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基于Nastran的某商用車排氣系統性能仿真研究

2020-12-09 05:40:55喻濤歐陽路華陳明亮黃勤
汽車實用技術 2020年21期

喻濤 歐陽路華 陳明亮 黃勤

摘 要:文章采用Nastran和HyperMesh軟件,對某商用車排氣系統進行了CAE強度分析、吊鉤、消聲器筒體、排氣系統整體模態分析、排氣系統流體性能分析,CAE分析結果表明,排氣系統各項性能結果滿足設計目標要求。

關鍵詞:商用車;排氣系統;性能研究

中圖分類號:U464.134+.4 ?文獻標識碼:B ?文章編號:1671-7988(2020)21-152-03

Abstract: In this paper, by using Nastran and HyperMesh software, the CAE strength analysis, hook, muffler cylinder, overall modal analysis of exhaust system and fluid performance analysis of exhaust system of a commercial vehicle are carried out. The results of CAE analysis show that the performance results of exhaust system meet the requirements of design objectives.

Keywords: Commercial vehicle; Exhaust system; Performance study

CLC NO.: U464.134+.4 ?Document Code: B ?Article ID: 1671-7988(2020)21-152-03

1 引言

隨著國家城市物流業快速發展,商用車銷量得到迅猛增長,而使用客戶對于整車舒適性、NVH性能要求也越來越高。排氣系統整車的重要組成部分,其主要由催化器轉化器、消聲器、排氣管、吊鉤等零部件組成,該系統發揮著降低噪聲、減少排放污染等作用,其性能優劣直接影響整車NVH性能[1-3],故研究排氣系統各項性能指標具有重要的經濟和社會意義。

本文采用Nastran和HyperMesh軟件,對某商用車排氣系統進行了CAE強度分析、吊鉤、消聲器筒體、排氣系統整體模態分析、排氣系統流體性能分析,多方面校核了排氣系統性能,以實現設計目標達成。

2 排氣系統CAE強度分析

2.1 排氣系統有限元模型

本文采用Hyperworks和Nastran求解軟件,對某商用車排氣系統進行建模,網格尺寸大小4mm,模型質量為42kg,本體材料為Q235,波紋管剛度參數如表1,橡膠吊耳剛度參數如表2,排氣系統 FEA模型如圖1所示。

2.2 排氣系統CAE強度分析

本文首先對排氣系統進行1g自重分析,以校核吊鉤強度,約束排氣系統固定安裝位置全自由度,計算結果如圖2所示,其中吊鉤A-G所承受的吊掛力匯總如表3所示,滿足目標要求(吊掛力<50N),排氣系統最大下陳位移為4.1mm,其位置位于出氣彎管區域,滿足目標要求(最大位移<5mm)。

本文對排氣系統進行了Z向5g靜力場強度分析,分析結果如圖3所示,最大應力位置為排氣系統的環形焊縫區域,其值為19.3MPa,遠小于材料屈服強度,滿足目標要求。

3 排氣系統CAE模態分析

3.1 吊鉤模態分析

本文對吊鉤A-E進行了約束模態分析,對每個吊鉤都約束了兩端管路,吊鉤模態分析結果如圖4,模態匯總結果如表4,吊鉤模態都滿足目標要求(大于140Hz)。

3.2 消聲器筒體模態分析

本文對消聲器筒體進行了約束模態分析,其結果如圖5所示,前消聲器一階模態頻率為2695Hz,后消聲器一階模態頻率為656Hz,滿足目標要求(>400Hz)。

3.3 排氣系統整體模態分析

本文對排氣系統進行了整體約束模態分析,其結果如圖6,一階垂向彎曲模態為23.9Hz,一階水平彎曲模態為19.3Hz,二階垂向彎曲模態為29.8Hz,二階水平彎曲模態為34.9Hz,滿足設計目標要求(大于15Hz)。

4 排氣系統CAE流體分析

4.1 排氣系統背壓損失分析

本文對排氣系統熱端進行了CFD背壓損失分析,分析結果如圖7所示,在排氣流量700kg/h@800度時,熱端背壓損失為52.2KPa,滿足目標要求(大于49KPa)。

4.2 排氣系統流動性能分析

本文對排氣系統進行了流動性能分析,如圖8,預催載體流動均勻系數為0.98,滿足載體均勻性系數大于0.9的目標要求。

5 結論

本文基于Hyperworks和Nastran軟件,對某商用車排氣系統進行了CAE強度、模態、流體性能CAE分析,CAE分析結果表明,自重工況下,吊鉤力都小于50N,Z向5g工況下,排氣系統最大應力為19.3MPa,遠小于材料屈服強度,吊鉤約束模態、消聲器筒體模態、排氣系統整體模態結果都滿足目標設計要求,CAE流體分析結果表明,排氣系統熱端背壓損失為52.2KPa,大于目標值49KPa,預催載體流動均勻系數為0.98,總體而言,排氣系統CAE驗證了其性能滿足設計目標,且最終路試和臺架試驗驗證通過。

參考文獻

[1] 劉志恩,伍楊民等.某乘用車排氣系統低背壓設計與優化[J].數字制造科學,2019,17(3),167-169.

[2] 陳家瑞.汽車構造[M]北京:機械工業出版社,2009.

[3] 趙鳳啟.某乘用車排氣系統流場的分析研究[D]南京:南京理工大學,2013.

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