控制和優(yōu)化改進(jìn), 我公司氣化爐燒嘴的使用壽命得到了大幅延長, 燒嘴使用壽命由20~30 d 提高到目前的80 d 左右。 燒嘴的長周期平穩(wěn)運行可減少開停車次數(shù), 減少對爐磚的異常沖蝕, 延長氣化爐爐磚的使用壽命并提高企業(yè)的整體效益。

4 結(jié)語

氣化爐燒嘴的使用壽命與其工作環(huán)境(如高溫、高壓、熔渣腐蝕、高速氣體及水煤漿/灰渣的沖刷等)相關(guān),還與煤種穩(wěn)定性、操作溫度及壓力、冷卻水管焊縫數(shù)量、 焊接質(zhì)量、 冷卻水進(jìn)出口位置及燒嘴結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等密切相關(guān)。采取在燒嘴頭部設(shè)置加強筋及澆注保護(hù)套、調(diào)整冷卻水進(jìn)出口位置、減少冷卻水盤管焊縫數(shù)量、加強燒嘴/裝配質(zhì)量管控及穩(wěn)定工藝操作條件等措施,可顯著提高燒嘴的使用壽命。

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