陳 彪,王 辰
(1. 惠生工程(中國)有限公司, 北京 100102; 2. 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所,上海 201108)
液化石油化工裝置的分離單元是整個裝置的主要能耗所在。分離過程中最有效的液液分離方法是精餾。為了有效減少裝置的能耗,越來越多的精餾選用熱泵精餾技術(shù)。熱泵精餾是利用補(bǔ)償或消耗機(jī)械功,提高精餾塔塔頂?shù)牡蜏責(zé)崦狡肺?,并將其作為塔釜再沸器的熱源,實現(xiàn)塔頂、塔釜熱量的綜合利用技術(shù)。熱泵精餾節(jié)能效果與經(jīng)濟(jì)效益顯著,在丙烷/丙烯【1】、正丁烷/異丁烷【2】等分離體系中有良好的應(yīng)用。
熱泵壓縮機(jī)是熱泵精餾的最核心設(shè)備。已有文獻(xiàn)大多研究相關(guān)工藝,對設(shè)備方面的研究較少。本文主要是依托國內(nèi)某化工裝置中混合C4(丁烷和異丁烷)的熱泵精餾,對熱泵壓縮機(jī)選型進(jìn)行分析討論。
某裝置中采用混合C4及石腦油作為乙烯裂解原料,其中混合C4的主要成分是69%(mol,%)的正丁烷和30%(mol,%)的異丁烷。為了獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益, 需要對C4原料進(jìn)行精餾獲得高濃度的正丁烷以及異丁烷, 其中正丁烷進(jìn)入裂解爐裂解產(chǎn)生乙烯, 異丁烷外賣作為其他裝置的原料。
根據(jù)工藝系統(tǒng)的核算,并考慮綜合能耗問題,該項目采用了熱泵精餾技術(shù),需要把塔頂氣(主要是異丁烷,mol含量達(dá)到95.5%)由0.3 MPa(絕)壓縮至0.78 MPa(絕),并利用壓縮后的熱氣作為塔底再沸器的熱源;換熱后的冷凝液經(jīng)離心泵增壓,一部分返回塔頂節(jié)流作為塔頂?shù)睦湓矗S嗖糠之惗⊥樗统鼋鐓^(qū)。該壓縮機(jī)的其他參數(shù)為:氣量15 000 m3/h(入口狀態(tài)),入口溫度20 ℃,采用汽輪機(jī)驅(qū)動。……