

摘要:飛機的客艙增壓系統給機上機組和旅客提供最基本的環境壓力,舒適溫度濕度以及氧氣密度等,是現代飛機不可或缺的一個重要系統。本文簡要分析某A350飛機增壓系統的故障現象,從系統結構和工作原理出發結合實際情況,分析了導致增壓故障的原因,并提出相應的建議和解決措施。
關鍵詞:客艙增壓;外流活門;線路插頭
一、故障描述
2019年09月,某航A350機型飛機執行航班,航前一切正常,推出啟動后機組報出現DM:CAB PRESS MAN CTL FAULT,滑回后測試有2131F2NA CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23故障信息,按MEL21-31-04A完成M項后放行飛機,航后更換SACU(105HL)測試正常,后續航班時故障再現,后續多次執行線路測量,檢查各線路通路、對地絕緣均正常,更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊、并再次更換SACU均無效,故障信息間斷出現,擴大線路檢查范圍,最終檢查發現前電子艙地板下1608VC167插頭沒有安裝到位,重新安裝此插頭后測試SACU正常無信息,后續航班未再出信息。
二、飛機基本信息
飛機基本信息
注冊號 B-xxxx 飛機型號 A350-900
引進日期 20xx-xx-xx 總使用時間/循環(TSN/CSN) xx/xx
DM信息 :2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT
故障信息:CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23
三、故障診斷及排故處置
地面多次報客艙增壓人工控制DM信息2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT,測試有2131F2NA CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC (105HL)故障信息,按AFI排故程序更換CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC (105HL)后執行半自動增壓測試正常,但后續航班故障再現,執行AFI A350-A-21-31-XX-88001-421A和AWD A350-A-21-31-XX-18ZZZ- 051Z-A先后多次測量SACU到前后外流活門控制組件線路的通路,對地絕緣均正常。后續在更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊、并再次更換SACU均無效的情況下擴大線路測量范圍,測量SACU到客艙增壓ICP面板215VM線路的通路,對地絕緣均正常,測量SACU到CRDC(A02)線路的通路,對地絕緣均正常,故障依舊,懷疑線路故障,執行線路連接狀態檢查。
排故過程如下:
(1)按AFI排故程序更換CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL)后執行半自動增壓測試正常,但后續航班故障再現。
(2)執行AFI A350-A-21-31-XX-88001-421A和AWD A350-A-21-31-XX-18ZZZ-051Z-A先后多次測量SACU到前后外流活門控制組件線路的通路,對地絕緣均正常。執行地面增壓測試正常,試慢車多次均正常無信息。
(3)先后更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊無效,根據空客建議再次更換SACU均無效(均為更換部件后地面測試正常,增壓正常,但后續航班起飛或著陸階段故障信息再現)。
(4)擴大線路測量范圍,測量SACU到客艙增壓ICP面板215VM線路的通路,對地絕緣均正常,測量SACU到CRDC(A02)線路的通路,對地絕緣均正常。對調CRDC(A02)和CRDC(A04)測試正常。
(5)執行SACU處 105HL A插頭分解插頭并退出相關插釘檢查,未見異常,繼續擴大檢查范圍,最終檢查發現前電子艙地板下1608VC167方插頭沒有安裝到位,重新安裝插頭后測試SACU正常無信息,后續航班未再出信息。圖1為1608VC167方插頭未安裝到位與重新安裝到位對比圖。
四、故障分析
此故障歷經地面多次排故,地面復位CB或復位增壓方式電門后此故障信息即可被清除,執行多次部件更換,多次線路測量,通路及對地絕緣結果也均正常,執行人工增壓全程、地面試慢車均正常,根本原因在于1608VC167方插頭處于虛接狀態,當飛機在地面處于水平姿態時,從SACU的105HL A插頭到OCU1&2的線路通路均處于正常連接狀態,當飛機執行航班起飛、落地時,飛機處于抬頭姿態以及飛機振動的加劇均會造成1608VC167方插頭與插座連接點脫開,SACU探測到與OCU1&2連接脫開即會報出
DM信息 :2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT
相關故障信息:CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23
五、后續措施
在今后的排故工作中,如遇到類似間斷出現的故障,在線路測量正常,但故障會在后續航班運行中再現的情況下,應優先檢查線路及插頭的連接狀態,尤其是這種方插頭應列入優先排查重點。在維護工作中也應注意,要嚴格按照手冊中標準施工程序執行此類型插頭的拆裝,確保插頭安裝到位。
作者簡介:邱劍鋒(1984.05—),男,漢族,廣東湛江,本科,助理工程師,現在從事空直EC225直升機維修工作。