師增雄


【摘要】本文針對水輪機調速器導葉接力器的檢修,結合實踐案例,在簡要闡述水輪機調速器導葉接力器檢修工藝的基礎上,分析了相應的檢修要點。分析結果表明,調速器導葉接力器是組成水輪機的核心結構,在運行中受到的因素比較多,容易發生故障和異常,開展有針對性的檢修,并加強質量控制才能時刻保持在穩定運行狀態,提升運行效益,減少故障停機時間,值得高度重視。
【關鍵詞】水輪機;調速器;導葉;接力器;檢修
【引言】水電站是我國電力系統的主要組成部分,在供電過程中,既要保證供電的安全性、可靠性,還要保證供電電壓和頻率的穩定性。在具體運行中,用電負荷發生變化后,供電系統的電壓、頻率也會隨之變化。此時發電機可進行電壓調整,頻率則需要水輪機的調速器來調整。在這樣的背景下,水輪機調速器導葉接力器容易發生異常和故障,需要開展有針對性的檢修,才能保證頻率調整的及時性和有效性。基于此,開展水輪機調速器導葉接力器檢修的探討就顯得尤為必要。
1、案例分析
柴石灘電站位于云南省昆明市宜良縣,距昆明市86km,距宜良縣城28km。電站安裝3×20MW立軸混流式水輪發電機組,總裝機容量60MW,于2001年8月首臺機組投運。發電機額定電壓10kV,電站電氣主接線為:一臺發電機一臺變壓器的單元接線,110kV母線為單母線接線,1號和3號發電機出口10kV母線各接一臺廠用變壓器,2號發電機出口10kV母線接一臺隔離變壓器,電站還有一臺外接10kV電源的備用廠用變壓器。110kVGIS開關站布置于主廠房上游側,安裝110kV主變壓器3臺,每臺額定容量25000kVA。本次檢修工程為1號機調速器2支導葉接力器密封更換。
2、水輪機調速器導葉接力器檢修工藝
影響水輪機調速器導葉接力器穩定運行的因素比較多,涉及到的內容也比較多,任何一個環節控制不當,都會影響總體運行效果,因此,需要結合水輪機調速器導葉接力器的特性【1】,選擇科學合理的檢修工藝,包括:施工前的準備、排油、接力器拆卸、接力器解體檢修、接力器耐壓試驗等。
3、水輪機調速器導葉接力器檢修要點
3.1 做好檢修前的準備工作
在水輪機調速器導葉接力器解體檢修之前,需要保證導葉處于全關狀態,同時測量接力器左推拉桿和右推拉桿的外露值,并對測量結果進行詳細記錄。然后再關閉主配壓閥,等接力器推拉桿不在移動之后,再次測量接力器左右推拉桿的外露值,從而確定水輪機調速器導葉左右接力器的實際壓緊行程(案例水輪機調速器導葉左右接力器的壓緊行程在3~5mm之間),進行詳細記錄。然后導葉開到全開狀態,再次進上述內容測量,做好相關記錄,以獲得推拉桿的基準水平值,和調速環支耳兩側和連桿配合的間隙值,也要詳細記錄。待這些數值都記錄好之后,即可布置發電機層安裝間接力器檢修區,開展檢修工作。
3.2接力器排油處理
接力器排油是水輪機調速器導葉接力器檢修的第一步,為保證檢修效率,保證檢修的方便性,需要將接力器和控制油管中的透平油全部排出后才能開始檢修。但接力器內部處于真空狀態,排油難度較大,需要將控制油管、供油母管連接螺栓松開,并將法蘭封面撬開,才能將余油全部排出,便于后期檢修。具體排油處理檢修圖如圖1所示:
3.3合理拆除機械反饋連桿、接力器連接油管和液壓鎖錠
在拆除機械反饋欄桿時,可從右接力器的機械反饋起點開始拆除,然后依次拆除機械反饋帶,拆卸下來的連桿用專業設備搬用到室外,放置到指定區域,便于集中檢修。
在連接油管拆除中,要先拆除螺栓法蘭,但不能全部拆除,要至少留下2套螺栓不松脫。特別是控制油管,需要在兩端適當的位置套裝鋼絲繩,將其與橋機的小鉤相互連接,然后開展橋機操作,稍微收緊鋼絲繩后,再松脫剩余的控制油管和供油母管相連的螺栓,拆除控制油管和支架的U型固定螺栓,通過起吊裝置,將控制油管集中吊出安裝平臺。
當控制油管和滲漏排油管上的液壓鎖錠拆除之后,要及時運出水車室,,拆除液壓鎖錠活塞桿前部端桿和鎖錠板之間的連桿。再拆除相應的定位銷釘和相應的緊固螺栓,并抬出到相應的出水車室,放置到制定檢修區開展有針對性的檢修【2】。
3.4接力器拆除檢修
接力器重量和體積比較大,為保證起吊的安全性和有效性,可在接力器的兩端設置相應的吊點,采取土辦法吊裝、倒運方式:在水機室外接力器檢修平臺上方用Φ100鋼管和方木搭建吊點,沿接力器倒運途徑用5t手拉葫蘆布置吊點,在發電機層對應樓板上鉆孔布置吊 點,將接力器整體倒運到水機層,再將接力器吊裝到液壓拖車上,將接力器倒運到水輪機層吊物孔處,再用廠房橋式起重機吊到安裝間檢修;并和橋機副鉤相互連接,為避免起吊過程中發生滑動引發安全事故,需要切實做好防護措施,案例工程在水輪機調速器導葉接力器檢修中,為解決這一問題,鋼絲繩和捆綁位置之間,增設了橡膠墊,用以提升鋼絲繩和接力器兩端之間的摩擦力。拆除接力器和基礎板之間的螺栓,保證接力器能夠順利移出安裝位置。接力器吊裝及安裝水平調整示檢修圖如圖2所示:
在接力器檢修過程中,可將接力器垂直豎立,牢固綁定,避免檢修過程接力器傾覆。具體檢修步驟如下:
第一步,拆卸接力器前缸蓋。先拆除活塞桿的調整圈,再拆除前缸蓋上的壓
環I,最后拆除缸蓋和缸體的定位銷釘及相應的連接螺栓。在接力器前缸蓋壓環I固定螺孔中安裝吊具,同構鋼絲繩、卸扣和其橋機電動葫蘆相互連接,從而把前缸蓋豎直吊出,放置到水平檢修位置進行檢修處理【3】。
第二步,各部件檢查清洗。將各部件拆除完成之后清洗干凈,并測量活塞、缸體等關鍵部件的配合尺寸,做好記錄。仔細打磨每個配合面及密封面的毛刺,保證接觸面光滑、平整。
第三步,更換活塞密封圈。對活塞上Yv形密封圈進行詳細檢查,如果破損嚴重,要及時更換,保證Yv形密封圈具有充足的壓縮量,更換時應將接力器缸體垂直,涂抹新透平油后,先裝上面一道,利用自身重力垂直安裝。
第四步,裝復后缸蓋。也要對橡膠密封條進行檢查,若破損嚴重,要及時更換,保證壓縮量充足,避免發生滲漏問題。
第五步,開展耐壓試驗。裝配前必須用新透平油涂抹缸體及活塞,端蓋密封好后,立即注入透平油,防止生銹。將豎立的接力器放置成水平狀態。由于接力器上后缸蓋體上有12顆連接螺栓,為保證構件具有重組的強度和耐壓試驗的安全性,需要進行對稱緊固處理。通過接力器上部的控制油口,向連接器中的有桿腔中加注數量的透平油,直到注滿為止,在用占用悶板將控制油封閉。再打開無桿腔排油閥,在出口設置量杯, 以測量接力器有桿腔和無桿腔之間是否存在串漏問題。在有桿腔排油閥的出口位置需要安裝相應的高壓軟管,并和電動試壓泵相互連接,打壓到試驗壓力5.6MPa,持續保壓2小時左右,避免發生壓降問題,保證每個密封面都不存在滲漏問題后,啟動試壓泵上的泄壓閥,將接力器中的透平油消壓到0,關閉接力器上有桿腔和無桿腔排油閥【5】。通過控制油口將無桿腔注滿透平油,然后用專用悶板將無桿腔控制油口封閉嚴密,將試壓泵接至無桿腔排油閥,重復上述滲漏試驗,直到全部滿足設計要求和相關標準之后,才能進行下一道工藝檢修。
【結束語】
綜上所述,本文結合實際案例,探討了水輪機調速器導葉接力器的檢修,探討結果表明,接力器是組成水輪機調速器的主要結構,其運行質量和穩定性對水輪機調速器運行效果有較大影響。接力器結構組成復雜,影響因素也比較多,在運行中難免會發生各種問題,需要結合實際情況,開展有針對性的檢修,并按照檢修工藝,逐步開展檢修工作,能及時解決接力器存在的問題,保證接力器時刻處于最佳狀態。
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