大慶油田有限責任公司第四采油廠
杏北油田呈現(xiàn)出水驅(qū)、聚驅(qū)、三元復合驅(qū)等多種開發(fā)方式共存的局面,建成各類含油污水處理站33座,形成相關(guān)系統(tǒng)節(jié)點84處,如表1所示,并配套完善各類污水管道140條,總長293.6 km,形成交錯分布、互有聯(lián)通的污水管網(wǎng),可以滿足產(chǎn)能鉆停、方案調(diào)整或維修改造期間的調(diào)水需求,如圖1所示。

圖1 杏北油田水驅(qū)、三采污水管網(wǎng)Fig.1 Sewage pipe network of water flooding and tertiary oil recovery in Xingbei Oilfield

表1 杏北油田污水系統(tǒng)相關(guān)節(jié)點匯總Tab.1 Summary of relevant nodes of sewage system in Xingbei Oilfield
隨著三次采油及加密井網(wǎng)開發(fā)的推進,深度注水量逐年升高,水驅(qū)區(qū)塊產(chǎn)水有限,不能滿足深度用水需求,深度水源存在4.00×104~6.64×104m3/d的虧空;三采區(qū)塊的增加,導致三采產(chǎn)水量升高,而普通井網(wǎng)的注水能力有限,三采污水存在3.95×104~4.89×104m3/d的剩余,如圖2、圖3所示。因此,整體呈現(xiàn)出“三采產(chǎn)水過剩,深度水源不足”的矛盾,同時全廠注采平衡主要靠人為調(diào)整,系統(tǒng)實際運行效果受調(diào)度者主觀經(jīng)驗影響,難以保證調(diào)配方案的質(zhì)量[1-5]。

圖2 深度水源不足Fig.2 Lack of deep water source

圖3 三采產(chǎn)水過剩Fig.3 Excess water roduction in ASP flooding
然而污水系統(tǒng)運行不是一成不變的,受各種因素影響需動態(tài)調(diào)整,靠人為調(diào)整很難保證及時性,容易造成污水處理站負荷率不均衡,污水處理效果不達標等情況。主要工況:
(1)季節(jié)性水量變化,優(yōu)化注水泵啟停。
(2)老化站庫停產(chǎn)改造,需要施工銜接。
(3)三采產(chǎn)水含聚動態(tài)變化,平衡系統(tǒng)水量。
(4)產(chǎn)能新增產(chǎn)、注水量需求,建設站庫、管道。
污水系統(tǒng)仿真優(yōu)化技術(shù)以杏北油田實際的污水管網(wǎng)、機泵設備、生產(chǎn)數(shù)據(jù)為建模基礎(chǔ),以滿足生產(chǎn)需求為量化的約束條件,使得污水系統(tǒng)整體調(diào)運過程中能耗最低。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)提取中只提供最高級別節(jié)點(脫水站級別)原水含聚濃度,但各下游節(jié)點、管道內(nèi)含聚濃度與黏度均不可測,因此,需對管內(nèi)污水黏度關(guān)系式進行修正。通過建立黏度隨溫度、含聚量變化的數(shù)學模型[6-7],利用相關(guān)系數(shù)法對Kendal-Monroe模型、Arrhenius 黏度模型、Bingham 黏度模型、Cragoe 黏度模型四種常見的模型進行比較,如表2所示。
根據(jù)計算發(fā)現(xiàn),對于油田污水,Kendal-Monroe 模型精度較高,因此選用該種模型建立公式,得到黏度隨溫度、含聚量變化關(guān)系模型:

式中:μn,t為t溫度下含聚量為n的污水動力黏度,mPa·s;n為污水中聚合物質(zhì)量分數(shù),%;μj、μw分別為參考溫度下聚合物、清水的黏度,mPa·s;u為黏溫指數(shù),℃-1;t和t0分別為測點溫度和參考溫度。

表2 不同模型計算結(jié)果Tab.2 Calculation results of various models
污水管道的壓降公式為

式中:Δp為管道壓降,Pa;ρ為流體密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;hf為沿程水頭損失,m;hj為局部水頭損失,m。
設管道實際的水力摩阻損失為hw,修正后水力摩阻系數(shù)為δ,管道長度為l,管內(nèi)流速為v,管徑為d,則

現(xiàn)使用最小二乘法對4種不同類型的管道進行水力修正,由此便可得到四種不同管道的修正關(guān)系式[8]。計算步驟如下:
(1)通過計算與實際測量結(jié)果得出n組λ與δ。
(2)根據(jù)管道類型的不同對λ與δ進行分類。
(3)在matlab中分別錄入各組數(shù)據(jù),采用多項式公式擬合,選取多項式的最高次項不超過3 次,此時得到的即為修正后的λ與ε的關(guān)系式,記為f()λ=δ。
(4)對修正結(jié)果進行誤差分析,以相對誤差 5%為標準,驗證修正結(jié)果是否符合標準。
通過對大慶油田采油四廠污水系統(tǒng)管網(wǎng)進行的水力計算及修正計算,以現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)和相應的水力計算理論結(jié)果為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),擬合出不同類型管道的修正系數(shù),得到的經(jīng)驗公式精度較高,也比較符合實際情況,如表3所示。

表3 誤差統(tǒng)計Tab.3 Error statistics
杏北污水系統(tǒng)總體上由原水管道、普通濾后水管道、深度濾后水管道三類管網(wǎng)組成。根據(jù)水質(zhì)不同,原水管道可分為一般含油原水管道、含聚原水管道2種。普通濾后水管道可分為一般含油普通濾后水管道、含聚濾后水管網(wǎng)管道2種。其總體供水流程如圖4所示。
基于已有的理論原理及模型,設定污水系統(tǒng)函數(shù)計算原則[9-10]:保證上游脫水、放水站產(chǎn)水全部回注,以及在滿足下游注水站注水需求的基礎(chǔ)上,最大限度地滿足“水量平衡、分質(zhì)處理、均衡負荷”,實現(xiàn)污水系統(tǒng)總運行能耗最低。
(1)含聚濃度類約束。水驅(qū)普通污水站處理液含聚質(zhì)量濃度 150 mg/L;深度污水站處理液含聚質(zhì)量濃度 150 mg/L;三元污水站外輸水質(zhì)含聚質(zhì)量濃度 150 mg/L時進入深度站。
(2)站庫負荷類約束。水驅(qū)普通污水站石英砂濾料站庫負荷率 90%;當水驅(qū)污水站含聚質(zhì)量濃度 150 mg/L 時,負荷率 80%;含聚質(zhì)量濃度為150~250 mg/L 時負荷率 69%;三元站、深度站、聚驅(qū)站運行負荷率 80%。
(3)其他約束。產(chǎn)水總量加上清水補充量不超過注水站需求量,保證污水不外排;管道輸水量應滿足不同季節(jié)、不同介質(zhì)、不同材質(zhì)水力條件。以運行管道長度與管道內(nèi)流量乘積作為評定系統(tǒng)能耗的標準,建立污水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度的目標函數(shù)。

基于以上計算原則、目標函數(shù)、各類約束條件,調(diào)運過程中能耗最低作為求解目標。
根據(jù)水力計算模型、管網(wǎng)仿真模型及計算約束條件,開發(fā)杏北油田污水系統(tǒng)仿真優(yōu)化軟件[11],實現(xiàn)污水管網(wǎng)仿真運行、生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)度、輔助規(guī)劃設計等功能,對油田生產(chǎn)起指導作用,總體結(jié)構(gòu)框架見圖5。
2.4.1 實現(xiàn)圖形建模
按照已有圖形的實際地理坐標以及管線的連接情況,建立既符合實際管網(wǎng)現(xiàn)狀又適合程序計算的管網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型,可顯示實際的節(jié)點、管道信息。用戶可添加、刪除、修改已有圖形,實現(xiàn)動態(tài)調(diào)節(jié),適應污水管網(wǎng)的動態(tài)變化,滿足現(xiàn)場實際生產(chǎn)需要。此功能模塊包括圖形顯示、節(jié)點名稱、繪圖工具、管網(wǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、管網(wǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)完整性檢測等功能。

圖4 杏北油田污水系統(tǒng)流程Fig.4 Flow of sewage system in Xingbei Oilfield

圖5 總體結(jié)構(gòu)框架Fig.5 Overall structure framework
2.4.2 實現(xiàn)仿真計算
在建立管網(wǎng)模型、仿真算法的基礎(chǔ)下,利用污水站實際的生產(chǎn)數(shù)據(jù),調(diào)整不同的計算模型,得出污水管網(wǎng)中各管段的壓力損失、各節(jié)點的壓力及流量,并能直觀查看現(xiàn)有數(shù)據(jù)的質(zhì)量以及各污水站庫的負荷率和含聚濃度,實現(xiàn)系統(tǒng)的模擬運行。
主要包括如下功能:①污水系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的提取和轉(zhuǎn)化;②污水系統(tǒng)仿真模型的建立;③污水系統(tǒng)仿真模型的解算;④模擬仿真運行研究;⑤圖形動態(tài)顯示。仿真計算見圖6。
2.4.3 檢查調(diào)度決策
基于已建的仿真模型和實際生產(chǎn)數(shù)據(jù),對現(xiàn)有的仿真計算結(jié)果進行檢測,顯示不滿足脫水站全外排、污水站負荷率不超的站庫。
2.4.4 實現(xiàn)調(diào)度優(yōu)化
該功能是整個污水仿真優(yōu)化的核心部分,基于脫水站外排、污水站外排、注水站需量、管道能力、污水站負荷、水驅(qū)含聚濃度、深度站含聚濃度這7種約束條件,在現(xiàn)有的管網(wǎng)情況下,應用優(yōu)化理論和方法進行調(diào)度優(yōu)化,優(yōu)化后各水質(zhì)污水站負荷率更加均衡,如圖7所示。
2.4.5 模擬改造方案
可對污水管網(wǎng)改造方案進行仿真模擬,可查看變化節(jié)點后管道的流量、壓降、黏度、壓力等信息,導出調(diào)整改造方案,對污水管網(wǎng)的規(guī)劃決策起指導作用,如圖8所示。

圖6 仿真計算Fig.6 Simulation calculation

圖7 優(yōu)化前后方案各項指標對比Fig.7 Comparison of various indexes before and after optimization schemes

圖8 調(diào)整改造界面Fig.8 Adjustment and transformation of interface
杏北油田污水仿真優(yōu)化技術(shù)于2018 年11 月開發(fā)完成,2019 年開始在生產(chǎn)管理、調(diào)整改造中得以應用。
由于杏十注水站所轄區(qū)域注水管壓為15.8 MPa,輔助制定普通網(wǎng)注水停泵調(diào)水預案,實現(xiàn)普通網(wǎng)順利停運杏十聯(lián)DN250注水泵1臺,使區(qū)域管網(wǎng)壓力降低到15.3 MPa,緩解了區(qū)域內(nèi)系統(tǒng)供注矛盾。系統(tǒng)泵水單耗由5.92 kWh/m3下降到5.80 kWh/m3,日節(jié)約電量6 642 kWh,日節(jié)約運行成本0.4萬元,預計年可節(jié)約運行成本132萬元。
針對杏一~三區(qū)西部區(qū)域深度污水供需情況,通過系統(tǒng)模擬,提出了區(qū)域停運杏十九深度污水站的輔助決策建議,生產(chǎn)中采納并實施,停運深度污水站1 座,減少崗位用工14 人,年降低運行成本277萬元,降低改造投資1 570萬元。
通過該項目的研究,實現(xiàn)了油田污水系統(tǒng)調(diào)度決策的智能化,避免調(diào)度決策結(jié)果受人為影響程度較大。可滿足注水泵實時調(diào)整的需求,提前制定啟停方案;可滿足站庫停產(chǎn)改造需求,制定污水調(diào)運預案,便于施工順利開展;針對三采區(qū)塊含聚動態(tài)變化情況,及時進行合理調(diào)配;在產(chǎn)能建設中,可預先模擬運行,論證新建站庫、管道、設備設施的必要性。污水系統(tǒng)仿真優(yōu)化技術(shù)研究成果,可在油田多元開發(fā)中廣泛應用。