白樹清 郭小軍
摘要:液壓站屬于風機的液壓系統, MADE 660KW風機的液壓系統在運行中起到葉尖收回,風機并網運行或者釋放葉尖起到氣動剎車及偏航剎車的作用,本文結合某風電場的實際案例,研究了美德660KW風機技改國產液壓系統(atos閥類)后的安裝與調試方案,結果表明安裝國產化液壓站后效果良好,能有效的減少故障的發生,提高了風機的利用率,旨在與風電的同行交流和學習。
關鍵詞:風力發電機組、液壓站 國產化的安裝與調試
引言: MADE 660KW風機是西班牙MADE公司的產品,屬于風電早期產品,目前該類型風機已經運行多年,風機的液壓系統部件逐步出現老化,且關鍵部件梭閥運行多年后老化嚴重,導致了該液壓系統故障頻發,影響了風電機組的正常運行。由于設備屬于早期產品,隨著技術的進步及設備的更新換代,導致現場很難采購的相應的產品。
1 MADE660KW風機壓力開關的工作方式
1.1 葉尖壓力開關:
葉尖壓力開關的1、2腳接電腦柜,1腳接24V,2腳輸出信號。
壓力降到下限值時1、2腳接通,給電腦24V信號,電腦發令啟泵打壓,達到規定的上限值時1、2腳斷開,電腦發令使泵停止。
常閉
1.2 系統壓力開關:
2個系統壓力開關的1、2腳都接電腦柜,1腳接24V,2腳輸出信號。(23#MADE風機的系統啟泵壓力開關的1腳接藍線,2腳接棕線,系統停泵壓力開關的1腳接藍白線,2腳接橙線)。
1.2.1 啟泵壓力開關:壓力降到下限值時1、2腳接通,給電腦24V信號,電腦發令啟泵打壓(當達到130bar左右時1、2腳斷開,但是此時電腦不受此斷開信號的影響,繼續打壓)。
常閉
1.2.2 停泵壓力開關:壓力打到上限值時1、2腳斷開,給電腦一個低電平(0V信號),電腦發令停泵(打完壓后當壓力自然降到120bar左右時1、2腳接通,但是此時電腦不受此接通信號的影響,繼續自然降壓)。
常閉
2 液壓系統安裝:
2.1 停機后斷開液壓站的所有電源,然后拆除原液壓站;
2.2 將國產液壓站(atos閥類)安裝于原液壓站的位置;
2.3 將各管路及接頭正確連接,確保無松動,即:集成塊上偏航制動器是M14*1.5外螺紋轉M14*1.5 15°錐面外螺紋管接頭,集成塊是G3/8-19? 60°錐面外螺紋轉G1/4-19? 60°錐面外螺紋葉尖油管接頭;
2.4 通過濾網向油箱中加入SHC 524液壓油約25L,直至油箱上的液位計上限位置(確保濾網過濾)。
3 液壓系統的接線:
3.1 液壓泵電機:
原有液壓站的供電電源為690V,國產液壓站的電機為380V(廠家調試電源),可直接690V星型接線。
3.2 系統壓力開關(抵低壓繼電器和高壓繼電器):
系統壓力啟泵15.3和停泵15.2控制MADE為雙繼電器控制,信號為通啟斷停,國產系統壓力開關代替MADE的系統壓力開關。以原有MADE風機為例,接白線為24V控制電源。棕線為啟泵、橙線為停泵的輸出信號。
3.3 偏航電磁閥:
MADE的偏航電磁閥13.1和14為得電啟動偏航,失電停止偏航,國產液壓站為一個偏航電磁閥18,去掉一個原有電磁閥即可,接棕線和白線或黑線和灰線都可以。
3.4 葉尖壓力啟泵開關:
葉尖壓力啟泵開關在這里為葉尖壓力開關15.1,紅線是電源,藍線為起泵。
3.5 葉尖壓力電磁閥:
國產液壓站葉尖電磁閥13可直接代替MADE的葉尖電磁閥接線不變,接綠線和黃線。
3.6 油位傳感器:
將MADE的油位傳感器接線直接連接到國產液壓站油位傳感器4上即可,接紫線和粉線。
4 液壓系統的調試:
4.1 電機轉向:
接通電源,點動液壓泵電機的接觸器,觀察油泵電機的轉向是否與泵的轉向標識一致。若不一致可調整相序。
4.2 系統溢流閥的整定(系統壓力):
調整系統溢流閥10.1之前先將系統壓力開關15.2的停泵值調節至140bar以上,將系統溢流閥逆時針調整兩圈,啟泵觀察系統壓力,配合調節系統溢流閥,使溢流值為140bar,反復調節幾次,將鎖緊螺母鎖緊。
4.3 系統壓力開關的整定:
松開系統壓力開關的鎖緊螺母,啟泵后調節停泵壓力開關,使停泵值為140bar,用手閥卸壓到100bar,再調節啟泵壓力開關使液壓站啟泵,反復調節幾次,將鎖緊螺母鎖緊。
4.4 葉尖壓力起泵開關的整定:
調節時先調節葉尖減壓閥12使葉尖壓力為95bar,再調節葉尖壓力起泵開關15.1為75bar-85bar,反復調節幾次。
4.5 葉尖溢流閥的整定(葉尖安全閥):
該值需調整為95bar.調節時先松開鎖緊螺母,調節葉尖減壓閥12使葉尖壓力為95bar以上,再調節葉尖溢流閥10.2使壓力降到95ar,并且保持溢流,反復調節幾次,將鎖緊螺母鎖緊。
4.6 葉尖減壓閥的整定(減壓壓力):
調節葉尖減壓閥12使葉尖壓力為85bar,反復調節幾次,將鎖緊螺母鎖緊。
4.7 偏航余壓的整定(剎車壓力):
調節時先進行偏航,在調節偏航溢流閥使壓力為25—40bar之間即可,反復調節幾次,將鎖緊螺母鎖緊。
5 液壓系統的試驗
5.1 液壓裝置試驗
試驗目的:
在正常運行和剎車狀態,分別觀察液壓系統壓力保持能力和液壓系統各元件動作情況,在執行氣動時動作正確,系統無外泄漏現象。
試驗方法:
分別操作風機的啟機、停機、偏航動作,觀察葉尖、偏航制動器是否相應動作。
記錄系統自動補充壓力的時間間隔。觀察在液壓補油、回油時是否有異常噪音。
使用工具:
17、19、22、24呆扳手、10寸活動扳手、內六角扳手一套、十字、一字螺絲刀,萬用表,油桶、漏斗、油抽子、絕緣膠帶、扎帶數條、管路接頭數個,吊箱、吊帶、對講機。
結論:
通過將MADE 660KW風機的液壓系統國產化技改后,解決了風電場無法采購到風機備件的問題,同時通過國產化液壓站的技改,風機故障率明顯下降,提高了風機的利用率。
參考文獻:
[1]魏琪航,宮少全,趙亮.淺談引風機高壓變頻器與液力耦合器調速的比較[J].變頻器世界.2014(03)
[2]李前宇,溫武斌,毛永清,郭強.調速型液力耦合器在電站鍋爐風機的應用[J].華北電力技術.2009(02)