王 利,張慶峰,劉洪銀,郝 帥
(山鋼股份萊蕪分公司,山東 濟南271104)
在萊鋼620 mm 生產線生產窄帶低合金鋼Q355B產品的過程中,其薄弱環節為轉爐對連鑄鋼水的持續供應能力不足。其原因是轉爐高溫出鋼,導致轉爐爐襯侵蝕嚴重,使得轉爐每連續冶煉40~60 爐就需進行補爐操作。采用向爐襯侵蝕嚴重部位投擲或噴補耐火材料的方法進行補爐,經過1~2 h 的爐內高溫燒結后,補爐料能與轉爐爐襯有緊固的結合,從而增加轉爐爐襯厚度,提高轉爐爐襯的抗侵蝕性[1]。但對轉爐進行補爐的行為降低了轉爐連續冶煉的能力,使轉爐的鋼水產量降低,嚴重制約窄帶低合金鋼Q355B生產效率的提升。
Q355B 低合金高強度熱軋鋼帶作為萊鋼620 mm 窄帶線的高效產品,前期化學成分設計采用了中碳、高錳(1.3%)并加入少量V(約0.01%~0.02%)微合金化的成分方案,其成分如表1 所示。轉爐出鋼過程需添加大量硅錳等合金,且Q355B不進行LF 精煉,無法通過LF 爐通電提溫,出鋼后添加合金量大、溫度損失較大,只能采取轉爐高溫出鋼的方法來彌補冷合金加入、爐后吹氬等環節的溫降,導致轉爐平均出鋼溫度達1 665 ℃,轉爐出鋼溫度統計如圖1所示。

表1 工藝優化前Q355B熔煉成分(質量分數) %

圖1 成分優化前轉爐出鋼溫度統計
以前期研究及生產實踐為基礎[2-3],對Q355B窄帶鋼的化學成分進行優化,通過減少出鋼時合金加入量,降低轉爐出鋼溫度,來達到減少爐襯侵蝕,提高單批次冶煉爐數及產能的目的。相較于優化前,將Mn含量降低0.6%,增加0.02%的C、0.01%的V;受620 mm 軋線現場冷卻工藝所限制,≤3.0 mm的薄規格產品加入0.005%~0.015%的Nb,>3.0 mm 的厚規格產品加入0.01%~0.02%的Nb,進行Nb、V 復合微合金化,以此來保證產品的各項力學性能符合標準及用戶要求。Q355B 工藝優化成分設計如表2所示。

表2 Q355B工藝優化成分設計(質量分數) %
根據理論計算,預計成分優化后的Q355B熱軋窄帶鋼,硅錳、釩氮、鈮鐵等合金加入總量降低約10 kg/t鋼,增碳劑增加約0.2 kg/t鋼。合金料的顯著減少對轉爐出鋼溫度的降低具有十分積極有效的作用。合金加入量變化如表3所示。
熱軋窄帶鋼工藝流程為:鐵水預處理→轉爐冶煉→吹氬→連鑄→620 mm窄帶成材。
在萊鋼煉鋼老區1#爐,對優化后的Q355B進行了生產試制冶煉。成分優化后轉爐出鋼溫度情況統計如圖2所示。與前期相比,轉爐出鋼溫度有顯著降低的趨勢。經計算,平均出鋼溫度在1 650 ℃左右,且基本控制在1 665 ℃以下。

表3 Q355B工藝優化前后合金加入量 kg/t

圖2 成分優化后轉爐出鋼溫度統計
在620 mm 窄帶生產線對試制鋼坯進行軋制,軋制規格為2.0~4.85 mm。在軋制過程中,控制終軋溫度在880 ℃以下,卷取目標溫度控制在680 ℃。軋制成材產品的各項力學性能如表4所示。由表4可以看出,成分優化后的Q355B各項力學性能均符合相關標準要求。相較于優化前,厚度≤3.0 mm的產品平均屈服強度提高了約25 MPa,厚度>3.0 mm的產品平均屈服強度提高了約21 MPa??估瓘姸群蜕扉L率在優化前后相當。

表4 合金優化前后Q355B力學性能統計
由于轉爐持續供應高溫鋼水的冶煉能力不足,經統計,成分優化前,在生產Q355B 的過程中,每生產50 爐左右就要進行澆次更換;由合金含量高的Q355B鋼種更換為合金含量低的Q235B、Q195等鋼種,更換澆次的時間約為1.5 h,降低了生產節奏,限制了Q355B 連續冶煉能力。成分優化后,Q355B 連澆爐次可達120 爐,可持續生產較高等級的Q355B鋼種,Q355B單澆次產量由1 500 t提高到3 500 t。全年預計Q355B 熱軋窄帶鋼生產能力可提高5萬t,提高了高附加值鋼種的產量。
5.1 針對萊鋼620 mm 生產線生產窄帶鋼Q355B的薄弱環節,采用降Mn、加Nb、V 復合微合金化進行成分優化,在煉鋼過程中可顯著減少合金料的投入,使轉爐出鋼溫度降低了約10 ℃。
5.2 成分優化后的Q355B熱軋窄帶鋼各項力學性能均符合標準和用戶使用需求,且屈服強度較之前有了不同程度提高。
5.3 成分優化后,Q355B 熱軋窄帶鋼單澆次產量有了顯著提高,由1 500 t提高到3 500 t。