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CYTEC電主軸松拉刀故障分析與處理

2020-11-21 08:30:32昌河飛機工業集團有限責任公司江西景德鎮333002
金屬加工(冷加工) 2020年10期
關鍵詞:調試故障信號

■ 昌河飛機工業(集團)有限責任公司 (江西景德鎮 333002) 賀 奕

我公司有一臺法國優龍KX50機床,采用西門子840D數控系統和C Y T E C電主軸(功率為27kW,最高轉速18 000r/min)。CYTEC電主軸松拉刀結構與其他品牌的電主軸結構不一樣,采用獨特液壓拉桿結構,主要依靠檢測液壓松拉刀脈沖數來判斷電主軸松拉刀狀態。當電主軸出現松拉刀故障時,需要借助K11軟件來調試。

1. 故障現象

KX50機床在自動換刀使用過程中出現“SPINDLE TOOL CLAMPING ALARM”報警,自動換刀時卡刀,刀爪無法縮回,導致機床無法正常運行。

2. 故障原因分析

具體分析可能有以下原因:①松拉刀液壓站系統壓力不足,導致刀爪無法縮回,拉刀故障。②液壓控制回路有問題,導致拉刀故障。③松拉刀液壓脈沖信號值超出范圍。

3. 故障處理

查找該機床松拉刀液壓圖樣資料,對照找到松拉刀液壓系統壓力,發現機床當前系統壓力值在圖樣資料要求范圍內,并找到該機床松拉刀電磁閥,手動強制電磁閥工作,能實現松拉刀動作。于是,排除松拉刀液壓站系統壓力不足原因。松拉刀系統壓力值要求5.5MPa,如圖1所示。

圖1 機床松拉刀液壓圖樣

圖2 檢查電磁閥

如圖2所示,用萬用表對比測量拉刀控制電磁閥線圈與松刀控制電磁閥線圈阻值,兩電磁閥線圈阻值相近,并對換兩電磁閥線圈后,測試刀爪還是無法縮回。于是排除液壓控制回路有問題而導致拉刀故障的原因。

如圖3所示,仔細分析該機床松拉刀控制原理得知,該機床是CYTEC主軸,通過K11-U流量模擬處理器來運算控制松拉刀狀態信號。控制原理為:X2.0=1是面板松刀按鈕輸入信號;X2.0=0是面板緊刀輸入信號;X10.3=1是松刀輸出信號去控制松刀電磁閥工作;X10.0=1是緊刀輸出信號去控制緊刀電磁閥工作;X8.3是松拉刀液壓流量檢測信號;X3.4=1有刀夾緊狀態信號,X3.5是松刀狀態信號,X3.6是無刀夾緊信號。

判斷可能是由于機床松拉刀液壓脈沖信號不對,導致機床無法松拉刀。此問題排查需要借助K11軟件來進行調試(見圖4)。K11軟件調試步驟如下。

1)使用網線或者USB線連接K11軟件和調試電腦。

圖3 K11-U控制板

2)打開控制軟件后,點擊configuration 配置→掃描可用接口→點擊連接/斷開即可建立K11軟件和調試電腦之間的通信。

3)檢查bios version是否為5.04,如果不是,需升級到該版本。

4)點擊左上角parameters→點擊右下角的 F6 password→輸入密碼 cytecoem→點擊5,選定調試模式。

5)3和4處的參數可以使用默認值,也可以改為500、150、10 000。

6)點擊logdata,進入松緊脈沖調試界面。

7)點擊get logdata,就可以讀取每次松緊時的脈沖數,一松一緊為一組。

8)如果松刀和緊刀的脈沖相差很大(>10),就說明油路內有氣,需要將氣放出。直到松緊脈沖基本保持一致,就可以進行下一步了。

9)不裝刀具測試,主軸做10次松緊刀,記錄10次松緊脈沖的平均值為155。

10)裝一把標準刀測試,主軸做10次松緊刀,記錄10次松緊脈沖的平均值為99。

11)在刀柄和主軸接觸面之間墊0.2mm的墊片(要墊兩側),然后主軸再松緊10次,記錄10次松緊脈沖平均值為68。

圖4 K11軟件調試界面

12)回到parameters界面,取消調試模式。開始設定clamp的short/long/without脈沖值。

13)用加墊片的脈沖平均值減5(68-5=63),設為short值。

14)用帶刀夾緊的脈沖的平均值減加墊片的脈沖平均值,所得的差再加上帶刀夾緊的脈沖的平均值(99-68+99=120),就是long參數值。

15)用無刀夾緊脈沖的平均值減10(即155-10=145),作為without tool值。

16)點擊F4發送參數F8,保存參數。

17)退出K11軟件,然后再連接,看參數是否已確實保存。K11軟件調試結束后,進行機床松拉刀測試,信號正常,機床恢復正常使用。

4. 結語

當碰到上述主軸松拉刀比較復雜的故障時,需要先從簡單的外部排查做起,做到先簡后難,一定要從原理上進行分析和判斷,列出可能導致問題出現的各種原因,然后對照圖樣進行分析,找到可能的原因逐一排查和檢測,最終才能確定準確的故障點,解決故障。這些經驗為以后碰到類似故障時提供技術借鑒。

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