宋說講,孔德順
(六盤水師范學院 化學與材料工程學院,貴州 六盤水 553004)
高鋁粉煤灰生產氧化鋁過程中,由于粉煤灰中二氧化硅含量較高,需要將粉煤灰預脫硅[1-3],以提高原料中的鋁硅比[4],使后序氧化鋁的生產順利進行,同時減少廢料硅鈣渣的生成。預脫硅也就是堿脫硅,生成的硅酸鈉溶液,可以作為化工原料使用,既增加了產品的附加值,提高了生產率和經濟效益,也符合企業節能降耗的要求。因此,高鋁粉煤灰堿脫硅是生產工藝中非常重要的部分[5]。
那么,如何提高堿脫硅效率成為關鍵步驟。原料的成分及其活性、生產條件(配比、濃度、溫度等)的控制、設備的選擇以及生產操作控制等都會影響堿脫硅效率。在實際生產中,高鋁粉煤灰堿脫硅確實遇到了許多這樣難題,致使堿脫硅效率大大降低。找出這些問題所在,分析其中的原因,想出解決問題的對策和辦法,對于高鋁粉煤灰中提取氧化鋁具有重要的意義。
粉煤灰與循環母液調配成的漿液,加熱至130±5℃,保溫停留30±10min,使粉煤灰中的玻璃相SiO2與NaOH發生反應,生成Na2SiO3進入溶液中。

電廠送來的粉煤灰通過皮帶輸送機或斗式提升機輸送到粉煤灰儲倉;通過螺旋輸送機和大傾角皮帶送到預調配粉煤灰小倉,粉煤灰和循環母液按一定比例混合調配成合格的粉煤灰漿液;調配好的粉煤灰漿液通過合格泵送至5級加熱套管中用蒸汽加熱,在停留罐中停留,進入緩沖槽;通過緩沖泵送到分離洗滌翻盤進行過濾,脫硅粉煤灰漿液經過翻盤過濾機,進行液固分離及洗滌,脫硅粉煤灰與碳分母液按一定比例混合后,送到熟料燒成工段;脫硅混合液送到活性硅酸鈣制備工段。
粉煤灰在一定條件下可以脫去大部分硅,而氧化鋁基本不溶出,溶液中SiO2濃度可達90g/L以上,這是值得肯定的成果。但是由于原料、工藝及設備等存在的問題使預脫硅流程不能穩定運行,建立不起來穩定合理的指標體系,需要進一步改進和調整。在脫硅反應后由于SiO2濃度大,導致漿液粘度大,給后續的分離工作帶來不利影響,需要探索粉煤灰漿液中SiO2合適的濃度和合適的固含。當然還有一些崗位員工操作不熟,配料不合格等人為因素,需要進一步規范。其主要問題表現:原料粉煤灰因含水量大,致使下料不暢,脫硅反應流程打循環時間較長,副反應發生;二氧化硅濃度較大時粘度大,液固分離系統運行不暢,清理困難;脫硅粉煤灰鋁硅比(A/S)不穩定,波動較大,最高達到2.0,最低為1.2,甚至更低。
2.2.1 粉煤灰成分波動大
選取電廠供粉煤灰原料批次檢測數據,如表1所示。從表1中可以看出,粉煤灰中Al2O3含量在37.03%~51.131%之間波動,SiO2含量在35.37%~49.03%之間波動,Fe2O3與CaO含量基本在5%以下。附水率在1.51%~16.34%之間波動,附水率較大,容易引起下料倉堵塞,是造成下料不暢的原因。原料粉煤灰的A/S在在0.76~1.45之間波動,導致堿脫硅后A/S的綜合提升不大,獲得的硅酸鈉溶液濃度也有很大變化,在固液分離時也可能造成分離效果不好。

圖1 堿脫硅工藝流程圖

表1 粉煤灰成分表

表1(續)
2.2.2 生產指標波動大
2.2.2.1 循環堿液
選取相應時間段內循環堿液檢測數據,如表2所示。從表2中可以看出,總堿(NaOH和Na2CO3以NT計)的濃度范圍為163.8~247.9g/L,苛堿(NaOH以NK計)的濃度范圍為161~232g/L,碳堿(Na2CO3以NC計)的濃度范圍則為1~26.3g/L,間或含有少量SiO2。生產指標的要求為NK濃度172±5g/L ,NC含量小于10g/L。由此可見,蒸發送來的堿液波動較大,達不到指標要求的范圍。
connecting rod→conrod連桿;variable resistor→varistor可變電阻。

表2 循環堿液成分表
堿的濃度波動大,對堿脫硅效率有較大影響;碳堿含量超標,給后面的活性硅酸鈣制備帶來困難。近期指標作了改動,將堿液濃度提高到200g/L以上,固含不低于550 g/L,造成設備堵塞,分離困難,實踐證明是不合適的。
2.2.2.2 固含
料漿固含與堿溶出硅濃度的關系如表3所示。由表3可以看出,堿溶后NK的濃度降至120g/L左右,固含基本在350~450g/L范圍之內,溶出SiO2濃度約在40~75 g/L之間,粉煤灰的粒度在25~40μm。粉煤灰漿液的固含和溶出SiO2濃度波動較大,固含大,SiO2濃度有增大的趨勢,而與粒徑大小關系不大。但是固含大帶來的問題是料漿容易沉降,管道容易堵塞;SiO2濃度大的結果是分離困難。

表3 料漿固含與SiO2的關系表
2.2.2.3 套管溫度
生產中粉煤灰堿脫硅溫度的技術指標是125~135℃。由于減溫減壓站壓力控制系統不能實現自動控制,電廠過來的一根低壓總管分出五根支管,給各用汽點輸送蒸汽的壓力完全靠手工調節,且各用汽點相互影響,預脫硅蒸汽壓力波動大,脫硅溫度較難穩定在125~135℃范圍之內,大大影響了脫硅效果。
2.2.2.4 脫硅時間
粉煤灰漿液用泵送入脫硅套管,漿液的流速一般約1.5m/s,低于1.0m/s料漿較易沉降到管壁上,時間過長會在管壁上結疤,堵塞管道,較難清理。料漿速度太快,換熱效果不好,溫度提升較慢。盡管脫硅時間技術指標為1~1.5h,但在實際操作過程中反應時間在粉煤灰與堿液混合時已經開始,在脫硅套管中升溫也需要一定的時間。因此,一般在套管內循環0.5h以上再出料,在保溫停留罐中停留0.5h即可以出料。
2.2.3.1 設備問題
粉煤灰輸送皮帶與電廠輸送皮帶不匹配(電廠皮帶輸送量大),導致皮帶經常性壓死、跑偏或粉煤灰灑落遍地都是。粉煤灰大倉因粉煤灰含水率不同會造成堵塞,不下料。7#皮帶做工不細,經常跑偏、漏料、滾筒卡死等。粉煤灰螺旋定量給料機定量不準確,下料量不好調節。粉煤灰合格漿液槽攪拌在料位達到7.0m以上電流超過額定電流,串聯泵已改成單泵運行,機封漏料也成為問題。套管中三根內管已有一根堵塞未處理,現單根管運行。另外許多溫度計、料位計、電動閥、氣動閥等沒有校對,給生產指標控制帶來困難。
2.2.3.2 操作人員問題
現場操作人員基本都是新手,沒有一點工作經驗,全憑摸索干工作,極容易發生誤操作。現場沒有形成一個工作核心,新人沒有師傅帶,長期未有多大進步,對未來看不見希望,工作積極性提不起來。這是工作人員現場的情況。
3.1.1 水分烘干
針對粉煤灰含水量波動較大問題,在粉煤灰進入灰倉前必須烘干,使粉煤灰的含水量在1%以下。事實證明,粉煤灰較干燥的情況下,流動性較好,便于下料和計量控制。避免膨料,堵料以及下料不暢等問題,還省去了灰倉下部的振打裝置。在原料入倉之前安裝粉煤灰烘干系統是十分必要的。
3.1.2 粉煤灰批次檢測
同一批次的粉煤灰進行檢測時應按照標準取樣方法進行合理取樣,保證檢測后粉煤灰各成分含量相差不是太大。如果相差較大,應作為不同批次樣品對待處理。
3.1.3 均化
針對粉煤灰各成分含量和A/S波動大給配料帶來很大問題,需要建立一個均化庫,使不同批次的粉煤灰在均化庫內均化,保證均化后粉煤灰各成分波動在較小的范圍之內,A/S在1.0~1.2之間波動。建立一個穩定的預脫硅指標體系,脫硅之后脫硅粉煤灰的A/S穩定在2.0及以上,脫硅液中硅酸鈉的濃度穩定在一定的范圍之內。
首先是配料問題。穩定連續下料是準確配料的基礎。粉煤灰烘干后堵料和粘料的問題基本得到解決,能夠保證穩定連續供料。下料稱需要定期進行校對,確保稱量準確。蒸發工序必須送來合格的堿液,在配料槽中控制好堿液和粉煤灰的液固比,攪拌均勻后打入漿液槽中,確保漿液槽中漿液的固含穩定,波動較小。
其次是溫度控制。減溫減壓站供脫硅套管的蒸汽裝有自動控制閥,保持蒸汽壓力穩定,確保供汽溫度波動小。保持漿液的固含在450g/L以下,在流速不變的情況下,漿液中固體顆粒不會沉淀堵塞。建立兩套脫硅套管系統,定期倒換運行,定期清理內管內壁結疤,確保生產運行的穩定性和連續性。
粉煤灰脫硅建立一個穩定的熱工制度和連續的工藝流程??上葘/S穩定在1.5以上,再找最優條件,使脫硅粉煤灰的A/S逐步達到2.0以上。
首先粉煤灰運輸皮帶要改造好,使其運行正常。
其次粉煤灰的脫硅率問題,主要是解決脫硅粉煤灰盡快分離問題。因為脫出來的硅不穩定,容易繼續發生反應,時間過長漿液中的硅又會沉淀出來,進入固相,導致脫硅粉煤灰的A/S降低。硅酸鈉溶液濃度高,粘度大,不易分離??焖俜蛛x設備顯得很重要。目前生產上使用平盤過濾機的過濾效果容易受到硅酸鈉粘度的影響。后來使用的真空帶式過濾機的過濾分離效果得到明顯改善。
崗位配備一位熟悉流程和操作的技術人員。新進人員在技術人員的指導下進行相關知識和流程的培訓,必須盡快熟悉現場流程和相關設備的操作。在控制室的操作人員熟悉工藝技術參數數值和控制范圍,一般設備出現異常的處理方式和方法。
生產中,高鋁粉煤灰堿脫硅遇到原料含量不穩定,設備原因導致生產流程不暢,技術參數控制不好,硅酸鈉發生二次反應,以及液固分離效果不佳等問題及原因分析,提出了相應的解決辦法。首先原料粉煤灰經干燥處理,分批次檢測并進行均化,控制粉煤灰各成分波動?。黄浯谓⒎€定連續的熱工制度,以保證在規定的時間內完成脫硅反應;選擇合適的分離設備,在脫硅完成后盡快實現液固分離;對新的生產人員要進行崗位培訓,盡快熟悉生產流程和技術參數,以適應生產的需要。