靳倩倩 馮國晟 黃勇 李俊廣



摘要:本文分析了在煉焦生產中,采用兩種方式進行余熱回收利用,驅動溴化鋰吸收式熱水型制冷機組制取低溫水,達到節能降耗目的的具體應用。一種是在煤氣凈化工序中,利用初冷器上段的高溫循環水,冬季作為暖氣用水,給廠區供暖,夏季作為熱水型制冷機的動力源,循環使用,另一種是利用脫硫脫硝裝置的余熱鍋爐產生的蒸汽,引入水罐,與水換熱后,生成熱水,供熱水型制冷機使用,充分利用余熱資源,減少蒸汽的消耗,同時獲得溫度更低的低溫水。
關鍵詞:余熱回收;溴化鋰制冷機;節能降耗
1、引言
余熱是在能源利用設備中沒有被利用的能源,通過一定的技術手段,對余熱進行回收利用,是企業提高經濟性,降低生產成本的一條重要途徑。
初冷器是在煤氣凈化系統中,煤氣與循環水進行間接換熱的裝置,煤氣初冷器一般分為三段,一段、二段均使用循環水降溫,循環水再通過冷卻塔降溫后循環使用,三段采用低溫水降溫,低溫水再通過制冷機降溫后循環使用。
隨著環保要求的越來越嚴格,公司安裝了焦爐煙氣脫硫脫硝裝置,煙氣在降溫的過程中,通過余熱鍋爐產生蒸汽供廠區使用。
熱驅動的溴化鋰吸收式制冷機分為直燃型、蒸汽型、熱水型等,是以熱源為驅動力,利用真空狀態下純水的沸點變低,從而將水作為制冷劑,制取低溫水的設備。
2、改造前運行情況
2.1? 熱量情況
在初冷器一段,循環水與80-85℃的煤氣換熱后,溫度能達到65-75℃。這部分循環水如果與二段的循環水混合,也并入冷卻塔降溫至32℃,會極大地增加冷卻塔的運行負荷,夏季生產時,循環水溫度很難達到指標要求,同時大量熱能被浪費。循環水溫度高,進一步造成初冷器三段負荷高,低溫水的回水溫度高,制冷機降溫后也很難達到指標要求(<16℃),最終煤氣溫度降低困難,造成焦油、粗苯的回收率降低。經測算,初冷器一段的循環水流量約為900m?/h,完全能夠作為一臺熱水型溴化鋰吸收式制冷機的熱源。
脫硫脫硝余熱鍋爐裝置產生的蒸汽約0.6MPa,溫度165℃,這部分蒸汽受煙氣溫度影響壓力不穩定,通過通入熱水罐,產生70-75℃的熱水,然后通過供水泵,將熱水供熱水型制冷機循環使用。
2.2? 溴化鋰吸收式制冷機情況
原有3臺蒸汽型溴化鋰吸收式制冷機組,每臺制冷機的蒸汽消耗量為5760kg/h。
3、 改造方案及實施過程
對現有初冷器進行改造,增加熱水槽和熱水泵,將其中一臺蒸汽型制冷機改造為熱水型,通過管道將初冷器一段的循環熱水引入制冷機,通過熱水泵進行循環使用。同時安裝切換閥門和管道,冬季將熱水用于暖氣取暖。
安裝DN=4m,H=5m 的水罐,將脫硫脫硝余熱鍋爐產生的蒸汽從頂部引入水罐,在水罐底部加裝熱水泵,利用熱水泵,循環使用水罐中的熱水作為制冷機的動力源。
將兩臺蒸汽型制冷機改造為熱水型制冷機。
改造實施后制冷機的工藝參數。
實施后循環水和低溫水溫度變化。
從圖1、圖2可以看出,以夏季制冷機開啟時的生產為例,改造前后循環水溫度基本能降低1-2℃,低溫水溫度基本能降低1-3℃。改造前低溫水溫度17-19℃,基本不能完成生產任務,改造后低溫水一直穩定在16℃,同時也確保了煤氣凈化系統生產的穩定。
4、效益分析
(1)每臺制冷機節約蒸汽5760kg/h,以制冷機年運行180d計算,可節約蒸汽24883.2t/臺制冷機,以蒸汽價格100元/t計算,年可節約248.83萬元/臺制冷機。
(2)凈化工序經改造后,煤氣溫度降低,化產品收率增加,年產焦炭110萬噸煉焦系統計算,增產1585噸焦油,550噸苯,預計創效427萬元。
(3)新引進兩臺熱水型溴化鋰制冷機,初冷器增加熱水泵改造,增加水罐、水泵改造,成本約300萬元。
5、結語
本技術的應用,投入較少,在降低循環水溫度、提高化產品收率的同時,降低運行成本的效果顯著,具有很好的推廣和應用價值。
6、參考文獻
[1]胡學耕,許萬國,王康進.溴化鋰制冷機在焦化的應用[J]? 安徽冶金科技職業學院學報,2014,24,117-118.
[2]魯帥,李鵬舉,牛鑫等.循環氨水余熱回收制冷水在焦化行業的應用研究,能源與環保[J] 2018,40(7),163-165.
[3]王波.溴化鋰制冷技術在焦化行業應用探討.中國資源綜合利用[J] 2017,135(11),122-124.
作者簡介:靳倩倩(1986-)女,河北省衡水市人,碩士學位,工程師,化學工程與工藝方向。E-mail jinqq1986@163.com