程占全 張元鋒 王小鵬 向華州(長慶油田分公司第七采油廠)
低產低效油井抽油機普遍存在“空抽”現象,增加了無用功率,加劇了抽油機部件及油管桿磨損,造成油井電能消耗高,噸油成本大,檢泵周期短,作業費用高。制定合理的間開工作制度,優選合理的間開執行方式,對于促進油田低產低效井挖潛增效、緩解桿管偏磨、實現節能降耗具有重要意義。
理論依據:示功圖的變化能及時反映油井的出液情況,借助數字化管理平臺,在全天開井的情況下,通過連續跟蹤示功圖變化情況,研究低產井的出液規律[1]。
關28-59 井:日產液0.75 m3,含水17.4%,理論排量7.29 m3,關28-59 井示功圖連續跟蹤圖見圖1。
關146-150:日產液2.68 m3,含水22.1%,理論排量7.29 m3,關146-150 井示功圖連續跟蹤圖見圖2。
通過分析發現:日產液量低于3 m3的低產低效井均存在不同程度的間歇出液現象,且出液無明顯規律。

圖1 關28-59 井示功圖連續跟蹤圖

圖2 關146-150 井示功圖連續跟蹤圖
間開制度就是要確定油井停抽時間、停抽時長、開抽時間以及開抽時長。選取19 口日產液量小于2 m3的低產油井,采用液面恢復法,根據停井后液面變化情況,研究低產井出液規律,制定間開工作制度[2]。
理論依據:利用動液面上升曲線確定關井時間,油井關井后,每隔一定時間測一次液面,求得沉沒度,繪出沉沒度上升曲線。根據曲線變化,當沉沒度上升到一定值時,上升速度逐漸變緩,從停井至沉沒度上升變緩的這一拐點對應的時間段為油井關井時間,此后油井開抽生產[3]。
分析得出:日產液越高液面恢復時間越短,通過總結液面恢復規律,為便于現場管理實施,適當優化范圍1~3 h,根據液量高低,規整低產井間開制度為開井4 h停20 h、開8 h停16 h、開12 h停12 h、開16 h 停8 h 的四種間開制度,不同液量連續液面監測及間開制度見表1。

表1 不同液量連續液面監測及間開制度
關33-55 井,日產液量2.09 m3,停井后液面恢復時間為8 h;關34-57 井,日產液量1.65 m3,停井后液面恢復時間為10 h;關33-57 井,日產液量0.76 m3,停井后液面恢復時間為19 h,不同液量井動液面恢復時間統計見圖3。

圖3 不同液量井動液面恢復時間統計
針對井場位置偏遠,且無人值守,不具備自動間開條件的低產低效井,開展長周期間開制度摸索試驗。
理論依據:根據油井測壓資料計算壓力恢復速率,折算液面恢復速度,分析合理關井時間[4-5]。
統計了39 口井測壓,選取其中4 口典型井作為數據參考。尚7-11 日產液量0.18 m3/d,白216-34日產液量0.26 m3/d、江499-499 日產液量0.80 m3/d、尚17-14 日產液量1.24 m3/d,4 口井的壓力恢復速率圖見4、圖5、圖6、圖7。發現液量越高,停井后壓力恢復至穩定值所用時間越短。日產液量<0.5 m3時,停井后壓力恢復至平穩需360 h;0.5 m3<日產液量<1.0 m3時,停井后壓力恢復至平穩需240 h,不同液量井壓力恢復時間統計見表2。
針對部分日產液量小于0.5 m3低產井,開展長周期間開試驗,日液量小于0.2 m3;間開周期開1天停9 天;日液量0.2~0.5 m3,開1 天停4 天。

圖4 尚7-11 壓力恢復速率圖

圖5 白216-34 壓力恢復速率圖

圖6 江499-499 壓力恢復速率圖

圖7 尚17-14 壓力恢復速率圖

表2 不同液量井壓力恢復時間統計
傳統間開方式為人工現場啟停抽油機,存在員工勞動強度大,受道路、天氣影響等問題[6-7];隨著數字化的推廣應用,可實現遠程啟停抽油機,但仍需逐井啟停,且電子元件多,故障率較高,日常維護困難。
為提高油井間開可操作性,設計研發自動間開控制器。基于抽油機配電柜結構以及電路設計,通過微電腦控制,實現油井按照預先確定的間開方案自動執行啟停井操作,具有多模式間開、停電時鐘保持、開井時長補償等功能,達到了在保證安全性和對現場的廣泛適應性的條件下,低成本實現油井自動化間開的開發目標[8]。
多模式間開:可添加8 組啟停時間,具備按時間開和按天數間開兩種間開模式,可以更好的符合生產需求。
停電時鐘保持:采用雙電源設計,當外接電源因意外斷電時改由內置電池保持供電(無外接電源的情況下電池約可使用約兩年時間),防止實時時鐘丟失,避免因時鐘錯亂導致的意外啟停井[9]。
開井時長補償:由于停電或其他原因導致油井未能按照間開計劃啟動,啟停條件恢復后控制器能智能將啟停計劃時間延后(當日時間內),保證間開井的開抽時長不受影響[10]。
共實施油井間開1 262 口,間開前后平均單井日產液分別為0.76 m3和0.93 m3,保持穩定,平均產能保持率為98.4%。其中短周期間開1 187 口,產能保持率99.2%,長周期間開75 口,產能保持率98.0%,間開制度基本符合現場需求,間開井間開前后產量變化情況見表3。

表3 間開井間開前后產量變化情況
間開后抽油泵效由13.7%上升至42.2%,年節電853×104kWh,年節約電費529 萬元。配套自動間開控制器1 201 套,自動間開執行率95.2%,減少人工啟停次數70 余萬次,有效降低員工勞動強度,降本增效效果顯著,間開井間開前后節電效果統計見表4。

表4 間開井間開前后節電效果統計
通過規模推廣油井間開,近三年油井維護頻次由0.80 井次/口·年下降至0.60 井次/口·年,其中間開井維護性作業頻次由1.09 井次/口·年下降至0.69 井次/口·年,減少抽汲次數,井筒矛盾得到有效緩解。
1) 對于低產低效井,通過合理優化間開制度,產量并不會降低。
2)低產低效井間開可大幅降低生產成本,緩解管桿磨損,延長油井檢泵周期。
3)由于地層供液能力差異,不同油井液面下降與恢復速度存在很大差別,需采取不同的間開制度。
4)基于周期采油原理,開展長周期油井間開對于低產井降本增效具有重要意義。
5)集成動液面連續測試、抽油機根據動液面變化自動啟停等多種功能于一體的智能間開方式,是油井間開技術下步發展趨勢。