◎ 房召亮 中交一航局第三工程有限公司
阿布扎比哈里發港集裝箱碼頭二期項目綜合樓工程建筑面積約5720 m2,共涉及到87根鉆孔灌注樁,根據各處施工條件合理選擇樁體規格,樁徑1m、0.75m、0.6m,樁長21m~23m。此外,建設區域的C&D區400延米碼頭軌道梁工程施工中依然采用鉆孔灌注樁結構形式,統一采取樁徑1m、樁長22m的尺寸標準,總量124根。
導致樁孔孔壁塌落具體有以下五點:(1)雜填土層缺乏穩定性,易導致孔口表層發生塌落現象;淤泥層失穩現象明顯,主要受到提、放鉆具的影響,期間形成的抽吸作用將破壞土層穩定性。(2)鋼筋籠下放過程中垂直度未得到合理的控制,導致其刮蹭孔壁,產生的砂土進入孔內,形成孔底沉渣。(3)成孔后未緊跟澆筑作業,期間間隔時間較長,導致預先拌制的泥漿離析,投入使用后無法有效加固孔壁。(4)孔口周邊受到較明顯的集中荷載作用,導致孔壁受壓而垮塌。(5)鉆孔環節鉆具的轉速過快,伴有較明顯的擾動性影響,砂層液化明顯,存在不同程度的孔壁塌落現象。
泥漿粘度不足,難以創造良好的懸浮效果,可見分層沉淀現象。在含砂率過高的情況下,該部分泥漿投入使用后將明顯增加孔底沉砂量。
鉆具大范圍磨損或是發生變形,導致渣土泄漏,在孔底堆積后形成沉渣。加之鉆具結構的不合理性,鉆齒存在間隙時也將出現渣土殘留現象。
清孔環節涉及到水泵裝置,其功率明顯過大,提供的強水流具有顯著的沖刷作用,導致孔壁失穩并剝落。清孔工藝和鉆具與實際施工情況不適配,此時孔底沉渣難以被有效清理干凈。
施工人員綜合素質偏低,例如在測量孔底沉渣厚度時難以保證所得結果的準確性,對樁孔作出錯誤的判斷,導致孔底大范圍的沉渣未得到有效的清理。
孔底沉渣厚度為旋挖樁施工質量的重點影響因素,樁底強度和樁基沉降均與之息息相關,因此有必要加強對沉渣厚度的控制,確保其能夠滿足設計要求。
第一,以孔口土層的實際情況為基本依據,適當加大護筒埋設的深度,保證該裝置可穿過雜填土層。孔內水位需得到合理的控制,相比于地下水位而言高出部分至少應達到1.5m。鉆進速度約70cm/s,鑒于砂層穩定性不足的特點,在該處鉆進時需適當降低轉速,避免砂層發生液化現象。在樁底處設置預埋注漿管,將樁基灌注作業落實到位后,再對樁底注漿,達到補強的效果。
第二,混凝土初灌量應得到合理的控制,以混凝土灌面為基準,要求導管下口埋入的深度需達到0.8m或適當增多,發揮出混凝土灌注期間的沖擊力作用,全面清除孔底沉渣。鋼筋籠下放以及鉆具提升或下降過程中均要合理控制垂直度,以免與孔壁發生碰撞,應保證垂直度誤差在1%以內。合理優化鋼筋保護層墊塊的結構形式,宜使用具有可轉動特性的圓形墊塊,從而緩解與孔壁的碰撞問題。
第三,安排專員組織泥漿的配制和質量檢查工作,清孔過程中需要將具體問題、處理方法、清孔次數等方面的信息記錄到位。泥漿比重為重點控制指標,以1.13~1.18較為合適,具體需以實際地質條件為重要依據,視工程實際在區間內合理調整。此外,粘度應穩定在19Pa·s~21Pa·s,在此參數下的泥漿具有較強的護壁能力。配置泥漿分離機,利用該裝置有效分離大顆粒物質,直至實測含砂率<4%為止。
第四,鉆具的選型應緊密結合現場地層條件,加強對實際情況的檢查,避免轉動底與固定底間隙過大的情況。清孔施工時所用水泵裝置的功率應得到合理的控制,避免因水流作用而導致孔壁受嚴重的沖刷。清孔過程中,需適當修整樁底巖面,保證其具有平整性,再利用撈砂平斗將孔內堆積的沉渣撈出。正、反循環清孔工藝較為可行,但在實際應用中需注重對泥漿參數的控制。
第五,為最大限度減少沉渣對成樁質量所造成的不良影響,在澆筑混凝土前需再次檢查沉渣,保證其厚度被控制在許可范圍內,否則需二次清孔。沉渣測量采取的是用測繩捆綁重鐵并下放的方式。
正式施工前需組織工藝性試驗,施工直徑為0.8m、1.0m的樁各1根,前者所用泥漿的比重為1.10,泥漿粘度20Pa·s;后者施工所用泥漿的比重為1.10~1.15,泥漿粘度提升至20Pa·s~23Pa·s。根據實際施工效果評價清孔方法等各項工藝的合理性。
4.1.1 施工內容
①直徑0.8m樁體的施工情況:按照上述所提的工藝參數組織施工,發現砂層冒泡,說明局部存在塌孔現象。鑒于此,通過摻入膨潤土的方式調節泥漿比重,使其達到1.13,冒泡現象消失。隨鉆孔作業的逐步推進,到達23.6m的深度時,實測結果表明沉渣厚度約25cm,通過正循環清孔工藝處理沉渣,實測結果表明沉渣厚度縮減至4cm左右。鋼筋籠及導管有序下放,沉渣厚度達到12cm左右,通過對現場作業情況的分析,認為與間隔時間過長有關,期間護壁由于未得到有效的防護而剝落,因此組織二次清孔作業。經上述處理后,沉渣厚度<5cm時可澆搗。
②直徑1.0m樁體的施工情況:按泥漿比重1.10、粘度20Pa·s施工,期間無異常現象,但深度達到22.8m后發現沉渣厚度明顯偏大(約20cm)。鑒于此,通過截齒鉆具工具清孔,實測厚度約10cm,再利用撈砂平斗清理孔底沉渣,可以發現厚度已下降至4cm內。調整泥漿比重至1.10,并將粘度提高至23Pa·s,將預先預制成型鋼的鋼筋籠及導管安裝到位,經再次測量后可知沉渣厚度在5cm以內,滿足質量要求,可組織混凝土澆筑作業。
4.1.2 試樁檢驗結果
經試樁施工后,于10d后組織抽芯檢測。所得結果表明:兩類樁體的芯樣均具有完整性,直徑0.8m的樁實測沉渣厚度為3.8cm,相比于直徑1.0m樁的2.0cm沉渣厚度而言相對更高,但總體來看均可滿足要求。
(1)正循環清孔:清孔時間較長(首次清孔長達1.5h),此過程中護壁由于受到浸泡而塌落。
(2)鉆具清孔:相比之下,清孔時間相對較短,孔壁塌落的概率較低。施工期間使用到截齒鉆具,利用該工具可有效處理孔底巖面,提高其平整性,但經過清孔處理后必須做好泥漿比重和粘度的調整工作,否則易影響成樁質量。
(3)鑒于砂層厚度較大的特點,若采用反循環清孔工藝,將存在明顯的水流抽吸作用,形成的負壓會導致孔壁失穩而塌落,因此并非可選方式。
通過對上述所提清孔工藝的分析,采用與直徑1.0m試驗樁一致的工藝,制得鉆孔灌注樁。取6根樁展開靜載試驗,實測結果表明沉降值為12mm~26mm不等。并選取25根樁,分別取芯樣并展開分析,可見芯樣完整且無夾渣現象,沉渣厚度均得到有效的控制,最大3.5cm,施工質量滿足要求,表明成樁工藝具有可行性。
旋挖鉆孔灌注樁的應用有助于提高基礎穩定性,給工程建設創設良好的條件。但孔底沉渣厚度必須得到有效的控制,否則易對施工質量造成負面影響。工程實踐中,需從現場地質條件出發,采取相適應的處理措施,減小沉渣厚度,提高成樁質量。