羅杰 趙宏拓 王強 馬銅偉


摘? 要:該文針對洗煤機多故障,工作壽命較短的問題,設計了三層式滾筒洗煤機,來解決在分離煤水混合物時,濾網在真空泵工作時的強吸力作用下輕易變形的難題,以提高洗煤率。將洗煤機設計為上下貫通的圓筒形結構,濾網更換簡便、成本低,通過控制閥實現洗煤過程的全自動化。實驗測試表明,該文設計的洗煤機有效地提高了工作效率。
關鍵詞:三層式滾筒洗煤機;煤水混合物;真空泵;控制閥;自動化
中圖分類號:TD94? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 引言
煤炭作為不可再生能源,在我國的儲量越來越少[1],同時我國也是煤炭消費大國,在煤炭從開采到使用的整個工藝流程中,煤樣清洗作為洗煤工藝中至關重要的一個環節,可以保證煤炭在使用時充分燃燒,在減少能源浪費的同時也能減少對環境的污染。因此,對洗煤機存在的問題進行分析,進而對關鍵技術和結構進行優化具有重要意義。
通常來說,洗煤技術可以分為4種,分別為篩選洗煤技術、物理洗煤技術、微生物洗煤技術和化學洗煤技術[2],其中大部分的洗煤技術都需要對煤樣進行清洗。郁振洋[3]對洗煤機械工藝常見的問題進行分析,提出了解決洗煤機械工藝存在問題的措施,欒麗君等[4]針對斗式提升機構出現較多故障,精煤提取率低的問題,對HSX6型洗煤機斗式提升機構的系統建立多自由度動力學模型,并進行仿真分析,得出鏈板運行速度與鏈板最大張力之間的變化規律,為洗煤機斗式提升機構的設計提供了理論依據。王海峰[5]結合實際運行現狀對螺旋滾筒采煤機的滾筒失效原因進行分析,對葉片升角和端盤補塊的布置進行改進,來防止滾筒過早失效。丁志勇[6]對滾筒采煤機的結構進行建模,然后通過動態分析對螺旋升角進行模擬優化,降低了采煤機滾筒的截割比能耗。
通過分析現有的洗煤機可以發現,當濾網發生故障時,主要存在的問題是濾網會被吸入與泵體相連的管道中,從而導致清洗桶內與濾網配合連接的部分會發生損傷,洗煤機內壁會發生損壞,濾網被吸入管道中,洗煤機無法進行正常的洗煤工作,有可能會導致電機發生損壞;其次,在洗煤的整個流程中,自動化程度較低,人體在參與洗煤過程中容易接觸到S、P等元素以及硝酸銀等檢測試劑,在整個洗煤過程中人體一直處于高溫環境,對人體的傷害極大,因此該文對洗煤機結構以及工作方式進行改進優化。
1 結構設計及工作原理
基于以上分析,該文在現有滾筒式洗煤機的基礎上在內筒體設計一層獨立的篩網,同時設計外筒體,整體結構為三層式滾筒洗煤機,通過內筒體和外筒體將濾網固定保護,可以保證濾網的工作壽命。內筒體和外筒體均為上下貫通的圓筒形結構,在濾網發生堵塞等無法工作的情況下,更換濾網時操作簡便,維修成本大大降低,通過控制閥來實現洗煤流程的自動化,減小對人體的傷害,可以提高工作效率。
1.1 總體結構設計
該文設計了三層式滾筒洗煤機,該洗煤機包括清洗箱體1、內筒體2、第一篩網3及外筒體4,內筒體2和外筒體4均為上下貫通的圓筒形結構,清洗箱體1內固定安裝有內筒體2,內筒體2外側底部同軸固定安裝有環狀底板5,外筒體4套裝于內筒體2外側,外筒體4底部和底板5固定連接,內筒體2底部固定安裝有漏斗狀底蓋6,底蓋6底部固定連通有排料管7,排料管7的排料口位于清洗箱體1外側,排料管7上設有第一控制閥8,對應外筒體4位置的內筒體2外壁上固定安裝有第一篩網3,對應第一篩網3位置的內筒體2壁上設有出水口,對應第一篩網3和外筒體4之間位置的底板5底部固定連接有排水管9和取樣管10,排水管9的排水口和取樣管10的出口均位于清洗箱體1外側,排水管9上設有第二控制閥11,取樣管10上設有第三控制閥12,內筒體2內設有攪拌軸13,攪拌軸13上設有攪拌葉片14,清洗箱體1頂部設有輸出軸與攪拌軸13上端固定連接的驅動電機15,清洗箱體1頂部設有用于向內筒體2內進料的進料斗16,清洗箱體1頂部設有用于向內筒體2內進水的進水管17。結構簡圖如圖1所示,三維圖如圖2所示。
1.2 工作原理
通過進料斗16將浮沉試驗后的煤樣投入到內筒體2內,通過進水管17將清水注入到內筒內,然后啟動驅動電機15,通過攪拌葉片14對內筒體2內的煤樣進行清洗,清洗一段時間后,打開取樣管10上的第三控制閥12取部分液體,滴入硝酸銀試劑反應后再使用濁度檢測裝置進行檢測,如果檢測未達目標值,則打開排水管9上第二控制閥11排出液體,然后再次注入清水進行清洗,如此反復清洗幾次,直到抽出的液體檢測達目標值時,打開排料管7的第一控制閥8將煤樣、液體混合物一起排出,即可獲得清洗合格的煤樣,整個清洗煤樣的過程簡單、便捷、省時省力,顯著降低了作業人員的工作強度,提高了作業效率。
排料管7的排料口位置的清洗箱體1外側安裝有收料箱體18,排料管7的排料口位于收料箱體18內,對應排料管7的排料口下方位置的收料箱體18內設有第一隔板19以將收料箱體18內分隔成上下2個腔室,第一隔板19上方設有上下敞口的收料桶20,排料管7的排料口位于收料桶20上方,對應收料桶20底部開口位置的第一隔板19上設有上下貫通的濾水通道,濾水通道內設有第二篩網21,對應第二濾網下方位置的收料箱體18內設有濾水水箱22,濾水水箱22底部設有濾水出水管23,濾水出水管23的出水口位于收料箱體18外側,收料箱體18頂部設有第一箱門。由此清洗合格的煤樣、清洗液混合物從排料管7的排料口排出落入到收料桶20中,并通過第二篩網21進行固液分離。
濾水水箱22與第一隔板19之間具有第一間隙,對應底蓋6下方位置的清洗箱體1內設有第二隔板24以將清洗箱體1內分隔成上下兩個腔室,對應第二隔板24下方位置的清洗箱體1內設有真空泵25,真空泵25進口端通過抽氣管26與收料箱體18內部連通,且抽氣管26的進氣口位于濾水水箱22與第一隔板19之間,對應第二隔板24下方位置的清洗箱體1前側設有通風口28。當清洗合格煤樣、清洗液混合物從排料管7的排料口排出落入到收料桶20中時,啟動真空泵25,從而使收料箱體18下側腔室呈負壓狀態,加快了煤樣、清洗液混合物固液分離速度,進一步提高作業效率。
其中,第一控制閥8、第二控制閥11及第三控制閥12均為手動球閥;內筒體2中部外側和清洗箱體內壁之間固定連接有連接桿27。由此保證了內筒體2與清洗箱體1間的連接強度;第一篩網3的篩孔孔徑為0.2 mm~0.5 mm;第二篩網21的篩孔孔徑為0.2 mm~0.5 mm。
2 濾網維修
如圖1所示,內筒體2位置的清洗箱體1前側設有第二箱門,內筒體2外壁上沿周向固定安裝有四塊弧形第一篩網3,每塊第一篩網3均通過螺栓與內筒體2固定安裝在一起,四塊第一篩網3圍成一圓筒形結構;漏斗狀底蓋6通過螺栓與內筒體2固定安裝在一起。由此當第一篩網3損壞或發生堵塞無法工作時,便于更換第一篩網3。不需要進行大量的拆卸工作,整體更換操作簡便,提高工作效率。
3 結語
為了提高精煤提取率,減少能源浪費,提高洗煤過程的自動化,減小洗煤過程中S、P元素以及硝酸銀檢測試劑等對人體的傷害,設計了三層式滾筒洗煤機,實驗結果表明,通過內筒體和外筒體來保證濾網可以正常工作,同時濾網的更換易于操作,有效地節約了維修成本,洗煤機工作穩定性得到了有效的提高,可以保證濾網工作壽命。通過控制閥來實現洗煤過程的自動化,減小了高溫潮濕等惡劣工作環境下對人體的傷害,并且整體結構緊湊,檢測試劑以及檢測后的混合液可以實現回收,以減少對環境的破壞,三層滾筒式洗煤機整體可以大大提升工作效率,減少人工成本。
參考文獻
[1]韓帥.洗煤機械工藝以及常見問題探討[J].山西冶金,2018,41(5):147- 149.
[2]蔣杰.洗煤機械工藝以及洗煤機應用中常見問題探討[J].能源與節能,2019,6(25):60-61,93.
[3]郁振洋.洗煤機械工藝及常見問題研究[J].科學管理,2019(3):290.
[4]欒麗君,馬志敏,劉增祿,等.洗煤機斗式提升機構動力學研究[J].機械傳動,2014,38(4):44-47.
[5]王海峰.煤礦采煤機螺旋滾筒運行現狀分析及改進措施研究[J].能源與節能,2019(4):99-101.
[6]丁志勇.采煤機滾筒結構參數的優化分析[J].煤礦機械,2020,41(3):114-116.