章 誼
上海建工二建集團(tuán)有限公司 上海 200090
大體積混凝土施工時(shí)水化熱釋放比較集中,內(nèi)部升溫快,內(nèi)外溫差大,極其容易產(chǎn)生混凝土裂縫。常見的解決措施是留設(shè)大量的后澆帶,將結(jié)構(gòu)劃分成若干區(qū)域,從而減少裂縫的產(chǎn)生。
然而,后澆帶的設(shè)置存在大量的弊端。以跳倉(cāng)法施工代替后澆帶能有效提高工程實(shí)施效率,減少工程質(zhì)量隱患,并大大減少混凝土裂縫。根據(jù)不同的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn),結(jié)合可行性驗(yàn)算,對(duì)大體積混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的區(qū)域劃分,并以跳倉(cāng)施工代替后澆帶的技術(shù),在大體積混凝土中的運(yùn)用前景十分廣闊[1-4]。
背景項(xiàng)目位于上海市浦東新區(qū),毗鄰黃浦江。本工程由l棟17層大型甲級(jí)高層辦公樓、 l棟6層高層辦公附樓、 3層地下室及配套建筑等組成。主樓為核心筒加外框鋼結(jié)構(gòu),附樓為鋼結(jié)構(gòu)形式。
以本工程超深基坑底板大體積混凝土施工作為“跳倉(cāng)法施工替代后澆帶”的研究背景。
本工程基坑面積6 447 m2,地下室周長(zhǎng)312.6 m,基坑形狀較規(guī)則。本項(xiàng)目共計(jì)3層地下室,層高5 m,最大挖深17.25 m。地下室底板普遍厚度1 000 mm,主樓核心筒區(qū)域底板厚度1 800 mm,配筋為4層雙向φ25 mm@150 mm,混凝土為C35P8。地下室外墻厚度550 mm,混凝土等級(jí)為C35P8。地下室共設(shè)置2條后澆帶,即1條沉降后澆帶以及1條伸縮后澆帶,將地下室底板劃分成3個(gè)區(qū)域(圖1)。

圖1 地下室底板平面
根據(jù)相關(guān)規(guī)范,本工程地下室底板均屬于大體積混凝土的范疇。大體積混凝土施工時(shí)水化熱釋放比較集中,內(nèi)部升溫快,內(nèi)外溫差大,極其容易產(chǎn)生混凝土裂縫。
1)工程為大型甲級(jí)高層商辦樓,工程質(zhì)量要求極高,杜絕出現(xiàn)貫徹裂縫,嚴(yán)格控制表層裂縫。
2)工程工期較緊,整個(gè)地下室施工計(jì)劃5個(gè)月內(nèi)完成,且大底板施工時(shí)間為盛夏,特殊季節(jié)施工難度大,混凝土澆筑質(zhì)量要求高。
3)工程地下室底板厚度1 000、1 800 mm,大體積混凝土施工裂縫控制要求高。
4)工程場(chǎng)地十分狹小,地下室邊界與規(guī)劃用地紅線最近距離為2 m,上部結(jié)構(gòu)施工時(shí)必須利用地下室頂板作為臨時(shí)行車道路,對(duì)地下室頂板的施工質(zhì)量考驗(yàn)大,且加固要求高。
3.1.1 設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)介
為減少地下室結(jié)構(gòu)施工過程中的混凝土裂縫,本工程地下室結(jié)構(gòu)板共設(shè)置1條沉降后澆帶、1條伸縮后澆帶;墻板上設(shè)置2條豎向后澆帶并延伸至地下室頂板。后澆帶寬度為1 m,中部設(shè)置2條通長(zhǎng)鋼板止水帶及膨潤(rùn)土止水條。底板后澆底部加設(shè)1道通長(zhǎng)中埋式止水帶(圖2、圖3)。

圖2 基礎(chǔ)底板后澆帶構(gòu)造

圖3 地下室外墻后澆帶構(gòu)造
伸縮后澆帶2個(gè)月后采用強(qiáng)度高一級(jí)配微膨脹混凝土封閉,沉降后澆帶待主體結(jié)構(gòu)完畢后且基本沉降穩(wěn)定方可進(jìn)行封閉。
3.1.2 后澆帶施工隱患
1)影響頂板交通運(yùn)輸。本工程場(chǎng)地十分狹小,上部結(jié)構(gòu)施工時(shí)需利用地下室頂板作為運(yùn)輸通道。而后澆帶的設(shè)置使頂板不能形成整體,后澆帶處加固難度大,存在較大的安全隱患。
2)后澆帶垃圾清運(yùn)困難。設(shè)置后澆帶將會(huì)貫穿整個(gè)項(xiàng)目的始終,不可避免地會(huì)有各類垃圾污染后澆帶區(qū)域,而此處鋼筋密集,構(gòu)造復(fù)雜,清理工作十分困難。
3)鋼筋變形后修復(fù)困難。本工程后澆帶寬度1 m,經(jīng)歷整個(gè)主體結(jié)構(gòu)施工后,密集的鋼筋網(wǎng)必將會(huì)造成極大的破壞,在狹小的空間內(nèi)鋼筋修復(fù)工作極為困難。
4)施工縫多,易漏水。后澆帶處封閉施工,若處理不好則形成冷縫,給防水造成很大困難。
3.2.1 跳倉(cāng)法施工原理簡(jiǎn)介
跳倉(cāng)法施工是指將結(jié)構(gòu)劃分為若干區(qū)域,結(jié)合混凝土材料特性,在每一區(qū)域施工完成后,給予其一定時(shí)間充分釋放內(nèi)應(yīng)力,待該部分結(jié)構(gòu)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)后,再施工其余區(qū)域,從而有效控制裂縫的產(chǎn)生。在實(shí)際施工中,為節(jié)省工期,可間隔區(qū)域同時(shí)施工,即為跳倉(cāng)。
3.2.2 跳倉(cāng)法運(yùn)用的可行性分析
1)工程為地下3層,單層施工面積約6 447 m2,分3個(gè)施工作業(yè)區(qū)段,利用棧橋配合機(jī)械施工,有足夠的施工空間。
2)工程場(chǎng)地十分狹小,基坑邊線與用地紅線之間的距離最近僅2 m,上部結(jié)構(gòu)施工時(shí)需利用地下室頂板作為材料堆場(chǎng)及交通運(yùn)輸?shù)耐ǖ?,跳倉(cāng)法施工則避免了留置后澆帶造成的結(jié)構(gòu)不能早日形成整體的問題,從而有利于總體施工部署。
3)工程地下室底板為大體積混凝土,根據(jù)總體施工部署,將其劃分為3個(gè)施工區(qū)域,每一個(gè)區(qū)域施工完成后,間隔10 d時(shí)間,讓其充分完成內(nèi)應(yīng)力釋放,待基本處于穩(wěn)定狀態(tài)后,再完成其他區(qū)域施工,從而有效減少大體積混凝土施工中裂縫的產(chǎn)生。
3.2.3 計(jì)算分析
1)沉降后澆帶計(jì)算分析。本工程采用巖土工程專業(yè)有限元軟件Plaxis,對(duì)差異沉降進(jìn)行驗(yàn)算。通過對(duì)基坑典型條帶進(jìn)行剖面簡(jiǎn)化,建立平面應(yīng)變有限元模型進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算。模型側(cè)向邊界設(shè)為地下連續(xù)墻后4倍開挖深度處,底部邊界設(shè)為坑底4倍開挖深度處。上部樓層質(zhì)量近似采用18 kPa/層的均布荷載進(jìn)行模擬。計(jì)算結(jié)果表明:相鄰樁基差異沉降為10.58 mm,小于規(guī)定限值26 mm,即沉降后澆帶可取消。
2)伸縮后澆帶計(jì)算分析。本工程采用大型商業(yè)有限元軟件Ansys對(duì)混凝土澆筑溫度場(chǎng)進(jìn)行求解。由于底板混凝土厚度遠(yuǎn)小于長(zhǎng)度和寬度,因此可簡(jiǎn)化為單向傳導(dǎo)的熱力學(xué)模型。由上到下,依次建立鋼筋混凝土、墊層、下方土體單元,混凝土厚度偏安全的按底板厚1.8 m考慮。空氣、土壤溫度取24 ℃,空氣熱交換系數(shù)取11.93,混凝土入模溫度取30 ℃。經(jīng)計(jì)算,7 d內(nèi)截面中部最高溫度為50.2 ℃,在澆筑77 h后達(dá)到。
① 最大拉應(yīng)力計(jì)算:計(jì)算得到的最大拉應(yīng)力為0.22 MPa,在混凝土澆筑7 d后達(dá)到,小于C35混凝土2.2 MPa的抗拉強(qiáng)度,滿足抗裂條件。
② 最小裂縫間距計(jì)算:經(jīng)驗(yàn)算,跳倉(cāng)塊允許長(zhǎng)度(計(jì)算時(shí)考慮10 K的夏季晝夜溫差)可以達(dá)到84.99 m,本工程取75.64 m是滿足抗裂要求的。
③ 合攏長(zhǎng)度驗(yàn)算:經(jīng)驗(yàn)算,底板的最大合攏長(zhǎng)度為132.65 m,大于本工程合攏長(zhǎng)度81.4 m,滿足抗裂要求。
3.2.4 跳倉(cāng)法施工技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析
1)運(yùn)用跳倉(cāng)法施工,后澆帶變?yōu)槭┕たp,兩側(cè)混凝土結(jié)合更加緊密,處理更加簡(jiǎn)單。
2)運(yùn)用跳倉(cāng)法施工,在控制配合比及澆筑質(zhì)量的前提下,能盡量減小混凝土澆筑中的溫差,減少因收縮而產(chǎn)生的裂縫,從而減少滲漏隱患。
3)運(yùn)用跳倉(cāng)法施工避免了留置后澆帶造成的結(jié)構(gòu)不能早日形成整體的問題,尤其在場(chǎng)地狹小等需利用地下室底板作為材料堆場(chǎng)或交通運(yùn)輸通道的項(xiàng)目中,跳倉(cāng)法施工有利于總體施工部署。
4)運(yùn)用跳倉(cāng)法施工避免了留置后澆帶時(shí)下部大量的排架模板支撐體系,在節(jié)省施工空間的同時(shí),也能節(jié)約較大的成本。
5)跳倉(cāng)法施工將施工區(qū)域劃分為若干小塊間隔施工,不僅給先行澆筑區(qū)域充足的應(yīng)力釋放時(shí)間,而且能大大提高施工效率,節(jié)省工期。
本工程大體積混凝土采用C 3 5 P 8 級(jí)預(yù)拌混凝土,采用混凝土60 d強(qiáng)度作為指標(biāo);坍落度宜控制在140 mm±30 mm;拌和水用量不宜大于155 kg/m3;粉煤灰摻量30%;礦渣粉摻量20%;砂率宜為38%~42%,設(shè)計(jì)為40%;細(xì)骨料采用中粗砂,細(xì)度模數(shù)在2.3以上;粗骨料宜選用粒徑5~25 mm石子。
本工程結(jié)構(gòu)板及側(cè)墻的施工縫在原設(shè)計(jì)圖紙中的后澆帶位置附近,盡量選擇結(jié)構(gòu)變化不大且受力較小的部分,結(jié)合實(shí)際施工情況進(jìn)行微調(diào)。
同時(shí),施工縫留置時(shí),在先行施工區(qū)域設(shè)置止水鋼板以避免施工縫處的滲漏水情況,中層板施工縫擬采用快易口做法將先后澆筑的混凝土分隔。
本工程地下室底板大體積混凝土需嚴(yán)格按照400 mm一層分層澆筑。大底板施工時(shí)正處于盛夏,混凝土很容易失水,嚴(yán)禁施工過程中向混凝土中加水,同時(shí)與泵站及時(shí)溝通混凝土進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,避免出現(xiàn)冷縫現(xiàn)象。混凝土澆筑時(shí)嚴(yán)格控制振搗質(zhì)量,嚴(yán)禁少振、漏振現(xiàn)象的產(chǎn)生。
根據(jù)混凝土材料特性,澆筑完成后的72 h是混凝土溫度應(yīng)力釋放的集中時(shí)間,內(nèi)部升溫快,內(nèi)外溫差過大即會(huì)產(chǎn)生大量裂縫。因此必須采取措施對(duì)混凝土表面進(jìn)行保溫處理。
經(jīng)計(jì)算,本工程大體積混凝土施工保溫層采用2層氣泡薄膜+1層土工織物,在塑料薄膜、土工織物覆蓋的綜合條件下,保溫保濕,降低混凝土內(nèi)外部溫差,有效控制裂縫的產(chǎn)生。另外,施工過程中對(duì)混凝土內(nèi)部進(jìn)行測(cè)溫處理,隨時(shí)觀察溫度變化情況。
1)混凝土施工前,制定材料配比方案,嚴(yán)格控制混凝土的水灰比及混凝土單位用水量。
2)合理設(shè)置施工縫,混凝土結(jié)構(gòu)分區(qū)設(shè)置盡量大小均勻,且多設(shè)施工縫。
3)混凝土嚴(yán)格按照既定方案分層澆筑,同時(shí)控制好振搗質(zhì)量。
4)注意混凝土澆筑完成后的養(yǎng)護(hù)措施,尤其在大體積混凝土施工過程中,需及時(shí)進(jìn)行保溫覆蓋,減少溫度裂縫。
5)對(duì)大體積混凝土需進(jìn)行內(nèi)部溫度監(jiān)測(cè),隨時(shí)了解混凝土內(nèi)部溫度變化情況以及內(nèi)外溫差。
本文詳細(xì)闡述了在大體積混凝土結(jié)構(gòu)中,以跳倉(cāng)法施工替代后澆帶的做法。跳倉(cāng)法施工替代后澆帶能有效地提高工程實(shí)施效率,減少工程質(zhì)量隱患,大大減少了混凝土裂縫。
同時(shí),跳倉(cāng)施工解決了后澆帶留置導(dǎo)致地下室頂板不能形成整體的難題,有利于場(chǎng)地狹小的工程項(xiàng)目施工中的場(chǎng)地布置。
整體而言,跳倉(cāng)施工解決了后澆帶留置產(chǎn)生的諸多質(zhì)量和安全問題,在經(jīng)過科學(xué)合理的驗(yàn)算后,在本工程中得到了很好的運(yùn)用,為其他同類存在大體積混凝土以及場(chǎng)地狹小的工程施工提供了理論和實(shí)踐依據(jù)。