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COS水解-脫硫劑在氣體分餾裝置中的應用

2020-11-20 09:48:02潘帥
裝備維修技術 2020年11期

潘帥

摘要:中國石化揚子石油化工有限公司氣體分餾裝置上應用COS水解-脫硫劑,對液化氣進行脫硫精制。運用ASPEN PLUS軟件對氣體分餾過程進行模擬,結果表明COS水解-脫硫罐設于脫乙烷塔進料處可有效脫除COS、CS2等有機硫組分,保證丙烯產品質量。工業應用表明,當COS水解-脫硫罐入口流率為21.5t/h時,液化氣硫含量由2.54mg/m3降低至0.77mg/m3,丙烯產品硫含量<0.2mg/kg,硫化氫含量<0.1mg/kg。COS水解-脫硫劑運行413天未出現穿透現象,實際硫容達到設計值的50.58%,仍可穩定運行。

關鍵詞:COS;水解;脫硫;氣體分餾;丙烯

1 前言

揚子石化煉油廠催化裂化裝置加工渣油,產生的液化氣送至產品精制裝置,脫除H2S和硫醇,然后送至氣體分餾裝置進行分離,得到高純度的丙烯產品。

經產品精制脫除H2S和硫醇后,液化氣中仍含有微量難以脫除的COS 、CS2等有機硫[1],為保證丙烯產品質量,氣體分餾裝置運用EH-4型COS水解劑和DHS-1G型脫硫劑對其進一步精制,以降低丙烯硫含量[2]。

2 工藝原理

COS水解-脫硫劑主要物性指標如表1所示:

COS水解催化劑可在常溫下使液化氣中微量的COS組分水解,生成H2S和CO2。

其水解方程式如下:

精脫硫劑中的ZnO組分可與H2S組分生成穩定的ZnS化合物,從而將液化氣中的硫雜質脫除。

其脫硫方程式如下:

3 工藝流程介紹

自產品裝置來的精制液化石油氣進入脫丙烷塔,碳二、碳三餾分從塔頂餾出,送至COS水解-脫硫部分,脫除COS、CS2等有機硫。塔底物料混合C4送出裝置。由COS水解-脫硫單元送來的精制C2、C3混合物料進入脫乙烷塔,脫除塔頂C2不凝氣,不凝氣送至催化裂化裝置回收丙烯。脫乙烷塔底混合 C3送至精丙烯塔進行分餾,塔頂丙烯餾分經丙烯干燥器脫除水分后送出裝置,塔底丙烷餾分直接作為產品送出裝置。

4 工藝流程模擬

為了考察氣體分餾裝置物料中COS、CS2等微量組分的分布情況,運用ASPEN PLUS流程模擬軟件對氣體分餾過程進行簡單的模擬,流程如圖2所示。

實際生產中進料溫度70℃、進料壓力2Mpa、進料流率53t/h,模擬結果如表2所示。

由表2可知,S5流股中COS摩爾分數為4.0910-6,在整個系統中最高。但是S5流股作為脫乙烷塔頂采出氣相組分,流量較小。S2、S4流股中COS的摩爾分數為3.2610-6,在整個系統中除S5流股外最高,故COS水解-脫硫罐設于此處。在此處將COS進行脫除,可大大降低丙烯中有機硫的含量。

5 工業應用情況

5.1 操作參數

COS水解-脫硫罐入口流率21.5t/h,壓力2.0MPa,溫度25℃,液空速1.2h-1,床層高徑比4。

5.2 COS水解-脫硫罐出、入口硫含量

圖3為實際生產中氣體分餾裝置COS水解-脫硫罐出、入口硫含量變化圖。

由圖可見,COS水解-脫硫罐入口硫含量均值為2.54mg/m3,出口硫含量均值為0.77mg/m3。經COS水解-脫硫罐精制后,液化氣中攜帶的微量有機硫雜質得到了有效脫除。

5.3 丙烯產品質量

液化氣經過COS水解-脫硫罐精制后,丙烯產品質量月均值數據如表3所示。

由表3可知,由于COS水解-脫硫劑的使用,丙烯中硫含量<0.2mg/kg;硫化氫含量<0.1mg/kg,檢測管觀察無硫化氫。表明丙烯中含有機硫得到有效脫除,達到了精制脫硫的目的。

5.4 COS水解-脫硫劑硫容

按照設計條件,COS水解-脫硫劑硫容為:

其中:Q為硫容;u為入口流率;c1為入口硫含量;c2為出口硫含量;ρ為混合C3密度;t為運行天數。

根據設計值,入口流率25693kg/h;混合C3密度530kg/m3;入口硫含量10mg/m3;產品硫含量為0.5mg/m3,壽命半年。

計算得出COS水解-脫硫劑設計硫容Q0為2011616mg。

實際生產中,本周期COS水解-脫硫罐已運行413天;入口平均流率為21590kg/h;入口平均硫含量為3.08mg/m3;出口平均硫含量為0.56mg/m3,未出現穿透現象。

計算得出COS水解-脫硫劑實際硫容Q為1017509mg,實際硫容達到設計硫容的50.58%。

6 結論

1. 通過ASPEN PLUS軟件對氣體分餾過程進行模擬,結果表明除脫乙烷塔頂氣流股外,脫乙烷塔進料流股中的COS含量在整個系統中最高,COS水解-脫硫罐設于此處,可有效脫除液化氣中COS、CS2等有機硫雜質,保證丙烯產品質量。

2. 在氣體分餾裝置中使用COS水解-脫硫劑,入口硫含量為2.54mg/m3,脫硫后液化氣硫含量降低至0.77mg/m3,丙烯產品硫含量<0.2mg/kg,硫化氫含量<0.1mg/kg,滿足工業生產的要求。

3. 實際生產中COS水解-脫硫劑運行413天未出現穿透現象,實際硫容達到設計硫容的50.58%,仍可穩定運行。

參考文獻

[1] 金汪和. 氣體分餾裝置丙烯總硫超標的原因分析[J]. 煉油技術與工程. 2004 (10)

[2] 胡典明,孔渝華,魏華,葉敬東,王先厚,肖安陸,祝漢生. EH-4丙烯專用COS水解催化劑的性能評價[J]. 化學與生物工程. 2004 (03)

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