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煤制油項目揮發性有機物排放特征分析

2020-12-23 08:43:24周其信朱國強施耀國家能源集團寧夏煤業煤制油分公司寧夏銀川7504浙江大學化學工程與生物工程學院浙江杭州30000
化工管理 2020年35期
關鍵詞:閥門檢測

周其信 朱國強 施耀(.國家能源集團寧夏煤業煤制油分公司,寧夏 銀川 7504;.浙江大學化學工程與生物工程學院,浙江 杭州 30000)

1 背景

根據《2019年寧夏生態環境狀況公報》,2019年寧東能源化工基地環境質量空氣質量略有變差,O3、PM2.5和PM10平均濃度分別為147μg/m3、26μg/m3和66μg/m3,O3比2018年同比上升14%,PM2.5和PM10同比下降3.7%和2.9%。PM2.5和PM10下降,與寧東基地全面實行超低排放改造,加強日常監督管理有關。O3濃度升高,與基地企業揮發性有機物排放有關。黃彬等分析臭氧污染特征[1],寧東基地煤制油等新增項目的陸續投產,生成O3的前體物VOCs和NOx等污染物排放量增加,導致2017年臭氧污染遠高于同期水平。

研究表明[2],揮發性有機物(VOCs)能被大氣中OH等氧化為過氧自由基等中間產物,與氮氧化物發生反應,造成臭氧濃度積累。王佳穎等分析北京市夏季臭氧特征及臭氧污染日成因表明[3],人為排放的VOCs 對O3體積濃度的影響最大。煤制油項目采用煤間接液化制油工藝,年產油品400萬噸,是寧東基地最大的煤化工企業,開展煤制油項目VOCs排放特征研究意義重大。

2 揮發性有機物檢測與分析

2.1 檢測儀器及檢測方法

有組織檢測方法及所用儀器設備見表1。

無組織檢測采用LDARtools公司生產的phx21和美國賽默飛公司生產的TVA2020便攜式檢測儀逐點定量開展檢測,運用FID(氫火焰離子化)檢測器測量氣體的濃度,儀器性能、儀器校準和采樣檢測均滿足HJ 733—2014《泄漏和敞開液面排放的揮發性有機物檢測技術導則》和環辦[2015]104號《石化企業泄漏檢測與修復工作指南》要求。

表1 有組織廢氣檢測方法及所用儀器設備一覽表

2.2 檢測情況結果及分析

2.2.1 揮發有機物排放量統計分析

通過開展有機液體儲存與調和揮發損失、有機液體裝卸揮發損失、工藝有組織排放、冷卻塔、循環水冷卻系統釋放等12源項排查,采取實測和系數法法測算,無組織排放占總排放量的68.77%,有研究表明[4],無組織排放VOCs占化工企業排放的50%以上。在石化等一些行業,甚至70%以上的VOCs排放來自無組織逸散[5],控制揮發性有機物排放的重點是控制無組織排放。

2.2.2 泄漏檢測與修復(LDAR)分析

本次檢測無組織排放密封點共230683個,包括閥門、法蘭、開口管線、連接件、泄壓設備、泵和攪拌器七大類,數據統計見表2。

由表2可知,煤制油項目法蘭密封點所占比例最大,占69.73%,閥門占19.29%,連接件占8.46%。檢測密封點230683個,無不可達點,泄漏點169個,泄漏率0.07%,泄漏率相對較小。開展修復后,修復泄漏點166點,未修復點3個,修復率達98.22%,修復后泄漏率為0.0013%,修復率較高,修復后泄漏率較低。江浩等[6]在乙苯脫氫裝置中開展泄漏檢測與修復技術,泄漏率達38.2%,修復率僅為32.5%,修復后泄漏率14.2%,泄漏率較高,主要原因包括密封點元件在役時間較長老化、開口管線與采樣接口使用頻繁、密封點管理不到位等。鄭臨奧等[7]在烯烴分離裝置開展泄漏檢測與修復技術,泄漏率為4.05%,修復后泄漏率1.22%。通過對22家石化企業密封點檢測統計,泄漏率0.10%~2.87%[8]。煤制油項目泄漏率小與裝置在役時間短有關。

表2 密封點統計一覽表

按密封點類型進行泄漏點數統計,法蘭泄漏點數最多,占總泄漏點數的62.72%,其次是閥門和開口管線,均占13.02%,第三是連接件,占10.65%。由此可見,最容易泄漏的密封點是法蘭,其次是閥門和開口管線,第三是連接件。乙苯脫氫裝置[6]閥門泄漏率為55.79%,閥門泄漏最嚴重,其次是法蘭和開口管線,烯烴分離裝置[7]泄漏率最高是開口管線,達17.21%,其次是閥門和法蘭,也在2%以上,可見,各企業泄漏率最高的密封點類型不同,重點管控密封點類型也不同,針對所分析的煤制油項目,加強對法蘭、閥門、連接件、開口管線的管理能有效減少VOCs排放。

2.2.3 泄漏原因分析

從泄漏原因分析統計,因墊片腐蝕、磨損、墊片不平衡造成泄漏的泄漏點數占43%,因螺栓松動造成泄漏的占24%,因閥桿與填料壓蓋松動造成泄漏的占9%,絲堵生料帶損壞造成泄漏的占7%,其余密封點處物料殘留、填料損壞、閥門內漏、密封圈磨損等造成排放的占17%。加強墊片和螺栓管理,是減少VOCs排放的日常管理措施。

2.2.4 減排效益分析

通過對230683個密封點檢測分析,全年密封點無組織排放50.90噸,修復后排放29.61噸,減排21.29噸,減排率41.83%(大部分企業或裝置的設備泄漏減排在20%~40%[9]),可以減少物料消耗,減少揮發性有機物排放,同時改善工作員工工作環境,降低現場安全風險,促進寧東基地環境質量的改善。

3 結語

通過統計核算和檢測分析,煤制油項目無組織排放占總排放量的68.77%,控制揮發性有機物排放的重點是控制無組織排放。煤制油項目法蘭密封點最多,占總密封點的69.73%,其實是閥門,占19.29%;法蘭泄漏點數最多,占總泄漏點數的62.72%,其次是閥門和開口管線,均占13.02%。檢測密封點230683個,無不可達點,泄漏點169個,泄漏率0.07%,修復泄漏點166點,修復率達98.22%,修復后泄漏率為0.0013%,因墊片腐蝕、磨損、墊片不平衡造成泄漏的泄漏點數占43%,因螺栓松動造成泄漏的占24%,加強對法蘭、閥門、連接件、開口管線管理,重點加強墊片和螺栓管理,是減少VOCs排放的日常管理措施。在煤制油項目開展LDAR工作,具有一定的經濟、安全和環境效益。

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