尹丁南,郭 琨
(河南省安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 安陽(yáng) 455000)
目前安鋼集團(tuán)是河南省最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了1000 萬(wàn)噸,自改革開(kāi)放以來(lái)一直保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。安鋼第二煉軋廠成立于2005 年,代表著安鋼集團(tuán)向著現(xiàn)代化大型鋼鐵企業(yè)邁出了重要一步。一直以來(lái),鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都以能源消耗高、污染嚴(yán)重而受到社會(huì)的廣泛關(guān)注,“節(jié)能、降耗、減污、增效”生產(chǎn)成為國(guó)家對(duì)鋼鐵企業(yè)提出的重要要求。二煉軋鐵水脫硫除塵系統(tǒng)是企業(yè)生產(chǎn)的重要設(shè)備之一,但是頻繁出現(xiàn)的設(shè)備故障嚴(yán)重影響到了企業(yè)的安全生產(chǎn),后在維檢部的努力下,使問(wèn)題得到了有效的解決,既提高了設(shè)備安全運(yùn)行的能力,以降低了設(shè)備運(yùn)行的成本。
工藝流程簡(jiǎn)介:l#、2#、3#轉(zhuǎn)爐爐前、爐后及上料系統(tǒng)的灰塵經(jīng)除塵器過(guò)濾后通過(guò)風(fēng)機(jī)加壓使干凈空氣排放到大氣中,風(fēng)機(jī)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)通過(guò)液力耦合器調(diào)速。除塵器的灰塵通過(guò)脈沖閥的噴吹落入除塵器灰倉(cāng),再經(jīng)過(guò)卸灰閥卸人刮板機(jī),刮板機(jī)將灰切出至儲(chǔ)灰倉(cāng),通過(guò)放灰裝置將灰放出。
除塵工作原理:含塵氣體進(jìn)入除塵器灰斗后,由于氣流斷面突然擴(kuò)大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在重力和慣性力作用下沉降在灰斗,粒度細(xì)、密度小的塵粒進(jìn)入濾塵室后,通過(guò)布朗擴(kuò)散和篩濾等組合效應(yīng),使粉塵沉積在濾料表面上,凈化后的氣體進(jìn)入凈氣室由排氣管經(jīng)風(fēng)機(jī)排出。濾筒式除塵器的阻力隨濾料表面粉塵層厚度的增加而增大。阻力達(dá)到某一規(guī)定值時(shí)進(jìn)行清灰。
此時(shí)PLC 程序控制脈沖閥的啟閉,首先一分室提升閥關(guān)閉,將過(guò)濾氣流截?cái)?,然后電磁脈沖閥開(kāi)啟,壓縮空氣以很短的時(shí)間在上箱體內(nèi)迅速膨脹,涌人濾筒,使濾筒膨脹變形產(chǎn)生振動(dòng),并在逆向氣流沖刷的作用下,附著在濾袋外表面上的粉塵被剝離落入灰斗中。清灰完畢后,電磁脈沖閥關(guān)閉,提升閥打開(kāi),該室又恢復(fù)過(guò)濾狀態(tài)。清灰各室依次進(jìn)行,從第一室清灰開(kāi)始至下一次清灰開(kāi)始為一個(gè)清灰周期。脫落的粉塵掉入灰斗內(nèi)通過(guò)卸灰閥排出。
由于二煉軋鐵水脫硫除塵系統(tǒng)故障頻繁,設(shè)備運(yùn)行效果不佳,整套系統(tǒng)設(shè)備故障率頻發(fā),嚴(yán)重影響到了企業(yè)的安全生產(chǎn),經(jīng)過(guò)檢查設(shè)備后發(fā)現(xiàn)存在以下主要故障。
(1)900000m3/H 風(fēng)量功率主風(fēng)機(jī)外殼震動(dòng)劇烈,風(fēng)機(jī)本體及機(jī)殼固定基礎(chǔ)及外殼由于震動(dòng)多次脫落裂紋開(kāi)焊;風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)行平穩(wěn)可靠,風(fēng)機(jī)負(fù)荷端及尾端軸承振動(dòng)值長(zhǎng)期處于0.4mm/0.5mm,2000KW 主電機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行平穩(wěn)。
(2)除塵器系統(tǒng)方形風(fēng)道故障:①除塵器出口方形風(fēng)道彎頭(4420mm×4000mm,R=3200mm)收縮震動(dòng)嚴(yán)重,多次加固及補(bǔ)焊鋼結(jié)構(gòu)本體仍無(wú)效,多處開(kāi)焊及撕裂,以風(fēng)道彎頭兩側(cè)扇面最為嚴(yán)重,出現(xiàn)嚴(yán)重兩側(cè)扇形面“呼扇”的現(xiàn)象。②除塵器出口4420mm×4000mm 方型風(fēng)道由300 型工字鋼為立柱制作設(shè)置的方型框架支撐由于震動(dòng)劇烈,多處焊縫、母材撕裂。③風(fēng)機(jī)入口三通固定基礎(chǔ)失效風(fēng)道下沉約100mm。
(3)除塵器柔性連接器故障:①除塵器出口柔性連接器XBJ4420×4000-D,L=350 拉伸變形,漏氣嚴(yán)重。②風(fēng)機(jī)入口柔性連接器XBFa3643×926,L=350壓縮變形嚴(yán)重,已壓縮至極限,失去柔性鏈接性能,無(wú)法令設(shè)備起到“震動(dòng)隔斷”和其他功能,造成“共震聯(lián)動(dòng)甩鞭”效應(yīng)。
(4)YOTGCD1050 調(diào)速型液力偶合器頻繁損壞,燒損。
(5)風(fēng)道內(nèi)部多處支撐收縮震動(dòng)開(kāi)焊,且在風(fēng)道內(nèi)部增加20余處梁、柱支撐后仍無(wú)效開(kāi)焊、撕裂。
(6)除塵器內(nèi)部煙氣與凈風(fēng)6mm 厚分流鋼板和100 型加固槽鋼大面積撕裂及開(kāi)焊,多次補(bǔ)焊加加設(shè)置支撐仍無(wú)效,此現(xiàn)象可造成“連鎖反應(yīng)”,一處開(kāi)焊便可引起大面積分流板及筋板支撐撕裂(分流鋼板尺寸為32480mm×4800mm)。
(7)除塵器壓差保持在1.75KPA 左右,入口壓力-2.61KPA至-3.0KPA 左右,出口壓力-4.41KPA 至-5.0KPA 左右,系統(tǒng)進(jìn)、出口負(fù)壓值異常。
(8)除塵器壓差偏大,共28 個(gè)除塵倉(cāng),單倉(cāng)214 條除塵布袋,除塵布袋規(guī)格為θ131mm×6000mm,共5992 條。整體更換周期偏短,需大面積更換除塵袋來(lái)改善除塵器壓差值,檢修工作量超大,消耗資金大。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的檢查與調(diào)研,并對(duì)鐵水脫硫除塵系統(tǒng)圖紙結(jié)構(gòu)分析,初步確定了系統(tǒng)多處出現(xiàn)的異常是由于脫硫站及其他用戶點(diǎn)的除塵進(jìn)氣量和風(fēng)機(jī)本身功率不匹配造成。
風(fēng)機(jī)在800r/min 運(yùn)行時(shí),以上描述的異常故障現(xiàn)象表現(xiàn)最為嚴(yán)重。結(jié)合除塵器總?cè)肟诠艿乐睆?、除塵系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)用戶點(diǎn)等多方面數(shù)據(jù),通過(guò)檢測(cè)與初步計(jì)算得出:

除塵系統(tǒng)用戶點(diǎn)進(jìn)風(fēng)量估算:

通過(guò)初步的估算,可以看出系統(tǒng)目前設(shè)計(jì)最大吸風(fēng)量為365288m3/H,再結(jié)合標(biāo)況與工況因素、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際風(fēng)門開(kāi)度、煙氣溫度、煙氣含硫量等等因素,測(cè)的實(shí)際煙囪出口凈風(fēng)總流量為260000m3/H,風(fēng)機(jī)處于滿做工、高轉(zhuǎn)速區(qū)間實(shí)際做工效率低,導(dǎo)致二煉軋鐵水脫硫除塵系統(tǒng)故障頻繁、劇烈。
①盡可能增加系統(tǒng)煙氣抽入量,增加風(fēng)量攝入,根據(jù)計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量加大截面積。②隨時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工況調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,使風(fēng)機(jī)入口系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)出口系統(tǒng)風(fēng)量匹配,達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài),改變風(fēng)機(jī)調(diào)速條件和工況。③觀察鐵水脫硫站在冶煉過(guò)程中整個(gè)煙氣外溢狀態(tài),通過(guò)對(duì)煙氣外溢的形狀、煙氣外溢流速、方向與路徑的對(duì)比和分析,在不改變?cè)O(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行適應(yīng)性改造,保證除塵效果。
(1)將鐵水脫硫除塵系統(tǒng)3620mm 總管與混鐵爐除塵系統(tǒng)設(shè)置直徑為3620mm 連通管(L=15m),并在聯(lián)通管道上設(shè)置連鎖式調(diào)節(jié)風(fēng)閥,目前可實(shí)現(xiàn)混鐵爐除塵、鐵水脫硫除塵系統(tǒng)互為備機(jī),而且可以提高各系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)抽風(fēng)能率或可根據(jù)生產(chǎn)工況的變化進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),加強(qiáng)環(huán)保除塵效果。
(2)改變風(fēng)機(jī)調(diào)速形式,降低故障率。由于YOTGCD1050調(diào)速型液力耦合器故障率高,將電機(jī)改為變頻式,由電機(jī)直接輸出轉(zhuǎn)速,進(jìn)行調(diào)速,更便捷的使系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)工況調(diào)節(jié)核心部位的運(yùn)行狀態(tài)。
恒扭矩機(jī)械匹配用調(diào)速型液力耦合器,轉(zhuǎn)速比i 等于效率,即調(diào)速越大損失功率越大,發(fā)熱越大;調(diào)速型液力耦合器與離心式機(jī)械匹配,其最大發(fā)熱工況在轉(zhuǎn)速比i=0.66 點(diǎn),最大發(fā)熱功率損耗為電機(jī)額定功率的15%,因此必須避免設(shè)備在最大發(fā)熱點(diǎn)附近長(zhǎng)期運(yùn)行,對(duì)應(yīng)風(fēng)機(jī)換算為“嚴(yán)禁在600r/min--800r/min區(qū)間進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)”,因此除塵系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工況條件運(yùn)行參數(shù)受嚴(yán)重限制。
(3)根據(jù)調(diào)速形式的改變調(diào)整運(yùn)行參數(shù)。調(diào)速系統(tǒng)舍棄液力耦合器后,在不改變?nèi)魏卧O(shè)備基礎(chǔ)尺寸的情況下,將電機(jī)、風(fēng)機(jī)的鏈接方式改為:長(zhǎng)軸式直鏈接(L=1780mm)。
液力耦合器高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下存在5%-15%的轉(zhuǎn)速損失。例如:其在線使用時(shí)電機(jī)900r/min 長(zhǎng)期運(yùn)行,風(fēng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)是765r/min-850r/min 區(qū)間運(yùn)行。目前改為電機(jī)輸入直接進(jìn)行調(diào)速后,風(fēng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速等于電機(jī)轉(zhuǎn)速,也就是說(shuō)在其他系統(tǒng)工況條件未改變的情況下,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行應(yīng)做出適當(dāng)調(diào)整。
(4)統(tǒng)計(jì)鐵水脫硫除塵系統(tǒng)薄弱點(diǎn),制定針對(duì)性內(nèi)部加固和處理方案,提高薄弱環(huán)節(jié)的可靠性。例如:柔性連接器在線評(píng)估修復(fù)、除塵風(fēng)道內(nèi)部分流板加固、風(fēng)機(jī)入口風(fēng)道扇面加固、大型鋼結(jié)構(gòu)支撐加固等。
(5)觀察鐵水脫硫站在冶煉過(guò)程中整個(gè)煙氣外溢狀態(tài),通過(guò)對(duì)煙氣外溢的形狀、煙氣外溢流速、方向與路徑的對(duì)比和分析,分別在1#2#鐵水脫硫站冶煉工位正上方西側(cè)加裝7000mm×600mm 煙氣阻流板,改變煙氣流向,使煙氣二次回流,形成增加二次捕捉的功能,增強(qiáng)除塵環(huán)保效果。
(6)1#2#鐵水脫硫鐵水罐通過(guò)鋼包車運(yùn)送至冶煉工位后,將鐵水罐正上方墻板進(jìn)行適應(yīng)性改造,將煙氣外溢方向的三處“狹長(zhǎng)式”吸風(fēng)口修整加寬,利用這三處加寬的“狹長(zhǎng)式”風(fēng)口加強(qiáng)煙氣外溢的捕捉效果。
(7)將1#2#鐵水脫硫共兩套的“聯(lián)合型除塵罩”進(jìn)行適應(yīng)性改造,目前但脫硫除塵閥為DN1600,但閥門后方箱變徑縮口至直徑1200 左右,且在縮口段末端分別接出DN1000 圓形除塵管道一處、1100mm×1100mm 方型箱體除塵管道一處,這樣的設(shè)計(jì)影響了系統(tǒng)的除塵和風(fēng)量。根據(jù)截面積的計(jì)算,將變徑段改為“直通等徑”,且將1100mm×1100mm 改為1200mm×1600mm,將吸風(fēng)口截面積增大。
(1)風(fēng)機(jī)降速至合適轉(zhuǎn)速后,除塵器進(jìn)口負(fù)壓值由入口壓力-2.61KPA將至-1.78KPA左右,出口壓力-4.41KPA至-2.92KPA左右,總壓差1.75KPA 左右降至1.12KPA,負(fù)壓值均恢復(fù)正常,提高長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器(LLP12500,過(guò)濾面積12500M2,湖北潛江設(shè)備公司)的運(yùn)行效果。
可大幅延長(zhǎng)除塵器5992 條除塵布袋的更換周期,如從現(xiàn)在的兩年周期延長(zhǎng)至三年周期,可節(jié)省一個(gè)更換周期內(nèi)布袋材料總資金479360 元,人工成本資金89880 元,節(jié)省單次周期性檢修資金共:569510 元。
(2)所有發(fā)生風(fēng)道、風(fēng)機(jī)外殼、鋼結(jié)構(gòu)支架、基礎(chǔ)、柔性連接器等收縮、拉伸、呼扇的劇烈震動(dòng)和異常全部消除,不再威脅設(shè)備的安全運(yùn)行,設(shè)備因震動(dòng)而造成的高空傾倒及墜落的重大安全隱患消除,大幅度延長(zhǎng)設(shè)備的在線運(yùn)行周期,縮小檢修頻率,降低頻繁檢修的備件及人工費(fèi)用。
(3)“KYY710-6,P=2000KW,電壓10KV”主電機(jī)電流由96A 降低為65A,平穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)運(yùn)行觀察進(jìn)行比較,以節(jié)省運(yùn)行電流差為基礎(chǔ),對(duì)應(yīng)耗電量的減少,在保證設(shè)備性能和環(huán)保效果的基礎(chǔ)上,每小時(shí)節(jié)約310 度,結(jié)合目前工業(yè)用電成本計(jì)算,每月節(jié)省電費(fèi)約259200 元,大幅度降低和節(jié)省用電量。
(4)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)除塵用戶點(diǎn)效果增強(qiáng),外溢煙氣明顯減少,滿足各種參數(shù)需求。
(5)為鐵水脫硫高效化穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的設(shè)備支撐。
在本次檢修中對(duì)鐵水脫硫除塵系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)故障的原因進(jìn)行分析與查找,制定故障解決方案。在檢修后經(jīng)多次調(diào)試,脫硫除塵系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,不僅滿足了生產(chǎn)需求,而且還大大提高了運(yùn)行效率,節(jié)約了電能。