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輕質碳酸鈣生產裝置中干燥技術的運用研究

2020-10-30 11:12:09榮權農紅萍
科學導報·學術 2020年42期

榮權 農紅萍

摘 ?要:輕質碳酸鈣作為無機化工原料,價格較為低廉,一般通過化學方法制得。輕質碳酸鈣不僅價格低廉,而且白度高,無毒性,通常作為添加劑或者填料,在橡膠、醫藥、塑料、食品、油漆、建材、造紙、電纜以及電線等行業中得到了廣泛的應用。本文淺析了輕質碳酸鈣生產裝置中干燥技術的運用,以期為相關研究提供借鑒。

關鍵詞:輕質碳酸鈣;生產裝置;干燥技術

前言:

在輕質碳酸鈣中,常用的干燥技術主要分為兩類,一類是一級干燥技術,一類是兩級組合干燥技術。一級干燥技術應用于工業化生產的難度較大。在工業化生產中,輕質碳酸鈣生產裝置主要應用兩級干燥技術。

一、某企業輕質碳酸鈣生產裝置中干燥技術的應用

某企業輕質碳酸鈣生產裝置采用槳葉—滾筒組合的干燥系統。靜態干燥與半動態干燥復合,第二級干燥放置滾筒干燥,與設備應用的具體條件相符合,具有較為理想的理論效果。

1、生產現狀

(1)流程描述

輕質碳酸鈣濾餅具有30%到40%的濕含量,通過濾餅輸送機向雙軸式槳葉干燥機輸送,經過濾餅破碎機,完成對槳葉干燥機的進入,與軸頭方向對攪拌軸進入,并與側方進入夾套的相應蒸汽和槳葉蒸汽形成間接接觸,將物料有效干燥至小于30%的濕含量,進入下一級干燥滾筒干燥機實施進一步干燥,使物流濕含量小于0.5%,完成對下一工序的進入,實施破碎包裝[1]。

(2)裝置異常情況

A.隔膜壓濾機濾餅具有較高的水分

依據壓濾機生產單位提供的操作說明實施相關操作,壓濾濾餅水分大約保持在44%到46%的范圍內。

B.槳葉干燥機實際運行缺乏穩定性

槳葉干燥機在實際運行中,存在進料不穩的現象,機體有時會出現震動,槳葉出口相應的物料水分逐漸上升,對之進行停機檢查,可見粘結物存在于槳葉、軸以及干燥機換熱夾套底部[2]。

(3)影響與危害

槳葉和夾套等換熱面上粘結有物料,導致設備降低其熱交換能力,設備產能出現下降,難以保障物流中間產品合格,裝置負荷出現后移,對后續系統運行造成不良影響。熱交換能力出現降低,導致槳葉干燥機相應的內攜濕氣體實際溫度也出現降低,減少攜濕量,濕氣富集于干燥機內,產生惡性循環[3]。

2、裝置干燥系統優化

(1)槳葉干燥性能的各類影響因素

槳葉干燥性能的影響因素主要包括以下幾類:一,主軸轉數:適當對轉數進行提高,使攪拌效果增強,并增強傳熱,同時,對槳葉具備的自潔效果進行加大,增強傳熱傳質的實際速率,但是加大攪拌功率,降低轉速,將延長物料停留的實際時間,傳質傳熱的實際時間也將延長。二,機體傾角:將傾角加大,加快物料移動的實際速度,減短停留時間。三,填充率:根據不同物流,填充率變動范圍為70%到80%,通常,含水量較高的黏附性物流應對較小的填充率進行采用。四,物料特性:物料水分主要有兩種,一種是自由水分,一種是表面水分,可對強化干燥工藝進行采用,該工藝又稱為高溫快速法。與水分結合通常對低溫差長時間進行采用,對攪拌強度進行適當提高,加熱面對物料進行傳熱,直接受到物料粘性的影響。受粘性的影響,物流黏附性出現增強,在加熱壁面上粘附,產生污垢,導致傳質傳熱的實際速率出現降低。五,給風溫度以及給風量:通過攜濕氣體,對干燥室內響應的蒸汽分壓進行降低,防止沿途管道相關設備或者干燥室內形成濕氣結露。一般情況下,進入熱風實際溫度相對于排氣溫度較大,或者與之相等,能實現對結露風險的降低。同時,具有較大風量和較小的排氣濕度,且具有較低的露點溫度和較小的結露風險。

(2)槳葉干燥機粘料因素及應對措施

槳葉干燥機粘料因素主要有以下方面:一,在較低負荷運行狀態下,槳葉干燥機設備主軸具有較低的轉速,未能實現對槳葉具備的自潔功能的良好發揮。二,設備堰板缺乏合理設置,無法保證良好的填充率,對槳葉傳熱以及自潔功能造成不良影響。三,物料特性產生的影響:濕物流具有較強的粘性,受粘性影響,物流具有較強的粘附性,加熱壁面上粘附物料,形成污垢,加熱面對物料進行傳熱受到其直接影響。四,槳葉干燥機設備進料原來設計槳葉進料最大濕含量為40%,出料為30%,在生產過程中,槳葉進料的實際濕含量達到45%,對裝置干燥熱量進行初步估算,將大約增加50%。五,無給風作為相應的攜濕氣體,導致氣體槳葉干燥機無法順暢排出濕氣體,出現結露。

主要采用如下應對措施:一,按照供應商給出的指導,對干燥前一工序相應的隔膜壓濾機壓濾實施必要改造,對濾餅含濕量進行降低。二,對槳葉干燥機增設堰板,對堰板相應的高度角度進行調整,確保槳葉干燥機填充率較為適宜。三,對槳葉主軸的實際轉速進行適當提高,確保槳葉充分發揮其自潔功能。四,對槳葉干燥機排除濕氣的相關裝置進行改造,確保順暢的抽風排濕,具體操作分為兩步,首先,組織工作人員,清理輸風管路以及相關設備,清理完成后,若未實現改善,即實施第二步操作,對排濕溫度進行實際測定,實施衡算,對排濕工藝進行重新設計,實現對排濕工藝的優化。五,在不對產品應用造成影響的基礎上,對潤滑劑進行適當添加,實現對物料粘結的有效減輕。

3、結果與驗證

(1)對壓濾機進行改造,采用中心進料,并采用雙對角吹氣,結合槳液暗流,壓濾機對濾餅進行壓榨后,其含水保持在33%到34%的范圍內。(2)對槳葉干燥機增設堰板后,其出后相應的物料水分上升為30%,需要7天,具有一定的改進效果。(3)對干燥機轉速進行調整后,其出口濕含量未出現明顯的速度上升。(4)清理排風管路及相關設備,能在一定程度上影響物料含濕量。(5)使用潤滑劑,能在一定程度上改善物料對干燥機的粘結,但會嚴重影響輕質碳酸鈣相應的沉降體積。通過上述改造,該裝置能實現為期一個月的正常運行。

結語

綜上所述,對上述設備運行時間進行為期一個月的延長,能實現對一般要求的滿足,但還不能良好滿足工業化運行的具體要求,無法將設備存在的物料粘結徹底解決。另外,現場工作人員存在較大的勞動強度,需加以改善。

參考文獻

[1] ?楊登萍. 干燥技術在輕質碳酸鈣生產裝置中的應用[J]. 化工中間體,2018,000(004):126-127.

[2] ?張新星,沈興楠. 基于多層多列烘干系統的碳酸鈣生產節能技術[J]. 時代農機,2016.

[3] ?何從林. 輕質碳酸鈣干燥設備選型[J]. 中國材料科技與設備,2009,006(006):P.6-7,15.

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