洪武
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)
在片堿生產中,32%堿液在蒸發、濃效工序通過與蒸汽換熱被蒸發濃縮至70%,之后70%堿液在最終濃縮器降膜管與400 ℃左右的熔鹽進行換熱,質量分數由70%蒸發濃縮至98.5%以上,通過片堿機制成片堿外售(工藝流程如圖1所示)。
在生產片堿的過程中,最終濃縮器降膜管為片堿工序的關鍵設備,70%堿在降膜管內與熔鹽換熱,蒸發濃縮的熔融堿收集導流至再分配器,同時將蒸發出的堿蒸汽進行分離。最終濃縮器降膜管的泄漏直接造成片堿主含量不合格。

圖1 片堿生產工藝流程簡圖Fig.1 Process flow diagram of flake caustic soda production
最終濃縮器降膜管泄漏時,須將成品分離器人孔打開,查找泄漏的降膜管。檢查泄漏的降膜管時,熔鹽泵必須持續運轉,熔鹽系統溫度在380~410 ℃;成品分離器人孔為DN700,24根M20螺栓。這樣,每次拆除人孔需1 h左右,工作量大,易造成人員燙傷;若是夏天,易造成人員中暑。另外,拆除成品分離器人孔時,必須停止中壓蒸汽吹掃,如果拆除人孔時間過長,可能導致下堿管線被熔鹽結晶堵塞。因此,縮短泄漏降膜管的檢修時間非常重要。
經統計,降膜管泄漏后,從停車、盲堵降膜管到系統開車,大概需要340 min。開、停車時間180 min,操作步驟相對固定,無縮減時間的可能;在工器具準備充足的情況下,盲堵降膜管約為40 min,無縮減時間的可能。打開成品分離器人孔和安裝人孔約為120 min,用時長的主要原因是成品分離器人孔距離墻體僅80 cm,作業空間相對狹小,作業不便;另外,熔鹽系統持續運行,溫度在380~410 ℃,操作人員無法持續作業,且存在安全風險。
分析后認為,如果只是單純地檢查泄漏的降膜管是不需要DN700的視野。隨即制定了改進方案:在成品分離器DN700人孔上增加DN200觀察孔(如圖2所示),觀察孔對準成品分離器下堿收集槽,降膜管泄漏,熔鹽會從下堿收集槽流出,通過觀察孔查看降膜管,就可判斷泄漏的降膜管。

圖2 成品分離器人孔增加DN200觀察孔示意圖
成品分離器人孔增加觀察孔后,由于系統是負壓操作,只需要6根M16的螺栓就能將其密封,每次降膜管泄漏,只需要5 min就能完成泄漏降膜管的檢查工作。每次停車處理降膜管時間由平均340 min降低至230 min,節約檢修處理時間110 min,減少因降膜管泄漏對片堿產量的影響25.2 t。
通過對成品分離器觀察孔的改造,實現了小投入、大產出的理想效果,為員工減少了工作量,為企業創造了可觀的經濟效益。