蔡珂瑋,吳洪良
(1.中國石化塔河煉化有限責任公司,新疆庫車 842000;2.江蘇中金環保科技有限公司,江蘇宜興 214200)
空氣冷卻器是石化企業不可缺少的重要設備,在石化行業大量應用,而且一般采用軸流風機輸送空氣冷卻熱流體。一般軸流風機普遍葉型簡單,長時間運行后,葉片易磨損、腐蝕、老化,葉片的強度與性能下降,效率低,能耗高,維護成本高。為了降低風機能耗、提高風機穩定性,可選用高效機翼型風機葉片替換原風機葉片,達到節能降耗的目的。
空氣冷卻器利用空氣流動與熱流體換熱,風機以國內產品為主,風機葉片結構簡單,設計的全壓效率在75%左右,實際工作點偏離最高效率工況點,高效工作范圍較窄,運行效率普遍不到71%。風機配套電動機容量選取偏大,大馬拉小車,降低了電動機的負荷率。風機使用中采用了不適宜的或效率低的調整方式,降低了風機的調節效率。風機以露天安裝為主,在運行過程中遇到大顆粒物或雨滴,易造成強度較低的葉片受損,導致風機功率下降,能效降低。風機葉片葉型設計不能達到最優,噪音大、空氣流動損失大、不易維護、耐腐蝕性差,使用年限短。風機本體效率低,風機與系統不匹配。
機翼型軸流風機運用空氣動力學原理,通過CFD流場計算和模型機試驗,葉型采用先進的全三維彎、扭、掠技術,沿葉片高度的葉型最大厚度、弦長、彎角和攻角的分布進行優化,保證了葉片在較寬的工作范圍內具有非常低的流動損失,有效抑制了葉輪的二次流動損失。升阻比大、無二次流動、高效工作范圍寬、低噪音、節能率達到10%以上。
運用空氣動力學原理,借鑒航空領域風扇/壓氣機氣動性能設計技術,選用先進的航空低速翼型,抑制翼型的二次流動損失,對二維翼型進行合理徑向積疊,將優化的二維翼型通過采用彎、扭、掠等三維造型技術,優化沿葉片高度的葉型最大厚度、弦長、彎角和攻角等參數的分布規律,抑制葉輪的二次流動損失,提高葉輪的升阻比,效率提高到86%~90%。
葉片采用CFRP碳纖維+FRP玻璃鋼復合材料,應用聚乙烯涂層,具有重量輕、強度良好、更高推力重量比,抗老化能力強,不易磨損,風機效率不隨使用年限增加而降低。與鋁合金或鋼制葉輪相比較,在動力學條件下,安全因素超出10倍。在組裝風機之前進行動平衡測試,風機葉片和輪轂單獨進行測試,保證運轉時無振動現象,轉動平穩。風板的側面采用無回聲材料,原料阻尼值高,1 米處聲壓級噪聲可小于85 dB(A)。
為適應原風機不同系統阻力,機翼型風機葉片根據原風道系統中相同工況,應用空氣動力學原理,設計相對應的高效機翼型風機葉片,使其達到最佳運行效果。可實現風機節能率達到10%~20%,節能效果十分明顯,短期內可收回成本。
根據風機定律:風機的功率與風量三次方成正比,在電機其他運行參數(電壓、功率因素、效率)和進氣密度不變時,風機運行電流與風量三次方成正比。

式中:η 節能率,%;Q1改造前風量,m3/h;Q2改造后風量,m3/h;Ⅰ1改造前運行電流,A;Ⅰ2改造后運行電流,A;Ⅰ3改造前風量由Q1增加到Q2,則電流變為Ⅰ3(Ⅰ3為中間假設值),A。
塔河煉化公司原定將190 臺空氣冷卻器風機葉片更換為高效機翼型葉片。為了考證高效機翼型葉片的節能效果,先期對2#加氫裝置6臺風機和連續重整裝置12臺風機進行更換。18臺空氣冷卻器風機改造前后現場測試數據對比見表1。
根據改造前后測定的數據,E210B/C 兩臺風機在改造前皮帶打滑,運行狀況不良,改造后節能率較高。

表1 改造前后測試數據對比
2019 年5 月對18 臺風機進行了改造,改造后,設備運行狀態穩定。改造后風量大于改造前風量,風量平均提升14%,噪音減小,滿足現場使用要求,改造后節能率平均為25%,達到了節能的目標。
通過現場實際應用高效機翼型葉片后,在保證空氣冷卻器風機能力條件下,風機運行平穩,節能率達到20%以上,電機功率保持不變的情況下,通風量比改造前提高,節能效果顯著。
空冷風機在鋼鐵、制藥、石化、煤炭等企業有著廣泛應用,對新上裝置,建議設計院、業主方有必要進行一些有益的探索和試驗,采用高效風機葉片。對已投運的空冷風機葉片,通過改造選用高效風機葉片可提高風機運行效率,降低能耗。